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石钢2#高炉(1080m3)中修开炉达产实践

来源:2018年第六届炼铁对标、节能降本及新技术研讨会论文集|浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

石钢2#高炉(1080m3)中修开炉达产实践习立阳 张余斌 姜勇硕 赵建飞 赵培义 康志刚(河北钢铁集团石钢公司炼铁厂 河北 石家庄 050031 ) 摘 要:对石钢2#高炉中修开炉进行系统总结。…

石钢2#高炉(1080m3)中修开炉达产实践

习立阳  张余斌  姜勇硕  赵建飞  赵培义  康志刚

(河北钢铁集团石钢公司炼铁厂  河北  石家庄  050031 )

摘  要:对石钢2#高炉中修开炉进行系统总结。在开炉过程中,通过快速调整装料制度、快速降炉温、快速捅风口用风,使2#高炉中修开炉顺利,并实现快速达产达效。

高炉;中修;开炉;达产

Practice of Blast Furnace in Shigang 2 # Furnace(1080m3)

Xi Liyang, Zhang Yubin, Jiangyongshuo, Zhaojianfei, Kang Zhigang

(Hebei Iron and Steel Group, Shijiazhuang, Hebei 050031)

Abstract: the 2# blast furnace in Shi Steel were summarized. In the start-up process, the rapid adjustment of feed system, rapid drop temperature, with the wind quickly poking, make 2# blast furnace blowing smoothly, and achieve rapid up production and efficiency.

Keywords: blast furnace; repair; start-up; production


石钢2#1080m3高炉自20115月投产以来,第5段、第6段和第7段冷却壁部分水管漏水;炉缸西南、正北铁口区域热流强度20172月以后升高异常。20171115日至201813日,2#高炉停炉中修,对炉缸进行了整体浇筑,更换炉体5段、6段和7段冷却壁。

1.中修主要检修项目

1.1 浇筑炉缸

  炉缸西南、正北区域侵蚀严重,尤其西南区域只剩下残留捣打料50mm左右的厚度(炭砖全部侵蚀完)。为消除隐患,将氧化侵蚀碳砖表面进行清理。20171220日至24日,美固美特对炉缸进行浇注,浇筑铁口泥套及泥包,铁口深度直接浇筑2.6m


1.2 更换炉身冷却壁

  炉腹、炉腰、炉身一层冷却壁出现不同程度的破损,尤其炉腹炉腰冷却壁大部分水管烧损。此次中修将此三代冷却壁全部更换。


2.开炉前准备工作

2.1 高炉烘炉

  烘炉导管安装:每间隔一个风口安装一个烘炉导管,总计安装19个烘炉导管,烘炉导

管管径108mm,按风口单双号交错(单号烘烤中心位置,双号烘烤边缘位置)间隔安装。烘炉导管水平管插入风口小套,烘炉时间总计72小时。

2.2 试压检漏

  试压检漏是在高炉烘炉结束后,逐步将顶压升至160KPa,高炉本体的试压、试漏。高炉憋压时,炉顶2个放散关闭,重力除尘器250mm放散和400mm放散关闭。试压检漏结束进入凉炉阶段。

2.3 炉体灌浆

226日至28日,分别给第567段灌浆。

2.4 炉内装木材

此次2#高炉采用1/2填柴法开炉,风口中心线以下装枕木。本次枕木装至风口以下800mm,风口前用枕木斜挡。


2.5 开炉料

正常料配比:烧结矿80%  球团矿20%,全炉焦比2.8t/t,正常料焦比800kg/t。矿批12.5吨。全炉压缩率10%。空焦碱度0.93,正常料碱度0.93,净焦不参与碱度计算。空焦段及以上:渣中MgO 10.5%。各种料的堆比重:焦炭0.55,烧结矿1.85,球团矿2.15,锰矿1.7, 萤石1.5。死铁层及炉缸填充枕木,炉缸剩余部分及炉腹炉腰加净焦,炉身1/5加空焦,炉身上部至料线加空焦与正常料组合,料线装至3米。

2.6 送风风口及送风面积选择




风口

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

直径

110

110

120

110

120

110

110

120

110

120

长度

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

风口

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

直径

110

110

120

110

120

110

110

120

110

120

长度

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

风口面积:0.2045,风量2400m3/min,风速200m/s

8120mm12110mm风口,全开风口面积0.2045m2,堵2#3#5#8#10#


11#13#15#18#20# 10个风口,送风面积∑S=0.09499m2

3.开炉操作

3.1送风料单

焦批:6960kgC=3742kg),矿批15000 kgC2↓O2↓),萤石15 kg/tfe、锰矿20 kg/tfe;蛇纹石40kg/tfe ;硅石76 kg/fe 。生铁含硅按3.0% 炉渣平衡计算,渣中MgO10.37%Al2O313.89%CaF1.76% ;镁铝比:0.75,渣比543 kg/tfeR21.0


3.2送风

201813000送冷风。039开热风阀、冷风阀,关混风阀点火。045 14#风口着火,至106所开10个风口全部点着。320坐料一次,坐料后料线4.5m13615捅开18#风口,629捅开15#风口。634东铁口有渣喷出上炮堵口,648西铁口有渣喷出上炮堵口。708坐料一次,坐料后料线西尺8008mm,东尺7414mm1210坐料一次,坐料后料线西尺7986mm,东尺7018mm1230提切断阀盖塔前,1250盖西炉顶。具备引煤气条件后,做煤气爆发试验合格后并参考煤气成分,1255引煤气。1305盖东炉顶。1425坐料一次料线6m.1443铁口见渣。1700铁口见铁,出铁走临时撇渣器。141620所有风口全部捅开。

由于木材填充密集,加之水份高,木材得不到充分燃烧,下部没有空间,有意识减缓加风节奏。伴随压量关系走稳,炉内在补料线的基础上,逐步加重焦炭负荷。

3.3 出第一次铁

31845出第一次铁,铁量约为53吨,炉渣流动性良好。从渣、铁样分析看:实际炉渣二元碱度与理论计算相符,炉渣成分与理论计算偏差不大。

4 炉况强化

料动后炉内开始逐步扩矿批重焦炭负荷,捅风口,上引风量。4日起加大力度扩矿批和加重焦炭负荷的力度,矿批由23t扩至36t1月中旬矿批扩至42t,焦比降至350kg/t。随着不断扩矿批和加重焦炭负荷,煤气利用稳步提高。

39日产量突破3000t,圆满实现一周达产目标。19日产量达到3300t以上,开炉后焦比和燃料比降低幅度大,7日燃料比降至530kg/t以下,10日焦比降至350kg/t以下。中旬平均焦比和燃料比分别为349kg/t530kg/t,下旬平均焦比和燃料比分别为349kg/t528kg/t

5 经验总结

1)开炉前的准备工作做的比较充分,设备多次联动试车,系统多次试压检漏,保证了开炉后设备正常运行,没有因外围事故而休风,为按期达产提供了外围保证。2)开炉配料计算合理,各料段安排合理,渣铁流动性良好,为加风、开风口创造了条件。3)东西铁口修补效果明显,开炉后,一是铁口区域不再窜煤气,二是铁口深度易保证。4)此次开炉采用南铁口向炉内鼓风,北铁口空吹的方式,出第一炉铁时停止南铁口鼓风后铁水顺利流出。5)开炉前期初期由于下部炉料(木材、净焦)燃烧较慢,上部炉料没有足够的下降空间,造成料动时间较晚,延缓了炉况发展进度,所以后续类似开炉可考虑适当提高炉缸所填木材的孔隙度,加快下部炉料的燃烧速度,使料尺尽快动作。6)此次开炉采用矿、焦同角且外环角度较小的装料制度,从效果上看有所欠佳。分析认为可采用适当抑制边缘,保证中心气流的制度,使炉内尽快建立起主气流,在确保炉况稳定顺行的基础上,在进一步调整操作制度,提高煤气利用率、降低焦比,实现较快达产达效的目标。

6 结语

  石钢2#高炉此次中修开炉,实现了安全、快速、环保开炉,做到了经济效益与环境保护的兼顾,为以后类似开炉检修提供了参考范本。


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