无烟煤与兰炭末对烧结影响的分析
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无烟煤与兰炭末对烧结影响的分析彭元飞(陕钢集团龙钢公司炼铁厂) 摘 要:本文以龙钢400m2烧结机为例,通过对焦末、无烟煤、兰炭末性能分析,探讨兰炭末、无烟煤在燃料结构中占比30%使用后…
无烟煤与兰炭末对烧结影响的分析
彭元飞
(陕钢集团龙钢公司炼铁厂)
摘 要:本文以龙钢400m2烧结机为例,通过对焦末、无烟煤、兰炭末性能分析,探讨兰炭末、无烟煤在燃料结构中占比30%使用后对烧结过程及烧结矿质量影响,并对机头除尘灰含碳量变化及除尘器内结块状况影响,指出烧结综合燃料可燃基挥发分控制范围及兰炭末、无烟煤使用比例及控制措施。
关键词:三种燃料;烧结矿;机头除尘灰;含碳量;措施
1 引言
在烧结过程中较理想的燃料结构为纯焦末,其固定碳、挥发分明显优于无烟煤和兰炭末,但价格普遍偏高150-300元/t,加之部分烧结机工艺设备及控制落后,造成烧结矿燃料成本偏高。随着铁前降本的不断深入,如何进一步降低烧结燃料成本、选择最优的燃料结构、探索更加廉价的烧结固体燃料使用,已成为烧结工序需要面临重要课题。调查国内140台烧结机发现,燃料结构是纯焦末的厂家为37台、占比26.5%;燃料结构是80%以上焦末的厂家为21台、占比15%;燃料结构是50%-80%焦末的厂家为37台、占比26.5%;燃料结构是50%以下焦末的厂家为45家、占比32%;可以看出大部分烧结机厂家也在探索较合理的燃料结构。
本文主要以龙钢炼铁厂400㎡烧结机为例,针对焦末、无烟煤、兰炭末不同燃料结构条件下,分析生产变化过程及对机头除尘的影响,提出一些行之有效的控制措施,同时也探索了燃料粒度控制对烧结矿FeO控制的适应性问题。
2 烧结原料与过程参数
2.1 烧结原燃料和基础性能
生产所用混匀矿由巴西、澳大利用、印度、国内精矿、高钙石粉、高镁石粉等10余种物料组成,另外包含一些回收物料如除尘灰、渣钢粉等,均按一定比例经过二次混匀而成,成分较稳定,原料及熔剂成分如表1所示;燃料中焦末主要产地为本地周边焦化厂,无烟煤主要来源山西及周边地区,兰炭末主要为陕西神木的半焦,其成分见表2。
表1 生成用原料及熔剂的化学成分(%)
| Tfe | FeO | SiO2 | CaO | MgO | Al2O3 | P | S |
混匀矿 | 53.79 | 1.52 | 4.82 | 4.63 | 1.14 | 2.71 | 0.08 | 0.14 |
返矿 | 54.98 | 8.41 | 5.81 | 10.25 | 1.75 | 2.18 | 0.09 | 0.02 |
高钙灰 | / | / | 2.5 | 81.0 | 3.8 | / | / | / |
表2 烧结燃料的工业分析及发热量
物料名称 | 水分 % | 灰分 % | 可燃基挥发分 % | 固定碳 % | 硫 % | 发热量 kcal/kg |
焦末 | 16.90 | 13.66 | 2.11 | 84.30 | 0.88 | 5523 |
无烟煤 | 13.25 | 13.29 | 11.79 | 75.39 | 1.02 | 5971 |
兰炭末 | 17.42 | 12.31 | 12.14 | 75.85 | 0.45 | 5408 |
2.2 生产参数及数据采集
烧结机有效抽风面积为400㎡(宽5m×长80m),以稳定生产为前提,对烧结过程参数及配比进行微调控制,具体见表3。据此,在原料配比基本不变的情况下,以旬为单位进行周期性调整燃料结构(如表4),以达到不同燃料结构条件下生产分析。燃料中的挥发分一般在380-400℃,此温度介于烧结过程干燥层和预热层之间,导致此挥发分不能燃烧而进入废气,与废气一起进入抽风除尘系统,而在管道壁、排灰阀、除尘器,以及风叶转子上沉积下来,妨害整个抽风系统的正常运行,烧结一般选取综合挥发分不超过5%,因周边焦末资源问题龙钢选取无烟煤和焦末占比为30%,综合挥发分分别达到5.01%和5.12%。
表3 烧结过程控制参数
项目 | 铺底料 mm | 料层厚度 mm | 点火温度 ℃ | 烟道温度℃ | 总管负压 kPa |
控制范围 | 50 | 760 | 1100±50 | 125±15 | -15.5±0.5 |
表4 燃料结构调整
生产周期 | 焦末比例 % | 无烟煤比例 % | 兰炭末比例 % | 综合挥发分% |
1# | 100 | 0 | 0 | 2.11 |
2# | 70 | 30 | 0 | 5.01 |
3# | 70 | 0 | 30 | 5.12 |
3 生产结果及讨论
对3组生产周期主要烧结参数和烧结矿性能汇总,见表5。
表5 生产周期内结果
生产 周期 | 混匀矿 % | 返矿 % | 高钙灰 % | 燃料配比 % | 利用系数 t/㎡h | 终点温度 ℃ | 转鼓指数 % | FeO含量 % | 烧结矿品位 % |
1# | 62.12 | 29.64 | 4.52 | 3.72 | 1.36 | 348 | 79.39 | 8.45 | 55.27 |
2# | 61.84 | 29.73 | 4.61 | 3.82 | 1.34 | 339 | 79.28 | 8.30 | 54.51 |
3# | 61.97 | 29.54 | 4.40 | 4.09 | 1.31 | 356 | 79.28 | 8.74 | 54.88 |
3.1 对烧结过程能量利用的影响
从表5中观察发现,烧结机利用系数呈现下降趋势,而烧结矿转鼓无较大变化,说明烧结过程垂直燃烧速度下降了。在烧结矿转鼓一定条件下,烧结矿产量与垂直烧结速度基本成正比,其取决于燃料的燃烧速度和传热速度,燃料速度与燃料特性、风量大小等因素有关,而传热速度则与料层孔隙度、混合料球形度、固体和气体热容有关。当燃料燃烧速度和传热速度保持同步时,就可以提高料层蓄热能力,更好的利用燃料的热量。生产中燃料破碎后粒度<3mm基本保证70%-75%,而兰炭末原始<1mm占比明显高于无烟煤,相较破碎后粒度分布偏差,不同燃料粒度在布料中偏析后,必然造成燃烧速度不均,燃烧层加厚,烧结过程透气性降低,燃料热量得不到合理利用。
另外,因三种燃料原始粒度、着火点均有所不同,必然在烧结过程中造成燃烧不对等现象,导致两种燃料产生的热量不能有效叠加,影响燃料能量利用。
3.2 对烧结矿质量的影响
无烟煤和兰炭末按30%代替焦末后,燃料配比均有所提升;为保证配比稳定混匀矿配比提升,其提升幅度基本与烧结矿品位提升接近,可视为烧结矿品位提升主要因素。在烧结矿FeO控制方面,纯焦末时,生产周期内烧结矿FeO均值为8.45%,波动范围8.21%-8.63%,波动0.42%;无烟煤30%时,FeO均值为8.30%,波动范围7.88%-9.02%,波动1.14%;兰炭末30%时,FeO均值为8.74%,波动范围7.61%-9.20%,波动1.59%。兰炭末FeO均值、波动均最大,其原因有两方面:其一,兰炭末发热量也比焦末和无烟煤低,只能采取提升燃料配加量的形式平衡使用,烧结过程还原气氛增强,FeO含量升高;其二,兰炭末可燃基挥发分、水分最高,导致烧结过程热量浪费较无烟煤偏高,未有效起到自动蓄热作用。处置措施,在目前龙钢烧结混合料造球工艺固化的模式下,采取增大燃料粒度的办法取得了较好效果。
4 不同燃料对机头除尘器的影响
(1)机头除尘器采用四电场除尘,除尘效果良好,但在无烟煤和兰炭末30%长时间使用后陆续出现除尘器灰斗结块现象,随着兰炭末配比的提升,结块现象频繁发生,且周期越来越短。开始结块周期为2个月,结块状况如图1。
(2)针对烧结原料条件和操作过程基本稳定条件下,对烧结机头除尘灰固定碳与燃料种类进行对比分析,数据如下:
表6 400m2烧结机机头除尘成分
燃料结构 | TFe % | K2O % | Na2O % | Zn % | C % |
纯焦末 | 9.21 | 13.429 | 2.828 | 0.763 | 1.29 |
无烟煤30% | 10.03 | 11.826 | 1.662 | 0.349 | 3.54 |
兰炭末30% | 18.10 | 7.931 | 1.436 | 0.269 | 2.67 |
结块除尘灰 | 25.15 | 9.771 | 0.926 | 0.148 | 0.12 |
通过对以上数据及实践分析如下:
1)烧结燃料结构中使用纯焦末时,除尘灰固定碳含量基本稳定在2%以下,除尘效果较好;机头除尘器基本未出现结块现象,灰斗排灰较稳定,1#2#电场排灰量基本为20t/d,3#4#电场排灰量基本为13t/d;
2)无烟煤和兰炭末30%长期使用后,除尘灰固定碳含量基本上涨至2.5%以上,1#2#电场排灰量基本为18t/d,3#4#电场除尘灰排灰量基本为17t/d,3#4#电场除尘灰量明显增加。
3)1#电场除尘灰TFe含量呈下降趋势,烟气中含铁料颗粒在电场中运行轨迹加大,但颗粒粒径无较大变化,说明极板尘膜加厚,1#电场极板放电过程中对微粒的吸附作用下降,导致微粒运行轨迹增长,同时3#4#除尘灰量与TFe含量上涨也说明此点。
4)随着无烟煤、兰炭末的长期使用,机头除尘中颗粒物、NOx含量均小幅上涨。
5)对比结块除尘灰发现含碳量降幅明显,说明除尘器内除尘灰存在爆燃现象,且在放灰过程中多次发现明显红点。
5 结论
(1)烧结使用单种燃料更利于控制的稳定性,应尽可能做到燃料种类的单一,最好为纯焦末。若考虑成本控制问题可适当采用部分无烟煤和兰炭末,无烟煤优先,建议不能超过燃料结构的30%。
(2)在无烟煤和兰炭末作为烧结燃料时,其粒度控制不宜过细;在烧结造球工艺固化条件下,适当提升燃料粒度可对烧结过程及FeO控制起到促进作用。
(3)多种燃料在烧结过程中应用易造成燃烧速度及传热速度不平衡问题,对混合料水分、烧结负压、透气性等参数较为敏感,需谨慎使用。
(4)无烟煤、兰炭末长期使用时对抽风除尘系统需加强管理,提升机头除尘器放灰频次,并对出灰温度进行监测,关注除尘器内部及主抽风叶等变化。
参考文献
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