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指标

基于炼铁高炉开炉的合理配料分析

来源:第五届炼铁对标、节能降本及新技术研讨会论文集|浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

基于炼铁高炉开炉的合理配料分析张晓晨 福建罗 (源闽光钢铁有限责任公司) 摘 要:在研究高炉炼铁配料问题时,本文以罗源闽光2 号高炉为研究对象,对…

基于炼铁高炉开炉的合理配料分析

张晓晨  福建罗  

(源闽光钢铁有限责任公司)

 在研究高炉炼铁配料问题时,本文以罗源闽光2 号高炉为研究对象,对其进行了开炉及达产试验。从试验结果来看,在实施强化达产方案的条件下,使用50%的准一级外购焦和50%准一级自产干熄焦,并配备130烧结矿和低品位扬州球团矿等辅料,高炉利用系数在6天达到3.585,因此可以实现快速达产目标。

关健词高炉炼铁配料开炉达产

Analysis of reasonable ingredients based on blast

furnace ironmaking

AbstractIn the study of blast furnace ore blending problem, this paper takes Luoyuan Minguang No. 2 blast furnace as the research object, the start-up and production test of the. The experimental results show that in the

implementation of intensive production scheme under the condition of coke and 50% level 50% level quasi dry quenching, and is equipped with 130 square meters of sintering ore and low-grade Yangzhou pellet material, blast furnace utilization In sixth days to reach 3.585, so it can achieve rapid production goal.

Key wordsBlast furnace iron-making  Mixed ingredients   Ore blending  Blow in  Production

Key wordsBlast furnace iron-making  Mixed ingredients   Ore blending  Blow in  Production

1 研究对象概况

罗源闽光2 号高炉有效容积达660m3,高炉配有2个铁口和18个风口,年产炼钢生铁 78 t。采用HYWZ-C型无料钟炉顶装料设备进行合理配料,并于20169118 : 35点火投产。如下表1所示,为开炉达产期间主要技术经济指标。

1 高炉开炉达产期间主要技术经济指标

日期

日产量d/t

利用系数t/(m3·d)

焦比kg/t

风量

m3/min

风压kpa

顶压kpa

风温

富氧率%

煤比kg/t

[Si]

[S]

92

681.9

0.876

905.8

1373

234

118

1088

0.74

67.4

3.48

0.034

93

1803.06

2.73

461.67

1615

273

139

1177

2.67

128.65

1.02

0.032

94

2148.6

3.255

425.9

1655

277

138

1201

2.77

118.1

0.76

0.029

95

1400.58

2.12

435.72

1641

267

135

1190

2.83

105.45

0.56

0.042

96

1641.7

2.49

471.05

1505

261

134

1161

2.84

119.75

0.94

0.034

97

2366.18

3.585

383.9

1637

286

147

1207

3.50

136.17

0.46

0.034

:20169514:16-23:51休风695分钟。补焊东铁口上方开裂炉壳焊缝。

2 高炉炼铁配料参数选择

高炉开炉使用了50%的准一级外购焦和50%准一级自产干熄焦,并配备130㎡烧结矿和低品位扬州球团矿等辅料。如下表2所示,为开炉料的有关参数。在装料入炉期间,净焦、空焦干焦批6320kg。正常料干焦批6500kg,矿批重10000kg。分别为56%的高碱度烧结矿和44%的低品位扬州球团矿。从质量上来看,烧结矿粒度小于5mm不超过5%,品位不小于55%;球团矿的转鼓大于90%,抗磨小于5%,抗压不低于200kg/个;外购焦炭抗碎强度M25大于92%,耐磨强度 M10小于5%。

2 罗源闽光2号高炉开炉料主要成分及密度

项目

TFe%

FeO%

SiO2%

CaF2%

CaO%

MgO%

Al2O3%

S%

堆比重

烧结

56.47

7.74

5.11

9.33

1.6

2.06

0.013

1.76

扬球

63.86

0.63

6.97

0.44

0.67

0.5

0.005

2.23

萤石

15

85

1.65

焦炭

6.3

0.59

0.08

4.28

0.713

0.55

焦炭分析:W=7.91%A=13.18%V=1.20%S=0.713%C=85.60%

在开炉料的参数设定上,采用全炉焦比3.0t/t,正常料焦比0.954t/t。正常料的碱度0.90,空料碱度为0.97。炉料压缩率10%,生铁中[Si][C][Mn][P][S][Fe]等元素成分分别为3.0%4.6%0.3%0.14%0.050%91.91%

3 开炉料填充及测试

1)开炉料填充

高炉此次开炉采用全焦开炉,死铁层、炉缸、炉腹的二分之一为净焦,炉腹二分之一处至炉腰上沿为空焦,炉身以上装正常料加空焦。在不拆除烘炉导风管的条件下,使铁口孔道保持畅通,在烘炉凉炉到150后休风堵完风口,高炉开始投料。在装料前一天,需完成料的堆比重测定,并完成开炉料组成校核且再次核准探尺零位。

2)装料测试操作

装料测试的主要目的是检验装料设备,收集与上料、布料有关的参数, 以便为高炉生产提供数据依据。高炉于831日开始装料,料批严格按照制订的开炉料计算方案和测料面方案进行开炉料装填。在炉缸至炉腰上沿处,布净焦倾角α10°,布空焦倾角α12°。这部分主要通过测定料罐实际最大装焦量来确定料罐最大容积。同时进行炉顶设备的柱塞阀、上密封阀、下密封阀的开启和闭合时间,料车的上行时间, 节流阀角γ不同开度焦炭料流速度的测试。在炉身上部料线达到5m时,应停止上料。进行不同α角下矿石和焦炭碰撞点及料流轨迹的测试。打开大方人孔及点火人孔,从大方人孔进人,自探尺零位炉喉钢砖下沿垂直方向,开始用白色涂料作400x400mm的标记,间隔500mm同时在边上标明所对应的料线,按先布焦再布矿的顺序,固定各自的α角度,设定好用料量,以3-4圈为准。当料线约为3m时,停止测试碰撞点接着测试料流轨迹 。先进行工具制作,根据炉喉直径(Φ5200mm)选取2根长度为5200mm的吹氧管,并排焊在一起,依次在吹氧管的1/21/41/81/16处分别用吹氧管焊个垂直杆,为便于识别可选取不同长度的吹氧管。在焊好的骨架两端分别绑上4-5m长的铁线,便于根据不同料线调整高度。进行料流轨迹测试,通过控制铁线的长度,使测量工具处于不同的料线处,观察矿、焦在不同料线下的布料轨迹。在同一料线处也是按先布焦再布矿的顺序,α角度以预计常用的角度为优先测定对象,逐个进行,直至正常料线为止,最后测定中心加焦角度。此时高炉装料及测试工作全部完成。以上测试内容过程要认真做记录,加以整理。以便于调整高炉强化过程中的布料参数选择。

4 高炉开炉达产过程及结果

从高炉开炉送风制度上来看,高炉于9118:35开始送风点火,风口尺寸为Φ105mmx11+Φ100mmx4+Φ95mmx3 ,大小风口间隔堵10个风口,送风风口尺寸为Φ105mmx4+Φ100mmx2+Φ95mmx2 ,送风风口面积达0.0648m3。风压0.06MPa,风量450m3/min,用最高风温点火,风口燃烧正常后可酌情增减。送风后 510号风口先亮,其余送风风口在19:53全亮。高炉送风后,操作方针以稳定顺行为主,确保炉温充足。同时把握好时机渐开风口,增加风量,提高冶炼强度。开风口顺序沿铁口依次对开,每增加一个风口加风100m3/min左右,提高炉顶压力 5-10kap215:36捅开1号风口,高炉实现全风口送风。

从送料情况来看,高炉于21:05机械探尺动, 料线2500开始下第一批料,矿批7600kg,焦批4730kg。布料矩阵为:O 325°;C423°421°,后随风量、料批的增加,并为始终确保中心和边缘两道煤气流,至2日逐调整为O228°326°224°C329°227°225°223°。经多次取煤气样检验合格后,21:35引煤气,22:08铁口来渣,23:02铁口大喷后堵口。920:00,下料体积达到435.88m30:16高炉第一次开口出铁,铁口喷吹后堵口。此时[Si][S]分别为4.67%0.088%,出渣铁约5吨,流向干渣坑。8:00风口送风风量达1116 m3/min,风压217Kpa,渣铁物理热、流动性得到改善。8:22高炉开口出铁,铁水开始过憋渣器,8:56铁口喷吹后堵口,出铁量达到了48.92t。生铁成分: [Si]4.71%[C]3.87%[Mn]0.17%[P]0.116%[S]0.053%[Fe]90.84%。炉渣成分:(SiO2)22.62%(CaO)37.71%(Al203 )24.53%(MgO)6.24%

为实现高炉快速达产消除隐患,5日高炉计划休风695min补焊东铁口上方开裂炉壳焊缝。休风时,堵3579121416号风口,523:51复风,复风后结合炉温、炉况顺行渐开风口,至68:36全风口送风。随风量增加,逐扩大料批,加重焦炭负荷。开炉第二天,[Si]降至1.0-1.5%,[S]控制在0.020-0.035%,第四天则[Si]降低至0.4-0.6%,[S] 控制在0.020-0.035%72号高炉利用系数达到3.585,实现快速达产目标。

5 结语

通过分析可以发现,想要使高炉炼铁效率得到提高还要实现合理配料,并做好开炉参数的选择,确保顺利开炉打下基础。开炉成功后, 应加强高炉操作的优化,以确保高炉煤气流能够得到合理分布,[Si]、炉渣碱度控制在理想范围。通过采取这些措施,使高炉利用系数快速达到3.585实现快速达产目标。

参考文献

[1] 卢芳颖,陈敬佑. 三钢5号高炉开炉及达产实践[J]. 炼铁,2008,04:24-27.

[2] 安钢6号高炉开炉料布料测试实践[EB/OL]

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