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2500m3钒钛矿冶炼高炉提煤比实践

来源:2016年第四届炼铁对标、节能降本及相关技术研讨会论文集|浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

2500m3钒钛矿冶炼高炉提煤比实践张未栋 梁晓丽 陈晓明(河钢集团承钢公司 河北省钒钛工程技术研究中心)摘要:在当前钢铁行业低迷,在采取经济料冶炼的大环境下,高炉保证了炉况长周期稳定…

2500m3钒钛矿冶炼高炉提煤比实践

张未栋 梁晓丽  陈晓明

河钢集团承钢公司 河北省钒钛工程技术研究中心

摘要:在当前钢铁行业低迷,在采取经济料冶炼的大环境下,高炉保证了炉况长周期稳定顺行,而且指标在原有基础上有了飞跃式的进步,2016年5月达到最好指标。

关键词:高炉 提煤比  指标进步  实践

1 前言

行业低迷时,唯有勇于创新、不断开拓进取,在降本增效这场持久战中不断有所斩获,企业才能求生存,进而谋发展。炼铁生产成本占整个钢铁企业成本的55%~60%,通过节焦降耗以降低生铁成本是钢铁企业降本增效工作的重要环节。炼铁部某高炉自20099月投产后,需要外购焦炭数量加大,由于外购焦品质波动大,导致数次高炉生产炉况不稳,消耗指标上升;加之外购焦价格较自产焦高,成为公司创效的减利因素。因此,在高炉操作上大胆探索,通过工艺技术创新,实现大喷煤降焦比对适应新形势下原燃料和工艺条件的变化,改善高炉指标,降低生产成本,具有重要的现实意义。

由于所耗矿石为本地钒钛磁铁矿品位低、脉石量大,导致入炉品位低,吨铁渣量大,在如此大渣量的条件下,如何实现145kg/t煤比,成为实际工作的重要课题。2016年以来,我们通过不断的调整基本制度来适应高炉冶炼,加之富氧的提高使用,最终使20165月份份平均煤比达到147kg/t,且保证了高炉的顺行。高炉煤比、焦比完成情况见图1


2 开展提煤比、降焦比攻关

要接受大喷煤量,达到节焦降耗的目的,与高炉操作和管理、设备维护和改造、精料水平、喷吹技术和过程优化、生产组织等密切相关。通过与兄弟单位对比和技术分析,认为高炉存在以下有利因素,开展提煤比、降焦比工艺技术攻关是可行的。

2.1高炉的焦炭品质在冷强度方面与兄弟单位相当,灰分略高,但硫分偏低;烧结矿品质相当。但在高炉指标上差距较大,主要体现在人炉焦比煤比和产量上,因此3#高炉在喷煤节焦方面潜力巨大。

2.2进入2016年后高炉坚持的基础料制为:ak(103)(93)(83)(72)(62)aj(103)(93)(83)(72)(62)(42)。“稳定边缘,适当开放中心”的调剂原则,并使高炉的透气性保持在33左右,热负荷保持在17000kJ·(m2·h)-1左右,产量也逐步提升炉缸活跃程度良好,高炉逐步转为长周期稳定状态,为提煤比奠定了良好的基础

2.3随着制氧厂新制氧机制氧机的投用,高炉富氧有较稳定和充足的保证,为高炉进行大喷煤量强化冶炼操作提供了有力保障。

2.4高炉采取精细化操作,各项操作精益求精,如细化炉温控制,强化出铁出渣操作。

3 提煤比实践操作

面对原燃料条件连续下降的不利因素,通过详细理论分析,为大喷煤降焦比提供理论支持,对各种

不利因素采取适当、及时的应对措施,保持炉况的稳定顺行,持续优化主要经济技术指标。

3.1优化喷吹操作

3.1.1优化喷吹工艺,对煤粉分配器、喷吹管路,喷枪布置形式进行优化改造,提高固气比,减少了冷却介质人炉,有利于提高风口温度。

3.1.2喷煤作业区确保高炉所需喷煤量,强化喷吹操作.减少倒罐时间和煤量波动,做到均匀稳定喷吹,为稳定高炉炉况创造条件。

3.2强化原燃料管理

3.2.1优化炉料结构。主要为增加高品位的澳矿比例.减少低品位和含粉多的球团矿用量,提高人炉品位,以减少渣量,改善料柱透气性。

3.2.2烧结矿入料仓前,在上料皮带上喷洒CacI。提高烧结矿强度及降低低温还原粉化率。同时加强槽下筛分工作。控制入炉烧结矿5mm以下占比在3%以下。

3.3.3强化原料现场管理,落地矿、块矿分区域、定点堆放,杜绝混料和搀杂现象,搞好块矿的筛分和转运工作,减少粉末人炉量,为高炉稳定顺行创造条件。

3.3强化高炉操作和管理

3.3.1坚持大料批分装料制。随着煤比的增加,料柱透气性变差,中心气流变弱,边缘气流增强,采用大料批分装压制边缘气流;在高喷吹时由于CO比的大幅下降,炉内焦窗变薄,不利于气流通过,采用大料批后确保了焦窗厚度,提高了炉料透气性,稳定了气流,改善了煤气利用。随喷煤量提高,为保持合理的初始煤气流分布,以适当抑制边缘气流、发展中心气流为原则有效的规整两股气流并不一定会导致压差升高,相反会使两股气流更加合理稳定。坚持“稳定边缘,适当开放中心”的调剂原则,并使高炉的透气性保持在33左右,热负荷保持在17000 kJ·(m2·h)-1左右。

3.3.2控制合适的送风参数,保持适宜的鼓风动能。适宜鼓风动能有利于炉缸工作均匀活跃,炉况稳定顺行,取得良好的经济技术指标;使初始煤气流分布合理,提高煤气利用,有利于高炉长寿。生产实践表明,随喷煤量增加,鼓风动能逐渐增大。考虑高炉实际生产现状,全风操作时,经计算平均风口风速240ms和平均鼓风动能14000kg·s为基准值保持稳定,以保持一定的回旋区长度,保证初始煤气流合理分布。并以计算数值指导四班操作,推行标准化、科学化操作。

3.3.3建立合理的热制度:炉内操作以渣铁物理热为炉缸热量的标志。确保铁水物理热水平不低于1470℃,在出现低炉温时积极通过插焦、提焦比、减风等各项措施来确保炉温在最短的时间内回升,从而保证炉缸的工作状态均匀、活跃以及炉型的规整。炉渣碱度与炉温相匹配,严格控制铁中硫磺水平在0.020%—0.040%的水平,以确保良好的炉渣流动性,炉温水平控制在0.2%—0.4%的水平。实际效果看渣铁物理热不低,炉体温度不低。

3.3.4采取大风量、高风温操作。大风量可以满足高炉冶炼强化,利于吹透中心;采用高风温,根据相关经验热风温度每升高100℃,可使风口理论燃烧温度升高80℃,允许多喷3040kgt煤粉。高炉平均风温在1220℃,确保煤粉的充分燃烧。

3.3.5适度富氧。在大量喷吹高挥发份烟煤时,风口前理论燃烧温度下降,必须根据喷煤量的不同,配合适当的富氧量,以维持适宜的理论燃烧温度,保证煤粉在风口的燃烧率。高炉5月份风口前理论燃烧温度为2200℃以上。

3.3.6保证风口均匀喷吹。均匀喷吹煤粉,使高炉每个风口的鼓风动能保持~致,炉缸热量分配均匀,促使炉况稳定顺行和喷煤量的提高。在要求喷煤车间保证煤粉品质和均匀喷吹的前提下,要求高炉工长及配管工每小时观察风口喷煤情况2次以上,及时发现煤枪堵煤情况,并迅速处理,促进炉况的稳定。

3.3.7高顶压操作。高顶压延缓煤气流在炉内的流速,增加煤气流与矿石的接触时间,有利于提高煤气利用;同时压缩煤气体积,削弱因大喷煤导致的炉腹煤气体积增加而不利于炉况稳定的影响。在技术攻关期间,高炉在全风操作时,维持顶压在235kPa以上,提高煤气热能和化学能利用,炉顶煤气C0%质量分数最高达23%。

3.3.8加强高炉的操作管理。严格值班室的操作工艺管理,技术攻关期间制定值班室操作方针和高炉操作应急预案。针对3座热风炉风温差别较大影响炉况的情况,对热风炉送风顺序和时间进行优化,减小风温波动幅度;随着富氧率的提高冶炼强度提高,高温区下移,要求配管工降低高炉炉身中上部冷却强度,严密监控各段水温差。

4 结语

2016年上半年平均渣量在428kg/t,焦炭种类多质量不稳定的条件下通过努力利用系数达到2.55,各项指标达到历史最高,并且保证了高炉顺行稳定。高炉大喷煤降焦比工艺技术攻关取得成功,节焦降耗效果明显,主要经济技术指标得到改善。该攻关进一步增加了2500m3级钒钛矿冶炼高炉的喷煤量,降低入炉焦比,为2500m3钒钛矿冶炼高炉实现对标挖潜、降低成本,达到喷煤效益最大化开辟了一条成功的途径。


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