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指标

0#高炉开炉过程

来源:2018年第六届炼铁对标、节能降本及新技术研讨会论文集|浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

0#高炉开炉过程金雪忠、朱海龙、崔厂信、樊建业(兴澄特种钢铁有限公司) 摘 要:对0#高炉开炉操作进行了总结。通过选择合适的开炉方式,及时调整合理的操作制度,提前组强人员培训,制定准…

0#高炉开炉过程

金雪忠、朱海龙、崔厂信、樊建业

(兴澄特种钢铁有限公司)

摘  要:对0#高炉开炉操作进行了总结。通过选择合适的开炉方式,及时调整合理的操作制度,提前组强人员培训,制定准备及实施方案,实现了6天后全风操作。

关键词:高炉;烘炉;装料;送风;操作

1 概述

兴澄0#炉,于201661日经原基础大修后点火投产,高炉有效容积450m3,有14个风口,1个铁口,1个渣口,采用了并罐式无料钟炉顶、配置4座球式热风炉,板壁结合的冷却方式、微孔碳砖+陶瓷杯综合炉底、底滤法水冲渣处理系统和TRT等先进的设备及工艺。本次开炉,从烘炉、试车、试漏、试压、装料、直到全风操作,做到了安全有序、科学、有效。

2 开炉前的准备工作

2.1 制定周密的准备方案及实施方案。

此次开炉由生产技术室制定了0#高炉开炉方案。这是在总结历次开炉经验基础上制定的,重点强调了开炉前的联动试车,管路及本体试压等项目,确保开炉时设备运转正常,保证开炉顺利达产。

2.2 人员培训

为了确保高炉顺利开炉,炼铁厂组织了0#高炉全体员工及开炉期间到0#炉加班人员的培训,实地参与现场设备安装和高炉砌筑。使操作人员尽快熟悉新设备、新工艺、新技术。

2.3 热风炉烘炉

兴澄0#高炉共配备4座球式热风炉,本次大修主对热风主管、支管、围管的耐材更换,热风炉内耐火球更换,烟道喷涂。根据实际施工情况,对0#高炉制定了热风炉烘炉方案。

2.4 高炉烘炉

本高炉采用热风供炉,重点烘烤炉底和炉,计划烘炉时间160小时。烘炉的目的是缓慢驱赶高炉砌体内的结晶水,物理水,使耐火材料砌体均匀、缓慢而又充分膨胀,避免水分突然大量蒸发,产生爆裂和裂缝,从而导致耐火材料砌体损坏。避免在耐火材料内部产生热应力集中,或晶格转变导致砌体损坏,在一定程度上消除冷却设备的内应力。根据0#炉所选用的耐火材料的特点,由生产技术室制定了详细的烘炉方案和烘炉曲线。

烘炉前,制作烘炉导管12个,其中短管4个,长导管4个,中导管4个。2#、5#、8#、11#风口安装长导管,3#、6#、9#、12#风口安装中导管,4#、7#、10#、13#风口安装短导管。各导管周围用角钢做支架,并横向焊拉筋,固定牢固。铁口喷吹管为14.5米长管。铁口安装临时热电偶2根,烘炉时以炉缸炉底温度为主,并参考炉顶温度,以调节曲量为主要手段,控控制升温速度。

3 开炉料及开炉参数的选择

3.1 参数设定

全炉焦比为3.36t/t(干焦),正常料焦比为670kg/t(干焦),正常料炉渣碱度R2=1.00,熔剂为石灰石、白云石、硅石、锰矿

3.2 生铁成分设定

【Si】为3.5%,【Fe=92%,【S=0.05%,【P=0.110%,【C=3.50,【Mn=0.50%生铁回收率:95%,炉渣收得比:1.04

3.3 开炉料配比与成分

矿批:6000Kg,焦批:2500Kg。结构 80%烧结矿+10%球团+10%,炉料成分见表1

表10#高炉开炉料主要成分

原料 成分

TFe

CaO

SiO2

MgO

Al2O3

K2O

Na2O

P

S

MnO

R2

烧结

57.00%

10.00%

5.30%

1.70%

1.80%

0.019%

0.030%

0.06%

0.020%

0.170%

1.89

球团

64.87%

0.37%

5.74%

0.67%

0.44%

0.13%

0.10%

0.03%

0.112%

0.024%

0.06

块矿

63.50%

0.02%

2.80%

0.04%

1.50%

0.01%

0.01%

0.08%

0.022%

 

0.01

石灰石

0.00%

54.00%

0.90%

1.10%

0.30%

0.00%

0.06%

0.00%

0.02%

 

59.63

白云石

0.00%

32.30%

0.90%

20.00%

0.25%

0.00%

0.02%

0.00%

0.03%

 

35.89

蛇纹石

0.00%

1.37%

37.62%

38.65%

1.03%

0.00%

0.00%

0.00%

0.000%

 

0.04

硅石

0.00%

0.10%

97.53%

0.10%

0.63%

0.00%

0.00%

0.00%

0.001%

 

0.00

3.4 填充方式

炉腹中部45%容积至炉缸死铁层全部容积105m3全部用净焦填充,炉腹中部上55%积、炉腰、至炉身下部用空焦填充,炉身3料以下全部用空焦和正常料交替装入。炉身3米以上全部为正常料。

3.5 装料制度的选择

PP↓KK↓,料线1.6m,布料角度β净焦=17°β净焦=17°β轻料=28°β正常料=30°

3.6 送风制度的选择

兴澄0#高炉共14个风口,风口小套尺过确定为7Ф110mm7Ф115mm。开炉时选用10个风口送风,送风压力由30KPa—50KPa—70KPa逐步加风,点火温度>700,当炉顶煤气中H2小于4.0%时可以煤气,同时根据炉况调节风量和顶压。

3.7 铁口喷吹

在铁口前放好木堆,并用天然气引到铁口点燃作为火种,使铁口喷吹的煤气确保被点燃,防止煤气中毒。铁口喷吹要保持畅通,不通时要开口机或人工捅开,确认喷吹见渣时堵上铁口。点火后约18小时出第一次铁,具体视风量及风压确定。

4 开炉操作

(1201661日经过各部门开炉确认后于10:16分点火送风。堵3#、6#、9#、12#四个风口。起始风量400,分别于12:1010#分口着火、12:258#、11#风口着火、12:275#风口着火、12:344#、7#风口着火、12:4713#风口着火、12:532#风口着火、12:551#风口1#风口着火、13:0314#风口着火,14:53分引煤气结束。风量加至490m3/min时,压力86kpa压差83kpa,透气指数6.07,风温568,平均顶温45。后透气指数下降,风量自行下降,压力上升。15:59分放风坐料。后续风量维持在100/min,压力90kpa压差83kpa,透气指数1.5,风温650,平均顶温75,高炉不接受风量。62日星期四夜班风量维持在80--100 m3/min,压力90kpa压差80kpa,透气指数1.5,风温650,平均顶温65,高炉不接受风量。期间21:40放风坐料1次,5:55分放风坐料1次。共补净焦26吨。炉前一直铁口烧氧,喷出的焦炭呈黑色,且无渣铁生成,表明炉缸温度不足。62日星期四白班平均风量138/min,压力115kpa压差110kpa,透气指数1.5,风温713,平均顶温160,高炉不接受风量,但比前2个班有所改善。期间1048分坐料1次,18:56分坐料1次,共补料30.5吨。1405分来渣堵口,白班堵3次口,开2次口。出渣量约7吨,渣流动性差。63日星期五夜班平均风量90 m3/min,压力109kpa压差110kpa,透气指数0.8,风温702,平均顶温85,高炉不接受风量。期间042分坐料1次,700分坐料1次,共补料15吨。第二次坐料后风量加到500 m3/min维持20分钟后开始下降。63日星期五白班早上924—945休风堵风口,留1#、2#、14#三个风口进风。风量在150 m3/min100511#风口吹开、10404#风口吹开、120013#风口吹开、14475#风口吹开。172810#风口捅开。堵6#、7#、8#、9#、3#、12#风口。平均风量281 m3/min,压力104kpa压差70kpa,透气指数4.5,风温783,平均顶温220,1508分塌料后开始接受风量。风量900 m3/min炉外出铁5炉,每四炉开始铁量增多。第四炉19.15吨第五炉36.9.过临时撇渣器。64日星期六夜班平均风量1000 m3/min,压力161kpa压差95kpa,透气指数10,风温852,平均顶温200。炉况顺行可,21:45分捅开3号风口,000分捅开9号风口,510分捅开6号风口。还剩7号、8号、12号三个风口。班中出铁5炉共364,铁水温度1409—1466。64日星期六白班平均风量984m3/min,(修复)压力163kpa压差95kpa,透气指数10.5,风温984,平均顶温195。炉况顺行可。1110分捅12号风口,1520分捅7号风口,17008号风口自行吹开。班中出铁6炉共535,铁水温度1463—1485。65日星期日夜班平均风量982m3/min,压力154kpa压差80kpa,透气指数11.5,风温1093,平均顶温240。炉况顺行可。班中出铁6炉共467,铁水温度1449—1472。5日白班全风操作,炉况顺行。

各项指标见表2

表2  0#高炉开炉全风操作主要技术经济指标

日期

系数

t/m3.d

负荷

风温

风压

kpa

风量m3/min

矿批

kg

焦批

kg

[Si]

%

61

650

95

210

6000

2500

62

0.12

2.4

685

100

200

6000

2500

63

1.99

2.42

743

104

800

8000

3300

2.21

64

2.28

3.11

918

106

1100

12000

3850

0.89

65

2.98

3.20

1060

157

1200

12000

3750

0.98

66

3.16

3.60

1141

184

1250

13000

3650

0.70

(2开炉期间各项制度调整

热制度调整

开炉后,在确保炉缸温度充足后,按计划逐步有序低炉温,促进了炉况的进一步稳定。先后把焦碳负荷由2.4增至3.56,通过迅速增加焦碳负荷,4日炉温降至0.89%,6日降至0.70.并保持稳定,维持一周操作。对炉缸保持起到了一定保护作用。

送风制度调整

开炉前期炉温基础高,炉内透气性交差,风量加不上。视此情在3日早上堵风口操作,保证足够的鼓风动能。当接受风量后,果断逐步捅开风口,增加风量,适当提高顶压,促使形成稳定的煤气流分布。

装料制度调整

开炉初期规定装料制度为:PP25↓KK25,风口全捅开后,炉况顺行,中心气流,边缘略有。但煤气利用偏差,为提高煤气利用,装制逐步变为PP30↓KK317292↓

造渣制度调整

开炉后根据实际渣流动性,逐步减少熔剂配比,适当降低炉渣打碱度,并通过提高热风温度进一步提高渣铁物理热,来达到改善渣铁流动性的目的。从而改善渣铁分离效果,更有利于炉况顺行。

5 结语

兴澄0#高炉开炉在6天内全风操作,开炉期间无安全事故,为今后高炉操作吸取教训,总结如下。

3#热风炉在通水时检查工作不到位,在54日上午发现3号热风炉烟道弯头处有渗漏水迹,打开底部人孔后发现大量积水。经排查发现1号燃烧阀阀座漏水。关闭后处理热风炉内积水,到下午15:00积水清理干净。17:30启动1#助燃风机对3号炉风炉进行通风除湿。影响了烘炉进程,导制烘炉不同步。

泥炮,炉前主要设备在64日早上7:26分堵口时出现故障,减风至200 m3/min堵口。影响了操作进程。

冲渣沟结构改造后,在64日白班风量增加,产量上升渣量增加后,渣沟堵死。导致白班减风操作。影响了操作进程。


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