铭福钢铁炼钢降耗增产实践
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
铭福钢铁炼钢降耗增产实践李勇 吉志刚 辛建宏 陈云杰(山西铭福钢铁制品有限公司)摘要:铭福钢铁炼钢厂有2座转炉,2台四机四流R8m弧形连铸机,生产150×150mm小方坯。在生产中注重精细化操…
铭福钢铁炼钢降耗增产实践
李勇 吉志刚 辛建宏 陈云杰
(山西铭福钢铁制品有限公司)
摘要:铭福钢铁炼钢厂有2座转炉,2台四机四流R8m弧形连铸机,1座600吨的混铁炉,生产150×150mm小方坯。在生产中注重精细化操作,从提升入炉铁水质量,稳定铁水成份,加强一倒双命中率入手,倡导不倒炉出钢生产实践,转炉保持了稳定的日产135~138炉的生产节奏,通过合理的控制炼钢厂各工序的热损耗,加大废钢入炉量,全轻薄废钢入炉铁耗控制在790~800kg/t钢。冶炼普碳钢钢种钢铁料消耗控制在了1049~1052kg/t钢,经济技术指标达到了行内领先水平,为公司取得了良好的经济效益。
一、各项指标优化前的现状。
转炉有效容积为24.65m3,平均出钢量32.5吨。因铁水Si成分波动在0.35~0.85%之间,S成分不稳定,转炉一倒命中率低,生产节奏慢,日产炉数最高为110炉,产量在3600吨左右,钢铁料消耗1080Kg/t钢左右,铁耗在920Kg/t钢左右,经济技术指标落后,生产效率低下。
二、产量、经济技术指标优化原则:
为了改变经济技术指标落后的现状,利用公司现有的生产条件,结合炼钢厂炉-机匹配状况,因连铸浇注能力大于转炉生产能力,树立“以转炉为中心,以连铸为基础,以设备为保障,以管理为手段”的管理理念,充分发挥转炉重点岗位人员能动性,通过提升岗位员工的操作技能,严格规范炼钢工艺执行,强化转炉操作标准,以改善铁水条件为突破点,实现转炉快节奏,从而达到提升经济技术指标的目的。
三、经济技术指标优化的措施:
1. 改善铁水条件为突破点:
好的铁水条件是提升转炉经济技术指标的前提和保障,通过公司在原料条件的大力支持下,并加强与炼铁厂信息沟通,炼铁厂的铁水条件有了很大改善(表1)。连续统计三个月的平均值。
成分 | Si% | P% | S% |
改善前 | 0.35~0.85 | 0.104 | 0.030~0.060 |
改善后 | 0.30~0.38 | 0.104 | ≤0.030 |
降低铁水含硅量,有利于高炉提产和降低燃料消耗,同时转炉可以降低渣料消耗,减少喷溅,提高钢水收得率,降低钢铁料消耗,高炉在保证铁水合格率的前提下,逐步降低含硅量,由原来的平均铁水Si:0.65%左右,逐步降低到Si:0.35%左右。
2. 转炉炉长、一助手操作技能提高为手段。
在铁水成分稳定后,炼钢厂通过制定一系列的操作要点,制定合理的枪位控制标准,来提升三班一助手的操作水平。稳定装入量、稳定枪位控制、稳定供氧制度以提高终点命中率,尽而为做到不倒炉出钢,加快生产节奏,打下良好基础,转炉冶炼周期控制在了19分钟以内,8小时工作制,双炉冶炼炉数达到50炉,因受高炉铁水量制约,日生产炉数稳定在了135-138炉。
3. 根据现场轻薄废钢的情况,要想降低铁耗,一方面要求废钢斗在原有基础上进行改造(加长加高),保证每斗能加到3.5T以上,加两斗废钢确保7T以上。然而这样的废钢量仍然不能达到800kg/T钢以内的铁耗,后来将思路放在高炉出铁前往铁包内加废钢,具体措施如下:
3.1 购买了一台DX225LC-9C的抓机。
3.2 在混铁炉铁水温度不低于1250℃的前提下,在高炉出铁前往铁包内放置废钢。根据高炉入混铁炉的铁水温度运用热平衡经验计算,每个铁包确保在1.5T左右,每趟三个铁包保证加入5吨以上。
3.3 在高炉与炼钢运输铁水之间加设4台煤气烤包器,每次加完废钢后利用等待出铁时间可大火烘烤25分钟以上。
3.4 装入量调整:
铁水由原33吨,废钢一斗2.5吨,调整为铁水27吨,废钢两斗7.2~7.6吨,总装入量减少1.5吨,这样铁耗由原948kg降低到830kg左右。
高炉出铁前每包铁水罐加1吨轻薄废钢,两座高炉日出铁30次,每次确保加入5吨以上,日加入轻薄废钢150吨,日产钢4200~4340吨,降低铁耗35kg/T钢,铁耗达到790~810kg/T钢。
四、加快转炉生产节奏,确保日产135~138炉的措施:
1、 提升白灰质量,使用轻烧白云石,控制渣料消耗、缩短纯供氧时间,减少喷溅。(表2)
渣料 铁水Si | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.45% |
白 灰 | 25 | 29 | 33 | 37 |
轻烧白云石 | 21 | 18 | 15 | 15 |
合 计 | 46 | 47 | 48 | 52 |
2 、炼钢厂生产工艺流程各分段时间控制。(表3)
工 序 | 加废钢 | 兑铁水 | 纯供氧 | 倒炉 | 出钢 | 溅渣 | 倒渣 |
控制时间 | 44"~1' | 1'~1'11" | 12'~13' | 0~2' | 2'~2'30" | 1'40"~2' | 50"~53" |
目标时间 | 44" | 1' | 12' | 0 | 2' | 1'40" | 50" |
从各工艺流程时间控制点去提高生产节奏,缩短辅助时间,这7个操作只有倒炉测温取样时间可以节省2分/炉,每炉节省2分钟,8小时工作制可节省2炉钢的时间。因此只有通过提高炉长、一助手的操作技能,做好过程及终点温度控制,将冶炼周期从原22分钟控制在19分钟以内。
五、减少炼钢厂各工序热量损失,一切确保废钢最大加入量。
1、投入前的铁包、钢包全部烘烤,炉后出钢等待的钢包全部在线烘烤。
2、自制在线合金烘烤器,因冶炼HRB400、400E加入合金量多,要求使用的合金全部在线烘烤,合金烘烤后的温度可达到300℃以上,可降低出钢温度15℃。
3、 连铸中间包、钢包全部加盖保温浇注。
通过一系列烘烤设备的投用,转炉的出钢温度在生产HRB400、400E钢种由原来的1660℃降低到1620℃,节省的40℃用于加入废钢、降低铁耗。
六、取得的效果:
通过采取调整装入量铁水和废钢的配比,稳定冶炼操作,高炉出铁前向铁包内加入废钢并进行在线烘烤,减少各工序热量损耗,规范炼钢各工序管理等措施。炼钢厂转炉渣料消耗已控制在45kg/T钢以内,白灰消耗22kg/T钢,轻烧白云石23kg/T钢,铁耗已稳定在790~810kg/T钢之间,钢铁料消耗1050kg/T钢左右,炼钢达到了优化经济技术指标、提产增效的目的。具体经济技术指标见表4:
表4 炼钢经济技术指标
时 间 | 生产 时间 | 产量/T | 利用 系数 | 铁耗 | 钢铁料 消耗 | 白灰 | 不倒炉放钢率 |
2016年08月 | 31天 | 110569.39 | 72.35 | 900 | 1067 | 47 | 80 |
2016年09月 | 31天 | 109237.54 | 71.48 | 904 | 1066 | 48 | 78 |
2016年10月 | 30天 | 109785.35 | 74.22 | 911 | 1066 | 44 | 78.3 |
2016年11月 | 31天 | 103966.26 | 68.02 | 900 | 1066 | 50 | 80.5 |
2016年12月 | 30天 | 56056.69 | 37.9 | 916 | 1068 | 42.2 | 80 |
2017年01月 | 31天 | 71156.68 | 46.56 | 907 | 1067 | 43 | 79 |
2017年02月 | 31天 | 116068.97 | 75.95 | 924 | 1060 | 44 | 84.25 |
2017年03月 | 28天 | 109168.10 | 79 | 883 | 1058 | 40 | 86.3 |
2017年04月 | 31天 | 118235.08 | 77.36 | 881 | 1065 | 34.7 | 85 |
2017年05月 | 30天 | 116500.02 | 78.77 | 870 | 1057 | 30.5 | 88.52 |
2017年06月 | 31天 | 126199.27 | 83.08 | 830 | 1055 | 27.6 | 91.5 |
2017年07月 | 30天 | 123658.014 | 84.12 | 810 | 1050 | 26 | 90 |
2017年08月 | 31天 | 130510.115 | 85.91 | 790 | 1049 | 25 | 93 |
七、结束语:
1. 坚持以好的铁水条件为基本原则,内部提升岗位员工的操作技能,精细化管理深入到各工序,为取得快节奏、高产量、低消耗打下良好的基础。
2. 降低铁耗、钢铁料消耗是个系统的工作,通过合理利用煤气,平衡转炉各工序之间的热损失,降低出钢温度从而达到提产降耗的目的。
3. 生产节奏的加快要以稳定转炉的冶炼操作为前提,装入量的稳定、枪位控制的稳定、终点倒炉温度的稳定都是日产135~138炉的基础和保障。
4. 提升炼钢各项经济技术指标是长期工作,只有稳定的原料条件,不断、长期的提高岗位员工的操作技能,良好的设备维护,严格的管理,多项措施齐头并举才能予以保障。
- 上一篇:改质转炉渣中MgFe2O4的形成与磁选提铁 下一篇:铜挤压模具BC-3合金
- [腾讯]
- 关键字:无