球化退火中铌对GCr15钢碳化物析出和球化的影响
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球化退火是高碳铬轴承钢生产过程中的重要热处理工艺之一,研究得较多,但铌对其影响的相关工作未见报道。本项工作研究添加微合金铌对GCr15轴承钢球化退火过程中碳化物析出和球化的定量影响,…
球化退火是高碳铬轴承钢生产过程中的重要热处理工艺之一,研究得较多,但铌对其影响的相关工作未见报道。本项工作研究添加微合金铌对GCr15轴承钢球化退火过程中碳化物析出和球化的定量影响,为实现高品质轴承钢组织精细化和均匀化控制提供依据,并推进铌微合金化技术在中高碳长材中的应用。
试验材料为国内某特钢厂生产的冷加工用轴承钢GCr15热轧Φ28mm棒材,其主要工艺流程为:电炉→LF→VD→模铸→去应力退火→步进梁式连续加热→热轧→穿水冷却→冷床→定尺。试验钢1~试验钢3的合金成分如表1所示,可以看出,不同主要在于试验钢1未添加铌,而试验钢2和试验钢3分别添加了质量分数为0.018%和0.040%的铌。
表1 试验钢的合金成分(质量分数,%)
试验钢 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ti | Nb | O | N | Fe |
1 | 1.0 | 0.24 | 0.36 | 0.008 | 0.002 | 1.50 | 0.005 | - | 0.0011 | 0.0044 | 余量 |
2 | 1.0 | 0.28 | 0.35 | 0.010 | 0.002 | 1.54 | 0.008 | 0.018 | 0.0014 | 0.0044 | 余量 |
3 | 1.0 | 0.32 | 0.39 | 0.014 | 0.003 | 1.52 | 0.010 | 0.040 | 0.0015 | 0.0041 | 余量 |
采用SX-G 07102型加热炉进行球化退火试验,试样尺寸为Φ10mm×15mm。试验方案:试样在800℃加热1h后,以15℃/h分别冷却到780、760、740、735、730、725、720和700℃后水淬至室温。然后,采用Zeiss EVO 18扫描电子显微镜进行显微组织观察和分析,并采用Leica VMHT 30M显微维氏硬度计进行硬度测定。结果表明:
(1) 分别添加质量分数为0.018%和0.040%的铌,能够显著细化GCr15轴承钢热轧材组织的珠光体球团,抑制网状二次渗碳体的析出,并且细化和抑制作用随着铌质量分数增加而增大。
(2)800℃加热1h后以15℃/h冷却球化退火过程中,添加质量分数为0.018%和0.040%的铌没有影响GCr15轴承钢的碳化物析出和球化温度,碳化物析出和球化的温度均为720~740℃,但是显著加快了GCr15钢碳化物析出和球化的速率。
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