2#高炉开炉快速恢复小结
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2#高炉开炉快速恢复小结韩飞因环保形势严峻,公司接到通知后全面停产,公司领导与市政府、环保部门在多方协调下,于2017年5月19日同意公司恢复生产。2017年5月19日21:16,公司各单位齐聚2#高…
2#高炉开炉快速恢复小结
韩飞
因环保形势严峻,公司接到通知后全面停产,公司领导与市政府、环保部门在多方协调下,于2017年5月19日同意公司恢复生产。
2017年5月19日21:16,公司各单位齐聚2#高炉出铁平台,随着公司副总韩飞一声令下,轧三炼铁厂2#高炉点火送风。
一、开炉主要思想
1.开炉主要思想为安全环保开炉,安全环保并行。
2.为加快开炉进程,执行双铁口出铁。本次开炉集合两高炉炉前人员,1#高炉炉前负责西出铁场,2#高炉炉前负责东出铁场。
3.开炉送风为东出铁口上方10#、11#,西出铁口上方19#、20#共计4个风口,视各出铁场出铁情况对称按顺序开风口。
4.大班长以上人员24小时全程值守,集中力量,一鼓作气快速恢复炉况。
5.目标2天风口全开,3天达产。
二、送风前高炉情况
1.停炉过程为计划停炉,接通知后立即安排上净焦,执行停炉操作,共上净焦167t。
2.停炉前料仓未倒空,开炉不得不使用仓中物料。
3.没有空料仓,开炉所用锰矿需靠人力从主皮带上料。
4.停炉时间长,共计28天,炉缸热损失严重,铁口埋氧枪预处理。
5.热风炉保温时间长,蓄热能力差,开炉送风后风温<600℃。
图3 铁口预埋氧枪
三、开炉操作
1.开炉前操作
19日中午,2座高炉明确分工,1#高炉炉前负责处理西场铁口,2#高炉炉前负责处理东场铁口。20:00东场铁口埋氧枪完毕,20:30西场埋氧枪完毕,具备送风条件。
各作业区、科室按照2#高炉开炉方案进行准备,严阵以待。
2.煤气系统
本次开炉为安全环保开炉,煤气走干除尘荒煤气放散,炉顶650放散关闭,杜绝冒烟。于21:50关闭放散,引煤气操作结束。
3.开炉物料
送风后先加净焦补料线到3m,焦批4t,累积净焦量80t,萤石2t。
20日9:50下第一批正常料,焦批3.2t,矿批8t。
累积加锰矿19t。
4.操作参数调整情况
日期 | 时间 | 风量 | 热风压 | 风温 | 顶压 | 顶温 | 料线 |
5月19日 | 22:00 | 500 | 83 | 600 | 9 |
| 4.3 |
| 2:00 | 500 | 132 | 630 | 15 |
| 4.2 |
| 8:00 | 520 | 150 | 778 | 15 |
| 2.7 |
5月20日 | 12:00 | 430 | 164 | 872 | 20 | 150 | 4.9 |
| 17:00 | 480 | 154 | 905 | 20 | 180 | 2.8 |
| 22:00 | 500 | 186 | 919 | 37 | 230 | 1.3 |
| 23:00 | 650 | 151 | 877 | 35 | 208 | 8.6 |
| 0:00 | 750 | 213 | 876 | 85 | 85 | 7.5 |
| 3:00 | 780 | 202 | 1041 | 86 | 72 | 4.9 |
| 8:00 | 760 | 208 | 1050 | 85 | 102 | 1.6 |
5月21日 | 11:00 | 500 | 66 | 1050 | 10 | 140 | 1.8 |
| 14:00 | 1100 | 215 | 890 | 90 | 130 | 4.8 |
| 17:00 | 1540 | 275 | 970 | 145 | 150 | 4.0 |
| 19:00 | 1350 | 285 | 980 | 168 | 200 | 2.6 |
| 1:00 | 1580 | 309 | 990 | 177 | 150 | 1.8 |
| 6:00 | 1707 | 318 | 1020 | 175 | 160 | 1.8 |
5月22日 | 9:00 | 1810 | 318 | 996 | 182 | 165 | 1.6 |
| 10:00 | 1630 | 310 | 957 | 189 | 260 | 1.6 |
| 22:00 | 1170 | 167 | 1024 | 60 | 200 | 1.6 |
| 1:00 | 1800 | 330 | 1094 | 180 | 150 | 1.6 |
| 6:00 | 1320 | 279 | 1146 | 165 | 230 | 1.6 |
| 8:00 | 1600 | 255 | 1171 | 126 | 200 | 1.6 |
因停炉时间长,炉料挤压粉化,软熔带凝固,透气性差,送风后一直处于悬料状态,5月19日22:44塌料,料线深度6.4m。
5月20日17:00送风温度达到900℃。
5月20日22:40料线达到1.3m,没有上料空间,执行放风坐料操作,22:45放风至35Kpa,坐料成功,料线深度8.8m。
5月20日0:00加风至200Kpa。
5月21日10:43因西场12小时未出铁,开口后铁流过大,减风堵口,减风至35kpa时,发生塌料,料线深度4.8m。(具体原因见第7点出铁情况)
5月21日14:00风量破1000m3/min。
5月22日9:00风量达到1800m3/min。
5月22日10:00东场开口机坏,西场连出,铁间隔75分钟,连出后沙口眼堵,不能继续出铁。13:10东场开口机修好开口出铁,铁间隔90分钟。之后炉前出铁仍然不顺,铁间隔基本在40分钟,憋铁严重,出现管道,风量、风压萎缩。
22日20:50投用BPRT,21:50停BPRT,0:30投用BPRT。
5.开风口情况
风口号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
开风口时间 | 20日19:20 | 21日14:00 | 22日4:00 | 22日14:15 |
|
风口号 | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# |
开风口时间 | 21日19:30 | 21日15:00 | 21日5:10 | 20日18:00 | 送风风口 |
风口号 | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# |
开风口时间 | 送风风口 | 21日2:00 | 21日10:05 | 21日16:45 | 21日22:50 |
风口号 | 16# | 17# | 18# | 19# | 20# |
开风口时间 |
| 22日9:35 | 21日13:00 | 送风风口 | 送风风口 |
开风口顺序为:9#、1#、12#、8#、13#、18#、2#、7#、14#、6#、15#、3#、17#、4#。
现已开18个风口,5#、16#风口未开。
12#风口难开,21日白班开始,直到夜班2:00捅开,影响高炉恢复进程。
6.负荷调整
日期 | 时间 | 焦批 | 矿批 | 烧结 | 球团 | 南非 | 萤石 | 硅石 | 高锰 | 负荷 | 焦比 |
t | t | t | t | t | t | t | t | T/t | Kg/t | ||
20日 | 9:00 | 3.2 | 8 | 6.4 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.15 |
| 2.5 | 675 |
15:20 | 4 | 10 | 8 | 0.7 | 1.3 | 0.15 | 0.1 |
| 2.5 | 675 | |
17:50 | 4.3 | 12 | 9.6 | 0.8 | 1.6 | 0.15 |
|
| 2.79 | 605 | |
21日 | 15:30 | 6 | 18 | 13.8 | 1.5 | 2.7 | 0.15 |
|
| 3.0 | 560 |
17:10 | 7 | 23 | 17.5 | 2 | 3.5 | 0.15 |
|
| 3.29 | 512 | |
2:00 | 5.7 | 20.3 | 15.1 | 1.9 | 3 | 0.15 |
| 0.3 | 3.56 | 473 | |
22日 | 8:00 | 5.8 | 22 | 16.2 | 2.1 | 3.3 | 0.15 |
| 0.4 | 3.79 | 444 |
10:30 | 6.5 | 26 | 19.1 | 2.5 | 3.9 | 0.3 |
| 0.5 | 4 | 421 | |
22:10 | 5.7 | 20 | 14.7 | 1.9 | 3 | 0.15 |
| 0.4 | 3.61 | 480 | |
1:40 | 6.5 | 26 | 19.1 | 2.5 | 3.9 | 0.2 |
| 0.5 | 4 | 421 | |
4:15 | 6.6 | 23 | 16.9 | 2.2 | 3.5 | 0.15 |
| 0.5 | 3.48 | 485 |
负荷调整随着风口数量逐步增加,22日22:10因气流紊乱,降负荷。
22日3:30,89批、91批料后各加1批净焦,共13t。102批后加10t净焦,103批后加10t净焦,3t硅石。
7.出铁情况及成分
东场出铁 | 日期 | 开口时间 | 堵口时间 | 出铁时间 | 铁量 | 物理热 | Si | S | MgO | Al2O3 | R2 | 备注 |
min | t | ℃ | % | % | % | % |
| |||||
19日 | 2:48 | 3:00 | 12 | 10 |
|
|
| 5.88 | 23.64 | 0.96 | 走干渣 | |
5:15 | 5:18 | 3 | 5 |
|
|
|
|
|
| 走干渣 | ||
20日 | 11:42 | 11:50 | 8 | 5 |
|
|
|
|
|
| 走干渣 | |
16:53 | 17:15 | 22 | 15 |
| 4.23 | 0.007 | 8.57 | 21.73 | 1.54 | 走干渣 | ||
18:55 | 19:30 | 35 | 15 |
|
|
|
|
|
| 走干渣 | ||
22:35 | 22:50 | 15 | 10 | 1435 | 1.26 | 0.492 | 6.34 | 16.57 | 1.7 | 走干渣 | ||
1:15 | 1:34 | 19 | 10 | 1370 | 0.5 | 0.406 | 6.6 | 14.97 | 0.86 | 走干渣 | ||
2:40 | 2:52 | 12 | 20 |
| 0.81 | 0.357 | 7.02 | 14.73 | 0.89 | 走干渣 | ||
4:25 | 4:45 | 20 | 20 | 1355 | 1.55 | 0.101 | 7.41 | 15.75 | 0.99 | 进罐,4845次 | ||
7:00 | 7:23 | 23 | 10 |
| 0.92 | 0.235 | 7.21 | 15.25 | 0.95 | 走干渣 | ||
21日 | 14:30 | 15:05 | 35 | 60 |
| 1.82 | 0.071 |
|
|
| 4847次 | |
2:20 | 2:55 | 35 | 110 | 1485 | 1.62 | 0.031 | 8.26 | 16.43 | 1.27 | 4853次 | ||
22日 | 14:30 | 15:25 | 55 | 100 | 1480 | 0.89 | 0.040 | 9.01 | 15.67 | 1.25 | 4861次 | |
西出铁场 | 19日 | 6:09 | 6:11 | 2 | 5 |
|
|
|
|
|
| 走干渣 |
20日 | 11:10 | 11:23 | 13 | 5 |
|
|
|
|
|
| 走干渣 | |
18:34 | 19:00 | 26 | 10 |
|
|
|
|
|
| 走干渣 | ||
21:35 | 22:45 | 70 | 5 |
|
|
|
|
|
| 走干渣 | ||
21日 | 10:26 | 10:50 | 24 | 80 |
|
|
|
|
|
| 走干渣 | |
13:40 | 13:57 | 27 | 5 |
| 2.26 | 0.040 | 7.6 | 15.16 | 1.06 | 走干渣 | ||
3:30 | 4:20 | 50 | 90 | 1450 | 1.23 | 0.034 | 7.93 | 16.04 | 1.18 | 正常计入炉次第一炉4854次 | ||
5:10 | 5:50 | 40 | 110 | 1475 | 1.31 | 0.028 | 8.35 | 15.53 | 1.19 | 4855次 |
东场19日~20日累计出12次铁,西场累计出25次铁。
19日开口5次,西场不好出铁,开口2次累计渣铁估重10t,东场开口3次累计渣铁估重15t。
20日开口17次,出渣铁15次,西场开口4次,累计出渣铁35t,渣铁物理热低,主沟凝铁多。夜班23:30钩机清理凝铁时油管崩断,钩机不能使用。用氧气烧掉一部分凝铁,足够开口机、泥炮回转后,3:20炉前组织开口,钻到3m后未见渣铁,3:30炉前执行埋氧枪操作,压炮后10分钟,铁水烧出氧枪,炉前立即撤炮,发现凝固铁水粘住泥炮,泥炮不能撤回。直到早上7:45,凝铁清理干净,泥炮才被撤回。
21日4:25东场铁水过临时沙口进罐,估重20t,实际铸铁估重5t。
21日10:30,西出铁场铁口烧开后,铁口孔道大,铁流过大。为防止铁口跑大流,堵不住铁口等事故发生,炉前于10:40带铁强行堵口。第一次堵口未堵住,炉内工长立即减风,风压减至30kpa,10:50铁口完全堵住。此时,烟气已冒出铁口除尘罩外,顶棚除尘吸力有限,不能及时把烟气吸走,导致烟气冒出顶棚,排到大气中。
21日22:30,4851炉次东场过沙口走水渣。
22日13:10,4859炉次西场过沙口,走水渣。
22日因铁口前3m处钩机频繁的处理主沟的渣铁,造成免烤料和主沟之间存在裂缝,19:45发现铁口前3m处主沟和免烤料下有漏铁,造成铁水漏出主沟,采取立即堵口措施,防止事故进一步扩大。堵完铁口后铁水继续漏到炉台上,立即向漏铁处打水控制漏铁,事态得到控制后进行清理现场的工作。
1.西场粘炮事故,造成西场连续12小时未出铁。
2.西场跑大流造成减风堵口,冒烟事故,造成西场不能正常出渣铁。
3.西场跑铁事故造成西场3小时未出铁。
4.东场开口机故障和西场沙口眼堵造成铁间隔时间长,憋铁严重,发生管道,22日加风困难,推迟恢复全风时间。
5.综合以上事故,延缓高炉恢复进程12小时。
五、总结
2#高炉开炉结束,总结经验教训,要为1#高炉开炉提供有效指导。
1.一线职工劳保必须穿戴齐全,尤其是铁口工,铁口前作业必须戴面罩,严格按照安全操作规程进行作业。
2.要将环保做到和安全一样重视,要对可能发生冒烟事故的作业做到提前预判,提前做出应急预案,在发生事故时可以短时间响应,避免冒烟。
3.炉前加强管理,班组长应发挥应有作用,炉前工作细致,检查到位,不留隐患,避免因疏忽发生事故。
4.炉前工作对开炉进程快慢有着至关重要的作用,炉前工作要有超前意识,避免任何影响出铁的事故发生。
5.设备保障组在开炉期间要对炉前设备要增加检修力量,避免因炉前设备故障不能出铁,造成长时间憋铁。
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