水钢4#高炉降料面操作实践
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水钢4#高炉降料面操作实践摘要:对水钢4#高炉空料线打水降料面操作进行总结。由于认真核算休风料,合理控制风量、炉顶打水量、煤气成分等各项参数,顺利将料面降到炉腹以下,实现了安全、快速…
水钢4#高炉降料面操作实践
罗伟豪
摘要:对水钢4#高炉空料线打水降料面操作进行总结。由于认真核算休风料,合理控制风量、炉顶打水量、煤气成分等各项参数,顺利将料面降到炉腹以下,实现了安全、快速降料面。
关键字:高炉 空料线 降料面
四高炉2011年3月29日投产至今,炉身冷却壁冷却管损坏二十八根,集中在10段、11段,以及存在其它设备缺陷。为延长四高炉一代炉龄寿命及安全生产,结合生产经营形势,于2017年5月3日降料面进行炉墙喷补造衬。
一、 降料面的准备工作
1、 做好设备等方面的准备工作,主要如下:
(1) 仪表设备的检查校对是为了准确的监测,控制降料面过程,避免因仪表问题而引起事故。校正炉顶温度,风量、风压、风温、顶压、炉顶打水量及水压、探尺等仪表数据。
(2) 全面检查炉壳开裂情况,检查炉壳是否存在煤气泄露。如有漏点,要利用休风机会焊补好,并落实现场煤气安全警示标志。
(3) 准确计算休风料,保证充足的干焦量。
(4) 风口平台每个水槽准备两根高压打水管,并保证长度有20m,以便风口坏时打水用,利用现有炉顶8个洒水喷头洒水,但需外接洒水管到风口平台并安装水表和调节阀,炉顶打水压力不低于1.0MPa
(5) 确保三个炉顶放散阀正常开关,如有故障必须在预休风时检修完毕,
(6) 预休风前一周检查各部蒸汽管是否通畅,如有问题必须提前3天处理完毕,确保预休风时正常;降料面期间蒸汽系统确保三、四高炉末端压力在0.4MPa以上。
(7) 休风前三天开始全面检查冷却设备,发现漏水及时处理,此项工作一直进行到休风,联系能源公司化验室,进行煤气成分检验
2、 对高炉操作进行调整,主要如下:
(1) 调节操作参数,确保中心气流充沛的同时,适当发展变沿气流,逐步提高炉体温度,清理炉墙。
(2) 停风前确保炉况顺行,炉温充足。预休风前一个周期改全焦冶炼负荷,保证预休风时休风料到达风口中心线。预休风后送风要全开风口。
(3) 提前9天开始减钒钛矿比例冶炼,钛球比例5%以下;用料结构中加入部分锰矿及萤石,方便清洗炉墙粘结物。
(4) 调整高炉造渣制度,改善炉渣的流动性。(R2 1.10~1.14倍)
(5) 适当提高炉温水平。按照炉温中上限,碱度下限控制原则。(【Si】0.400~0.800%)
3、 高炉休风后的工作,主要包括:
(1) 改装炉顶打水装置。打水胶管位置正确,且能满足1.0MPa水压要求。正式打水前要记录流量表显示值。
(2) 调整探尺。确保两个探尺能探料线20.0m,并写出测量方法.
(3) 从高炉顶压取出管引出煤气取样管,拉到风口平台取气点
(4) 将跑气、跑火处的炉皮及冷却壁垫板漏气处焊好,确保降料面过程中不发生炉皮跑气跑火及开焊现象。
(5) 从安装打水管开始到降料面结束,装料设备拉闸挂牌,严禁动作。更换所有损坏的风口各套,送风时风口全开,吹管内无杂物。将所有已损坏的冷却壁水冷管进水关闭,预休风后不再打开。富氧站管道插盲板。
(6) 调整炉顶放散阀打开值:更改1#、3#放散阀自动控制程序,将打开值设为0.220 MPa并取消延时。预休风结束后,高炉送风降料面时,炼铁厂与能源公司加强联系除尘布袋箱体的投用数量,若箱体需退出使用时高炉降压配合。
二、 休风后复风降料面
(1) 降料面操作参数的控制。鉴于漏水冷却壁较多,降料面使用最大风量原则上控制在正常风量的80%(4000m3/min),到炉身下部以后控制风量在正常风量的60%。16:25分开始送风,复风后,保持一定顶压操作,避免产生管道。1:22分,降料面至22.3m。整个降料面过程中,平均炉顶温度在359℃,平均荒煤气温度在295℃,出现顶压波动超过10KPa的情况5次,爆震5次,但没有风口破损情况。降料面过程耗时538分钟,累计打水量339.1t,累计送风量1620940m3。此次降料面过程的主要参数控制见表1
表1 主要参数控制
时间 | 料线m | 风量m3/min | 风温℃ | 风压KPa | 顶压kpa | 顶温℃ | 荒煤气温度℃ | 累计打水量t |
16:25 | 5.90 |
|
|
|
|
|
|
|
17:00 | 5.97 | 1700 | 880 | 169 | 100 | 350 | 263 | 9 |
17:30 | 4.96 | 2630 | 850 | 265 | 150 | 344 | 271 | 13.2 |
18:00 | 6.24 | 3780 | 850 | 305 | 180 | 261 | 290 | 27.2 |
18:30 | 6.24 | 3810 | 850 | 296 | 180 | 288 | 320 | 46.2 |
19:00 | 14.20 | 3660 | 850 | 271 | 180 | 352 | 348 | 70.6 |
19:30 | 14.72 | 3680 | 850 | 264 | 180 | 391 | 345 | 92.7 |
20:00 | 16.20 | 3710 | 850 | 256 | 180 | 329 | 337 | 129.1 |
20:30 | 17.00 | 3730 | 850 | 258 | 180 | 295 | 332 | 166.3 |
21:00 | 18.20 | 3280 | 850 | 226 | 155 | 308 | 276 | 209.3 |
21:30 | 18.65 | 2480 | 850 | 168 | 105 | 204 | 250 | 235.4 |
22:00 | 18.90 | 2020 | 850 | 135 | 90 | 241 | 217 | 268.9 |
22:30 | 19.30 | 1980 | 850 | 80 | 13 | 422 |
| 282.3 |
23:00 | 20.00 | 1820 | 850 | 60 | 14 | 469 |
| 293.3 |
23:30 | 20.30 | 1840 | 850 | 59 | 13 | 453 |
| 302.8 |
0:00 | 20.70 | 1860 | 850 | 57 | 12 | 481 |
| 314.2 |
0:30 | 21.38 | 1630 | 850 | 63 | 35 | 476 |
| 326.8 |
1:00 | 22.30 | 1588 | 850 | 60 | 34 | 455 |
| 339.1 |
(2) 降料面过程炉顶煤气成分控制。打水空料线最大的安全隐患来自于煤气的爆炸,为了保证降料面过程安全地进行,需要对煤气成分进行密切的监控。由于煤气自动取样实时分许坏后,在顶压取出口新安装引至出铁场的煤气取样装置人工取样,每半小时化验一次煤气全成分,通报到高炉主控室,便于结合煤气成分变化综合判断炉况。具体煤气分析见表2:
表2 煤气分析
取样时间 | CO2 | H2 | O2 | CO | N2 | CH4 | 料线 |
17:00 | 1.4 |
| 0.6 | 15.8 |
|
| 5.90 |
17:30 | 1.0 |
| 0.4 | 9..4 |
|
| 5.97 |
18:30 | 8.6 | 2.1 | 0.2 | 26.0 | 62.5 | 0.6 | 4.96 |
19:00 | 6.0 | 1.6 | 0.4 | 29.6 | 61.6 | 0.8 | 6.24 |
19:30 | 6.6 | 4.4 | 0.4 | 29.2 | 58.4 | 1.0 | 6.24 |
20:00 | 5.0 | 3.3 | 0.2 | 26.8 | 63.7 | 1.0 | 14.20 |
20:30 | 4.8 | 3.2 | 0.2 | 31.6 | 69.4 | 0.8 | 14.72 |
21:00 | 4.0 | 4.4 | 0.2 | 32.8 | 57.6 | 1.0 |
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21:30 | 3.6 | 4.9 | 0.2 | 29.4 | 61.1 | 0.8 |
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(3)出铁情况。预休风时堵铁口使用无水炮泥,降料面期间预计出铁2次,理论铁704.347t,理论渣量316t。第一次铁在预休风送风后2小时出铁,第二次铁在料线接近17.8m时出铁。
表3 出铁情况
| 开始 | 终了 | Si | S | R2 | 温度 | Mn | Ti | Al2O3 | 铁量 | 深度 |
第一次 | 19:00 | 20:15 | 1 | 0.024 | 1.22 | 1498 | 1.08 | 0.021 | 14.96 | 340 | 3.1 |
第二次 | 22:45 | 1:30 | 1.86 | 0.019 |
| 1435 | 1.43 | 0.43 |
| 230 | 3.1 |
(4)休风后炉内的情况
高炉休风后,拆卸全部风口小套,观察到炉腹料面,圆满完成了预计降料面17.8m任务。观察炉腹下部表面一圈有结瘤现象,为送风恢复制度的调整提供有力的依据。
三、 效果:
成功之处:
1、生产准备组织工作仔细,高炉顺利实现了降料面工作,降料面期间,总体稳定,控制在9小时,按计划实现降料面工作。
2、炉温控制合理,铁水物理热基本在1450度以上。
3、出铁按排合理。
4、煤气分析取不了样,及时停止回收煤气,根据顶温及洒水情况及时减风,确保了安全。
5、降料面期间用萤石及锰矿,改善了渣铁流动性,有利于降料面的顺行。 不足之处:
1、炉顶温度控制偏高。22:30-1:00,均在450℃左右,造成布袋除尘设备部分损坏。
2、炉顶打水流量表部分损坏,水流量无法统计,煤气引出管测量煤气不准,造成利用煤气分析推断料面位置困难。
3、炉温控制偏高。下次可适当加重焦炭负荷。
4、爆震偏多。主要原因是高炉在降料面前炉况不好。由于炉况不好,最大风量偏离正常水平4800m3/min较多,降料面时间偏长。
四、 结语
(1) 抓好降料面的准备工作,结合实际情况,合理调整炉况,是安全、顺利降料面的前提条件;
(2) 确保炉况稳定顺行,休风前采取发展边沿气流清洗炉墙规整炉型,但由于气流较乱,未取得较好的效果(炉腹有部分结瘤);
(3) 控制好风压、风量和炉顶打水,顶压基本控制在目标值,煤气成分处于安全范围内,避免较大的爆震。
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