1260m3高炉焖炉36天快速开炉总结
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1260m3高炉焖炉36天快速开炉总结韩飞 张振国(天津轧一集团轧三钢铁有限公司) 摘 要:本文主要介绍了轧三钢铁有限公司1号1260m3高炉焖炉36天的开炉操作方法和复风恢复过程,总结了1号高…
1260m3高炉焖炉36天快速开炉总结
韩飞 张振国
(天津轧一集团轧三钢铁有限公司)
摘 要:本文主要介绍了轧三钢铁有限公司1号1260m3高炉焖炉36天的开炉操作方法和复风恢复过程,总结了1号高炉长期焖炉过程中的复风后怎样快速恢复炉况的有效方法,进而减少了炉前工的劳动强度,实现了高炉降低焦比,快速达产达效的目的。
关键字:高炉;休风;复风;参数控制
因环保形势严峻,炼铁厂接到停产通知后,1#高炉于2017年4月26日计划停炉。继2#高炉复产后,1#高炉于2017年6月1日具备复产条件。
2017年6月1日21:16,公司各单位齐聚1#高炉出铁平台,随着公司副总韩飞一声令下,轧三炼铁厂1#高炉点火送风。
1 开炉主要思想
(1)开炉时间正值“全国安全生产月第一天”,开炉主要思想为安全环保开炉,安全环保并行。
(2)为加快开炉进程,执行双铁口出铁。本次开炉抽调2#高炉7名炉前人员,由炉前大班长带队;铸铁抽调14人,3个班6组人,全力保双铁口出铁。
(3)开炉送风为东出铁口上方19#、20#,西出铁口上方10#、1#共计4个风口,视各出铁场出铁情况对称按顺序开风口。
(4)大班长以上人员24小时全程值守,集中力量,一鼓作气快速恢复炉况。
(5)目标2天风口全开,3天达产。
2 送风前高炉情况
(1)停炉过程为计划停炉,接通知后立即执行停炉计划,共上净焦210t。
(2)停炉前矿4倒空装海南矿,矿10倒空装锰矿块,其余料仓未倒空,开炉使用仓中物料。
(3)开炉用高锰块矿代替锰矿。
(4)停炉时间长,共计36天,炉缸热损失严重,铁口埋氧枪预处理。
(5)热风炉保温时间长,但热基础较2#高炉好,开炉送风后风温>600℃。
3 开炉操作
3.1 开炉前操作
6月1日中午,抽调炉前人员就位,东西场铁口同时处理。20:00东场铁口埋氧枪完毕,21:00西场埋氧枪完毕,具备送风条件。
修筑临时沙口,视渣铁分离情况及时让铁水进罐,减少铁水进干渣坑。
事故渣沟围堵完毕,确保初始渣铁顺利进入干渣坑。
各作业区、科室按照1#高炉开炉方案进行准备,严阵以待。
3.2 煤气系统
本次开炉为安全环保开炉,煤气走干除尘荒煤气放散,炉顶650放散关闭,杜绝冒烟。于22:30关闭放散,引煤气操作结束。
3.3 开炉物料
送风后先加净焦11批,每批8t,共计88t。
2日2:20下第一批正常料,焦批4t,矿批8t。
3.4 操作参数调整情况
日期 | 时间 | 风量 | 热风压 | 风温 | 顶压 | 顶温 | 料线 |
6月1日 | 22:00 | 500 | 103 | 612 | 2 | 215 | 6.1 |
| 2:00 | 650 | 153 | 800 | 25 | 56 | 3.0 |
| 4:00 | 1031 | 201 | 910 | 74 | 119 | 2.5 |
6月2日 | 9:00 | 640 | 104 | 956 | 20 | 240 | 7.0 |
| 11:00 | 942 | 194 | 870 | 72 | 170 | 3.0 |
| 14:00 | 1031 | 179 | 868 | 40 | 254 | 6.3 |
| 18:00 | 1032 | 266 | 860 | 80 | 200 | 4.0 |
| 22:00 | 1050 | 229 | 900 | 87 | 80 | 1.6 |
| 2:00 | 1305 | 290 | 1050 | 153 | 80 | 1.6 |
| 6:00 | 1280 | 310 | 1100 | 182 | 240 | 1.6 |
6月3日 | 11:00 | 1348 | 333 | 1145 | 192 | 131 | 1.6 |
| 14:00 | 1438 | 306 | 1094 | 151 | 277 | 1.6 |
| 17:00 | 1520 | 310 | 1039 | 159 | 247 | 4.0 |
| 19:00 | 1517 | 312 | 1055 | 160 | 174 | 3.8 |
6月4日 | 1:00 | 1620 | 318 | 1080 | 162 | 156 | 1.6 |
| 6:00 | 2100 | 335 | 1132 | 175 | 132 | 1.6 |
因停炉时间长,炉料挤压粉化,软熔带凝固,透气性差,6月2日8:55发生悬料,坐料后料线深度7m。
6月2日4:00送风温度达到900℃。
6月2日13:20发生悬料,坐料后料线深度6.3m,坐料后气流通道打开,风量逐步增加,跑料顺畅。
6月2日14:00风量破1000m3/min。
6月3日2:45开始喷煤。
6月3日14:00风量达到1400m3/min。
3.5 开风口情况
风口号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
开风口时间 | 送风风口 | 2日1:20 | 2日22:40 | 3日4:40 | 6日11:10 |
风口号 | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# |
开风口时间 | 2日12:25 | 2日9:25 | 2日3:20 | 送风风口 | 送风风口 |
风口号 | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# |
开风口时间 | 2日3:30 | 2日15:00 | 2日16:30 | 3日9:50 | 6日12:00 |
风口号 | 16# | 17# | 18# | 19# | 20# |
开风口时间 | 4日20:15 | 3日14:15 | 3日1:30 | 2日2:05 | 送风风口 |
为保证风口区域空间避免开风口后烧套现象,送风前各风口进行埋盐处理。
开风口顺序为:2#、19#、8#、11#、7#、6#、12#、13#、3#、18#、4#、14#、17#、16#、5#、15#。(后受炼钢影响回罐不及时5#、15#风口到6日才捅开)
3.6 负荷调整
日期 | 时间 | 焦批 | 矿批 | 烧结 | 球团 | 海南 | 萤石 | 硅石 | 高锰 | 负荷 | 焦比 |
t | t | t | t | t | t | t | t | T/t | Kg/t | ||
1日 | 2:00 | 4 | 8 | 5.2 | 0.6 | 1.7 | 0.5 |
| 0.5 | 2 | 854 |
6:00 | 4 | 10 | 6.5 | 0.8 | 2.0 | 0.5 |
| 0.7 | 2.5 | 684 | |
2日 | 9:30 | 4 | 12 | 8.2 | 0.8 | 2.3 | 0.5 |
| 0.7 | 3.0 | 569 |
20:00 | 4.2 | 15 | 10.2 | 1 | 3.1 | 0.5 |
| 0.7 | 3.57 | 477 | |
3日 | 10:50 | 5.9 | 23 | 17.2 | 1 | 3.8 | 0.3 |
| 1 | 3.9 | 437 |
23:00 | 5.9 | 26 | 19.3 | 1.5 | 4.2 | 0.3 |
| 1 | 4.15 | 399 | |
0:30 | 7.1 | 30 | 22 | 1.5 | 6.5 | 0.3 |
| 1 | 4.23 | 390 |
负荷调整随着风口数量逐步增加。
3.7 出铁情况及成分
东场出铁 | 日期 | 开口时间 | 堵口时间 | 出铁时间 | 铁量 | 物理热 | Si | S | MgO | Al2O3 | R2 | 备注 |
min | t | ℃ | % | % | % | % |
| |||||
1日 | 0:51 | 1:05 | 14 | 5 |
|
|
| 5.55 | 15.88 | 0.85 | 走干渣 | |
7:50 | 8:02 | 12 | 5 |
| 1.88 | 0.190 | 6.82 | 14.83 | 0.94 | 走干渣 | ||
2日 | 10:00 | 10:20 | 20 | 10 |
| 3.7 | 0.037 |
|
|
| 走干渣 | |
11:50 | 12:10 | 20 | 15 |
| 2.92 | 0.038 | 7.62 | 16.33 | 1.17 | 进罐 | ||
15:20 | 15:35 | 15 | 15 |
| 2.87 | 0.026 | 7.85 | 16.51 | 1.27 | 进罐 | ||
17:00 | 17:20 | 20 | 10 |
| 2.13 | 0.098 | 7.83 | 15.20 | 0.97 | 进罐 | ||
22:16 | 22:54 | 38 | 60 |
| 1.55 | 0.376 | 5.88 | 14.35 | 1.08 | 进罐 | ||
1:28 | 1:37 | 9 | 40 |
| 1.37 | 0.282 | 6.28 | 13.56 | 0.99 | 进罐 | ||
4:10 | 4:41 | 31 | 30 |
| 1.01 | 0.370 | 6.30 | 13.01 | 1.13 | 进罐 | ||
3日 | 9:05 | 9:50 | 45 | 60 |
| 1.40 | 0.084 | 7.41 | 15.25 | 0.95 | 进罐 | |
14:30 | 15:08 | 38 | 70 | 1427 | 0.97 | 0.092 | 7.52 | 14.38 | 0.96 | 进罐 | ||
21:35 | 22:05 | 30 | 120 |
| 0.71 | 0.114 | 7.59 | 13.33 | 0.97 | 进罐 | ||
西出铁场 | 1日 | 2:07 | 2:20 | 13 | 5 |
|
|
| 5.55 | 15.88 | 0.89 | 走干渣 |
2日 | 8:35 | 9:00 | 25 | 10 |
| 2.15 | 0.062 | 7.54 | 16.99 | 1.18 | 走干渣 | |
13:40 | 14:00 | 20 | 15 |
| 2.72 | 0.048 | 7.62 | 15.77 | 1.19 | 进罐 | ||
0:42 | 1:01 | 19 | 20 |
| 1.72 | 0.306 | 6.88 | 14.81 | 0.97 | 进罐 | ||
3日 | 11:12 | 12:17 | 65 | 140 |
| 1.34 | 0.159 | 7.36 | 14.76 | 0.96 | 进罐 | |
3:10 | 3:35 | 25 | 40 |
| 0.53 | 0.122 | 7.29 | 12.75 | 1.02 | 进罐 |
东场1日~3日累计出25次铁,西场累计出20次铁。
送风3小时后开第一次口,较2#高炉早2小时。1日共开口8次,西场不好出铁,开口3.8 次累计渣铁估重20t,东场开口5次累计渣铁估重35t。
2日出铁22次,西场出铁12次,东场出铁10次。10:45西场铁水进罐。
白班东西场开口次数与渣铁量基本相同。东场风口较西场风口难开,东场4个风口时,西场开到8个风口。随着开风口数量增加,东西场铁量偏差明显,夜班东场铁口深,出铁困难,西场出2炉,东场出1炉。
2日11:50东场铁水过临时沙口进罐,估重15t。
3日出铁15次,东场出铁10次,西场出铁5次。13:13东场过沙口,连出9炉,西场在此期间清理出主沟、沙口准备投用。1#高炉铁水进罐后配2#高炉,保罐正常使用。
4 总结
焖炉开炉重点在炉缸的加热过程,如何快速的加热炉缸是高炉开炉成功的先决条件。此次开炉虽然顺利,但也有不足之处,炉前出铁组织节奏没有预期的快,焖炉后复风出净渣铁对恢复进程至关重要,尽快排净凉渣铁,活跃炉缸中心是关键。但此次恢复炉况总体而言,计划焖炉7-10天,实际焖炉36天,恢复期间无反复,一高炉炉前在吸取二号炉炉前粘炮头、跑铁事故等小事故影响的教训下,改变理念从细节抓起,从而炉前进展很快外围事故零影响,合理的开炉方案,开炉前铁口成功的预埋氧枪,大大减轻了工人劳动强度和企业的成本,为今后长期焖炉开炉积累了宝贵的经验。
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