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宝钢股份根治炼钢石灰石泥饼出厂处置难题

来源:炼铁|浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

经过1年多的积极探索与生产实践,宝钢股份炼钢石灰石泥饼压球返转炉使用取得实质性突破,今年上半年累计压球达10768.54吨,实现100%返生产循环利用。这标志着宝钢股份根治了炼钢石灰石泥饼出…

经过1年多的积极探索与生产实践,宝钢股份炼钢石灰石泥饼压球返转炉使用取得实质性突破,今年上半年累计压球达10768.54吨,实现100%返生产循环利用。这标志着宝钢股份根治了炼钢石灰石泥饼出厂处置难题,实现了环保和经济效益双丰收。

石灰石是炼钢生产中的重要辅料,宝钢股份在投产之初,配套引进了新日铁活性石灰回转窑技术,在生产石灰中采用石灰石水洗工艺,保证了产品的活性度、颗粒度均匀;但该工艺在清洗石灰石过程中,会产生大量石灰泥浆,需集中收集后出厂填埋处理,每年石灰石泥饼产生量达7万多吨,占宝钢股份年出厂无价污泥量的四分之一。2005年起,宝钢股份结合电厂发电机组脱硫改造,实施了炼钢石灰石泥饼的综合利用项目,成功消化了近60%的炼钢废弃石灰石泥饼。

2014年,宝钢股份炼钢厂在公司能环部、制造管理部、宝钢发展、中冶宝钢技术等的大力支撑下,从城市钢厂服务城市发展的角度出发,积极探索并实践城市“资源化、无害化、减量化”处置策略,以剩余40%石灰石泥饼的综合利用为重点,结合一线成本削减的深化推进,组织一线员工对石灰石泥饼返生产利用进行协同攻关。

2016年,该项目自主攻关团队先后就石灰石泥饼返生产使用的可行性,压球试验、转炉使用试验等,进行了持续推进与优化;利用炼钢现有厂房,完成了石灰石泥饼压球设备的安装与调试,并多次召开了泥饼压球返转炉使用的前期准备会,各方对泥饼出场过磅、压球产品过磅、产品质量标准等进行了详细确认。该项目自主攻关团队还先后成功进行了批量压球试验、返转炉使用试验等,为石灰石泥饼大批量返生产利用打下了扎实基础。

针对石灰石泥饼杂质多、氧化钙含量低的问题,为确保炼钢冶炼质量,今年初以来,宝钢股份炼钢厂还组织了相关工艺、技术、操作骨干,对石灰石泥饼大批量返生产使用中的情况进行了持续跟踪,并对相关工艺、技术、操作标准进行了不断改善优化,积极探索石灰石泥饼返生产利用的最佳使用比例、操作规范、品控标准等。据了解,随着石灰石泥饼大批量返生产利用的深化推进,今年宝钢股份将累计实现石灰石泥饼自主消化2万吨以上,将全面实现炼钢石灰石泥饼“零出厂”,全年可减少费用400万元左右。


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