新兴铸管1#高炉降低冶强降低消耗实践
来源:2017年第五届炼铁对标、节能降本及新技术研讨会论文集|浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
新兴铸管1#高炉降低冶强降低消耗实践白鹏祥 安杰摘 要:影响燃料比因素较多,本文通过降低冶炼强度,优化送风参数,改善下部送风,提高煤气利用率,实现降低燃料比。关键词:冶炼强度;燃料…
新兴铸管1#高炉降低冶强降低消耗实践
白鹏祥 安杰
摘 要:影响燃料比因素较多,本文通过降低冶炼强度,优化送风参数,改善下部送风,提高煤气利用率,实现降低燃料比。
关键词:冶炼强度;燃料比
成本一直是当前钢铁企业困境,如何实现低成本运行,是关乎到企业生存发展的战略问题。高炉消耗一直是铁前成本的大户,如何实现低燃料比操作,特别是市场条件不好时,将会给企业度过“寒冬”提供强有力的支持。
新兴铸管1#高炉炉容420M3,设14个风口,无钟炉顶,开路循环冷却水系统。
2013年由于原燃料价格偏高,钢材市场又进入低迷阶段,高冶炼强度与高消耗的操作方式,以不适应当时市场需要,解放思想、转变思路,降低冶炼强度,把成本放在首位。由追求产量粗放式冶炼模式逐步过渡到求成本经济冶炼模式。
1 通过长期的生产实践,人们总结出冶炼强度与消耗的关系:
随着冶炼强的提高,消耗先成下降趋势,当消耗到达一个最低点后又逐步升高。这是由于冶炼强度增大时将出现以下三种情况:
(1)冶炼周期缩短,间接还原减少,直接还原比例增大,导致煤气利用变差,消耗升高;
(2)由于煤气发生量较大,必须发展边缘以稳定炉况,难以形成边缘偏重,中心开放的节能型气流分布状态,导致消耗升高;
(3)如果冶炼强度过大,煤气发生量过大,超过了熔融带或料柱的透气极限,容易发生中部“液泛”和上部管道形成,导致塌坐料增多,顺行恶化,消耗升高。
本文应用2013年、2014年和2015年前三月(15年4月停炉大修)生产指标对比,分析冶强对燃料比及炉况顺行的影响。
2013年、2014年及2015年前三个月原燃料条件对比:
由以上两个表可以看出,影响高炉消耗的原燃料条件基本变化不大,操作参数方面风温下行,本应消耗升高,但实际情况并非如此。
由于市场原因,2013年底1#高炉对下部送风制度逐步调整,综合冶强逐步降低,开始有追求产量为纲理念转变为以成本如中心的经济冶炼方式,2013年、2014年及15年前三个月消耗及塌料次数进行统计分析
图1 各年冶炼趋势图(t/m3*d)
由图1可以看出,2013年底对1#高炉采取降低冶强操作,冶强有1.95 t/(m3*d)降低到1.62 t/(m3*d)。随着冶强降低,1#高炉消耗下降趋势明显。塌料明显减少,高炉顺行程度变好。
由图2、图3以看出,2014年当综合冶强达到1.62 t/(m3*d)时,炉况趋于稳定,消耗达到最低。
2 结论通过上述数据分析可知,无论从炉况顺行的稳定性还是从经济冶炼的角度说,1#高炉比较适宜的冶炼强度应该在1.62t/(m3*d)左右。过高或过低的冶炼强度都不会得到较好的结果,在此冶炼强度下,高炉消耗降低,顺行程度变好,1#高炉通过下部调剂,减少入炉风量,保证鼓风动能在一个合理的范围内,结合上部布料抑制边缘,打开中心,缓解较大煤气发生量与料柱透气性之间的矛盾,稳定炉况,提高煤气利用率,降低消耗,进而取得良好的经济效益。
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