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莱钢5#1080m3高炉低成本护炉生产实践

来源:第五届炼铁对标、节能降本及新技术研讨会论文集|浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

莱钢5#1080m3高炉低成本护炉生产实践赵洪雨 张振 王志刚 徐爱波(山钢莱芜分公司炼铁厂) 摘 要:对5#高炉护炉状态下低成本生产实践进行了总结。通过采取提高低价入炉料比例,提高技术操作…

莱钢5#1080m3高炉低成本护炉生产实践

赵洪雨  张振  王志刚  徐爱波

(山钢莱芜分公司炼铁厂)

摘  要:对5#高炉护炉状态下低成本生产实践进行了总结。通过采取提高低价入炉料比例,提高技术操作水平和综合管理水平等措施,在保证炉况稳定顺行的基础上,各项技术经济指标不断改善,生铁成本显著下降。

关键词:护炉生矿生铁成本  焦丁比

1 前言

 莱钢5#1080m3于2012131日大修后开炉,设计产能100万吨,2016年开始炉缸侧壁温度逐步上升,先后有两个高点温度突破600,最高曾达到709。经计算,炉缸高点处耐材剩余厚度451mm,距离电偶前端仅141mm,处于高度警示状态,进入护炉阶段,

护炉生产通常采取堵风口、降低冶炼强度、配加钛化物、风口喂钛线、提高生铁含硅量等措施,降低冶炼强度对生铁产量影响较大,钛化物的还原需要消耗大量热量等必然导致护炉阶段的冶炼成本大幅上升。

2 护炉成本分析

我们对护炉生产的影响炼铁成本的因素进行统计,导致成本上升的原因主要有以下几个方面:

钛球成本:每月约配加1500-1800t,每吨钛球成本为795元,每月增加成本约119万元。

燃耗成本:配加钛化物护炉需要消耗更多的炉缸热量,生铁含硅量需同步提升,以保证铁水中合理的钛含量,燃料比升高5-10kg/t,每月产量为9万吨,月增加成本86万元。

生铁质量成本:因护炉期间,为保证生铁含钛量,有意提高生硅量,个别时间生铁含硅量超标较多,造成生铁质量减价较多,月增加成本约40万元。

产量成本损失:因冶炼强度降低,生铁产量也随之降低,护炉阶段高炉日减产约300吨,吨铁效益按100元计算,月增加成本约90万元。

辅助设施对成本的影响:为保证高炉安全,现场增加较多安全防护措施及设备,另外,动力消耗、人力、物力等不同程度的增加,月增加成本约20万。

据统计,强化护炉阶段5#高炉月增加成本约355万元。

3 低成本护炉措施

除采取常规护炉措施外,5#高炉根据生产需求和炉缸侧壁温度状态,探索实施了经济护炉的措施

3.1 提高块矿配加比例

为降低原料成本,5#高炉采用优化入炉原料结构的方法,自20164月以来,逐步提高性价比较高的生矿比例,代替部分高价球团矿,块矿比例由原来的12%提高至20%左右,仅此一项改进措施使吨铁原料成本降低9.2/吨。

为避免块矿比例提高后对炉况的不利影响,5#高炉努力做好槽下筛分工作:第一,对槽下块矿筛进行改造,使块矿达到了平铺,筛分效果明显提高;第二,制定筛分时间管理制度,对筛分时间进行量化考核,强化上料员工对筛分时间的控制。第三,在遇到特殊天气时,提前储备充足的优质块矿,避免因块矿难以筛分造成炉况波动。第四,对入炉块矿在炉内分布合理控制,避免块矿落在炉墙边缘与中心,即保证了煤气利用,又改善了料柱透气性。实践表明,5#高炉炉料结构进行调整后,炉况保持长期稳定顺行,各项技术经济指标达到了一个新的水平。

3.2 提高焦丁入炉比例

5#高炉采用焦丁回收入炉,以节约焦炭降低成本。入炉焦丁量由护炉前的0.2/批增加至0.5/批,使吨铁成本降低4元左右。为了给提高焦丁入炉比例创造良好条件,5#高炉从改善焦炭质量工作着手。受铁焦产能不匹配的影响,5#高炉所用焦炭90%为外购焦,粒度、成分波动较大,露天存放受雨季影响水分、粉末波动较大。

为降低焦炭的不利影响,改善焦炭差对炉况的影响,以提高小焦比例。主要措施有:第一,对焦炭筛进行改造,增加挡料板,延长焦炭在焦筛上的停留时间,最大程度避免焦炭粉末入炉。第二,将小焦固定在边缘位置,避免落入料柱中心,此项措施改善了料柱透气性。第三,及时启动焦炭预热,减少雨季焦炭水分波动对炉况的影响。第四,适当降低炉内压差、风压水平,减少对焦炭催化破损,通过休风风口取样来看,焦炭粒度能够适应提高焦丁比例条件下的冶炼要求。

图2  焦丁配加情况

3.3 提高技术操作水平

3.3.1调整煤气流分布

3.3.2 提高顶压

高顶压是高炉强化冶炼和降本增效的主要手段。炉顶煤气压力提高10 kPa,高炉可增产2%,焦比约下降3%5#高炉顶压一直维持在170kPa左右,9月开始逐渐尝试提顶压,至10月顶压已用至190kPa。通过提高顶压减少煤气体积,降低煤气流速,使铁矿石进行的间接还原向有利方向发展,提高煤气利用率。顶压提高后,高炉表现为更容易接受大风量,煤气流分布趋于合理,炉况波动减少。

3.3.3 提高风温

风温是高炉热量的主要来源之一,风温水平的高低对燃料比及理论燃烧温度的影响较大。风温升高100,可降低炼铁燃料比20-25 kg/t,提高风口理论燃烧温度80。5#高炉采用3座卡鲁金顶燃式热风炉,助燃空气预热。自护炉以来至今,除复风外坚持风温全用,热风温度最高用到1230。为进一步降低燃料比创造条件。

3.3.4 降低生铁含硅量

降低生铁[Si]是降低燃料比的有效途径,而且使炉内压量关系宽松,产量增加。实践表明,铁水[Si]下降0.1%,焦比下降4 kg/t5#高炉本着降硅不亏热的原则,以充足的铁水温度为保证,[Si]0.5%左右下做至0.4%左右,并同时保证铁水物理热不低于1470。为避免降低[Si]对生铁质量产生威胁,5#高炉在稳定高风温保证物理热充足的同时,采取了将风口长度由465mm延长到480mm以活跃炉缸、提高炉渣三元碱度等一系列措施,提高炉缸的脱硫效率。生铁合格率达到99.6%,一级品率达到78.85%

3.4 提高综合管理水平

为提高全车间职工精益管理水平,5#高炉加大降低能源动力成本的宣传教育力度,将指标落实到班组、个人,形成了全员节能降耗局面,使能源动力吨铁成本降低5/吨。具体采取以下措施:

加强设备点检维护和生产操作,减少各种设备和工艺故障,从而减少频繁启停机带来的电耗。

休风检修时,风机坚持早停晚启。高炉鼓风机检修完毕复风之前2小时启机,除尘风机待生产时方可启用。

不定期检查,杜绝长明灯现象,大力推广使用节能灯。杜绝各类动力能源介质的跑、冒、滴、漏现象。

在满足生产的条件下,严格控制冲渣系统补水量,防止溢流。

加强蒸汽使用的管控。在白天气温达到3以上时,将蒸汽总阀在0900—1600时间段内关闭,节约蒸汽使用量。

在满足各工序氮气使用量的前提下,关小氮气进口总阀,减少使用量。炉顶气密箱氮气增加手动调节,根据气密箱温度变化及时调整氮气用量。

4 效果

2016年护炉以来至20174月份,5#高炉通过探索实践低成本护炉的措施,不断调整操作参数,实现了高炉稳定顺行及技术指标的优化,护炉成本较前几代炉役有大幅下降。

5 结语

护炉阶段安全是首要条件,加强炉缸高温区域的监控,确保炉缸侧壁温度可控,才能更好地采取低成本护炉的相关措施。

降低生铁成本的重要基础是维持高炉的稳定顺行,没有顺行就无法真正做到降低成本。采取适度的强化冶炼措施,提高高炉的抗波动能力,对高炉的生产顺行有一定促进作用。

护炉生产不仅有安全风险,冶炼成本必然有不同程度的上升。如果安全风险较高或者冶炼成本上升较多且无法有效控制时,及时停炉大修才是最有效的解决方案。

参考文献

[1] 周传典.高炉炼铁生产技术手册;

[2] 刘琦.降低生铁成本的途径。



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