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指标

龙钢高炉提高块矿配比实践

来源:2018年第六届炼铁对标、节能降本及新技术研讨会论文集|浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

龙钢高炉提高块矿配比实践李斌宜(陕钢集团龙钢公司炼铁厂) 摘 要:通过对高炉配加的几种块矿成分及冶金性能的检测分析,科学优化炉料结构,针对配加过程中遇到的问题,采取合理的措施,提…

龙钢高炉提高块矿配比实践

李斌宜

(陕钢集团龙钢公司炼铁厂)

 要:通过对高炉配加的几种块矿成分及冶金性能的检测分析,科学优化炉料结构,针对配加过程中遇到的问题,采取合理的措施,提高了块矿入炉比例,实现了降本增效,取得了较好的经济效益。

关键词:高炉;块矿配比;实践 

1 前言

龙钢炼铁厂现有1280 m3高炉2座、1800 m3高炉3座。2017年,随着高炉产能提升球团供应不足,块矿比例不断提高,由年均5%增大至15%以上,最高月均16.6%,最高日均22%。块矿比例加大后供应矛盾逐渐显现,导致品种由4种增加至7种、质量波动大。尤其是3月份的罗依山块和11月份的克里夫斯块,严重影响高炉稳定生产,通过试验做热裂指数分别高达17.69%和17.88,采取减少配比量或更换块矿品种,高炉波动明显消除。针对现有块矿品种,在综合考虑矿石的冶金性能的基础上,通过优化炉料结构,摸索合理的块矿配加比例和品种搭配方式,炉况稳定性和适应性有所提高,同时进一步降低了铁前成本,取得了良好的经济效益。

1 高炉指标

指标

2017年

2016年

对比

产量万吨

633.05

510.98

122.08

利用系数(t/m3.d)

2.52

2.49

0.04

燃料比(Kg/tFe)

546

536

11

入炉焦比(Kg/tFe)

407

401

7

喷煤比(Kg/tFe)

139

135

4

风温(

1166

1165

1

[Si](%)

0.44

0.45

-0.01

休风率  (%)

1.22

0.99

0.23

工艺休风率(%)

0.08

0.17

-0.09

原料成本元/t

1252.83

1274.45

-21.62

1  2017年块矿比例变化

2 块矿增加对炉况的影响

2.1 比例增大后不利于炉内料柱透气及炉况稳定顺行

1)由于块矿品种较多,最差时有3-4种块矿同时从炉后配加,按比例混配,性能差异大,易引起块状带透气性变差;加之焦炭质量没有提升且波动,块矿比例提高后,高炉常出现风量下降,透气性指数下降、中心气流过小的现象,高块矿比例难以长期稳定。

2)块矿中脉石含量少,但Al2O3含量高,随着入炉块矿比例的增加,渣中Al2O3含量由13.2%升高至14.5%,炉渣的流动性略有变差,脱硫能力降低影响生铁质量。

3)炉温波动大,频繁出现低硅铁,不利于低硅冶炼。

2.2 筛分质量变差

1)龙钢进购的块矿湿、粉沫较大(高时25%左右),入仓前必须进行筛分,要筛去大部分粉沫。同时块矿采用露天堆放,受阴雨天气或冬季气温影响容易粘结、冻结,造成筛分不干净。

2)进厂后的块矿采用露天堆放,受天气影响容易粘结高炉筛子,造成筛分不干净,入炉含沫量增加,易造成炉内气流波动。

2.3 不同块矿的爆裂指数变化大,易造成块状带透气性变差,

1)2017年前龙钢烧结实验室功能不全,块矿爆裂指数主要是外送检测,品种多、检测周期长,不能及时指导高炉生产。加之供应不稳定,主要以PB、纽曼、克里夫斯、阿特拉斯、罗依山块等为主,小料种较多,变料频繁,造成阶段性入炉块矿品种搭配混乱。

2)爆裂指数差异较大

2 块矿爆裂指数

品种

南非

墨西哥

阿特拉斯

吉普森

罗伊山

马来块

吉普森

马来块

pb块

克里夫斯

纽曼

爆裂指数

0.80

0.01

6.30

5.58

17.69

0.22

3.53

0.76

4.47

17.88

4.71

2 块矿爆裂指数

3)通过试验对比不同块矿热裂指数

10月份配阿特拉斯块和PB块,阿特拉斯块热裂指数6.3%(内控标准≤5%)。11月初配克里夫斯块和PB块,炉况出现波动,8日做PB块热裂指数试验,热裂指数为4.47%,与4月8日外送做的PB块热裂指数5.24%相近;14日做克里夫斯块进行热裂指数试验,热裂指数高达17.88%。图2、图3为试验后的克里夫斯块矿和PB块试验后情况。

3 克里夫斯块矿试验后情况

4  PB块试验后情况

对比:克里夫斯块矿热裂指数高,加热到490左右就开始爆裂,从试验中明显可看出,粉化率大,易造成块状带透气性变差,造成高炉风量萎缩、上部透气差、频繁难行。相对比PB块热裂指数低,粉沫少。

3 块矿比例增大后应对措施

因品种不同,块矿热爆裂性能、温度区间、还原性能等差别较大。参考国内块矿的研究,制定块矿性能标准。以爆裂指数越高,配加比例越小为参考标准。选取爆裂指数相对较低的块矿作为日常配加的主要矿种,最终选定龙钢块矿品种以南非块、PB块和纽曼块为主。

结合行业经验,1280高炉按入炉块矿爆裂指数<6%搭配,1800高炉按入炉块矿爆裂指数<5%搭配。

3.2 完善块矿冶金性能数据

完善实验室功能,增加检测设备。目前仅能简单做块矿热爆裂指数,其它性能无法检测,通过增加检测设备,实现能检测低温还原度、还原性、软化温度、熔化温度、软化温度区间等熔滴性能,多种矿在同一温度下的变化等项目。增加检测频次,逐步完善块矿高温性能检测和研究,选择合适的搭配品种和比例。

12月17日对PB块做的一次试验:试样粒度20-25 mm,实验温度700,实验时间30min。

3  PB块高温性能检测情况

实验次数

试样质量

+6.3 mm

-6.3 mm

试验后质量

烧损%

热裂指数%

第一次

499.1

442.1

29.7

471.8

5.47

6.30

第二次

500.4

464.7

11.7

476.4

4.80

2.46

第三次

500.9

449.8

23.5

473.3

5.51

4.97

第四次

500.8

457.7

20.3

478

4.55

4.25

第五次

500.0

431.9

45.4

477.3

4.54

9.51

第六次

499.2

439.5

33.2

472.7

5.31

7.02

第七次

499.8

452.2

22.9

475.1

4.91

4.82

第八次

500.0

434.9

35.8

470.7

5.86

7.61

第九次

500.8

407.5

64.5

472

5.75

13.67

第十次

499.2

415.3

50.8

466.1

6.63

10.90

平均

500.02

439.56

33.78

473.3

5.34

7.15

在实验中,爆裂温度只有456,热裂指数在7.15%,低的有2.46%,最高达到13.67%。经与相关专家沟通,认为同种块矿名称,不同的矿场资源混合是不同的,资源混合发生了问题。建议进购时提供或提前采样做热裂指数实验分析,以便更好的指导生产,确保稳定顺行。

3.3 日常操作调整

1)装料制度调整。

在增大块矿使用配比后,高炉料柱压差增加,比原来的高出5-8Kp左右,透气性有所变差,再加之原燃料质量波动,操作制度上还在不断摸索调整。所以在高炉布料上又做改进,将块矿布在矿带中间,减少对煤气流影响。

2)送风制度调整。

采用逐步调小风口直径调剂方法,各炉风口面积缩小约1-1.3%,保持足够的鼓风动能,解决了软溶带压差高、透气性变差问题,炉身水温差波动减少,基本消除了边缘局部管道,煤气利用有所稳定。

3)采用热球团、块矿混合入仓,降低酸性料水分。

因进购的块矿湿、粉末量大,将生产出未降温的热球团转运至料场,使热球团矿与块矿按指定比例均匀混合,利用球团的热量将块矿表面水分烘干,以利于块矿在炉后筛分时能筛分干净。

4)对炉后筛分设备进行改造。

增加仓位,由2个仓变为3个仓,振动筛改为复频筛。

控制筛分流量≤20Kg/S;增加块矿筛板清理频次,由原1小时空振1次变为每2批料放完后空振1次,减少块矿粉沫入炉。

5)稳定炉温水平,保持基础炉温0.30-0.50%,严禁硅低于0.25%,物理热稳定1500±20

4 效果对比

4.1 块矿比例提高后月产量基本保持稳定。

5 高炉产量


注:7月份高炉检修时间长影响产量。

4.2 在烧结矿同碱度指标下,综合品位略有升高,有利于增产。

6 综合品位


4.3 炉况基本稳定,烧坏风口个数、工艺事故、崩料、悬料均比2016年略有下降。

7 高炉工艺指标

4.4 风温基本保持稳定。

8 风温对比


4.5 炉温长期保持稳定。

9 炉温对比


5 结语

块矿冶金性能比球团矿差,但是价格优势明显;同时块矿品位高,提高了入炉综合品位,有利于增产和降本。

原燃料质量稳定是炉况稳定的基础,选择合理稳定的炉料结构,才能保持炉况和指标的长期稳定。

针对龙钢块矿品种多,不同种类块矿的高温性能差异较大的特点,要完善和研究各种块矿的高温性能,选择最适合现有原料条件下的块矿,以确保高炉炉况的长期稳定。

参考文献

[1] 周传典 《高炉炼铁生产技术手册》 冶金工业出版社 2012年11月

[2] 王筱留 《钢铁冶金学(炼铁部分)(第3版)》 冶金工业出版社 2013年2月 


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