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抓特色整合优势资源优化操作节本降耗

来源:2018年第六届炼铁对标、节能降本及新技术研讨会论文集|浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

抓特色整合优势资源优化操作节本降耗邵则林 方云峰(衢州元立金属制品有限公司 浙江.衢州 324000)摘 要:钢铁市场日趋严峻,元立公司抓特色,结合公司资源优势通过高煤比、高富氧、高顶…

抓特色整合优势资源优化操作节本降耗

邵则林 方云峰

(衢州元立金属制品有限公司  浙江.衢州  324000)

摘  要:钢铁市场日趋严峻,元立公司抓特色,结合公司资源优势通过高煤比、高富氧、高顶压等操作方式,有效改善高炉经济技术指标,达到节本降耗的目的。

关键词:优化操作;技术指标;降低成本

衢州元立金属制品有限公司(以下简称元立公司)目前拥有高炉5座(450M3×2、630M3×2、1050M3),自2014年开始不断尝试摸索、总结创新。在原燃料价格呈下降趋势的情况下,元立炼铁厂充分把握自产捣固焦的特点以及富氧和设备优势,努力探寻具有元立高炉操作特色的新制度,在特色化操作中改善高炉经济技术指标的目的,煤比突破200kg/t,炉顶压力达到热压的0.63倍,吨铁氧气超过80m3,焦炭含硫从0.55%提高到1.0%,高炉指标仍维持在较好的水平。

1 优势条件

(1)自产捣固焦强度高。元立公司拥有年产能力140万吨的干熄焦化厂,属卧式液压捣固焦,最大的特点是强度高,堆比重大,同时配比中无烟煤含量比例高,但在高炉中反应速度相对偏慢,使用后顶温偏高,焦炭指标如表一:

表一:自产捣固焦的强度指标

M25

M10

CRI

CSR

堆比重

93%

4.5%

25%

64%

0.61t/t

(2)氧气价格低。富氧的经济效益通过计算大致可降低成本约0.8元/m3(见表二),所以我方高炉积极用氧,富氧率长期维持在6.5%左右,450M3的小高炉最高达到过9-10%。

表二:每1m3氧气节约成本分析

发电

焦比降低

煤比提高

固定成本

节约风量

氧气成本

合计

0.51

0.17

0.1

0.2

0.08

0.27

0.79

(3)设备新。2012年年初1050M3高炉投产,年中两座450M3高炉大修,2014年两座630M3高炉中修,主体设备运行状况较好。

2 高炉操作

2.1提高喷煤比

(1)改变煤种。喷煤的作用就是为了替代焦炭,用煤粉的发热值来衡量煤粉的好坏更为直接,挥发份的高低在一定程度上代表了煤粉在炉内燃烧的难易。如果挥发份的高则影响到了固定碳含量,反而就起不到应有的作用了。1050M3高炉首先试用,效果明显,如表三所示,所以元立公司果断改变思路,停止烟煤的使用改为全无烟煤喷吹。

表三:使用全无烟煤前后一个月的数据

焦比kg/t

煤比kg/t

燃料比kg/t

发热值kcal

混合煤喷吹

401

166

567

6780

全无烟煤喷吹

372

166

538

7650

考虑使用前后的品位提高了1%,按影响焦比2%计算,发热值的变化与消耗变化完全能对应的上,更能说明用发热值作为煤粉的衡量指标比较科学更为直观。当然,如果发热值能保证的话,挥发份肯定越高越好,有利于炉内燃烧。

(2)提高煤比。鉴于自产焦的独有特点,堆比重大、反应性低,导致燃烧带纵向高度升高,高温区变宽上移,继而炉顶温度长期偏高。提高喷吹量减少入炉的焦炭量,只要炉内不出现崩滑料就说明焦炭的骨架作用可以维持,利用煤粉易于燃烧的特点取长补短,降低自产捣固焦特有的影响,解决了长期顶温高的问题,如图一所示。

2.2 提高富氧

提高煤比之后,各高炉重除灰烧损大幅度地升高,超过了40%,分析原因可能是煤粉燃烧不完全所致,为此高炉使用富氧促使残余煤粉完全燃烧,富氧量达到80M3/t以上,重除烧损逐步降到30%以内,煤粉置换效果得到改善。高富氧后,对实际煤比高低进行比较试验,跟踪煤粉置换结果可达到95%以上,达到利用煤焦差价降低成本的目的。高富氧同时大幅度提高产量,更促使炉顶温度进一步降低。如图一所示。

2.3 提高顶压

在煤比达到200kg/t以后,630m3高炉首先出现了崩滑料的现象,而其他高炉仍比较正常,排除煤比过高的原因。考虑元立公司高炉操作固有特点即:压力高、冶强高、煤气流相对难控制。通过提高顶压,降低炉内煤气流速,稳定煤气流,逐步尝试顶压达到了热压的0.63倍,顶压提高后明显减少了高炉崩滑料的次数,煤气利用得到改善,而且高炉瓦斯灰的吹出量也降低了5-6kg/t。如图二所示

2.4 降低生矿 提高熟料率

瓦斯灰吹出量减少,炉内的粉末增加,而富氧和顶压对风量都有一定的抑制,风量萎缩影响冶强,重点工作转移到槽下筛分,特别是生矿的筛分。曾尝试过生矿和烧结矿一起混送到高架料仓,但不利于烧结的稳定,而且场地卫生很难保证。最终以提高熟料率,减少生矿入炉,提前过筛生矿,控制入炉粉末,促使炉况顺行,提高煤气利用,且熟料率提高亦可降低焦比,见图二所示。

2.5 提高炉渣碱度 保证镁铝比 降低炉温

高富氧可以提高物理热,高顶压可以抑制硅的还原,但生铁含[Si]降低到0.25%物理热仍然保证不了,通过分析总结外单位的先进经验,提高熟料率提高炉渣碱度,可以提高渣铁物理热,镁铝比维持在0.7-0.75倍可以改善炉渣流动性。炉渣碱度从1.15以下提到1.20以上,生铁含[Si]可以长期稳定在0.25%,物理热维持在1460-1470℃。如图三所示

3 调整炉料结构,节本降耗

前期高炉操作指标按原设计参数调整,自实现高煤比、高富氧、高顶压操作之后,逐步提高镁铝比和碱度,铁水质量有大幅度的提高,完全超出炼钢需求指标。经过深入分析、比较各项数据,在能量充分利用上仍有一定的空间。为此,元立公司决定提高焦炭硫负荷,焦炭含硫从0.55%逐步提高到1.05%,吨焦成本可以降低150元,高炉继续提高炉渣碱度到1.25倍,炉温适当提高,实际焦比上升8-10kg/t,一级品率仍然维持在85%,即满足炼钢需求又降低铁水成本约50元/t。

4 存在不足

(1)我厂原燃料中的Zn和K元素含量偏高,尝试了炉渣碱度提到1.3倍,但高炉不稳,限制了低硅高碱更进一步的调整。

(2)尝试用高硫的无烟煤喷吹,吨煤成本可降低70-80元,但高炉消耗上升有近20kg/t,成本反而有所上升,还需要进一步的摸索尝试。

(3)我厂炉渣Al2O3含量不高,一般在15%左右,镁铝比应该不需要这么高,而且提高烧结MgO含量对烧结成本和产质量都有一定的影响,这点还需要进一步调整摸索。

5 结语

根据自身的燃料特点和设备条件以及当地的资源优势,不断地分析总结和创新尝试,科学配置炉料结构,摸索出符合元立公司的一套特有的操作制度和管理制度,发挥出高炉最大的潜能,走出一条具有鲜明特色的高炉操作模式。元立公司高炉的优势是焦炭好、氧气便宜、设备较新。高炉操作特点是压力高、冶强高。通过一年多时间不断的汇总数据,分析结果,总结经验,大胆创新,逐步改善技术经济指标,达到节能降耗的目的,见表四。

表四:2014-2015年上半年主要生产指标

时间

平均日产

t

利用系数

t/m3d

焦比

kg/t

煤比

kg/t

燃料比

kg/t

一级品率

%

14年一季度

11150

3.47

397

167

564

69.30

14年二季度

11407

3.55

389

168

557

72.98

14年三季度

11575

3.61

370

186

555

76.13

14年四季度

12249

3.82

340

205

545

80.46

15年一季度

12055

4.02

324

201

525

92.96

15年二季度

12785

3.98

314

201

515

86.58

注:2015210—310日一座630M3高炉中修。

6 参考文献

[1] 项中庸,王筱留.高炉设计—炼铁工艺设计理论与实践(第二版)

[2] 臧向阳,焦刚.再次认识富氧对炼铁的影响.中小高炉炼铁学术年会,2009

[3] 张化义.高炉富氧炼铁前景.世界金属导报2010.12.21第010版,炼铁原料

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