2#高炉中修开炉操作实践
来源:2018年第六届炼铁对标、节能降本及新技术研讨会论文集|浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
2#高炉中修开炉操作实践万刚 崔广信 朱海龙 郝亚伟(江阴兴澄特种钢铁有限公司一炼铁分厂) 摘 要:本文对兴澄2#高炉开炉及生产准备经验进行了总结;通过合理的炉料结构,风口和铁口的处…
2#高炉中修开炉操作实践
万刚 崔广信 朱海龙 郝亚伟
(江阴兴澄特种钢铁有限公司一炼铁分厂)
摘 要:本文对兴澄2#高炉开炉及生产准备经验进行了总结;通过合理的炉料结构,风口和铁口的处理,开炉准备充分,开炉过程操作得当,实现快速顺利达产。
关键词:开炉;氧枪;快速;实践
1 前言
兴澄特钢一炼铁分厂2#高炉始建于2003年,采用串罐无料钟炉顶,铸铁冷却壁,旋切式顶燃热风炉,干法除尘工艺和高炉煤气余压发电TRT技术。2012年6月15日停炉大修,2013年3月8日开炉生产。至2017年3月共生产铁水261.3万吨,利用系数3.95t/m3.d,冶强较高。2014年开始陆续有冷却壁烧损现象,至今五段内层破损率62%,六段冷却壁破损率70%以上,由于冷却壁烧损严重高炉进行降低冶强生产,并与2017年4月22日停炉更换5、6段冷却壁及炉腰板,5月8点火开炉。
2 开炉前的准备
2.1 技术准备
开炉前准备好开炉方案、高炉烘炉方案、高炉试压方案、高炉装料方案等。同时到其他炼铁厂进行技术交流,了解开炉过程遇到的问题;对先进的技术进行探讨,并制定铁口埋氧枪的试行方案,特请华西钢厂炉前技师进行现场指导。
2.2 原料准备
开炉料组成是开炉的重要环节,选用优质的原料及燃料是必要的,本次开炉焦炭选用铜陵一级干焦,烧结矿80%+球团矿10%+块矿10%
表1 焦炭的理化指标
化学成分 |
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水分 | 灰分 | 挥发分 | 固定碳 | 硫 | M25 | M10 |
5.00 | 12.00 | 1.0 | 8.00 | 0.60 | 94.00 | 4.50 |
粒度组成 |
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>60 | 60-40 | 40-25 | <25 | 堆比重 | 堆角 |
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17.0 | 50 | 36.0 | 2.0 | 0.60 | 35。 |
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表2 烧结矿的理化指标
化学成分 |
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TFe | FeO | SiO2 | CaO | MgO | Al2O3 | R2 |
56.00 | 9.30 | 5.80 | 10.70 | 1.70 | 2.00 | 1.85 |
粒度组成 |
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>40mm | 40-25mm | 25-16mm | 16-10mm | 10-5mm | <5mm |
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7.30 | 19.00 | 22.50 | 22.20 | 26.40 | 2.60 |
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表3 块矿及球团的理化指标
成分 | TFe | CaO | SiO2 | MgO | Al2O3 | P | S | K2O | Na2o | MnO |
球团 | 63.45% | 0.35% | 7.49% | 0.71% | 0.57% | 0.025% | 0.008% | 0.164% | 0.168% | 0.15% |
块矿 | 62.70% | 0.02% | 3.07% | 0.02% | 1.02% | 0.091% | 0.031% | 0.005% | 0.005% | 0.19% |
3.1 高炉烘炉
本次高炉烘炉采用热风炉直接送热风的方法。烘炉目的是使高炉耐材及砌体中的水分在加热过程中烘干,使得正常生产过程中剧烈高温下不至于开裂变形,保护好合理炉型,延长高炉使用寿命。
3.1.1烘炉要求:
烘炉时间计划为36h,即升温6h,保温28h,降温2h。烘炉废气由炉顶放散阀及下降管放散阀F3排放。炉顶放散阀在烘炉过程中轮流使用。严格控制炉顶温度在300℃以下和气密箱温度在45℃以下。在炉顶温度、气密箱温度低于上限的情况下,在保持规定烘炉温度的同时,应争取使用较大的风量,以加速干燥过程。烘炉期间打开其中一只炉顶放散阀,另一只关闭。
3.1.2烘炉操作:
(1)开始送风时,风量先由混风阀送入。即先开混风闸板阀和混风调节阀,然后根据烘炉曲线对风温要求,决定是否打开冷风阀,经热风炉送风。若需开冷风阀,其操作步骤是:开冷风闸阀,然后手动缓慢开启冷风调节阀,将风温调至所需水平。
(2)初始风量用300m3/min,60分钟后可逐步增加风量,提高顶压。风量调节幅度不宜过大,一般每次加风50 m3/min±。
(3)风量已加至额定风量700m3/min,风温稳定在100℃左右,即可开始按曲线升温。
(4)最大风量暂控制在700m3/min;升温速度60-80℃/小时,然后保温。
(5)升温和加风过程中,确保顶温≤300℃,齿轮箱温度≤45℃;当顶温>280℃,齿轮箱温度>40℃时,加风应当谨慎,如果需要减风,减风量控制在50m3/min次。
(6)风温在400℃保温结束之后降到100℃,即转入休风自然凉炉阶段。
3.2 高炉气密性试压
高炉检漏、试压工作,是竣工验收工作的主要内容之一。是整个高炉工艺系统进行严密性试验的一种有效方式,属于负荷联动试车范围。试压的目的是为了检验设备泄漏情况和考核各类管道、工艺设备的结构强度。通过试压,查出5、6段新冷却壁的焊接质量,对发现的泄漏点后进行重新焊补;做一次整个系统的强度试验,炉顶、调压设备进行带负荷调试。
3.2.1检漏试压程序
(1)关闭调压阀组和TRT前的电动闸阀。
(2)关闭高炉和除尘系统放散阀、料罐上密阀、放散阀、均压阀、除尘器清灰阀(卸灰阀)。
(3)关闭热风炉所有燃烧阀、烟道阀、废气阀、倒流阀、冷风阀、热风阀。
(4)开热风炉均压阀、混风阀(混风调节阀)、放风阀。
(5)高炉鼓风机站送风至热风炉放风阀,关闭放风阀通过热风炉均压阀、混风阀向热风炉、高炉和除尘系统送冷风进行检漏,利用鼓风机喘振放风阀控制压力,最高至120KPa。期间对料罐进行均压保压试验,检查上密、下密的密封性。
(6)泄漏点处理完成后,重新送风复检一次,高炉、热风炉及煤气系统共同进行。
(7)以上程序全部完毕,即高炉、热风炉检漏试压完成。高炉休风,热风炉全部转闷炉。
4 开炉操作:
4.1 开炉方案
本次开炉由于炉缸焦炭没有扒出,开炉总负荷按2.60 t/t,最上边一段正常料焦比为650kg/t,开炉料批:矿批:8000Kg,正常料组成:80%烧结矿+10%球团+10%块矿;焦批:3200Kg。开炉炉料由5段料组成,从下到上依次是净焦、空焦、轻负荷料1、轻负荷料2、正常料;送风风口选用铁口上方4个风口送风。
4.2 开炉操作
5月8日9:17,2#高炉点火开炉,初始风量200m3/min风温500℃,刚开始压差比较高,风口前没燃烧,随后风口前焦炭逐步烧着,压力下降,逐步加风至450m3/min。铁口氧枪送氧,压力100kpa,随着风量和时间推移氧枪压力调整到300 kpa,随后压力退到160kpa,13:16氧枪压力跳动幅度加大,拔氧枪出铁,出第一炉铁。氧枪烧氧导致铁口前端的泥包损害比较严重,导致铁口浅,易卡焦炭。随后几炉铁根据炉内压力情况开口,适当喷铁口活跃炉缸;随着炉缸热量逐步提高,开始走料。后期由于铁口过浅,渣铁排不净,导致炉内憋压,加上一直在赶料线,压差开始上升,放风坐料一次。到9日上午物理热上升,开始加快加风和捅风口步伐,后期恢复炉况比较顺利,18:40捅开最后一个风口,风量1100m3/min,煤比100kg/t顺利完成开炉目标。
参考文献
[1] 周传典. 高炉炼铁生产技术手册 [M] .北京:冶金工业出版社,2002年第一版
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