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芜湖新兴铸管1#1280m3高炉低硅冶炼实践

来源:第五届炼铁对标、节能降本及新技术研讨会论文集|浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

芜湖新兴铸管1#1280m3高炉低硅冶炼实践张卫华 孟凡林(芜湖新兴铸管有限责任公司炼铁部)摘 要:芜湖新兴铸管1#1280 m3高炉自2017年1月以来,通过稳定原燃料结构和成分,调整上、下部操作…

芜湖新兴铸管1#1280m3高炉低硅冶炼实践

张卫华  孟凡林

(芜湖新兴铸管有限责任公司炼铁部)

摘  要:芜湖新兴铸管1#1280 m3高炉自2017年1月以来,通过稳定原燃料结构和成分,调整上、下部操作制度,提高风温,提高炉顶压力等措施降低燃料比,降低了Si02的入炉量。同时,采取提高高炉渣碱度及MgO含量,降低硅的还原,使生铁硅含量降低至0.239%的水平,达到了低硅、节焦、增产的目的。

关键词:高炉;低硅;冶炼

1 引言

低硅冶炼是高炉冶炼现代化的重要内容之一,生铁含硅量是高炉的一项重要指标,降低生铁含硅量是高炉稳产、高产、低耗的有效措施。同时也可以缩短炼钢的冶炼时间,降低工序能耗。经统计,生铁含硅降低0.1%,生铁产量可增加0.5%,燃料比降低5kg,且有助于高炉稳定顺行。

2016年芜湖新兴铸管1#高炉平均硅含量为0.41%。为了进一步降低生产成本,提高铁水产量,2017年1月起,1#高炉开展进行低硅冶炼攻关,并取得了良好的效果。2017年1-7月份平均硅含量降至0.36%,7月份平均硅含量降为0.23%,同时其他各项指标均稳中有升,见表1。

2 低硅冶炼措施

2.1 稳定入炉原燃料的结构和成分

(1)根据公司是原燃料状况(见表2,表3),1#高炉在原料上采用80%烧结矿+12%球团矿+8%块矿的结构,燃料结构为80%的自产干熄焦+20%水熄焦。同时保证烧结矿碱度稳定在1.9左右。以保证高碱度烧结矿具有良好的冶金性能,有助于软熔带位置下移,使Si02还原反应区变窄,达到降硅的目的。自产的干熄焦水分小且稳定,各项冶金性能较好,能改善料柱透气,进一步的降低生铁含硅。

1  1#高炉主要技术经济指标对比

时间

Si

%

焦比

Kg/t

煤比

Kg/t

燃料比

Kg/t

利用系数

t/m3·d

综合品位

%

富氧率

%

风温

合格率

%

2016

0.41

370

129

529

2.83

57.16

2.51

1193

99

171

0.359

365

133

525

3.03

57.53

2.99

1209

100

172

0.376

362

134

524

2.92

57.53

3.28

1209

100

173

0.355

358

1296

527

2.99

57.57

3.53

1209

100

174

0.346

358

131

513

3.05

57.42

3.57

1207

100

175

0.323

362

134

521

2.96

57.56

3.26

1205

100

176

0.259

361

133

521

3.03

57.65

3.41

1212

100

177

0.239

359

137

519

2.98

57.61

3.41

1215

100

2  1#高炉原料理化指标

项目

TFe

%

FeO

%

SiO2

%

CaO

%

MgO

%

Al2O3

%

S

%

R2

转鼓强度

抗压强度

N/

烧结矿

56.55

7.41

6.15

11.41

2.33

1.38

0.04

1.853

77.56

-

球团矿

62.45

1.14

7.17

0.95

1.0

1.13

0.16

0.144

-

2.73

块矿

60.15

1.86

14.05

0.69

0.33

0.57

0.556

0.049

-

-

3  1#高炉燃料理化指标     %

项目

水分

灰分

挥发分

固定碳

S

M40

M10

CRJ

CSR

干熄焦

0.2

12.19

1.12

86.10

0.5

88.12

5.65

23.37

67.51

水熄焦

5.5

12.68

1.16

86.02

0.49

85.21

6.37

26.42

63.1

(2)加强原燃料的质量管理。加强原燃料仓位管理,避免烧结矿的二次粉化。狠抓原燃料的筛分工作,通过控制给料机开度大小,和降低给料机的振幅控制原料给料料流1.2t/s,燃料给料料流0.8 t/s。同时,将焦丁同生矿混装入炉改善料柱透气性,减少燃料浪费。只有原燃料的成分稳定,质量提升,才可保证高炉炉况的稳定顺行,为低硅冶炼提供可靠条件。

2.2 制定合理的操作方针,做好上下部调节

(1)选择合适的送风制定。下部调节是基础,1#高炉共有22各风口,为保证有充足合理的鼓风动能,中心气流稳定,实际风速达到240-255m/s,风口逐步由480m/105m的换成480m/110m,斜3度风口,力求风口布局均匀,初始气流合理分布,炉缸活跃,有利于软熔带位置下移,降低生铁含硅量。

(2)布料制度的调节,1#高炉为了进一步发展中心气流,提高煤气利用率,降低生铁含硅量,在正常生产矿批由25吨增加至36.5吨,焦炭负荷4.4提高至4.55的情况下,对布料制度做出调整:C282262232202132,O262232202172 → C302282252222132,O302283253222,调整后逐步形成煤气利用率达到50.5%,中心相对发展,边缘适当抑制的煤气分布。煤气利用率的提高可以减少直接还原,扩大中温区,达到降低软熔带的目的,从而减低生铁含硅量。

(3)提高炉顶压力。1#高炉根据炉顶设备条件及高炉顺行程度,由原顶压180KPa逐步提高炉顶压力至198KPa。顶压提高后,炉内压差降低,煤气体积缩小流速降低,促进了间接还原的发展,降低焦比,对硅的还原不利,降低生铁含硅量。

(4)风温、煤比、富氧之间的配合。做好富氧、喷煤和高风温的协调工作,维持合理的风口前理论燃烧温度,做到高炉上、下部热量匹配均衡,有助于高炉稳定和低硅冶炼。1#高炉目前三座顶燃旋切式卡鲁金硅砖热风炉,两烧一送,可保证平均风温在1200℃左右。大量的物理热进入高炉,提高了渣铁流动性和炉渣的脱硫能力,大幅降低焦炭的消耗,有效的降低了Si02的还原量,有利于低硅冶炼,为了维护合理的理论燃烧温度,1#高炉富氧率保持在3.1%,不断煤比提高至135Kg/t,喷煤量的提高,有效的降低了理论燃烧温度,防止炉缸热量大量聚集在中、下部高温区Si0的大量挥发,减少了Si02的还原。

(5)选择合适是造渣制度。维持较高的炉渣碱度,可以降低渣中Si02的浓度,抑制硅的还原,1#高炉在保证炉渣有良好的流动的前提下,二元碱度由1.10提高至1.20,渣中MgO含量不低于8.5%,这样既达到了降低硅的要求,又保证了炉渣冶金性能的稳定,收到了较好的冶炼效果。

(6)提高日常生产管理。1#高炉在进行低硅冶炼时,制定了一套严谨科学的管理方案,确保在低硅冶炼时,“低硅不低热”,保证铁水物理热在1480℃-1500℃。同时加强原燃料筛分的检查和原燃料质量的监控,减少原燃料大幅度变化对高炉的冲击。加强炉前铁口“三率”达标管理,及时出尽渣铁,为高炉顺行创造好的条件。

3 结论

 (1)提高原燃料成分和质量稳定,是低硅冶炼的的前提要求。

 (2)低硅冶炼作为一种综合冶炼技术,不仅仅是简单的降低生铁含硅量,需要各项高炉操作制度的综合配合与匹配。

 (3)低硅冶炼必须在炉缸物热充沛的条件下进行,保持炉况顺行是其基础。

 (4)提高炉顶压力,进行富氧、风温和喷吹配合,有利于提高煤气利用率,降低焦比,是实现低硅冶炼的有效途径。

参考文献

[1] 王筱留.高炉生产知识问答【M】.北京.冶金工业出版社.2013.

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