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1260m3高炉焖炉36天快速开炉总结

来源:第五届炼铁对标、节能降本及新技术研讨会论文集|浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

1260m3高炉焖炉36天快速开炉总结韩飞 张振国(天津轧一集团轧三钢铁有限公司) 摘 要:本文主要介绍了轧三钢铁有限公司1号1260m3高炉焖炉36天的开炉操作方法和复风恢复过程,总结了1号高…

1260m3高炉焖炉36天快速开炉总结

韩飞  张振国

(天津轧一集团轧三钢铁有限公司)

摘  要:本文主要介绍了轧三钢铁有限公司1号1260m3高炉焖炉36天的开炉操作方法和复风恢复过程,总结了1号高炉长期焖炉过程中的复风后怎样快速恢复炉况的有效方法,进而减少了炉前工的劳动强度,实现了高炉降低焦比,快速达产达效的目的。

关键字:高炉;休风;复风;参数控制

因环保形势严峻,炼铁厂接到停产通知后,1#高炉于2017426日计划停炉。继2#高炉复产后,1#高炉于201761日具备复产条件。

201761日21:16,公司各单位齐聚1#高炉出铁平台,随着公司副总韩飞一声令下,轧三炼铁厂1#高炉点火送风

1 开炉主要思想

1开炉时间正值全国安全生产月第一天,开炉主要思想为安全环保开炉,安全环保并行。

2为加快开炉进程,执行双铁口出铁。本次开炉抽调2#高炉7名炉前人员,由炉前大班长带队;铸铁抽调14人,3个班6组人,全力保双铁口出铁。

3开炉送风为东出铁口上方19#20#,西出铁口上方10#1#共计4个风口,视各出铁场出铁情况对称按顺序开风口。

4大班长以上人员24小时全程值守,集中力量,一鼓作气快速恢复炉况。

(5)目标2天风口全开,3天达产。

2 送风前高炉情况

(1停炉过程为计划停炉,接通知后立即执行停炉计划,共上净焦210t

(2停炉前矿4倒空装海南矿,矿10倒空装锰矿块,其余料仓未倒空,开炉使用仓中物料。

(3开炉用高锰块矿代替锰矿。

(4停炉时间长,共计36天,炉缸热损失严重,铁口埋氧枪预处理。

(5热风炉保温时间长,但热基础较2#高炉好,开炉送风后风温>600

3 开炉操作

3.1 开炉前操作

61日中午,抽调炉前人员就位,东西场铁口同时处理。20:00东场铁口埋氧枪完毕,21:00西场埋氧枪完毕,具备送风条件。

修筑临时沙口,视渣铁分离情况及时让铁水进罐,减少铁水进干渣坑。

事故渣沟围堵完毕,确保初始渣铁顺利进入干渣坑。

各作业区、科室按照1#高炉开炉方案进行准备,严阵以待。

3.2 煤气系统

本次开炉为安全环保开炉,煤气走干除尘荒煤气放散,炉顶650放散关闭,杜绝冒烟。于22:30关闭放散,引煤气操作结束。

3.3 开炉物料

送风后先加净焦11批,每批8t,共计88t

22:20下第一批正常料,焦批4t,矿批8t

3.4 操作参数调整情况

日期

时间

风量

热风压

风温

顶压

顶温

料线

61

22:00

500

103

612

2

215

6.1

2:00

650

153

800

25

56

3.0

4:00

1031

201

910

74

119

2.5

62

9:00

640

104

956

20

240

7.0

11:00

942

194

870

72

170

3.0

14:00

1031

179

868

40

254

6.3

18:00

1032

266

860

80

200

4.0

22:00

1050

229

900

87

80

1.6

2:00

1305

290

1050

153

80

1.6

6:00

1280

310

1100

182

240

1.6

63

11:00

1348

333

1145

192

131

1.6

14:00

1438

306

1094

151

277

1.6

17:00

1520

310

1039

159

247

4.0

19:00

1517

312

1055

160

174

3.8

64

1:00

1620

318

1080

162

156

1.6

6:00

2100

335

1132

175

132

1.6

因停炉时间长,炉料挤压粉化,软熔带凝固,透气性差,628:55发生悬料,坐料后料线深度7m

624:00送风温度达到900

6213:20发生悬料,坐料后料线深度6.3m,坐料后气流通道打开,风量逐步增加,跑料顺畅。

6214:00风量破1000m3/min

632:45开始喷煤。

6314:00风量达到1400m3/min

3.5 开风口情况

风口号

1#

2#

3#

4#

5#

开风口时间

送风风口

21:20

222:40

34:40

611:10

风口号

6#

7#

8#

9#

10#

开风口时间

212:25

29:25

23:20

送风风口

送风风口

风口号

11#

12#

13#

14#

15#

开风口时间

23:30

215:00

216:30

39:50

612:00

风口号

16#

17#

18#

19#

20#

开风口时间

420:15

314:15

31:30

22:05

送风风口

为保证风口区域空间避免开风口后烧套现象,送风前各风口进行埋盐处理。

开风口顺序为:2#19#8#11#7#6#12#13#3#18#4#14#17#16#5#15#。(后受炼钢影响回罐不及时5#15#风口到6日才捅开)

3.6 负荷调整

日期

时间

焦批

矿批

烧结

球团

海南

萤石

硅石

高锰

负荷

焦比

t

t

t

t

t

t

t

t

T/t

Kg/t

1

2:00

4

8

5.2

0.6

1.7

0.5

0.5

2

854

6:00

4

10

6.5

0.8

2.0

0.5

0.7

2.5

684

2

9:30

4

12

8.2

0.8

2.3

0.5

0.7

3.0

569

20:00

4.2

15

10.2

1

3.1

0.5

0.7

3.57

477

3

10:50

5.9

23

17.2

1

3.8

0.3

1

3.9

437

23:00

5.9

26

19.3

1.5

4.2

0.3

1

4.15

399

0:30

7.1

30

22

1.5

6.5

0.3

1

4.23

390

负荷调整随着风口数量逐步增加。

3.7 出铁情况及成分

东场出铁

日期

开口时间

堵口时间

出铁时间

铁量

物理热

Si

S

MgO

Al2O3

R2

备注

min

t

%

%

%

%

1

0:51

1:05

14

5

5.55

15.88

0.85

走干渣

7:50

8:02

12

5

1.88

0.190

6.82

14.83

0.94

走干渣

2

10:00

10:20

20

10

3.7

0.037

走干渣

11:50

12:10

20

15

2.92

0.038

7.62

16.33

1.17

进罐

15:20

15:35

15

15

2.87

0.026

7.85

16.51

1.27

进罐

17:00

17:20

20

10

2.13

0.098

7.83

15.20

0.97

进罐

22:16

22:54

38

60

1.55

0.376

5.88

14.35

1.08

进罐

1:28

1:37

9

40

1.37

0.282

6.28

13.56

0.99

进罐

4:10

4:41

31

30

1.01

0.370

6.30

13.01

1.13

进罐

3

9:05

9:50

45

60

1.40

0.084

7.41

15.25

0.95

进罐

14:30

15:08

38

70

1427

0.97

0.092

7.52

14.38

0.96

进罐

21:35

22:05

30

120

0.71

0.114

7.59

13.33

0.97

进罐

西出铁场

1

2:07

2:20

13

5

5.55

15.88

0.89

走干渣

2

8:35

9:00

25

10

2.15

0.062

7.54

16.99

1.18

走干渣

13:40

14:00

20

15

2.72

0.048

7.62

15.77

1.19

进罐

0:42

1:01

19

20

1.72

0.306

6.88

14.81

0.97

进罐

3

11:12

12:17

65

140

1.34

0.159

7.36

14.76

0.96

进罐

3:10

3:35

25

40

0.53

0.122

7.29

12.75

1.02

进罐

东场1~3日累计出25次铁,西场累计出20次铁。

送风3小时后开第一次口,较2#高炉早2小时。1日共开口8次,西场不好出铁,开口3.8 次累计渣铁估重20t,东场开口5次累计渣铁估重35t

2日出铁22次,西场出铁12次,东场出铁10次。10:45西场铁水进罐。

白班东西场开口次数与渣铁量基本相同。东场风口较西场风口难开,东场4个风口时,西场开到8个风口。随着开风口数量增加,东西场铁量偏差明显,夜班东场铁口深,出铁困难,西场出2炉,东场出1炉。

211:50东场铁水过临时沙口进罐,估重15t

3日出铁15次,东场出铁10次,西场出铁5次。13:13东场过沙口,连出9炉,西场在此期间清理出主沟、沙口准备投用。1#高炉铁水进罐后配2#高炉,保罐正常使用。

4 总结

焖炉开炉重点在炉缸的加热过程,如何快速的加热炉缸是高炉开炉成功的先决条件。此次开炉虽然顺利,但也有不足之处,炉前出铁组织节奏没有预期的快,焖炉后复风出净渣铁对恢复进程至关重要,尽快排净凉渣铁,活跃炉缸中心是关键。但此次恢复炉况总体而言,计划焖炉7-10天,实际焖炉36天,恢复期间无反复,一高炉炉前在吸取二号炉炉前粘炮头、跑铁事故等小事故影响的教训下,改变理念从细节抓起,从而炉前进展很快外围事故零影响,合理的开炉方案,开炉前铁口成功的预埋氧枪,大大减轻了工人劳动强度和企业的成本,为今后长期焖炉开炉积累了宝贵的经验。

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