0#高炉开炉过程
来源:2018年第六届炼铁对标、节能降本及新技术研讨会论文集|浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
0#高炉开炉过程金雪忠、朱海龙、崔厂信、樊建业(兴澄特种钢铁有限公司) 摘 要:对0#高炉开炉操作进行了总结。通过选择合适的开炉方式,及时调整合理的操作制度,提前组强人员培训,制定准…
0#高炉开炉过程
金雪忠、朱海龙、崔厂信、樊建业
(兴澄特种钢铁有限公司)
摘 要:对0#高炉开炉操作进行了总结。通过选择合适的开炉方式,及时调整合理的操作制度,提前组强人员培训,制定准备及实施方案,实现了6天后全风操作。
关键词:高炉;烘炉;装料;送风;操作
1 概述
兴澄0#炉,于2016年6月1日经原基础大修后点火投产,高炉有效容积450m3,有14个风口,1个铁口,1个渣口,采用了并罐式无料钟炉顶、配置4座球式热风炉,板壁结合的冷却方式、微孔碳砖+陶瓷杯综合炉底、底滤法水冲渣处理系统和TRT等先进的设备及工艺。本次开炉,从烘炉、试车、试漏、试压、装料、直到全风操作,做到了安全有序、科学、有效。
2 开炉前的准备工作
2.1 制定周密的准备方案及实施方案。
此次开炉由生产技术室制定了0#高炉开炉方案。这是在总结历次开炉经验基础上制定的,重点强调了开炉前的联动试车,管路及本体试压等项目,确保开炉时设备运转正常,保证开炉顺利达产。
2.2 人员培训
为了确保高炉顺利开炉,炼铁厂组织了0#高炉全体员工及开炉期间到0#炉加班人员的培训,实地参与现场设备安装和高炉砌筑。使操作人员尽快熟悉新设备、新工艺、新技术。
2.3 热风炉烘炉
兴澄0#高炉共配备4座球式热风炉,本次大修主对热风主管、支管、围管的耐材更换,热风炉内耐火球更换,烟道喷涂。根据实际施工情况,对0#高炉制定了热风炉烘炉方案。
2.4 高炉烘炉
本高炉采用热风供炉,重点烘烤炉底和炉,计划烘炉时间160小时。烘炉的目的是缓慢驱赶高炉砌体内的结晶水,物理水,使耐火材料砌体均匀、缓慢而又充分膨胀,避免水分突然大量蒸发,产生爆裂和裂缝,从而导致耐火材料砌体损坏。避免在耐火材料内部产生热应力集中,或晶格转变导致砌体损坏,在一定程度上消除冷却设备的内应力。根据0#炉所选用的耐火材料的特点,由生产技术室制定了详细的烘炉方案和烘炉曲线。
烘炉前,制作烘炉导管12个,其中短管4个,长导管4个,中导管4个。2#、5#、8#、11#风口安装长导管,3#、6#、9#、12#风口安装中导管,4#、7#、10#、13#风口安装短导管。各导管周围用角钢做支架,并横向焊拉筋,固定牢固。铁口喷吹管为1根4.5米长管。铁口安装临时热电偶2根,烘炉时以炉缸炉底温度为主,并参考炉顶温度,以调节曲量为主要手段,控控制升温速度。
3 开炉料及开炉参数的选择
3.1 参数设定
全炉焦比为3.36t/t(干焦),正常料焦比为670kg/t(干焦),正常料炉渣碱度R2=1.00,熔剂为石灰石、白云石、硅石、锰矿
3.2 生铁成分设定
【Si】为3.5%,【Fe】=92%,【S】=0.05%,【P】=0.110%,【C】=3.50,【Mn】=0.50%。生铁回收率:95%,炉渣收得比:1.04。
3.3 开炉料配比与成分
矿批:6000Kg,焦批:2500Kg。结构 80%烧结矿+10%球团+10%,炉料成分见表1
表1:0#高炉开炉料主要成分
TFe | CaO | SiO2 | MgO | Al2O3 | K2O | Na2O | P | S | MnO | R2 | |
烧结 | 57.00% | 10.00% | 5.30% | 1.70% | 1.80% | 0.019% | 0.030% | 0.06% | 0.020% | 0.170% | 1.89 |
球团 | 64.87% | 0.37% | 5.74% | 0.67% | 0.44% | 0.13% | 0.10% | 0.03% | 0.112% | 0.024% | 0.06 |
块矿 | 63.50% | 0.02% | 2.80% | 0.04% | 1.50% | 0.01% | 0.01% | 0.08% | 0.022% |
| 0.01 |
石灰石 | 0.00% | 54.00% | 0.90% | 1.10% | 0.30% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.02% |
| 59.63 |
白云石 | 0.00% | 32.30% | 0.90% | 20.00% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.03% |
| 35.89 |
蛇纹石 | 0.00% | 1.37% | 37.62% | 38.65% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.000% |
| 0.04 |
硅石 | 0.00% | 0.10% | 97.53% | 0.10% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.001% |
| 0.00 |
3.4 填充方式
炉腹中部45%容积至炉缸死铁层全部容积105m3全部用净焦填充,炉腹中部上55%容积、炉腰、至炉身下部用空焦填充,炉身3料以下全部用空焦和正常料交替装入。炉身3米以上全部为正常料。
3.5 装料制度的选择
PP↓KK↓,料线1.6m,布料角度β净焦=17°,β净焦=17°,β轻料=28°β正常料=30°
3.6 送风制度的选择
兴澄0#高炉共14个风口,风口小套尺过确定为7个Ф110mm7个Ф115mm。开炉时选用10个风口送风,送风压力由30KPa—50KPa—70KPa逐步加风,点火温度>700℃,当炉顶煤气中H2小于4.0%时可以煤气,同时根据炉况调节风量和顶压。
3.7 铁口喷吹
在铁口前放好木堆,并用天然气引到铁口点燃作为火种,使铁口喷吹的煤气确保被点燃,防止煤气中毒。铁口喷吹要保持畅通,不通时要开口机或人工捅开,确认喷吹见渣时堵上铁口。点火后约18小时出第一次铁,具体视风量及风压确定。
4 开炉操作
(1)2016年6月1日经过各部门开炉确认后于10:16分点火送风。堵3#、6#、9#、12#四个风口。起始风量400,分别于12:10分10#分口着火、12:25分8#、11#风口着火、12:27分5#风口着火、12:34分4#、7#风口着火、12:47分13#风口着火、12:53分2#风口着火、12:55分1#风口1#风口着火、13:03分14#风口着火,14:53分引煤气结束。风量加至490m3/min时,压力86kpa压差83kpa,透气指数6.07,风温568℃,平均顶温45℃。后透气指数下降,风量自行下降,压力上升。15:59分放风坐料。后续风量维持在100/min,压力90kpa压差83kpa,透气指数1.5,风温650℃,平均顶温75℃,高炉不接受风量。6月2日星期四夜班风量维持在80--100 m3/min,压力90kpa压差80kpa,透气指数1.5,风温650℃,平均顶温65℃,高炉不接受风量。期间21:40放风坐料1次,5:55分放风坐料1次。共补净焦26吨。炉前一直铁口烧氧,喷出的焦炭呈黑色,且无渣铁生成,表明炉缸温度不足。6月2日星期四白班平均风量138/min,压力115kpa压差110kpa,透气指数1.5,风温713℃,平均顶温160℃,高炉不接受风量,但比前2个班有所改善。期间10:48分坐料1次,18:56分坐料1次,共补料30.5吨。14:05分来渣堵口,白班堵3次口,开2次口。出渣量约7吨,渣流动性差。6月3日星期五夜班平均风量90 m3/min,压力109kpa压差110kpa,透气指数0.8,风温702℃,平均顶温85℃,高炉不接受风量。期间0:42分坐料1次,7:00分坐料1次,共补料15吨。第二次坐料后风量加到500 m3/min维持20分钟后开始下降。6月3日星期五白班早上9:24—9:45休风堵风口,留1#、2#、14#三个风口进风。风量在150 m3/min。10:05分11#风口吹开、10:40分4#风口吹开、12:00分13#风口吹开、14:47分5#风口吹开。17:28分10#风口捅开。堵6#、7#、8#、9#、3#、12#风口。平均风量281 m3/min,压力104kpa压差70kpa,透气指数4.5,风温783℃,平均顶温220℃,15:08分塌料后开始接受风量。风量900 m3/min炉外出铁5炉,每四炉开始铁量增多。第四炉19.15吨第五炉36.9吨.过临时撇渣器。6月4日星期六夜班平均风量1000 m3/min,压力161kpa压差95kpa,透气指数10,风温852℃,平均顶温200℃。炉况顺行可,21:45分捅开3号风口,0:00分捅开9号风口,5:10分捅开6号风口。还剩7号、8号、12号三个风口。班中出铁5炉共364吨,铁水温度1409—1466℃。6月4日星期六白班平均风量984m3/min,(修复)压力163kpa压差95kpa,透气指数10.5,风温984℃,平均顶温195℃。炉况顺行可。11:10分捅12号风口,15:20分捅7号风口,17:00分8号风口自行吹开。班中出铁6炉共535吨,铁水温度1463—1485℃。6月5日星期日夜班平均风量982m3/min,压力154kpa压差80kpa,透气指数11.5,风温1093℃,平均顶温240℃。炉况顺行可。班中出铁6炉共467吨,铁水温度1449—1472℃。5日白班全风操作,炉况顺行。
各项指标见表2
表2 0#高炉开炉全风操作主要技术经济指标
日期 | 系数 t/m3.d | 负荷 倍 | 风温 ℃ | 风压 kpa | 风量m3/min | 矿批 kg | 焦批 kg | [Si] % |
6月1日 |
|
| 650 | 95 | 210 | 6000 | 2500 |
|
6月2日 | 0.12 | 2.4 | 685 | 100 | 200 | 6000 | 2500 |
|
6月3日 | 1.99 | 2.42 | 743 | 104 | 800 | 8000 | 3300 | 2.21 |
6月4日 | 2.28 | 3.11 | 918 | 106 | 1100 | 12000 | 3850 | 0.89 |
6月5日 | 2.98 | 3.20 | 1060 | 157 | 1200 | 12000 | 3750 | 0.98 |
6月6日 | 3.16 | 3.60 | 1141 | 184 | 1250 | 13000 | 3650 | 0.70 |
(2)开炉期间各项制度调整
热制度调整
开炉后,在确保炉缸温度充足后,按计划逐步有序低炉温,促进了炉况的进一步稳定。先后把焦碳负荷由2.4增至3.56,通过迅速增加焦碳负荷,4日炉温降至0.89%,6日降至0.70.并保持稳定,维持一周操作。对炉缸保持起到了一定保护作用。
送风制度调整
开炉前期炉温基础高,炉内透气性交差,风量加不上。视此情在3日早上堵风口操作,保证足够的鼓风动能。当接受风量后,果断逐步捅开风口,增加风量,适当提高顶压,促使形成稳定的煤气流分布。
装料制度调整
开炉初期规定装料制度为:PP25↓KK25↓,风口全捅开后,炉况顺行,中心气流,边缘略有。但煤气利用偏差,为提高煤气利用,装制逐步变为PP30↓KK317292↓。
造渣制度调整
开炉后根据实际渣流动性,逐步减少熔剂配比,适当降低炉渣打碱度,并通过提高热风温度进一步提高渣铁物理热,来达到改善渣铁流动性的目的。从而改善渣铁分离效果,更有利于炉况顺行。
5 结语
兴澄0#高炉开炉在6天内全风操作,开炉期间无安全事故,为今后高炉操作吸取教训,总结如下。
3#热风炉在通水时检查工作不到位,在5月4日上午发现3号热风炉烟道弯头处有渗漏水迹,打开底部人孔后发现大量积水。经排查发现1号燃烧阀阀座漏水。关闭后处理热风炉内积水,到下午15:00积水清理干净。17:30启动1#助燃风机对3号炉风炉进行通风除湿。影响了烘炉进程,导制烘炉不同步。
泥炮,炉前主要设备在6月4日早上7:26分堵口时出现故障,减风至200 m3/min堵口。影响了操作进程。
冲渣沟结构改造后,在6月4日白班风量增加,产量上升渣量增加后,渣沟堵死。导致白班减风操作。影响了操作进程。
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