龙钢高炉提高块矿配比实践
来源:2018年第六届炼铁对标、节能降本及新技术研讨会论文集|浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
龙钢高炉提高块矿配比实践李斌宜(陕钢集团龙钢公司炼铁厂) 摘 要:通过对高炉配加的几种块矿成分及冶金性能的检测分析,科学优化炉料结构,针对配加过程中遇到的问题,采取合理的措施,提…
龙钢高炉提高块矿配比实践
李斌宜
(陕钢集团龙钢公司炼铁厂)
摘 要:通过对高炉配加的几种块矿成分及冶金性能的检测分析,科学优化炉料结构,针对配加过程中遇到的问题,采取合理的措施,提高了块矿入炉比例,实现了降本增效,取得了较好的经济效益。
关键词:高炉;块矿配比;实践
1 前言
龙钢炼铁厂现有1280 m3高炉2座、1800 m3高炉3座。2017年,随着高炉产能提升球团供应不足,块矿比例不断提高,由年均5%增大至15%以上,最高月均16.6%,最高日均22%。块矿比例加大后供应矛盾逐渐显现,导致品种由4种增加至7种、质量波动大。尤其是3月份的罗依山块和11月份的克里夫斯块,严重影响高炉稳定生产,通过试验做热裂指数分别高达17.69%和17.88,采取减少配比量或更换块矿品种,高炉波动明显消除。针对现有块矿品种,在综合考虑矿石的冶金性能的基础上,通过优化炉料结构,摸索合理的块矿配加比例和品种搭配方式,炉况稳定性和适应性有所提高,同时进一步降低了铁前成本,取得了良好的经济效益。
表1 高炉指标
指标 | 2017年 | 2016年 | 对比 |
产量万吨 | 633.05 | 510.98 | 122.08 |
利用系数(t/m3.d) | 2.52 | 2.49 | 0.04 |
燃料比(Kg/tFe) | 546 | 536 | 11 |
入炉焦比(Kg/tFe) | 407 | 401 | 7 |
喷煤比(Kg/tFe) | 139 | 135 | 4 |
风温(℃) | 1166 | 1165 | 1 |
[Si](%) | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
休风率 (%) | 1.22 | 0.99 | 0.23 |
工艺休风率(%) | 0.08 | 0.17 | -0.09 |
原料成本元/t | 1252.83 | 1274.45 | -21.62 |
图1 2017年块矿比例变化
2 块矿增加对炉况的影响
2.1 比例增大后不利于炉内料柱透气及炉况稳定顺行
(1)由于块矿品种较多,最差时有3-4种块矿同时从炉后配加,按比例混配,性能差异大,易引起块状带透气性变差;加之焦炭质量没有提升且波动,块矿比例提高后,高炉常出现风量下降,透气性指数下降、中心气流过小的现象,高块矿比例难以长期稳定。
(2)块矿中脉石含量少,但Al2O3含量高,随着入炉块矿比例的增加,渣中Al2O3含量由13.2%升高至14.5%,炉渣的流动性略有变差,脱硫能力降低影响生铁质量。
(3)炉温波动大,频繁出现低硅铁,不利于低硅冶炼。
2.2 筛分质量变差
(1)龙钢进购的块矿湿、粉沫较大(高时25%左右),入仓前必须进行筛分,要筛去大部分粉沫。同时块矿采用露天堆放,受阴雨天气或冬季气温影响容易粘结、冻结,造成筛分不干净。
(2)进厂后的块矿采用露天堆放,受天气影响容易粘结高炉筛子,造成筛分不干净,入炉含沫量增加,易造成炉内气流波动。
2.3 不同块矿的爆裂指数变化大,易造成块状带透气性变差,
(1)2017年前龙钢烧结实验室功能不全,块矿爆裂指数主要是外送检测,品种多、检测周期长,不能及时指导高炉生产。加之供应不稳定,主要以PB、纽曼、克里夫斯、阿特拉斯、罗依山块等为主,小料种较多,变料频繁,造成阶段性入炉块矿品种搭配混乱。
(2)爆裂指数差异较大
表2 块矿爆裂指数
品种 | 南非 | 墨西哥 | 阿特拉斯 | 吉普森 | 罗伊山 | 马来块 | 吉普森 | 马来块 | pb块 | 克里夫斯 | 纽曼 |
爆裂指数 | 0.80 | 0.01 | 6.30 | 5.58 | 17.69 | 0.22 | 3.53 | 0.76 | 4.47 | 17.88 | 4.71 |
图2 块矿爆裂指数
(3)通过试验对比不同块矿热裂指数
10月份配阿特拉斯块和PB块,阿特拉斯块热裂指数6.3%(内控标准≤5%)。11月初配克里夫斯块和PB块,炉况出现波动,8日做PB块热裂指数试验,热裂指数为4.47%,与4月8日外送做的PB块热裂指数5.24%相近;14日做克里夫斯块进行热裂指数试验,热裂指数高达17.88%。图2、图3为试验后的克里夫斯块矿和PB块试验后情况。
图3 克里夫斯块矿试验后情况
图4 PB块试验后情况
对比:克里夫斯块矿热裂指数高,加热到490℃左右就开始爆裂,从试验中明显可看出,粉化率大,易造成块状带透气性变差,造成高炉风量萎缩、上部透气差、频繁难行。相对比PB块热裂指数低,粉沫少。
3 块矿比例增大后应对措施因品种不同,块矿热爆裂性能、温度区间、还原性能等差别较大。参考国内块矿的研究,制定块矿性能标准。以爆裂指数越高,配加比例越小为参考标准。选取爆裂指数相对较低的块矿作为日常配加的主要矿种,最终选定龙钢块矿品种以南非块、PB块和纽曼块为主。
结合行业经验,1280高炉按入炉块矿爆裂指数<6%搭配,1800高炉按入炉块矿爆裂指数<5%搭配。
3.2 完善块矿冶金性能数据
完善实验室功能,增加检测设备。目前仅能简单做块矿热爆裂指数,其它性能无法检测,通过增加检测设备,实现能检测低温还原度、还原性、软化温度、熔化温度、软化温度区间等熔滴性能,多种矿在同一温度下的变化等项目。增加检测频次,逐步完善块矿高温性能检测和研究,选择合适的搭配品种和比例。
12月17日对PB块做的一次试验:试样粒度20-25 mm,实验温度700℃,实验时间30min。
表3 PB块高温性能检测情况
实验次数 | 试样质量 | +6.3 mm | -6.3 mm | 试验后质量 | 烧损% | 热裂指数% |
第一次 | 499.1 | 442.1 | 29.7 | 471.8 | 5.47 | 6.30 |
第二次 | 500.4 | 464.7 | 11.7 | 476.4 | 4.80 | 2.46 |
第三次 | 500.9 | 449.8 | 23.5 | 473.3 | 5.51 | 4.97 |
第四次 | 500.8 | 457.7 | 20.3 | 478 | 4.55 | 4.25 |
第五次 | 500.0 | 431.9 | 45.4 | 477.3 | 4.54 | 9.51 |
第六次 | 499.2 | 439.5 | 33.2 | 472.7 | 5.31 | 7.02 |
第七次 | 499.8 | 452.2 | 22.9 | 475.1 | 4.91 | 4.82 |
第八次 | 500.0 | 434.9 | 35.8 | 470.7 | 5.86 | 7.61 |
第九次 | 500.8 | 407.5 | 64.5 | 472 | 5.75 | 13.67 |
第十次 | 499.2 | 415.3 | 50.8 | 466.1 | 6.63 | 10.90 |
平均 | 500.02 | 439.56 | 33.78 | 473.3 | 5.34 | 7.15 |
在实验中,爆裂温度只有456℃,热裂指数在7.15%,低的有2.46%,最高达到13.67%。经与相关专家沟通,认为同种块矿名称,不同的矿场资源混合是不同的,资源混合发生了问题。建议进购时提供或提前采样做热裂指数实验分析,以便更好的指导生产,确保稳定顺行。
3.3 日常操作调整
(1)装料制度调整。
在增大块矿使用配比后,高炉料柱压差增加,比原来的高出5-8Kp左右,透气性有所变差,再加之原燃料质量波动,操作制度上还在不断摸索调整。所以在高炉布料上又做改进,将块矿布在矿带中间,减少对煤气流影响。
(2)送风制度调整。
采用逐步调小风口直径调剂方法,各炉风口面积缩小约1-1.3%,保持足够的鼓风动能,解决了软溶带压差高、透气性变差问题,炉身水温差波动减少,基本消除了边缘局部管道,煤气利用有所稳定。
(3)采用热球团、块矿混合入仓,降低酸性料水分。
因进购的块矿湿、粉末量大,将生产出未降温的热球团转运至料场,使热球团矿与块矿按指定比例均匀混合,利用球团的热量将块矿表面水分烘干,以利于块矿在炉后筛分时能筛分干净。
(4)对炉后筛分设备进行改造。
①增加仓位,由2个仓变为3个仓,振动筛改为复频筛。
②控制筛分流量≤20Kg/S;增加块矿筛板清理频次,由原1小时空振1次变为每2批料放完后空振1次,减少块矿粉沫入炉。
(5)稳定炉温水平,保持基础炉温0.30-0.50%,严禁硅低于0.25%,物理热稳定1500±20℃。
4 效果对比4.1 块矿比例提高后月产量基本保持稳定。
图5 高炉产量
注:7月份高炉检修时间长影响产量。
4.2 在烧结矿同碱度指标下,综合品位略有升高,有利于增产。
图6 综合品位
4.3 炉况基本稳定,烧坏风口个数、工艺事故、崩料、悬料均比2016年略有下降。
图7 高炉工艺指标
4.4 风温基本保持稳定。
图8 风温对比
4.5 炉温长期保持稳定。
图9 炉温对比
5 结语
块矿冶金性能比球团矿差,但是价格优势明显;同时块矿品位高,提高了入炉综合品位,有利于增产和降本。
原燃料质量稳定是炉况稳定的基础,选择合理稳定的炉料结构,才能保持炉况和指标的长期稳定。
针对龙钢块矿品种多,不同种类块矿的高温性能差异较大的特点,要完善和研究各种块矿的高温性能,选择最适合现有原料条件下的块矿,以确保高炉炉况的长期稳定。
参考文献
[1] 周传典 《高炉炼铁生产技术手册》 冶金工业出版社 2012年11月
[2] 王筱留 《钢铁冶金学(炼铁部分)(第3版)》 冶金工业出版社 2013年2月
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