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指标

2#高炉开炉快速恢复小结

来源:第五届炼铁对标、节能降本及新技术研讨会论文集|浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

2#高炉开炉快速恢复小结韩飞因环保形势严峻,公司接到通知后全面停产,公司领导与市政府、环保部门在多方协调下,于2017年5月19日同意公司恢复生产。2017年5月19日21:16,公司各单位齐聚2#高…

2#高炉开炉快速恢复小结

韩飞

因环保形势严峻,公司接到通知后全面停产,公司领导与市政府、环保部门在多方协调下,于2017519日同意公司恢复生产。

201751921:16,公司各单位齐聚2#高炉出铁平台,随着公司副总韩飞一声令下,轧三炼铁厂2#高炉点火送风



一、开炉主要思想

1.开炉主要思想为安全环保开炉,安全环保并行。

2.为加快开炉进程,执行双铁口出铁。本次开炉集合两高炉炉前人员,1#高炉炉前负责西出铁场,2#高炉炉前负责东出铁场。

3.开炉送风为东出铁口上方10#11#,西出铁口上方19#20#共计4个风口,视各出铁场出铁情况对称按顺序开风口。

4.大班长以上人员24小时全程值守,集中力量,一鼓作气快速恢复炉况。

5.目标2天风口全开,3天达产。

二、送风前高炉情况

1.停炉过程为计划停炉,接通知后立即安排上净焦,执行停炉操作,共上净焦167t

2.停炉前料仓未倒空,开炉不得不使用仓中物料。

3.没有空料仓,开炉所用锰矿需靠人力从主皮带上料。

4.停炉时间长,共计28天,炉缸热损失严重,铁口埋氧枪预处理。

5.热风炉保温时间长,蓄热能力差,开炉送风后风温<600℃。




                          图3 铁口预埋氧枪

三、开炉操作

1.开炉前操作

19日中午,2座高炉明确分工,1#高炉炉前负责处理西场铁口,2#高炉炉前负责处理东场铁口。20:00东场铁口埋氧枪完毕,20:30西场埋氧枪完毕,具备送风条件。

各作业区、科室按照2#高炉开炉方案进行准备,严阵以待。

2.煤气系统

本次开炉为安全环保开炉,煤气走干除尘荒煤气放散,炉顶650放散关闭,杜绝冒烟。于21:50关闭放散,引煤气操作结束。

3.开炉物料

送风后先加净焦补料线到3m,焦批4t,累积净焦量80t,萤石2t

209:50下第一批正常料,焦批3.2t,矿批8t

累积加锰矿19t

4.操作参数调整情况

日期

时间

风量

热风压

风温

顶压

顶温

料线

519

22:00

500

83

600

9

4.3

2:00

500

132

630

15

4.2

8:00

520

150

778

15

2.7

520

12:00

430

164

872

20

150

4.9

17:00

480

154

905

20

180

2.8

22:00

500

186

919

37

230

1.3

23:00

650

151

877

35

208

8.6

0:00

750

213

876

85

85

7.5

3:00

780

202

1041

86

72

4.9

8:00

760

208

1050

85

102

1.6

521

11:00

500

66

1050

10

140

1.8

14:00

1100

215

890

90

130

4.8

17:00

1540

275

970

145

150

4.0

19:00

1350

285

980

168

200

2.6

1:00

1580

309

990

177

150

1.8

6:00

1707

318

1020

175

160

1.8

522

9:00

1810

318

996

182

165

1.6

10:00

1630

310

957

189

260

1.6

22:00

1170

167

1024

60

200

1.6

1:00

1800

330

1094

180

150

1.6

6:00

1320

279

1146

165

230

1.6

8:00

1600

255

1171

126

200

1.6


因停炉时间长,炉料挤压粉化,软熔带凝固,透气性差,送风后一直处于悬料状态,51922:44塌料,料线深度6.4m

52017:00送风温度达到900℃。

52022:40料线达到1.3m,没有上料空间,执行放风坐料操作,22:45放风至35Kpa,坐料成功,料线深度8.8m

5200:00加风至200Kpa

52110:43因西场12小时未出铁,开口后铁流过大,减风堵口,减风至35kpa时,发生塌料,料线深度4.8m。(具体原因见第7点出铁情况)

52114:00风量破1000m3/min

5229:00风量达到1800m3/min

52210:00东场开口机坏,西场连出,铁间隔75分钟,连出后沙口眼堵,不能继续出铁。13:10东场开口机修好开口出铁,铁间隔90分钟。之后炉前出铁仍然不顺,铁间隔基本在40分钟,憋铁严重,出现管道,风量、风压萎缩。

2220:50投用BPRT21:50BPRT0:30投用BPRT

5.开风口情况

风口号

1#

2#

3#

4#

5#

开风口时间

2019:20

2114:00

224:00

2214:15

风口号

6#

7#

8#

9#

10#

开风口时间

2119:30

2115:00

215:10

2018:00

送风风口

风口号

11#

12#

13#

14#

15#

开风口时间

送风风口

212:00

2110:05

2116:45

2122:50

风口号

16#

17#

18#

19#

20#

开风口时间

229:35

2113:00

送风风口

送风风口

开风口顺序为:9#1#12#8#13#18#2#7#14#6#15#3#17#4#

现已开18个风口,5#16#风口未开。

12#风口难开,21日白班开始,直到夜班2:00捅开,影响高炉恢复进程。

6.负荷调整

日期

时间

焦批

矿批

烧结

球团

南非

萤石

硅石

高锰

负荷

焦比

t

t

t

t

t

t

t

t

T/t

Kg/t

20

9:00

3.2

8

6.4

0.6

1

0.5

0.15

2.5

675

15:20

4

10

8

0.7

1.3

0.15

0.1

2.5

675

17:50

4.3

12

9.6

0.8

1.6

0.15

2.79

605

21

15:30

6

18

13.8

1.5

2.7

0.15

3.0

560

17:10

7

23

17.5

2

3.5

0.15

3.29

512

2:00

5.7

20.3

15.1

1.9

3

0.15

0.3

3.56

473

22

8:00

5.8

22

16.2

2.1

3.3

0.15

0.4

3.79

444

10:30

6.5

26

19.1

2.5

3.9

0.3

0.5

4

421

22:10

5.7

20

14.7

1.9

3

0.15

0.4

3.61

480

1:40

6.5

26

19.1

2.5

3.9

0.2

0.5

4

421

4:15

6.6

23

16.9

2.2

3.5

0.15

0.5

3.48

485

负荷调整随着风口数量逐步增加,2222:10因气流紊乱,降负荷。

223:3089批、91批料后各加1批净焦,共13t102批后加10t净焦,103批后加10t净焦,3t硅石。

7.出铁情况及成分

东场出铁

日期

开口时间

堵口时间

出铁时间

铁量

物理热

Si

S

MgO

Al2O3

R2

备注

min

t

%

%

%

%

19日

2:48

3:00

12

10

5.88

23.64

0.96

走干渣

5:15

5:18

3

5

走干渣

20日

11:42

11:50

8

5

走干渣

16:53

17:15

22

15

4.23

0.007

8.57

21.73

1.54

走干渣

18:55

19:30

35

15

走干渣

22:35

22:50

15

10

1435

1.26

0.492

6.34

16.57

1.7

走干渣

1:15

1:34

19

10

1370

0.5

0.406

6.6

14.97

0.86

走干渣

2:40

2:52

12

20

0.81

0.357

7.02

14.73

0.89

走干渣

4:25

4:45

20

20

1355

1.55

0.101

7.41

15.75

0.99

进罐,4845次

7:00

7:23

23

10

0.92

0.235

7.21

15.25

0.95

走干渣

21日

14:30

15:05

35

60

1.82

0.071

4847次

2:20

2:55

35

110

1485

1.62

0.031

8.26

16.43

1.27

4853次

22日

14:30

15:25

55

100

1480

0.89

0.040

9.01

15.67

1.25

4861次

西出铁场

19日

6:09

6:11

2

5

走干渣

20日

11:10

11:23

13

5

走干渣

18:34

19:00

26

10

走干渣

21:35

22:45

70

5

走干渣

21日

10:26

10:50

24

80

走干渣

13:40

13:57

27

5

2.26

0.040

7.6

15.16

1.06

走干渣

3:30

4:20

50

90

1450

1.23

0.034

7.93

16.04

1.18

正常计入炉次第一炉4854次

5:10

5:50

40

110

1475

1.31

0.028

8.35

15.53

1.19

4855次

东场19~20日累计出12次铁,西场累计出25次铁。

19日开口5次,西场不好出铁,开口2次累计渣铁估重10t,东场开口3次累计渣铁估重15t

20日开口17次,出渣铁15次,西场开口4次,累计出渣铁35t,渣铁物理热低,主沟凝铁多。夜班23:30钩机清理凝铁时油管崩断,钩机不能使用。用氧气烧掉一部分凝铁,足够开口机、泥炮回转后,3:20炉前组织开口,钻到3m后未见渣铁,3:30炉前执行埋氧枪操作,压炮后10分钟,铁水烧出氧枪,炉前立即撤炮,发现凝固铁水粘住泥炮,泥炮不能撤回。直到早上7:45,凝铁清理干净,泥炮才被撤回。

214:25东场铁水过临时沙口进罐,估重20t,实际铸铁估重5t

2110:30,西出铁场铁口烧开后,铁口孔道大,铁流过大。为防止铁口跑大流,堵不住铁口等事故发生,炉前于10:40带铁强行堵口。第一次堵口未堵住,炉内工长立即减风,风压30kpa10:50铁口完全堵住。此时,烟气已冒出铁口除尘罩外,顶棚除尘吸力有限,不能及时把烟气吸走,导致烟气冒出顶棚,排到大气中。

2122:304851炉次东场过沙口走水渣。

2213:104859炉次西场过沙口,走水渣。

22日因铁口前3m处钩机频繁的处理主沟的渣铁,造成免烤料和主沟之间存在裂缝,19:45发现铁口前3m处主沟和免烤料下有漏铁,造成铁水漏出主沟,采取立即堵口措施,防止事故进一步扩大。堵完铁口后铁水继续漏到炉台上,立即向漏铁处打水控制漏铁,事态得到控制后进行清理现场的工作。


1.西场粘炮事故,造成西场连续12小时未出铁。

2.西场跑大流造成减风堵口,冒烟事故,造成西场不能正常出渣铁。

3.西场跑铁事故造成西场3小时未出铁。

4.东场开口机故障和西场沙口眼堵造成铁间隔时间长,憋铁严重,发生管道,22日加风困难,推迟恢复全风时间。

5.综合以上事故,延缓高炉恢复进程12小时。

五、总结

2#高炉开炉结束,总结经验教训,要为1#高炉开炉提供有效指导。

1.一线职工劳保必须穿戴齐全,尤其是铁口工,铁口前作业必须戴面罩,严格按照安全操作规程进行作业。

2.要将环保做到和安全一样重视,要对可能发生冒烟事故的作业做到提前预判,提前做出应急预案,在发生事故时可以短时间响应,避免冒烟。

3.炉前加强管理,班组长应发挥应有作用,炉前工作细致,检查到位,不留隐患,避免因疏忽发生事故。

4.炉前工作对开炉进程快慢有着至关重要的作用,炉前工作要有超前意识,避免任何影响出铁的事故发生。

5.设备保障组在开炉期间要对炉前设备要增加检修力量,避免因炉前设备故障不能出铁,造成长时间憋铁。

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