#
客服热线:0311-85395669
资讯电话:
139-32128-146
152-30111-569
客服电话:
0311-85395669
指标

炉料稳定的重要性探讨

来源:2016年第四届炼铁对标、节能降本及相关技术研讨会论文集|浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

炉料稳定的重要性探讨杨建鹏[1] 袁宏记(陕钢集团龙钢公司炼铁厂)摘要:稳定合理的炉料是高炉长期稳定顺行的保障。近年来,一些大型高炉出现失常,主要原因是原燃料质量变差和成分波动大,…

炉料稳定的重要性探讨

杨建鹏[1] 袁宏记

(陕钢集团龙钢公司炼铁厂)

摘要稳定合理的炉料是高炉长期稳定顺行的保障。近年来,一些大型高炉出现失常,主要原因是原燃料质量变差和成分波动大,高炉操作没能进行及时合理的调整,造成炉况波动,影响高炉指标。本次主要结合龙钢近年炉况出现的失常,及近期3#5#高炉出现的炉况波动,从原料结构及质量变化对炉况造成的影响进行分析。

关键词炉料  稳定性  探讨

前言

近几年随钢铁市场恶化,钢铁企业想尽一切办法控制成本,谋利益,求生存,降低原燃料成本,使用低价原燃料,与大高炉所要求的用料标准相悖,好多企业在这条路上吃了亏。原燃料质量是高炉冶炼的基础,高炉冶炼指标的好坏与所用原燃料的质量密不可分。高炉原燃料的质量包括化学成分、机械强度、冶金性能三部分。化学成分是基础,机械强度是保证,冶金性能是关键。当设备条件和操作水平一定时,冶金性能直接影响高炉的稳定顺行。

1. 近几年来几次炉料变化对高炉造成的影响分析

主要从焦炭质量变化,烧结矿成分指标,及原料碱金属等几方面变化后高炉发生的变化进行分析总结:

1.1对2012年炉况波动统计

2012年炉况波动统计

月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计

崩料

1

22

2

3

2

30

坐料

1

2

6

12

2

1

2

26

失常

1

1

2

(1)2012年8月、9月各发生一起炉况失常事故,8月、9月炉况波动频次多。

针对8月17日-20日,1#炉炉况频繁难行,顺行差,恢复时间长,分析原因:

18-19日,焦炭水分升高、筛分变差,各炉均出炉况不稳、小崩料增多的情况,为保炉况顺行退负荷至3.85,煤比降至150kg以下,18-20日焦比比正常情况升高约30kg以上。

2012年(6-10)月份海燕一级焦炭指标数据:

月份

灰分

水分

CRI

CSR

CRI

CSR

6

6.17

12.29

31.54

57.99

47%

57%

7

6.34

12.0

30.30

59.54

45%

56%

8

7.56

12.49

35.10

52.72

27%

36%

9

7.28

12.56

3423

55.10

40%

40%

10

7.35

12.84

30.91

59.64

50%

50%

6-7月份焦炭相对稳定,8月份反应性合格率仅为27%反应后强度合格率也只有36%,海燕二级比例6月只用20%,后期比例增加到60%,焦炭透气性,透液性变差,料面频繁吹翻导致高炉难行。10月份,二级焦炭比例下降到20%炉况有所好转。

烧结矿,粒度,成分波动,及Zn升高,对炉况影响比较大。

月份

16mm

5mm

Zn

6

52.27

1.38

0.026

7

52.23

1.31

0.043

8

46.44

4.59

0.056

9

48.30

3.60

0.081

10

50.16

1.60

0.043

通过表格对比(6-7)月>16mm基本都在52%以上锌含量在可控范围。8月份.烧结矿粒度>16mm不到50%,5mm小粒度增加,小粒度偏多影响高炉透气性

烧结矿Zn含量偏高,尤其9月达到0.081%,严重超出正常平均范围(0.025%)。另一个主要是Zn循环富集,出铁时主沟主产生大量白烟,铁水物理热降低。由于Zn还原吸收大量的热量,导致炉缸热量不足,引起热制度大幅波动。锌气化后渗入焦炭、矿石的空隙中沉积氧化后,因体积膨胀,破坏了焦炭、铁矿石的热态强度,恶化了料柱透气性。锌蒸汽沉积在高炉砖衬缝隙中,造成炉身结厚,使生产炉型发生变化,导致下料不畅。当料柱透气性变差时,出现料面吹翻、崩料、小管道等现象,破坏顺行。

Zn含量高后,3##高炉出现风口中小套之间在休风时有液态金属流出,风口中套有鼓包现象;对煤气系统影响也比较大,布袋箱体压差升高2-3kpa,荒管堵塞严重,检修时清荒管34#炉发现内径均变小,检修时发现大部分内径由800mm缩小了约100-200mm,最严重的荒管内径仅有50mm

③1#炉6-10月指标变化对比:

月份

产量

焦比

风压

风温

冶强

崩料

悬料

t

kg/t

kPa

t/m3d

6

89965.85

378

302

1115

1.25

0

0

7

87763.57

376

305

1115

1.27

0

0

8

81349.47

425

301

1052

1.18

6

2

9

81007.49

409

297

1082

1.13

4

1

10

90208.36

387

312

1131

1.29

2

0

   6-7月产量指标比较好,焦比比较低,炉况稳定。8月份炉况频繁出现难行,炉况失常,焦炭负荷降低,导致焦比升高,产量下降。10月份,在外围物料质量改善后,炉况稳定,各项指标好转。

1.2 对2015年12月炉况波动及后期恢复分析 

2015年12月16日,3#高炉炉况出现不稳,12月28日5#高炉也出现波动。

1.2.1 原因分析:

二级焦配加数量变化,从10月4日前高炉配加二级焦炭20-35%1020,二级焦炭增加大倒40--50%1月全月平均使用44.77%。到12月下旬达到60.09%。二级焦质量下滑,海燕二级焦炭反应性从12月第三周开始变差,到1227最差(焦炭反应性29.88%—33.63%)。海燕二级反应后强度从1228开始变差(反应后强度61.38%—56.3%)。20161月海燕二级反应后强度平均仅56.81%,比201512月份下降了5.74%,中旬最低时平均仅54.76%

块矿比例大幅提高

   10月份块矿比例4.75%11月为5.4%12月为9.3%,到16年元月调高到14.8%烧结矿中的硅突然大幅降低,严重影响烧结矿的冶金性能。

2015年烧结矿硅年平均5.8%12月平均硅5.13%,到1218,硅大幅降低到4.2%。从12年到1511月,实验四次结果低温还原粉化指数(+3.15mm),最高84.9%,最低71.84%。我们认识到低硅对冶金性能的影响后,从213安排多次外送做样,8个样,最高的59.03%,最低44.56%4个样,最高60.06%,最低也只是53.92%,远低于厂控标准70%,对高炉顺行影响巨大。

烧结矿低温还原指数检测指标

样品

时间

碱度(倍)

低温还原指数(+3.15mm)%

400

2012.7.19

2.05

84.9

400

2013.5.14

2.1

79.65

400

2014.11.18

1.75

59.4

400

2015.11.6

1.09/1.20

71.84/80.75

400

2016.2.13

1.76

30.91/31.14

450

2016.2.13

1.84

32.67/31.11

厂控标准

≥1.60

≥70.00

行业标准

1000级高炉

≥1.80

≥70.00

2000级高炉

≥1.80

≥70.00

5号高炉在35号休风换套时,降低料面,打开炉顶点火孔观察炉内,发现在炉喉部位(料线5左右),东南方向有粘接。外观为宽度约3的平台,下部因炉料掩埋,不能直观观察,根据高炉炉墙温度变化,分析结厚高度在2.0m3.0m,东面4#风口顺时针转到24#风口共7个风口范围。

恢复采取措施:采用降低料线、轻负荷全焦冶炼、调整局部冷却强度、放松边缘强烈发展边缘高温煤气流冲刷,并采用少量锰矿加萤石洗炉。同时减少巴卡粉比例,从40%降至10%。提高烧结矿碱度和SiO2含量,碱度提高至1.85以上,SiO2含量提高5.1-5.3%,确保烧结矿强度76%以上。适当配加5%的球团,块比例控制10-15%。停用二级焦炭,使用合格一级焦炭。

经过一周恢复,5号高炉参数恢复正常,产量达到4500/日。这次炉况波动造成损失较大,生铁成本升高40/吨左右。

主要经济指标对比(2015年12月-2016年2月)

指标

12

1

2

高炉日产量(t/d)

8788.89

7898.58

8083.53

焦比(kg/t.铁)

383

427

427

燃料比(kg/t.铁)

512

527

534

2. 经验教训及确保高炉长期稳定措施及建议

2.1经验教训

⑴对标同行,2000级别的高炉用料要做到炉料结构要稳定、成份、库存要稳定,质量要稳定,要参考行业标准和同级别高炉对有害元素的控制和认识。

⑵在同一时间段频繁发生物料变化,误导对炉况影响的准确判断,对原料的数据分析,仅局限于内部化验的成份和理化指标分析,操作指导上也以此为起点,启动对物料变化操作预案来应急,对原料的冶金性能变化未有深刻认识,和有效的化验监测手段。

⑶定期对配料物料品种有大的调整时,及时做冶金性能化验分析数据,供烧结混配和高炉调剂作参考。实践证明,低成本烧结矿并不等于低成本生铁。往往低成本烧结矿生产的成品性能很差,进入高炉粉末多,强度差,低温还原粉化严重,还原性不好等造成炉况不顺,燃料比升高,生铁成本上升,所以在选择烧结用料时一定要以低成本生铁为基准。

⑷降本是综合体现,不能只盯一点,要系统考虑,在初期对炉料结构确定时,要系统充分考虑各物料在冶金性能、造渣成分等方面的特点,和高炉冶炼顺行接受能力、工艺安全性等进行合理搭配,同时考虑库存物料有限,周转时间长短不一的特点,确定合理的用矿比例和炉料结构,否则有变化时对整体计划的执行影响较大。

2.2完善铁前用料标准

通过近几年的经验教训,同时参考行业和同行标准,修改、完善主要炉料标准;严格控制入炉料中的有害元素;

  焦炭

项目

化学成分

反应性
 %

反应后强

度%

机械强度

灰分

S

挥发分

水分

M40

M25

M10

焦炭

≤12.5    

≤0.70

≤1.60

≤5.0

≤28

≥63

≥84.0

≥92.0

≤7.0

  烧结矿成份

R2

碱度波动±0.08

品位波动±0.5

FeO

SiO2

MgO

Al2O3

S

碱金属

≥1.80倍

≥85

≥85

8~9.5

5.2~5.5

2.0~2.4:依渣中Al2O3实情调整

≤2.2

≤0.050

≤0.35

  烧结矿冶金性能

项目

转鼓指数+6.3mm

冶金性能

≤5mm

≤10mm

≥16mm

低温还原粉化指数(RDI)(+3.15mm)

还原度指数(RI)

≥1.80倍

≥78

≥80.00

≥75.00

≤3.0

≤18.0

≥56.0

  入炉有害元素

项目

要求

项目

要求

入炉碱负荷

K2O+Na2O<3.5Kg/t

入炉锌负荷

<0.45 Kg/t

入炉硫负荷

<4.5 Kg/t

入炉铅负荷

<0.2 Kg/t

入炉料铜含量

≤0.15%

⑤使用冶金性能优质的南非块矿。

2.3完善过程管控机制,提高管理水平

(1) 加强原燃料质量监督,对各种炉料的粒度及强度控制不能退让,如焦炭水分、热态强度,烧结矿粒度组成、球团矿抗压强度,加强对有害元素的把关,持续质量跟踪,与上级部门协调持续改进质量,保持入炉料质量和数量上的稳定。

对高炉使用的原燃料要在入炉前有各质量数据,如焦炭的反应性、反应强度。定期做焦炭的K、Na碱金属化验和烧结矿、块矿的冶金性能,并对各类原燃料建立数据库。

(2) 树立炉况稳定重于一切的思想,当外围发生变化后,宁可牺牲产量、指标,要保高炉顺行。通过事故教训,完善操作预案,果断执行预案。要尊重科学,原燃料的质量要与冶强、指标相匹配。

3. 结束语:

要树立大工艺统领的思想,参考行业标准和同级别先进指标高炉制定的工艺和用料标准,并完善监管机制,红线和底线坚决不能突破。高炉生产实践均证明,优化高炉炼铁原燃料质量和冶金性能既是高炉实现高效化、大型化、长寿化、节能减排的前提条件,也是确保高炉长期稳定顺行保障,只有高炉稳定顺行,才能更好的降低生铁成本。

参考文献

[1]炼铁厂内部资料 2016.3  

[2王筱留﹒钢铁冶金学 北京:冶金工业出版社,2006


上一篇:带钢轧穿的成因及控制
下一篇:韩国科学家研发两倍续航、4倍储能的锂电池
分享到:
[腾讯]
关键字:无