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无烟煤与兰炭末对烧结影响的分析

来源:第五届炼铁对标、节能降本及新技术研讨会论文集|浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

无烟煤与兰炭末对烧结影响的分析彭元飞(陕钢集团龙钢公司炼铁厂) 摘 要:本文以龙钢400m2烧结机为例,通过对焦末、无烟煤、兰炭末性能分析,探讨兰炭末、无烟煤在燃料结构中占比30%使用后…

无烟煤与兰炭末对烧结影响的分析

彭元飞

(陕钢集团龙钢公司炼铁厂)

摘  要:本文以龙钢400m2烧结机为例,通过对焦末、无烟煤、兰炭末性能分析,探讨兰炭末、无烟煤在燃料结构中占比30%使用后对烧结过程及烧结矿质量影响,并对机头除尘灰含碳量变化及除尘器内结块状况影响,指出烧结综合燃料可燃基挥发分控制范围及兰炭末、无烟煤使用比例及控制措施。

关键词:三种燃料烧结矿机头除尘灰含碳量措施

1 引言

在烧结过程中较理想的燃料结构为纯焦末,其固定碳、挥发分明显优于无烟煤和兰炭末,但价格普遍偏高150-300/t,加之部分烧结机工艺设备及控制落后,造成烧结矿燃料成本偏高。随着铁前降本的不断深入,如何进一步降低烧结燃料成本、选择最优的燃料结构、探索更加廉价的烧结固体燃料使用,已成为烧结工序需要面临重要课题。调查国内140台烧结机发现,燃料结构是纯焦末的厂家为37台、占比26.5%;燃料结构是80%以上焦末的厂家为21台、占比15%;燃料结构是50%-80%焦末的厂家为37台、占比26.5%;燃料结构是50%以下焦末的厂家为45家、占比32%;可以看出大部分烧结机厂家也在探索较合理的燃料结构。

本文主要以龙钢炼铁厂400㎡烧结机为例,针对焦末、无烟煤、兰炭末不同燃料结构条件下,分析生产变化过程及对机头除尘的影响,提出一些行之有效的控制措施,同时也探索了燃料粒度控制对烧结矿FeO控制的适应性问题。

2 烧结原料与过程参数

2.1 烧结原燃料和基础性能

生产所用混匀矿由巴西、澳大利用、印度、国内精矿、高钙石粉、高镁石粉等10余种物料组成,另外包含一些回收物料如除尘灰、渣钢粉等,均按一定比例经过二次混匀而成,成分较稳定,原料及熔剂成分如表1所示;燃料中焦末主要产地为本地周边焦化厂,无烟煤主要来源山西及周边地区,兰炭末主要为陕西神木的半焦,其成分见表2

表1 生成用原料及熔剂的化学成分(%

Tfe

FeO

SiO2

CaO

MgO

Al2O3

P

S

混匀矿

53.79

1.52

4.82

4.63

1.14

2.71

0.08

0.14

返矿

54.98

8.41

5.81

10.25

1.75

2.18

0.09

0.02

高钙灰

/

/

2.5

81.0

3.8

/

/

/

表2  烧结燃料的工业分析及发热量

物料名称

水分 %

灰分 %

可燃基挥发分 %

固定碳 %

%

发热量 kcal/kg

焦末

16.90

13.66

2.11

84.30

0.88

5523

无烟煤

13.25

13.29

11.79

75.39

1.02

5971

兰炭末

17.42

12.31

12.14

75.85

0.45

5408

2.2 生产参数及数据采集

烧结机有效抽风面积为400㎡(宽5m×80m),以稳定生产为前提,对烧结过程参数及配比进行微调控制,具体见表3。据此,在原料配比基本不变的情况下,以旬为单位进行周期性调整燃料结构(如表4),以达到不同燃料结构条件下生产分析。燃料中的挥发分一般在380-400,此温度介于烧结过程干燥层和预热层之间,导致此挥发分不能燃烧而进入废气,与废气一起进入抽风除尘系统,而在管道壁、排灰阀、除尘器,以及风叶转子上沉积下来,妨害整个抽风系统的正常运行,烧结一般选取综合挥发分不超过5%,因周边焦末资源问题龙钢选取无烟煤和焦末占比为30%,综合挥发分分别达到5.01%5.12%

表3 烧结过程控制参数

项目

铺底料 mm

料层厚度 mm

点火温度

烟道温度

总管负压 kPa

控制范围

50

760

1100±50

125±15

-15.5±0.5

表4 燃料结构调整

生产周期

焦末比例 %

无烟煤比例 %

兰炭末比例 %

综合挥发分%

1#

100

0

0

2.11

2#

70

30

0

5.01

3#

70

0

30

5.12

3 生产结果及讨论

对3组生产周期主要烧结参数和烧结矿性能汇总,见表5

表5 生产周期内结果

生产

周期

混匀矿

%

返矿

%

高钙灰

%

燃料配比

%

利用系数

t/h

终点温度

转鼓指数

%

FeO含量

%

烧结矿品位

%

1#

62.12

29.64

4.52

3.72

1.36

348

79.39

8.45

55.27

2#

61.84

29.73

4.61

3.82

1.34

339

79.28

8.30

54.51

3#

61.97

29.54

4.40

4.09

1.31

356

79.28

8.74

54.88

3.1 对烧结过程能量利用的影响

从表5中观察发现,烧结机利用系数呈现下降趋势,而烧结矿转鼓无较大变化,说明烧结过程垂直燃烧速度下降了。在烧结矿转鼓一定条件下,烧结矿产量与垂直烧结速度基本成正比,其取决于燃料的燃烧速度和传热速度,燃料速度与燃料特性、风量大小等因素有关,而传热速度则与料层孔隙度、混合料球形度、固体和气体热容有关。当燃料燃烧速度和传热速度保持同步时,就可以提高料层蓄热能力,更好的利用燃料的热量。生产中燃料破碎后粒度<3mm基本保证70%-75%,而兰炭末原始<1mm占比明显高于无烟煤,相较破碎后粒度分布偏差,不同燃料粒度在布料中偏析后,必然造成燃烧速度不均,燃烧层加厚,烧结过程透气性降低,燃料热量得不到合理利用。

另外,因三种燃料原始粒度、着火点均有所不同,必然在烧结过程中造成燃烧不对等现象,导致两种燃料产生的热量不能有效叠加,影响燃料能量利用。

3.2 对烧结矿质量的影响  

   无烟煤和兰炭末按30%代替焦末后,燃料配比均有所提升;为保证配比稳定混匀矿配比提升,其提升幅度基本与烧结矿品位提升接近,可视为烧结矿品位提升主要因素。在烧结矿FeO控制方面,纯焦末时,生产周期内烧结矿FeO均值为8.45%,波动范围8.21%-8.63%,波动0.42%;无烟煤30%时,FeO均值为8.30%,波动范围7.88%-9.02%,波动1.14%;兰炭末30%时,FeO均值为8.74%,波动范围7.61%-9.20%,波动1.59%。兰炭末FeO均值、波动均最大,其原因有两方面:其一,兰炭末发热量也比焦末和无烟煤低,只能采取提升燃料配加量的形式平衡使用,烧结过程还原气氛增强,FeO含量升高;其二,兰炭末可燃基挥发分、水分最高,导致烧结过程热量浪费较无烟煤偏高,未有效起到自动蓄热作用。处置措施,在目前龙钢烧结混合料造球工艺固化的模式下,采取增大燃料粒度的办法取得了较好效果。

4 不同燃料对机头除尘器的影响

(1)机头除尘器采用四电场除尘,除尘效果良好,但在无烟煤和兰炭末30%长时间使用后陆续出现除尘器灰斗结块现象,随着兰炭末配比的提升,结块现象频繁发生,且周期越来越短。开始结块周期为2个月,结块状况如图1


(2)针对烧结原料条件和操作过程基本稳定条件下,对烧结机头除尘灰固定碳与燃料种类进行对比分析,数据如下:

表6  400m2烧结机机头除尘成分

燃料结构

TFe %

K2O %

Na2O %

Zn %

C %

纯焦末

9.21

13.429

2.828

0.763

1.29

无烟煤30%

10.03

11.826

1.662

0.349

3.54

兰炭末30%

18.10

7.931

1.436

0.269

2.67

结块除尘灰

25.15

9.771

0.926

0.148

0.12

通过对以上数据及实践分析如下:

1)烧结燃料结构中使用纯焦末时,除尘灰固定碳含量基本稳定在2%以下,除尘效果较好;机头除尘器基本未出现结块现象,灰斗排灰较稳定,1#2#电场排灰量基本为20t/d3#4#电场排灰量基本为13t/d

2)无烟煤和兰炭末30%长期使用后,除尘灰固定碳含量基本上涨至2.5%以上,1#2#电场排灰量基本为18t/d3#4#电场除尘灰排灰量基本为17t/d3#4#电场除尘灰量明显增加。

31#电场除尘灰TFe含量呈下降趋势,烟气中含铁料颗粒在电场中运行轨迹加大,但颗粒粒径无较大变化,说明极板尘膜加厚,1#电场极板放电过程中对微粒的吸附作用下降,导致微粒运行轨迹增长,同时3#4#除尘灰量与TFe含量上涨也说明此点。

4)随着无烟煤、兰炭末的长期使用,机头除尘中颗粒物、NOx含量均小幅上涨。

5)对比结块除尘灰发现含碳量降幅明显,说明除尘器内除尘灰存在爆燃现象,且在放灰过程中多次发现明显红点。

5 结论

1)烧结使用单种燃料更利于控制的稳定性,应尽可能做到燃料种类的单一,最好为纯焦末。若考虑成本控制问题可适当采用部分无烟煤和兰炭末,无烟煤优先,建议不能超过燃料结构的30%

2)在无烟煤和兰炭末作为烧结燃料时,其粒度控制不宜过细;在烧结造球工艺固化条件下,适当提升燃料粒度可对烧结过程及FeO控制起到促进作用。

3)多种燃料在烧结过程中应用易造成燃烧速度及传热速度不平衡问题,对混合料水分、烧结负压、透气性等参数较为敏感,需谨慎使用。

4)无烟煤、兰炭末长期使用时对抽风除尘系统需加强管理,提升机头除尘器放灰频次,并对出灰温度进行监测,关注除尘器内部及主抽风叶等变化。

参考文献

[1] 张荣华.烧结配加兰炭粉工业试验研究[C].选烧厂抓野技术论文集,2012.2

[2] 冯根生,吴胜利,赵佐军.改善厚料层烧结热态透气性的研究[J].烧结球团,2011.36

[3] 张红丽等.安钢铁前系统含铁除尘灰冶炼价值的分析[J].河南冶金.2005(01)

[4] 付本全等.烧结机头除尘灰理化性能及磁性特征分析[J].武汉科技大学学报.201406

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