漏风治理是烧结最廉价的投资
来源:2016年第四届炼铁对标、节能降本及相关技术研讨会论文集|浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
漏风治理是烧结最廉价的投资刘国定 赵文龙 王 健(南阳汉冶特钢有限公司炼铁厂)摘 要:汉冶炼铁厂通过对265 m2烧结机抽风系统改造和漏风点逐一排查、治理,解决了影响烧结产量发挥、燃…
漏风治理是烧结最廉价的投资
刘国定 赵文龙 王 健
(南阳汉冶特钢有限公司炼铁厂)
摘 要:汉冶炼铁厂通过对265 m2烧结机抽风系统改造和漏风点逐一排查、治理,解决了影响烧结产量发挥、燃耗增加的根本问题。通过本次对烧结风机的更,烧结机固定滑道及润滑系统、双层卸灰阀的更换与修复,更主要的是烧结机的跑偏问题的调整等,治理和改造烧结的抽风系统,使漏风系统得到很好的治理,烧结矿的产量得到了大幅度的提高、烧结矿的燃耗、电耗明显降低,最终达到了烧结矿的综合成本降低目的。烧结机利用系数提高了0.24t/(m2·h),燃耗降低16.61kg/t,电耗降低8度/t,烧结矿成本降低26.6元/t。
关键词:抽风机系统 漏风治理 烧结成本 经济效益
一 前言
南阳汉冶特钢有限公司炼铁厂265m2烧结矿成本较高,主要原因是地方铁粉资源较少,远远不能满足生产需要,进口矿粉又受距离影响,比近海钢厂运费高出100元。虽然我们采取了根据每种物料的价位、理化指标、烧结性能,经过核算优化配矿模型,推出经济的物料配比结构,根据此物料配矿结构推算出每种物料的日消耗量,然后上报供应公司实施采购;科学经济配矿烧结的产量提高,降低了铁料成本和燃料消耗,但受多方面局限,烧结矿成本有一定的下降,但仍不很理想,为此烧结车间从多方面入手,千方百计的降低烧结矿成本,最终采取了烧结机抽风机改造,抽风系统的治理,烧结机固定滑道及润滑系统、双层卸灰阀更换,并治理长期影响烧结正常运行的烧结机的跑偏问题等,使漏风系统得到有效的治理,经过改造更换治理后烧结机利用系数提高了0.24 t/(m2·h),电耗吨矿降低到43度,燃耗吨矿降低到50kg,吨矿制造费、工资、福利等方面共吨矿降经济效益为26.6元。
二 烧结机抽风系统漏风排查治理
1 烧结机机头机尾密封装置与台车低的漏风
炼铁厂265m2烧结由于长期磨损,机头机尾原采用的柔性密封板与台车底部间距过大,使密封板不能紧贴台车底部,再加上部分台车变形塌腰严重,把密封板刮坏,使好台车经过时最大间距达35mm,造成大面积漏风。早在2012年10月份,265m2烧结利用大修,将配重式密封装置改造为全金属柔磁性密封装置,该装置采用了密封板与箱体精巧的无漏风连接结构,利用磁力柔性体的良好弹性和磁阻力矩,使密封板始终紧紧的压向台车底部,始终保持良好的密封。并对部分台车梁变形的台车下线停用,确保柔磁性密封装置的使用效果。
2 烧结机跑偏、起拱
由于安装烧结机时没有按照要求标准,致使安装后有些支架、螺丝没有按要求安装,造成烧结机投产后经常跑偏、卡星轮、掉道、起拱,跑偏造成漏风,烧结机台车车体间的漏风,主要是烧结机整体跑偏造成台车车体间出现缝隙,台车车体受热应力变形使台车车体排列不紧凑造成漏风,烧结台车受温度、机尾摆架和推理与摩擦力的作用形成台车起拱造成漏风;在大修期间,对烧结机进行整体检查,发现烧结机跑偏的原因主要是轨道(特别是弯轨)变形严重,头部星轮和尾部星轮齿板磨损严重,台车滚套磨损严重;检修中,针对烧结机跑偏问题对轨道进行更换后,并对其进行调整、加固,增加支撑、与齿板的位置、对烧结机头、尾轮中心进行找正并进行定位,然后对齿板进行更换组装,使齿板与星轮的配合到位,并保证安装的精度及齿板的位置精度要求,台车滚套更换后,保证与星轮齿板的配合精度,另外对弯轨安装后进行了淬火处理,延迟其使用寿命;同时在烧结机机尾下弯道前3米处添加了防起拱器, 通过烧结机跑偏检查及治理,台车起拱现象基本杜绝,目前烧结矿机漏风率明显下降。
3 双层卸灰阀的漏风。
采用双层卸灰阀放灰,由于双层卸灰阀本身的结构和放料时料流的冲刷,造成双层卸灰阀密封不严或部分点磨烂导致漏风,由于漏风烟道内形成的负压,造成大烟道内的烧结矿碎料在正常生产时放下来极少,只能在检修时才能把积料大量放出,不但造成环境污染和增加倒运费用,同时使岗位工劳动强度增加。烧结利用每次停机时间对双层卸灰阀进行了焊补、更换,并在下料口安装插板伐,并要求相关岗位工严格遵守定时定点卸料,并保证降尘仓内有一定的积料,一般积料控制在30公分左右,杜绝一次性放空,最大限度减少双层卸灰阀的漏风。
4 主抽风机改造,增大风量:
265烧结主抽风机风量为两台12000风机,由于风量较低烧结生产时负压基本上在11—13kpa,烧结机布料厚度基本在720—740mm,影响了烧结的产量的发挥;通过2012年10月大修将主抽风机改造为两台14500风机,改造后负压保证在13—14kpa ,料层提高到730-760mm,使烧结机每平方烧结面积风量每分钟提高18.86m3,烧结每分钟风量增加5000m3,为烧结达产提供保障。
三 改造费用与生产情况的分析
通过对烧结漏粉系统查找及治理,烧结车间产质量有着明显的提高,特别是燃耗在同一料堆使用下降低了16 Kg/吨矿,产量提高了1495吨/天,烧结机的利用系数由原 1.25倍,提高到 1.49倍,提高了 0.24倍;使得烧结吨矿成本由原1086.2元降低到 1059.6元,降低了26.6元。
具体参数如下:
3.1烧结车间在2012年10月15日烧结进行大修,在大修前烧结使用的是39#料堆,烧结日产量为7785吨,烧结利用系数为1.25倍;烧结大修后在同料堆情况下产量达到9279吨,利用系数达到1.49倍;由于烧结产量提高烧结的制造费用、电耗等有不同程度的降低,如下表:
项目 | 大修前 | 大修后 | 对比 | 吨矿成本影响(元) |
日产量(吨) | 7785 | 9279 | 1495 | / |
吨矿电耗(℃) | 51.58 | 43 | 8 | 4.08 |
吨矿制造费用(含工资、水、设备折旧、备件消耗)元 | 13.6 | 11.41 | 2.19 | 2.19 |
3.2由于烧结对漏风治理和风机改造,烧结高返、自返比例和烧结吨矿燃耗有着大幅度的降低,见下表:
项目 | 检修前 | 检修后 | 对比 | 吨矿成本影响(元) |
高返 | 20% | 14% | 6% | / |
自返 | 17% | 13% | 4% | / |
燃耗(Kg/吨矿) | 68.81 | 52.2 | 16.61 | 20.33 |
3.3烧结改造费用:
项目 | 购机价含安装费(万元) |
风机 | 796 |
安装及调试 | 150 |
起拱器 | 12 |
合计 | 958 |
通过以上数据可以看出,烧结及漏风系统治理和改造后烧结矿日产量有着较大幅度的提升,烧结矿成本每吨降了26.6元,改造费用共958万元。
四 结论
1、吨矿降本26.6元,以实际月生产烧结矿195000吨,月可创效518.7万元,不足2月即可收回改造成本。
2、降低烧结机的漏风,对增产节能提高烧结矿产、质量,降低生产成本,提高经济效益具有非常重要的现实意义。
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