提高转炉终点碳含量的生产实践
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提高转炉终点碳含量的生产实践赵月生(崇利制钢有限公司,河北 涉县 056404 )摘 要:通过对天铁集团崇利制钢有限公司炼钢车间现有原料条件、工艺配置和…
提高转炉终点碳含量的生产实践
赵月生
(崇利制钢有限公司,河北 涉县 056404 )
摘 要:通过对天铁集团崇利制钢有限公司炼钢车间现有原料条件、工艺配置和操作水平进行分析,制订炼钢提高转炉终点碳的具体操作方案,通过实践总结,说明提高转炉终点碳含量的可行性;项目实施后,对降低炼钢转炉消耗、提高产品质量取得明显效果。
关键词:终点碳含量,可行性,转炉
Production Practice of improving the End-point Carbon Content of Converter
Zhao Yuesheng
(Chongli Steel Company, Ltd. of Tianjin Tiantie Metallurgy Corporation, Hebei Province, Shexian County 056404)
Abstract:By analyzing the existing raw material conditions, process configuration and operation level of the Chongli Steel Company in the paper, Ltd. of Tianjin Tiantie Metallurgy Corporation, concrete operation measures for improving the end-point carbon content of converter were made. Feasibility of improving the end-point carbon content of converter were illustrated by concluding the practice. The obvious effects of reducing the consumption of the converter and improving the quality of the product were achieved after the implementation of the measures.
Key Words:End-point carbon content, Feasibility, Converter
1 引言
天铁集团崇利制钢有限公司现有35吨转两座,3机3流小方坯连铸机三台,主要钢种为HRB400、HRB400E、HRB500、HRB500E及其它低合金钢。为降低炼钢过程成本,通过对现有原料条件、工艺配置和操作水平进行分析,决定提高转炉终点碳含量,以便降低钢铁料、合金以及耐材消耗、减少钢中夹渣物含量,并对提高产品质量具有明显效果。2013年5月份以前,转炉终点碳控制方式为“一拉到底”的操作模式,终点碳含量控制在0.04%~0.08%,虽然钢坯成品成分相对稳定,但钢铁料耗、合金消耗居高不下,导致钢坯轧制成材后成本较周边企业偏高70-80元/吨材。从目前生产的钢种、合金消耗和产品质量上看,提高终点碳含量适合公司的生产实际和经济效益要求。特别是在当前钢铁企业竞争激烈,为达到降本提质,谋求最高效益的形势下,提高终点碳含量攻关是一项的重要工艺举措。
2方案确定
2.1 可行性分析
提高转炉终点碳含量后,钢中氧含量大幅降低(目前转炉终点C-O积波动范围为0.0026~0.0032),与之成正比关系的钢渣中∑(FeO含量降低,根据磷的分配系数Lp=C/(FeO)5(CaO)4,将会造成终点磷含量的上升。提高转炉脱磷能力是终点碳提高后需要解决的一项关键操作内容。
(1) 铁水成分统计分析,统计时间:2012、01~2013、04。
表1 改造前铁水成份统计表
| Si% | Mn% | P% | S% |
平均值 | 0.52 | 0.23 | 0.086 | 0.038 |
波动范围 | 0.20~0.80 | 0.12~0.50 | 0.070~0.110 | 0.018~0.065 |
由表1可知,目前铁水磷含量较低,对提高终点碳非常有利;项目实施前成品磷含量平均为0.027%,上限要求小于0.045%,富余量较大。铁水Si、S虽然波动较大,Si低和S高出现的几率较小,可以根据铁水条件选择性进行高拉碳操作。
(2)目前使用白灰全部为活性白灰,由天铁集团石矿分厂供应,活性度高和块度适中,有利于前期快速成渣。
(3)转炉平台配备CS仪、直读光谱各一台,可以对终点C、S、P进行快速分析。在控制白灰消耗的同时,可以为生产提供准确的终点数据,防止非正常炉次化学成分出格。
(4)随着生产节奏的加快,出钢温度下降5~10℃,平均出钢温度(HRB400)为1687℃,有利于提高终点碳后磷的控制。
(5)职工操作水平逐步提升,已具备过程温度、炉渣合理控制以及终点准确判断的水平,对提高终点碳创造了有力的基础条件。
分析以上条件,认为提高终点碳具有可行性。
2.2 实施方案的确定
(1)终点拉碳目标要求0.09%~0.13%,考虑到生产节奏,采取一次拉法,循序渐进,总结经验逐步提高。终点碳一是取饼样观察判断,并结合光谱或CS仪分析,铁水磷波动时同时对磷进行化验分析。
(2)适合提高终点碳的铁水条件:Si≥0..35%,Mn≤0.35%,P≤0.110%,S≤0.050%。为保证终点成分一次符合出钢要求和终渣符合溅渣条件,减少补吹,不符合要求的铁水仍采取一拉到底的操作方法。
(3)合理配比废钢,以铁矿石作为冷料进行温度调节,并作为化渣剂调整炉渣的流动性。
(4)枪位控控制要保证前期早化渣、化好渣,中期控制返干,后期炉渣化透,过程均匀升温,终点降枪拉碳不小于30S。
(5)制订激励政策,引导操作工提高终点碳的积极性,并在实践中不断摸索总结,使一次倒炉终点碳相对稳定。
3 实施效果及存在问题
(1) 通过对终点C≤0.08%和≥0.09%各50个炉次同期冶炼条件下终点磷进行对比,以及渣样FeO含量进行比较。
表2 改造前后终点成份对比
| 终点C,% | 终点P,% | 终点余Mn,% | 渣中FeO,% |
改造前 | 0.05~0.08 | 0.0214 | 0.096 | 16.41 |
改造后 | 0.09~0.13 | 0.0248 | 0.109 | 13.52 |
相比较 | —— | +0.0034 | +0.013 | -2.89 |
由表2改造前后终点成份对比可看出,终点碳提高后炉渣氧化性降低,(FeO)含量降低2.89%,渣中铁的损失减少;终点磷有上升趋势,但在可控范围之内(出钢要求≤0.030%);由于终点碳的提高和渣中(FeO)含量的降低,渣中(MnO)被还原,余锰略有升高(0.013%)。
(2) 按钢液中C-O积的关系计算,提高终点碳后钢中自由氧含量大幅降低,当C≥0.09%时,氧含量低于350PPm。由于终点碳提高,钢液、钢渣氧化性降低,脱氧剂(SiC增碳脱氧)使用量减少,合金吸收率提高,节约了合金用量。最好月份终点平均0.123%,65%SiC消耗由原来5 Kg/t钢下降到2.7Kg/t钢,合金消耗下降0.47Kg。
(3)由于钢渣氧化性降低,粘度提高,溅渣护炉效果明显提高。为保证炉渣合适的粘度,MgO含量由原8~10%,下调至6~8%,白云石用量下降约4Kg/t钢。同时补炉耐材消耗也有不同程度下降。
(4)钢水氧性降低,脱氧产生的夹渣物减少,钢水流动性明显提高,钢材塑性得到改善,因夹渣物含量高,冷弯裂纹、脆断现象近年来几乎没有发生。
4 结束语
从总体看,在现有铁水条件、工艺配置以及操作水平符合提高终点碳工艺操作。实施提高终点碳工艺攻关后,钢铁料耗、合金消耗等明显降低,取得较大好的经济效益,适合现在企业形势下小投入大产出的要求。
参考文献
[1] 张承武.炼钢学.冶金工业出版社,2003:94-103.
[2] 李荣史学红等.转炉炼钢操作与控制.冶金工业出版社,2012.
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