#
客服热线:0311-85395669
资讯电话:
139-32128-146
152-30111-569
客服电话:
0311-85395669
指标

高炉炉墙结厚原因分析及处理

来源:2017年第五届炼铁对标、节能降本及新技术研讨会论文集|浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

高炉炉墙结厚原因分析及处理赵东明 王光伟 胡德顺 吴优 吕宝栋(鞍钢集团朝阳钢铁有限公司)摘要:针对鞍钢集团朝阳钢铁高炉 2016年4月份炉墙结厚问题,对其产生原因进行了调查、研究、…

高炉炉墙结厚原因析及处理

 王光伟  胡德顺  吴优  吕宝

(鞍钢集团朝阳钢铁有限公司)

摘要:针对鞍钢集团朝阳钢铁高炉 20164月份炉墙结厚问题,对其产生原因进行了调查、研究、分析,通过采用打水降料线方法,快速解决了炉墙结厚的问题,使高炉炉况迅速恢复正常,取得较好生产经营结果。

关键词高炉    料面

朝阳钢2600m3高炉由中冶赛迪设计院总承包设计,二代炉役20131116投产高炉利用系数在7天后达2.00t/m3.d),在随后的生产过程中用系数本维持在2.3t/m3.d)左右的水平,炼铁厂从2013年开制高炉的核心工作是通过制烧结矿质量量和高炉作,实现了高炉长周期稳定顺行

2015开始,为了降成本需要,彻底了质量较好的回转团,并采用格相对较低的当地竖炉球块矿终实现70%+15%炉球团+15%经济料入炉,高炉的效益最大化,随即带来的问题是烧结矿质量、炭质量、高炉须保持稳三者任何一方出现问题,对高炉的影响是致命的201635,由于高炉炉料急剧恶化,高炉炉况逐步失常,长时间处理没有得到有效改善根据各方面判断怀疑高炉炉型发生化(主要集中在炉身区域块状带),201651日开始降料面进行观察,在北、西北、、西南四个方向出现炉墙结厚,因此,鞍钢集团朝阳钢铁炼铁厂针对此问题进行了调查研究,采取有效措施,解决了高炉炉墙结厚问题,为同类型高炉提供一定参考

1墙结厚的原因

1.1况失常

201512份高炉属于限产状态,经过20161份的2份高炉已彻底恢复正常,炉平均日产达到5941t/d20163份由于受外部环境的影响烧结、高炉配矿结构变化频繁由于当时高炉炉缸工作状态好,3中上旬并没有完全体现出来,但从下旬开始高炉已开始风量减少,风压波动较大情况,326烧结配矿中的卡拉拉矿粉40%提高至53%致烧结矿质量完全恶化,331日开始高炉失常。况失常主要由以下几方面原因造成

1.1.1烧结变料频繁

20163由于烧结料降成本需要,烧结铁料始终低库存运行,同时出现运输困难,为了保产,烧结短短一个月内变更次数7次,1内变次数如此多在朝阳钢铁历上是没有过的精矿粉严重不足,将卡拉拉矿粉以前最高20%高至53%见表1),造成烧结矿质量恶化,烧结质量变化情况见表2

2看出烧结矿<5的粒20162份的4.41%上升3份的4.76%5-10mm的粒由2月份的14.55%上升3月份的19.14%,烧结矿平均粒级由2月份的21.60%降至3月份的19.82%。入炉粉明显增多

于烧结矿料变更频繁造成烧结矿质量波动较大,烧金性能差,尤其是物理能变化较大,造成烧结炉粉增多。为了减少入炉粉末,炼铁厂处理炉况时,槽下筛孔由3.5mm改成5.5mm,将入炉粉控制在2%

1配比变更情况质量分数)

时间

PB

混合粉

卡拉拉

弓浮

地精

杂料

3月2日

49%

10%

10%

15%

0%

16%

3月7日

54%

10%

20%

0%

0%

16%

3月20日

54%

0%

30%

0%

0%

16%

3月24日

43%

0%

40%

0%

0%

17%

3月26日

30%

0%

53%

0%

0%

17%

3月30日

53%

0%

30%

0%

0%

17%

4月2日

43%

0%

30%

0%

10%

17%

2量变情况质量分数)%

月份

<5

5-10

10-16

16-25

25-40

>40

平均粒级(mm)

1月

4.29

14.07

19.17

25.92

24.78

11.75

21.98

2月

4.41

14.55

18.83

26.94

25.76

9.47

21.60

3月

4.76

19.15

22.18

24.36

22.08

7.46

19.82

4月

4.68

19.46

22.47

22.34

22.42

8.62

20.04

1.1.2料品种变化频繁

20163份高炉性料处于低库存运行运输,导致酸性料结构变化频繁,其中构变较大的有6料频繁,变料幅度较大,高炉软熔区间会波动较大,引起煤气流稳定,导致炉况波动较大引起炉况失常尤其是地矿冶金性能差,温还原粉+3.15mm(标90%)只55.8%-0.5mm(标5%)达37%加剧恶化了高炉透气性高炉结构变化情况见表3.

3高炉结构变情况

时间

承德

PB块

青龙

地球

烧结

3月1日

14%

15%

 

3%

68%

3月3日

15%

15%

 

 

70%

3月10日

12%

15%

 

3%

70%

3月13日

7%

15%

 

6%

72%

3月15日

4%

15%

 

8%

72%

3月18日

0%

15%

7%

8%

70%

1.1.3配煤结构频繁

焦炭配煤的变化对高炉气流的变化造成一定的影响,根据朝阳钢铁的经验,焦炭每变一次配比,焦炭质量需要3时间稳定,所以炭配煤的变化是炉况常的一个重要原因。焦炭配煤结构变化见表4

4焦炭配煤结构变情况质量分数)%

变更时间

焦煤华晋1_8

焦煤西曲高硫

焦煤屯兰

焦煤1f3俊德8级

焦煤1f3临涣

肥煤开滦古冶

肥煤霍州李雅庄

肥煤辛置

瘦煤义棠

2016/3/15

35

18

10

10

 

10

17

2016/3/24

20

15

16

8

8

14

19

2016/4/6

15

20

16

8

8

14

19

1.2高炉钛负荷高

朝阳钢铁从降成本的需要,采用一些高钛的炉料,钛负荷基本控制在10kg/tfe左右钛负荷高,会造成渣铁粘,流动性较差,为了降低其负用,采取了一些技术措施如降低炉渣度,低炉温操作缩小风口面积。在炉况顺行和炉缸工作状态好的情况,钛炉料对高炉影响较小,一炉况波动时,加剧炉况的恶化,钛负荷高也是炉结厚的重要因素;

1.3炉碱金属和锌负荷较高

炉碱金属含量4.4kg/tfe超控制2.5 kg/tfe 1.76倍,锌负荷较高0.9kg/tfe超控制标况(0.15kg/tfe6倍,在炉况波动大入炉多和碱金属和锌负荷较高的情况下,促使高炉炉墙结厚。总之,炉料结构和炉料冶金性能变化大,此外频繁生管、悬料后,致高炉气流失常,加上经具备炉墙结厚的条件(高炉炉况波动、入炉粉末增多、碱金属、锌负荷高),使炉墙结厚

2墙结厚的判断

2.1 炉身温度呆滞  


1424-51010段炉身温度趋势

201642451111213段冷却壁西北、西、西南、南4个方向全部呆滞不,可初步判断此区域炉墙部结厚,53日炉墙结厚处理后,壁体恢复正常波动(见图2~4


2.2炉体冷却水水温差呈下降趋势

随高炉强度及炉况顺行的水平不同,炉体软水八分区冷却水平均水温差有所差别但基本稳定在一定水平。朝阳高炉炉体软分区水温差基本稳定在6℃左右,4月24日后水温差呈现急剧下降的趋势。尤其在北和西北方向水温差下降至2℃以下,说明炉墙结厚的可能性增大,2016年4月7日~4月30日炉身水温差趋势见图5所示。  

从炉身温度呆滞和炉体冷却水温差变化基本确定炉墙结,决定51日开始降料面进行观察,休风降料线到8m左右,接近12冷却壁,发1213段冷却壁炉墙有约2/3周方向结厚,露出部分厚度约200500mm结物,要集中在北、西北、、西南方向,上小下大,为灰质粉块状,炉墙结厚,预计厚至10冷却壁附近,休风降料面炉墙结厚状况见图6


3采取的措施

3.1墙结厚处理

判断炉结厚后,下一步就是如何处理炉墙粘结问题于朝阳钢铁属单高炉生产,处理炉墙粘结是一个长的过程,对朝阳公司整个经营会造成巨大影响,所以公司决定采用打水降料面,将料面降至风口用打水爆震然脱落方式处理不完全采用爆破的方式墙粘结

高炉定于201651日进行预休风,安装打水枪52日采用回收煤气打水降料,料线降至风口附近。如果炉墙粘结物没有完全脱落,采用爆的手段将粘物全部理。

3.2料面前的准备工作

3.2.1准备打水枪

制作4支打水枪。长6米,直径51毫米,前3.3米每隔90度圆弧钻一排眼,共4排眼,孔径4毫米,孔距离100毫米,每支枪钻眼132个,此4支枪作为打水系统及调节炉顶温度用,从十字测温孔插入,水量表接入高中控室,以便观休风后,装打水枪,并将损坏的风口换。

3.2.2气成分取样工作

度室与化验室联系,降料线期间30分钟化验一次炉顶煤气成分(COCO2H2O2),化检负责取样、送样,并做好随料面降低对应煤气成分曲线图,以指导停炉

3.3料面操作数控制

量不超过36003/min,炉顶温度控制在250300℃之间,炉顶压力≤0.1Mpa。料线24米时,通氮气保护煤气中含氢气<12%,氧气<2%。采用爆的手段清除墙粘结物,打水降料面参数控制见表5

5打水面参数控制

时间

风量

风压

风温

顶压

顶温

打水量

N2

H2

CO

CO2

O2

线

0:30

1700

61

940

5

230

33

6.65

1:00

1700

67

937

14

234

48

64.35

0.98

19.57

8.24

0.31

1:30

2750

130

1043

42

270

65

60.71

1.37

19.96

11.0

0.63

2:00

3340

158

1051

64

270

70

58.88

1.35

22.7

10.61

0.69

2:30

2980

144

1037

64

245

75

58.67

1.48

23.16

9.56

0.57

3:00

3144

150

1049

70

262

82

58.01

1.56

23.31

10.51

0.64

11.5

3:30

3300

165

1049

88

273

105

57.56

2.09

24.62

10.08

0.71

4:00

3301

165

1047

97

290

105

57.59

2.5

24.1

10.33

0.67

4:30

3315

166

1049

104

251

110

56.33

3.13

24.03

10.74

0.59

5:00

3422

156

1051

92

244

121

56.26

3.83

24.14

10.67

0.74

17.19

5:30

3674

151

1043

90

270

119

56.42

4.22

23.3

10.57

0.68

6:00

3517

154

1004

90

283

122

56.32

4.78

22.9

10.82

0.66

6:30

3420

154

1004

88

293

122

55.69

5.74

22.1

10.30

0.63

7:00

3520

147

999

93

263

122

55.74

6.15

22.6

11.51

0.56

20.35

7:30

3510

151

1003

94

314

120

54.62

7

22.47

10.72

0.59

8:00

2984

110

1004

63

225

120

53.67

8.04

22.12

12.85

0.65

8:30

2935

109

985

63

273

122

53.62

8.32

22.02

12.18

0.64

9:00

2976

111

978

65

283

122

52.28

8.61

22.18

11.94

0.66

20.62

9:30

2376

100

981

58

272

122

52.94

8.55

21.93

13.26

0.53

10:00

2293

96

951

58

340

122

52.03

8.51

21.91

13.14

0.63

10:30

2295

54

912

53

347

80

52.67

8.4

19.3

15.40

0.64

11:00

1958

43

892

50

310

85

11:30

1725

44

867

53

321

85

12:00

1850

36

869

14

352

72

12:30

1875

36

954

16

314

94

13:00

1903

36

950

16

275

101

13:30

1885

21

840

9

288

58

14:00

1117

7

440

2

306

30

14:30

1100

11

427

8

300

12

15:00

1098

11

414

7

323

11


4取得的效果

201651245215905分钟打水降料面,将料面降至风口区域,于在休风过程中打水产生的爆震,炉墙粘结物全部脱落解决了高炉炉墙结厚问题,高炉快速恢复了正常生产,达到了良好效果。休降料面后墙脱落状况见7


4结语

1)高原燃料的波动容易造成气流的波动和软熔带位置的变化,导致炉结厚。所炉炉料结构的稳定是非常重要的,钢集团朝阳钢铁公司在今后的生产中在原料库存管理上采用2以上的原料作为骨架料,小品种互相替换,降低成本,实现烧结配料1月至多变动一次的目标。

2减少炉粉,炼铁厂处理炉况时,槽下筛孔由3.5mm改成5.5mm,少粉末入炉后的生产中加重视烧结矿级的化,入炉粉控制在2%

3重视高炉碱金属和锌入炉,碱金属含量过高,容易造成入炉焦炭粉化,炉墙结厚,同样会影响高炉稳定顺行,而且碱金属和锌造成的高炉失常其处理难度更大,所以朝阳钢铁今后把碱金属负荷分析为重点工作来做;

4)能够及时快速判断炉墙结厚采用打水降料面不失为快速消除炉墙粘结厚方法;





上一篇:LGHS药芯焊丝生产工艺控制
下一篇:用圆形超声波固态接合异种金属,节能迅捷且材料损伤少
分享到:
[腾讯]
关键字:无

冶金技术排行榜