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铭福钢铁炼钢降耗增产实践

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铭福钢铁炼钢降耗增产实践李勇 吉志刚 辛建宏 陈云杰(山西铭福钢铁制品有限公司)摘要:铭福钢铁炼钢厂有2座转炉,2台四机四流R8m弧形连铸机,生产150×150mm小方坯。在生产中注重精细化操…

铭福钢铁炼钢降耗增产实践

李勇  吉志刚  辛建宏  陈云杰

(山西铭福钢铁制品有限公司)

摘要:铭福钢铁炼钢厂有2座转炉,2台四机四流R8m弧形连铸机,1座600吨的混铁炉,生产150×150mm小方坯。在生产中注重精细化操作,从提升入炉铁水质量,稳定铁水成份,加强一倒双命中率入手,倡导不倒炉出钢生产实践,转炉保持了稳定的日产135~138炉的生产节奏,通过合理的控制炼钢厂各工序的热损耗,加大废钢入炉量,全轻薄废钢入炉铁耗控制在790~800kg/t钢。冶炼普碳钢钢种钢铁料消耗控制在了1049~1052kg/t钢,经济技术指标达到了行内领先水平,为公司取得了良好的经济效益。

一、各项指标优化前的现状。

转炉有效容积为24.65m3,平均出钢量32.5吨。因铁水Si成分波动在0.35~0.85%之间,S成分不稳定,转炉一倒命中率低,生产节奏慢,日产炉数最高为110炉,产量在3600吨左右,钢铁料消耗1080Kg/t钢左右,铁耗在920Kg/t钢左右,经济技术指标落后,生产效率低下。

二、产量、经济技术指标优化原则:

为了改变经济技术指标落后的现状,利用公司现有的生产条件,结合炼钢厂炉-机匹配状况,因连铸浇注能力大于转炉生产能力,树立“以转炉为中心,以连铸为基础,以设备为保障,以管理为手段”的管理理念,充分发挥转炉重点岗位人员能动性,通过提升岗位员工的操作技能,严格规范炼钢工艺执行强化转炉操作标准,以改善铁水条件为突破点,实现转炉快节奏,从而达到提升经济技术指标的目的。

三、经济技术指标优化的措施:

1. 改善铁水条件为突破点:

好的铁水条件是提升转炉经济技术指标的前提和保障,通过公司在原料条件的大力支持下,并加强与炼铁厂信息沟通,炼铁厂的铁水条件有了很大改善(表1)。连续统计三个月的平均值。

成分

Si%

P%

S%

改善前

0.35~0.85

0.104

0.030~0.060

改善后

0.30~0.38

0.104

≤0.030

降低铁水含硅量,有利于高炉提产和降低燃料消耗,同时转炉可以降低渣料消耗,减少喷溅,提高钢水收得率,降低钢铁料消耗,高炉在保证铁水合格率的前提下,逐步降低含硅量,由原来的平均铁水Si:0.65%左右,逐步降低到Si:0.35%左右。

2. 转炉炉长、一助手操作技能提高为手段。

在铁水成分稳定后,炼钢厂通过制定一系列的操作要点,制定合理的枪位控制标准,来提升三班一助手的操作水平。稳定装入量、稳定枪位控制、稳定供氧制度以提高终点命中率,尽而为做到不倒炉出钢,加快生产节奏,打下良好基础,转炉冶炼期控制在19分钟以内,8小时工作制,炉冶炼炉数达到50,因受高炉铁水量制约,日生产炉数稳定在了135-138炉

3. 根据现场轻薄废钢的情况,要想降低铁耗,一方面要求废钢斗在原有基础上进行改造(加长加高),保证每斗能加到3.5T以上,加两斗废钢确保7T以上。然而这样的废钢量仍然不能达到800kg/T钢以内的铁耗,后来将思路放在高炉出铁前往铁包内加废钢,具体措施如下:

3.1 购买了一台DX225LC-9C的抓机。

3.2 在混铁炉铁水温度不低于1250℃的前提下,在高炉出铁前往铁包内放置废钢。根据高炉入混铁炉的铁水温度运用热平衡经验计算,每个铁包确保在1.5T左右,每趟三个铁包保证加入5吨以上。

3.3 在高炉与炼钢运输铁水之间加设4台煤气烤包器,每次加完废钢后利用等待出铁时间可大火烘烤25分钟以上。

3.4 装入量调整

铁水由原33吨,废钢一斗2.5吨,调整为铁水27吨,废钢两斗7.2~7.6吨,总装入量减少1.5吨,这样铁耗由原948kg降低到830kg左右。

高炉出铁前每包铁水罐加1吨轻薄废钢,两座高炉日出铁30次,每次确保加入5吨以上,日加入轻薄废钢150吨,日产钢4200~4340吨,降低铁耗35kg/T钢,铁耗达到790~810kg/T钢。

四、加快转炉生产节奏,确保日产135~138炉的措施:

1、 提升白灰质量,使用轻烧白云石,控制渣料消耗、缩短纯供氧时间,减少喷溅。(表2)

渣料

铁水Si

0.30%

0.35%

0.40%

0.45%

白  灰

25

29

33

37

轻烧白云石

21

18

15

15

合  计

46

47

48

52

2 、炼钢厂生产工艺流程各分段时间控制。(表3)

工  序

加废钢

兑铁水

纯供氧

倒炉

出钢

溅渣

倒渣

控制时间

44"~1'

1'~1'11"

12'~13'

0~2'

2'~2'30"

1'40"~2'

50"~53"

目标时间

44"

1'

12'

0

2'

1'40"

50"

从各工艺流程时间控制点去提高生产节奏,缩短辅助时间,这7个操作只有倒炉测温取样时间可以节省2分/炉,每炉节省2分钟,8小时工作制可节省2炉钢的时间。因此只有通过提高炉长、一助手的操作技能,做好过程及终点温度控制,将冶炼周期从原22分钟控制在19分钟以内。

五、减少炼钢厂各工序热量损失,一切确保废钢最大加入量。

1、投入前的铁包、钢包全部烘烤,炉后出钢等待的钢包全部在线烘烤。

2、自制在线合金烘烤器,因冶炼HRB400、400E加入合金量多,要求使用的合金全部在线烘烤,合金烘烤后的温度可达到300以上,可降低出钢温度15℃。

3、 连铸中间包、钢包全部加盖保温浇注。

通过一系列烘烤设备的投用,转炉的出钢温度在生产HRB400、400E钢种由原来的1660℃降低到1620℃,节省的40℃用于加入废钢、降低铁耗。

六、取得的效果:

通过采取调整装入量铁水和废钢的配比,稳定冶炼操作,高炉出铁前向铁包内加入废钢并进行在线烘烤,减少各工序热量损耗,规范炼钢各工序管理等措施。炼钢厂转炉渣料消耗已控制在45kg/T钢以内,白灰消耗22kg/T钢,轻烧白云石23kg/T钢,铁耗已稳定在790~810kg/T钢之间,钢铁料消耗1050kg/T钢左右,炼钢达到了优化经济技术指标、提产增效的目的。具体经济技术指标见表4:

表4  炼钢经济技术指标

时  间

生产 时间

产量/T

利用

系数

铁耗

钢铁料

消耗

白灰

不倒炉放钢率

2016年08月

31天

110569.39

72.35

900

1067

47

80

2016年09月

31天

109237.54

71.48

904

1066

48

78

2016年10月

30天

109785.35

74.22

911

1066

44

78.3

2016年11月

31天

103966.26

68.02

900

1066

50

80.5

2016年12月

30天

56056.69

37.9

916

1068

42.2

80

2017年01月

31天

71156.68

46.56

907

1067

43

79

2017年02月

31天

116068.97

75.95

924

1060

44

84.25

2017年03月

28天

109168.10

79

883

1058

40

86.3

2017年04月

31天

118235.08

77.36

881

1065

34.7

85

2017年05月

30天

116500.02

78.77

870

1057

30.5

88.52

2017年06月

31天

126199.27

83.08

830

1055

27.6

91.5

2017年07月

30天

123658.014

84.12

810

1050

26

90

2017年08月

31天

130510.115

85.91

790

1049

25

93

七、结束语:

1. 坚持以好的铁水条件为基本原则,内部提升岗位员工的操作技能,精细化管理深入到各工序,为取得快节奏、高产量、低消耗打下良好的基础。

2. 降低铁耗、钢铁料消耗是个系统的工作,通过合理利用煤气,平衡转炉各工序之间的热损失,降低出钢温度从而达到提产降耗的目的。

3. 生产节奏的加快要以稳定转炉的冶炼操作为前提,装入量的稳定、枪位控制的稳定、终点倒炉温度的稳定都是日产135~138炉的基础和保障。

4. 提升炼钢各项经济技术指标是长期工作,只有稳定的原料条件,不断、长期的提高岗位员工的操作技能,良好的设备维护,严格的管理,多项措施齐头并举才能予以保障。

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