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指标

2#高炉中修开炉操作实践

来源:2018年第六届炼铁对标、节能降本及新技术研讨会论文集|浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

2#高炉中修开炉操作实践万刚 崔广信 朱海龙 郝亚伟(江阴兴澄特种钢铁有限公司一炼铁分厂) 摘 要:本文对兴澄2#高炉开炉及生产准备经验进行了总结;通过合理的炉料结构,风口和铁口的处…

2#高炉中修开炉操作实践

刚  崔广信  朱海龙  郝亚伟

(江阴兴澄特种钢铁有限公司一炼铁分厂)

摘  要:本文对兴澄2#高炉开炉及生产准备经验进行了总结;通过合理的炉料结构,风口和铁口的处理,开炉准备充分,开炉过程操作得当,实现快速顺利达产。

关键词:开炉;氧枪;快速;实践

1 前言

兴澄特钢一炼铁分厂2#高炉始建于2003年,采用串罐无料钟炉顶,铸铁冷却壁,旋切式顶燃热风炉,干法除尘工艺和高炉煤气余压发电TRT技术。2012615日停炉大修,201338日开炉生产。至20173月共生产铁水261.3万吨,利用系数3.95t/m3.d,冶强较高。2014年开始陆续有冷却壁烧损现象,至今五段内层破损率62%,六段冷却壁破损率70%以上,由于冷却壁烧损严重高炉进行降低冶强生产,并与2017422日停炉更换56段冷却壁及炉腰板,58点火开炉。

2 开炉前的准备

2.1 技术准备

开炉前准备好开炉方案、高炉烘炉方案、高炉试压方案、高炉装料方案等。同时到其他炼铁厂进行技术交流,了解开炉过程遇到的问题;对先进的技术进行探讨,并制定铁口埋氧枪的试行方案,特请华西钢厂炉前技师进行现场指导。

2.2 原料准备

开炉料组成是开炉的重要环节,选用优质的原料及燃料是必要的,本次开炉焦炭选用铜陵一级干焦,烧结矿80%+球团矿10%+块矿10%

表1 焦炭的理化指标

化学成分

 

 

 

 

 

水分

灰分

挥发分

固定碳

M25

M10

5.00

12.00

1.0

8.00

0.60

94.00

4.50

粒度组成

 

 

 

 

 

>60

60-40

40-25

<25

堆比重

堆角

 

17.0

50

36.0

2.0

0.60

35

 

表2 烧结矿的理化指标

化学成分

 

 

 

 

 

TFe

FeO

SiO2

CaO

MgO

Al2O3

R2

56.00

9.30

5.80

10.70

1.70

2.00

1.85

粒度组成

 

 

 

 

 

>40mm

4025mm

2516mm

1610mm

105mm

<5mm

 

7.30

19.00

22.50

22.20

26.40

2.60

 

表3 块矿及球团的理化指标

成分

TFe

CaO

SiO2

MgO

Al2O3

P

S

K2O

Na2o

MnO

球团

63.45%

0.35%

7.49%

0.71%

0.57%

0.025%

0.008%

0.164%

0.168%

0.15%

块矿

62.70%

0.02%

3.07%

0.02%

1.02%

0.091%

0.031%

0.005%

0.005%

0.19%

3 开炉主要工序

3.1 高炉烘炉

  本次高炉烘炉采用热风炉直接送热风的方法。烘炉目的是使高炉耐材及砌体中的水分在加热过程中烘干,使得正常生产过程中剧烈高温下不至于开裂变形,保护好合理炉型,延长高炉使用寿命。

3.1.1烘炉要求:

烘炉时间计划为36h,即升温6h,保温28h,降温2h。烘炉废气由炉顶放散阀及下降管放散阀F3排放。炉顶放散阀在烘炉过程中轮流使用。严格控制炉顶温度在300以下和气密箱温度在45以下。在炉顶温度、气密箱温度低于上限的情况下,在保持规定烘炉温度的同时,应争取使用较大的风量,以加速干燥过程。烘炉期间打开其中一只炉顶放散阀,另一只关闭。

3.1.2烘炉操作:

(1)开始送风时,风量先由混风阀送入。即先开混风闸板阀和混风调节阀,然后根据烘炉曲线对风温要求,决定是否打开冷风阀,经热风炉送风。若需开冷风阀,其操作步骤是:开冷风闸阀,然后手动缓慢开启冷风调节阀,将风温调至所需水平。

(2初始风量用300m3/min60分钟后可逐步增加风量,提高顶压。风量调节幅度不宜过大,一般每次加风50 m3/min±

(3风量已加至额定风量700m3/min,风温稳定在100左右,即可开始按曲线升温。

(4)最大风量暂控制在700m3/min;升温速度60-80/小时,然后保温。

(5)升温和加风过程中,确保顶温≤300,齿轮箱温度≤45;当顶温>280,齿轮箱温度>40时,加风应当谨慎,如果需要减风,减风量控制在50m3/min次。

(6)风温在400保温结束之后降到100,即转入休风自然凉炉阶段。

3.2 高炉气密性试压

高炉检漏、试压工作,是竣工验收工作的主要内容之一。是整个高炉工艺系统进行严密性试验的一种有效方式,属于负荷联动试车范围。试压的目的是为了检验设备泄漏情况和考核各类管道、工艺设备的结构强度。通过试压,查出56段新冷却壁的焊接质量,对发现的泄漏点后进行重新焊补;做一次整个系统的强度试验,炉顶、调压设备进行带负荷调试。

3.2.1检漏试压程序

(1)关闭调压阀组和TRT前的电动闸阀。

(2)关闭高炉和除尘系统放散阀、料罐上密阀、放散阀均压阀、除尘器清灰阀(卸灰阀)。

(3)关闭热风炉所有燃烧阀、烟道阀、废气阀、倒流阀、冷风阀、热风阀。

(4)开热风炉均压阀、混风阀(混风调节阀)、放风阀。

(5)高炉鼓风机站送风至热风炉放风阀,关闭放风阀通过热风炉均压阀、混风阀向热风炉、高炉和除尘系统送冷风进行检漏,利用鼓风机喘振放风阀控制压力,最高至120KPa。期间对料罐进行均压保压试验,检查上密、下密的密封性。

(6)泄漏点处理完成后,重新送风复检一次,高炉、热风炉及煤气系统共同进行。

(7)以上程序全部完毕,即高炉、热风炉检漏试压完成。高炉休风,热风炉全部转闷炉。

4 开炉操作:

4.1 开炉方案

  本次开炉由于炉缸焦炭没有扒出,开炉总负荷按2.60 t/t,最上边一段正常料焦比为650kg/t,开炉料批:矿批:8000Kg,正常料组成:80%烧结矿+10%球团+10%块矿;焦批:3200Kg。开炉炉料由5段料组成,从下到上依次是净焦、空焦、轻负荷料1、轻负荷料2、正常料;送风风口选用铁口上方4个风口送风。

4.2 开炉操作

589:172#高炉点火开炉,初始风量200m3/min风温500,刚开始压差比较高,风口前没燃烧,随后风口前焦炭逐步烧着,压力下降,逐步加风至450m3/min。铁口氧枪送氧,压力100kpa,随着风量和时间推移氧枪压力调整到300 kpa,随后压力退到160kpa13:16氧枪压力跳动幅度加大,拔氧枪出铁,出第一炉铁。氧枪烧氧导致铁口前端的泥包损害比较严重,导致铁口浅,易卡焦炭。随后几炉铁根据炉内压力情况开口,适当喷铁口活跃炉缸;随着炉缸热量逐步提高,开始走料。后期由于铁口过浅,渣铁排不净,导致炉内憋压,加上一直在赶料线,压差开始上升,放风坐料一次。到9日上午物理热上升,开始加快加风和捅风口步伐,后期恢复炉况比较顺利,18:40捅开最后一个风口,风量1100m3/min,煤比100kg/t顺利完成开炉目标。

参考文献

[1] 周传典. 高炉炼铁生产技术手册 [M] .北京:冶金工业出版社,2002年第一版


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