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指标

2#高炉中修降料面操作实践

来源:2018年第六届炼铁对标、节能降本及新技术研讨会论文集|浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

2#高炉中修降料面操作实践万刚 崔广信 朱海龙 郝亚伟(江阴兴澄特种钢铁有限公司一炼铁分厂) 摘 要:本文主要针对高炉中修大修空料线打水降料面进行总结,积累经验并尝试新的操作方法,…

2#高炉中修降料面操作实践

 崔广信  朱海龙  郝亚伟

(江阴兴澄特种钢铁有限公司一炼铁分厂)

 要:本文主要针对高炉中修大修空料线打水降料面进行总结,积累经验并尝试新的操作方法,把放散煤气时间减到最短;通过先进的炉顶雾化打水设备,合理的炉料结构,采用合适的空料线操作,实现快速、安全、环保、经济的停炉。

关键词:空料线;雾化打水;回收煤气;顶温控制;环保

1 前言

兴澄特钢一炼铁分厂2#高炉始建于2003年,2012年6月15日停炉大修,2013年3月8日开炉生产。至2017年3月共生产铁水261.3万吨,利用系数3.95t/m3.d,冶强较高。2014年开始陆续有冷却壁烧损现象,至今五段内层破损率61.54%,六段冷却壁破损率71.15%,由于冷却壁烧损严重高炉进行降低冶强护炉生产,高炉外部炉皮有发红现象,于是采用外部打水进行冷却,已严重威胁到安全生产;公司决定2017年4月22日计划停炉15天中修更换五段、六段冷却壁及炉腰板。本次停炉采用空料线前期回收煤气法,于4月22日15:00开始停止加料降料面,23日00:05分高炉休风,整个过程历时9小时5分钟,料面安全降至风口。

2 停炉前的准备工作

2.1 高炉操作调整

停炉前2#高炉总体运行良好,偶尔有渣皮脱落影响,为了使停炉过程顺畅的进行,减少停炉过程中大量渣皮脱落的影响,特制订以下几点调整措施。

  (1)布料角度ppp30(4)28(4)kk30(3)28(3)26(2)改为ppp29(4)27(4)kk29(3)27(3)25(2)整体退一度,发展边缘气流;减少渣皮厚度,有效减少停炉过程中的渣皮脱落造成的影响。

(2)提前3天焦炭结构为50%准一级焦+50%一级焦,提前1天改为100%一级焦。降低炉渣碱度在1.10~1.15 ,炉温控制在0.4%-0.7%,物理热≥1480℃。

(3) 停炉前1天开始轻负荷。停止加料前6~8小时左右改为全焦操作,即停止加料时全焦料到达风口,停炉料理论燃料比600kg/t。停炉前1个班开始调整炉温和渣系,停止加料前炉温控制在0.5%-1.0%,碱度1.0~1.10。

(4)全面检查冷却设备,确定漏水的冷却壁并做好标识。排查风口设备,发现漏水及时休风更换,严禁风口设备向炉内漏水。停炉降料面前6~8小时对炉腹以下漏水冷却壁进行闭水处理。

(5)提前安装先进的炉顶雾化打水设备,高炉利用前期定修机会安装先进的雾化打水装制,实现雾化水粒度在200-300μm,可以保证雾化水在没有到达料面前就已汽化分解,有效减少料面的水分含量,保证降料面的安全进行。

(6)提前进行设备检查,确保高炉设备不出故障,检查高炉各个关键阀门的灵活性,尤其是蒸汽、N2阀门;同时在炉顶安装煤气取样装置通过管道至风口平台,利于降料面过程取煤气样送检。

1  兴澄特钢2#高炉降料面前炉温及渣成分,%

铁次

Si

S

Mn

CaO

SiO2

Al2O3

MgO

R2

T1

1.61

0.018

0.30

40.32

34.12

14.93

7.31

1.18

T2

1.44

0.021

0.28

41.16

33.51

14.99

7.39

1.23

T3

1.79

0.015

0.26

 

 

 

 

 

T4

1.53

0.019

0.28

 

 

 

 

 

T5

0.91

0.026

0.26

40.19

35.55

13.49

7.38

1.13

T6

0.72

0.031

0.26

39.36

35.76

13.98

6.85

1.1

3 停炉降料面过程

3.1 降料面操作要求

3.1.1顶温控制

停炉过程最关键的是顶温的控制,停炉前公司能源部也提出入煤气管网的温度要低于200℃,以防止煤气管网的管道经不住高温而开裂,防止安全事故发生,针对这种情况分厂特别制定顶温控制上限300℃,超过此温度必须采取有效措施,防止TRT出口温度超过200℃;顶温主要靠风量、风温、雾化打水三种手段来控制。如果打水量过多,极易造成爆震现象;如果打水量过少,炉顶温度超标又对炉顶设备造成损害;所以说顶温的控制是关键的关键。本次使用先进的雾化打水设备,有效的控制了顶温。

3.1.2风量控制

前期尽量使用大风量、高顶压加快降料面的速度。后期随着料面的降低,压差逐渐下降,风量在不断上升时要逐步控制风量,维持合适的送风制度,防止产生管道气流。

3.1.3降料面位置及放散时间安排

由于本次不安装停炉长探尺,当料线超过5.0米以后,后期料线深度主要以煤气中H2/CO2含量和累计风量进行综合判定:①H2上升接近CO2数值时,累计风量约35万m3,料面处于炉身下部。②H2大于CO2数值时,料面进入炉腰部位。③CO2开始逐步回升时,料面进入炉腹部位。因为煤气中的CO2含量变化与炉料深度近似抛物线的关系。随着料面下降间接还原反应逐渐减弱,拐点标志着间接还原反应基本结束,CO2值达到最低值约3%-5%,料面相对位置在炉腰附近;拐点过后由于料层逐渐变薄,CO2上升过程被C还原成CO的反应减弱,所有CO2含量会逐渐回升。放散时间主要根据顶温来决定,当TRT出口温度超过200℃,就要准备放散。


3.2 降料面过程

4月22日15:00加完盖面焦15吨后开始停止加料,风量1300m3/min,顶压90kpa。随着料面不断下降,料层不断变薄,顶压出现波动,逐步减风降低顶压,保证合适压差,避免出现管道行程;同时根据炉温及理论燃烧温度调整风温,16:00风量减至1150 m3/min,顶压83kpa稳定下来;19:30TRT出口温度超过200℃,19:45炉顶通N2,20:00开炉顶放散煤气;20:10切煤气结束,20:35 CO2含量出现拐点回升趋势,判断料面处于炉腹位置,减风至950 m3/min,顶压21kpa,22:02减风至830 m3/min,顶压15kpa。 22:30有一次轻度爆震,分析原因是煤气中氧含量超标所致,23:45观察风口变暗,风口前焦炭已降到风口中心线以下,判断料面已降到位,立即组织休风,历时9小时5分钟。


3.3 炉前出铁工作:

炉前的主要任务是保证出净渣铁,要保证正常的铁口深度及角度;通过计算从降料面前一炉开始算起,应该有289t理论铁量,最后一炉铁出铁间隔延长至3小时26分钟,最后实际出铁295t,与理论计算量一致。

2  兴澄特钢2#高炉降料面过程出铁及铁渣成分

开口时间

理论产量

实际产量

铁口深度

铁水温度

Si

R2


14:40

70

111.3

1500

1493

1.79

 

16:15

60

60.7

1600

1515

1.44

1.23

17:55

100

96.8

1600

1496

1.61

1.18

22:40

30

26.1

1500

1438

1.75

1.10

4 结语

兴澄特钢2#高炉降料面停炉,通过采用先进炉顶雾化打水设备,首次使用均压N2进行炉顶稀释煤气中的H2和O2,合理的停炉炉料结构,优化操作过程控制参数,实现安全、环保、高效停炉。

  (1)停炉前,对炉料结构和料制进行调整,控制好降料面过程的炉渣碱度和炉温平衡,保证良好的渣铁流动性;同时对停炉前的设备进行大规模的点检确认,确保降料面过程设备零故障。

  (2)整个降料面过程采用前期回收煤气的空料线法,采用大风量,高顶压,大大缩短了降料面时间,同时利用TRT的降温功能,有效延长了回收煤气的时间,既减少了环境污染,又减少了煤气浪费;

  (3)使用先进的炉顶雾化打水设备。雾化效果好,使得水汽在炉身上部就已经汽化,根本就不会到达料面,因此,这次降料面的焦炭达到风口中心线以下,风口还没有吹黑,另一方面雾化水到不了料面,避免了和高温料面直接接触,减少了因水汽急剧膨胀而产生的爆震;后期一次轻度爆震是因为氧气含量超标所致,对降料面停炉过程影响不大;本次停炉过程还是比较顺利的,风压、顶压平稳过渡,直到休风结束。

  (4)本次降料面停炉首次使用炉顶均压N2进行稀释煤气中的H2和O2,有效减少炉身上部可能发生的爆震现象。

  (5)不足之处,最后一次铁漏铁口,导致渣铁排放不畅,虽然理论铁量出来了,但炉渣有部分未排出,导致风口前下方的焦炭有部分冷渣存在,影响后期的开炉工作。

参考文献

[1] 范广权. 高炉炼铁操作. 北京:冶金工业出版社,2003.295-302

[2] 周传典. 高炉炼铁生产技术手册 [M] .北京:冶金工业出版社,2002年第一版


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