转炉煤气回收氧反弹分析
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转炉煤气回收氧反弹分析邓 波 陈合雪 张庆五(动力厂)摘 要:本文针对近期转炉煤气回收时经常出现氧反弹现象现象进行分析,并提出改进措施。关键词:转炉;煤气回收;氧反弹;回收率1 …
转炉煤气回收氧反弹分析
邓 波 陈合雪 张庆五
(动力厂)
摘 要:本文针对近期转炉煤气回收时经常出现氧反弹现象现象进行分析,并提出改进措施。
关键词:转炉;煤气回收;氧反弹;回收率
1 前言
近期转煤回收时频繁出现氧反弹现象,造成部分转煤放散无法回收。该现象一般发生在前期吹炼80-150秒时间段。针对此问题,进行分析并查明原因提出改进措施。
2 原因分析
2.1造成转煤氧反弹的原因
(1)激光氧分析仪偶尔发生故障,造成氧含量数据失真;
(2)炼钢厂转炉工艺原因,转炉吹炼时碳氧反应不够剧烈,少量的氧气被一次风机直接吸走混入煤气中。
2.2 氧分析仪分析
激光氧分析仪是否正常可通过对冶炼时的各项参数曲线进行分析。(具体见附图1)
图中上部曲线为氧气流量,下部曲线为氧含量,中部曲线为回收信号,波动曲线为一氧化碳。
从图1中可看出,氧含量合格后开始回收转煤,中途出现氧反弹(氧含量上升)时一氧化碳含量同时下降。因氧分析仪和一氧化碳分析仪属两套单独设备,两者关系同步说明氧分析仪数据正常。
2.3 工艺分析
转炉冶炼主要步骤为:
进废钢→兑铁水→吹氧→出钢水→溅渣(溅渣前视情况出钢渣)。
目前东、西区转炉均按850吨的铁耗组织生产,铁耗降低就意味着加的废钢量就会增加。因废钢内杂质较多,故冶炼后转炉内钢渣相对较多。
目前东、西区转炉冶炼期间很少出钢渣,且溅渣时间一般固定为3分钟左右,并未因钢渣量的增加而延长溅渣时间。同时现场跟踪时发现,如溅渣较干净(炉内无火星四溅)时,转煤回收均未出现氧反弹现象,反之则出现氧反弹。
铁水内钢渣较多易造成氧枪点火不顺畅,会出现氧枪点着火后短时间内又熄灭、然后又点着的现象。当氧枪点火熄灭后,此时氧气未能与铁水发生反应而直接被一次风机吸入到煤气管道内,从而出现氧反弹现象。
另因铁耗较低,加的废钢量较多且转炉内钢渣较多使得整炉铁水内碳含量相对降低,造成前期本就不强的碳氧反应剧烈程度进一步下降。
通过计算,老区转炉内的气体经一次风机到达氧分析仪时间约为45秒左右、东区为55秒左右,与氧反弹发生在吹炼80~150秒时间段较吻合。
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