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指标

唐钢2号高炉处理炉墙粘结实践

来源:2017年第五届炼铁对标、节能降本及新技术研讨会论文集|浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

唐钢2号高炉处理炉墙粘结实践冯忠良 袁雪涛(唐山钢铁股份有限公司炼铁部高炉车间2炉)摘要 对唐钢2号高炉炉墙粘结的原因及处理进行分析总结,通过调整高炉上下部制度、热洗以及全焦冶炼、…

唐钢2号高炉处理炉墙粘结实践

冯忠良 袁雪涛

(唐山钢铁股份有限公司炼铁部高炉车间2炉)

对唐钢2号高炉炉墙粘结的原因及处理进行分析总结,通过调整高炉上下部制度、热洗以及全焦冶炼、莹石洗炉等措施彻底处理炉墙粘结,并设置警戒值预防粘结。

关键字 大型高炉 炉墙粘结热酸洗

1  简介

唐钢2号高炉第一代炉龄是1260m3,2002年扩容到2000m3,2013年10月大修并于2014年1月6日开炉送风。2号高炉的冷却壁1—4段为炉缸、5段炉腹、6段下部炉腹、6段上部炉腰,7—13段为炉身(其中6段、7段为铜冷却壁)、14段炉喉。更换的部位主要是炉缸炉底碳砖、陶瓷杯、6、7、8段冷却壁,以及炉缸1—3段和炉身9段—13段部分冷却壁,重新喷涂。高径比2.243,属于矮胖型高炉,共26个风口。


3月10日

578

118

38.9

4099

31.50

135

4.78

1.07


表2 第二次粘结前后主要指标

日期

燃料比kg/t

煤比kg/t

煤气利用率

风量m3/min

透气性指数

鼓风动能kw

全炉温差℃

冶强t/m3

6月16日

562

122

42.0

4182

32.8

127

5.25

1.203

6月17日

562

122

43.2

4174

32.8

125

5.60

1.192

6月18日

568

128

40.7

4154

32.0

123

4.35

1.184

6月19日

560

120

41.3

4136

32.4

122

3.48

1.178

6月20日

560

120

41.0

4054

31.6

115

3.13

1.162

6月21日

564

117

40.4

4056

32.4

116

3.28

1.156

6月22日

568

118

39.8

4017

31.7

111

2.95

1.152

6月23日

607

89

38.5

3486

30.4

83

2.55

0.932

6月24日

650

0

35.9

2248

22.1

28

3.00

0.503

6月25日

650

0

41.8

3107

31.2

63

3.33

0.749

6月26日

650

0

33.8

3449

32.7

79

2.78

0.871

6月27日

650

0

32.7

3421

32.9

79

2.53

0.897

6月28日

651

3

33.7

3426

31.5

77

2.38

0.992

6月29日

659

48

32.9

3595

31.8

89

2.98

0.951

6月30日

641

50

35.5

3370

32.6

75

3.60

0.870

7月1日

622

42

34.6

3466

32.7

81

3.60

0.905

7月2日

621

41

37.5

3444

32.0

74

3.50

0.918

7月3日

618

68

37.3

3449

31.9

75

3.23

0.925

7月4日

623

73

36.6

3352

31.7

69

3.08

0.887

7月5日

622

72

37.8

3430

31.9

63

3.50

0.912

7月6日

624

74

35.7

3317

31.4

110

3.45

0.888

3      形成过程机理分析

2号高炉上一代炉龄时也出现过类似过程,具体表现为:炉顶成像边缘一圈亮,全炉温差降低到1.5℃以下,压量关系平稳,燃料比变化不大。各种指标未受影响,能自行脱落。两相对比,问题最主要的原因是高炉内型。此次大修全部更换6段、7段、8段为镶砖冷却壁,更换完成后,由于9段大部分未更换且镶砖掉光,所以8段与9段交接的地方有170mm错台,尽管喷涂能弥补一二,但是不能消除。其余9段—13段有部分冷却壁更换,局部也有同样的问题。

先天因素无法改变,只有靠上、下部制度的匹配进行实现顺行、高产、低耗。由于第二次粘结比较典型,重点分析第二次粘结过程。2014年6月中旬,采取抑制边缘的料制后,风压偏高,风量萎缩,炉前出铁喷溅严重,中心气流走的急,下中心焦圈后,中心亮光马上消失,十字测温从中心第8点到第5点电偶依次烧坏。从炉顶成像上按比例推算中心占炉喉直径的三分之一。可以判断中心焦堆比较大。边缘气流不畅,压量关系偏紧,鼓风动能逐渐减小。当鼓风动能减小时,中心焦堆的消耗能力下降,中心焦炭的下降速度变慢,中心的鼓包逐渐变大,中心无矿区从上部对最小角的矿进行挤压,使有矿区集中在靠近边缘,在下部炉缸区域成为比较大的死焦堆。这个过程是一个恶性循环,炉缸死焦堆变大以后又影响鼓风动能使之降低。中心的气流温度高达900℃,此时已经有焦炭的气化反应发生,气化反应使焦炭疏松裂解,这部分焦炭进入到炉缸死焦堆,透气性、透液性很差,使炉缸中心部位发死。炉缸死焦堆焦炭的粒度偏小影响到气流的第一次分布,使第一次煤气流的分布向中心渗透的少,或者说回旋区变小。煤气流直接沿着边缘向上运动。第二次分布时中心部位焦炭比较多,一部分气流从炉腰或者炉身下部中心才拐向中心,另一部分气流则由于2号高炉所特有的8段和9段之间的错台沿着边缘向上运动,形成W型软熔带形状,且位置较高,到第三次分布时煤气流的横穿块状带横向运动比较少,这也是燃料比一直偏高的主要原因。

从开炉至今,炉前喷溅一直是一个亟待解决的难题,它不仅增加炉前工的劳动强度,而且钻头、钻杆、大盖的消耗大大增加。铁口打开后,不能形成稳定的柱状渣铁流,呈扇面状。这与炉缸内泥包附近不能形成稳定的渣铁液面,换句话说,煤气流不能进入到炉缸中心区域,只能在炉缸边缘乱窜。从炉顶成像上来看,当中心气流强劲有力且稳定时,炉前喷溅小,当中心气流较弱时,炉前喷溅大。

2号高炉于7月7日休风,从炉顶人孔目测粘结物在炉墙一圈均有,薄厚不均。对此估计平均厚度700mm,以炉身15m粗略计算体积为300m3,体积如此庞大,而且短时间形成,再加上2号高炉碱负荷和锌负荷不高,休风时在其他部位,诸如溜槽、拆下的十字测温架子的地方未见粘结物,所以粘结物成分是碱金属和锌的氧化物的可能性几乎没有,最有可能的就是熔融的渣铁。

当第一次煤气流分布一边倒的朝向边缘,在炉身边缘部位向上的煤气流遇到向下的液态渣铁,由于向上的煤气流比较强,边缘液泛现象严重,液态的渣铁在炉墙上凝固,形成“假炉墙”。当布料制度放边时,边缘煤气流会更强,边缘液泛更加剧烈,“假炉墙”增厚;当抑制边缘时,由于下部中心煤气流弱,再把边缘煤气流抑制住,则风压升高,风量萎缩,窜气现象频发。这也是各种上部调剂没有效果的原因。

4  制定措施

从开炉至今对过程进行梳理,因此设置如下三个警戒值。

  4.1  全炉温差

分析前两次粘结过程以及小粘结自行脱落过程,表明全炉温差低于3℃则必须采取措施:提高炉温到0.6%以上,物理热1510℃以上,炉渣碱度R2<1.16,及时退矿批降负荷,用热量和稳定的气流使粘结物自行脱落。

 4.2  冷却壁温度

6段、7段、8段是重点关注,相邻2个测点温度降低且打横,则引起重视,相邻3个降低打横则采取上述措施1—2个班并观察。

 4.3  鼓风动能

两次粘结均是在鼓风动能减小时才加剧炉况变差,粘结伊始,指标未大退步,当鼓风动能低时呈加速状态变差,而恢复时堵风口操作鼓风动能达到正常的125kw以上时炉况呈转好状态。因此当鼓风动能低于125kw时,采取退矿批、提焦比、低碱度等提高鼓风动能的措施来化解炉墙问题。

5      总结

1唐钢2号高炉具有特殊的炉型,容易产生炉墙粘结,但不是不可防不可控,炉墙的问题是先天性的,设置一定的警戒线,完全可以消除的,采取的措施越早,损失就越小。

 2炉墙粘结的根源在于炉缸的问题,主要是煤气流第一次分布。

3根据前两次经验,中心加焦圈不会开放中心气流,反而会因为中心焦量过大,造成炉缸中心死焦堆变大,透气性透液性变差,而恶化炉况,减中心焦量是一个调剂方向。

 4当炉墙出现严重粘结,采取插集团焦热酸洗,休风堵风口是最迅速、最有效的方法。

 5粘结物掉落后提高鼓风动能是恢复炉况的关键。

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