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指标

大高炉长期检修后开炉快速达产实践

来源:2016年第四届炼铁对标、节能降本及相关技术研讨会论文集|浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

大高炉长期检修后开炉快速达产实践代维1 朱建秋1 赵静2 赵立新1(1河钢集团承钢公司 河北省钒钛工程技术研究中心 2唐山科技职业技术学院)摘要:系统总结大高炉开炉达产的实践经验,通过…

大高炉长期检修后开炉快速达产实践

代维1  朱建秋1 赵静2  赵立新1

1河钢集团承钢公司 河北省钒钛工程技术研究中心  2唐山科技职业技术学院)

摘要:系统总结大高炉开炉达产的实践经验,通过调整优化开炉料和开炉操作制度,实现了顺利开炉、快速达产的目标,开炉第4天利用系数达到2.19t(m3·d)以上,达到了正常生产水平。

关键词:高炉 开炉 达产

1 前言

炼铁部某高炉从20159月停炉降料面至风口带,更换破损的铜冷却壁,更换气密箱和布料溜槽,更换十字测温装置,炉内重新喷涂造衬20159300:40分,点火送风、10317:00全风,103实现达产目标,当日产铁5477.54吨,本次开炉达产用时4天,实现了顺利快速达产的目标。

2 开炉前准备

2.1送风前准备工作

2.1.1  风、铁口处理:

1)送风装置上严,空压风或氮气等动力介质恢复输送后,各风口试压,发现跑风及时处理。                                      

2)炉前用铁锹、大锤、氧气管、氧气带、倒耙、水管、拆卸风口工具、沙子、炮泥等资材齐全。

3)各主沟、渣铁沟浇注、捣打、烘烤完毕,用于开炉出铁的大沟先捣打成非储铁式大沟,捣打料厚度根据实际情况而定,两侧及下渣沟用河沙铺好。

2.1.2  试车

风、水、电、气动力介质供给试车正常;高炉各系统及设备正常;

2.1.3  物料准备充足。

2.2开炉装料


说明:

1)炉缸中加入80t焦炭烘炉,按燃烧40%计算,炉缸还剩50t焦炭。

2) 送风点火料线为5.0m

3) 风口带集中加入60m3木柴,风口带以上的净焦未加木柴。

4)全炉铁量:351.67 t;全炉焦比:3.48 t/t

2.2实际装料制度

第一段

批数

角度(圈数)

料线(m)

1

αJ (2,16)

第二段

17

αJ(3,8)(2,7)

17.2

第三段

41

αj(5,3)(4,2)(3,2)(2,2)

αK(4,3)(3,5)(2,2)

10.8

随料线变浅每1,同扩1度角

第三段

αj(8,3)(7,3)(6,3)(5,2)(4,2)(3,2)

αK(7,1)(6,3)(5,4)(4,2)

5.0

料线正常后料制

αj(10,3)(9,3)(8,3)(7,2)(6,2)(5,2)

αK(9,1)(8,3)(7,4)(6,2)

1.6

3 点火送风及送风初期的操作实绩

3.1 风口布局

送风风口8个,面积0.0904m2。所开风口在2#4#铁口上方,分布图如下:


3.2 实际送风点火操作

送风

风量

热风压力

风温

顶压

富氧

风口个数

送风

面积

风速(标)

鼓风

动能

矿批

燃料比

备注

m3/min

KPa

KPa

m3/h

m2

m/s

Kg.m/s

t

Kg/t

0:40

927

40

650

0

0

8

0.0904

171

20612

56

707

1小时

982

50

732

4

0

8

0.0904

181

26844

56

707

风口全亮

5.2小时

1325

103

790

7

0

8

0.904

181

20711

56

707

引煤气

6小时

1600

146

824

35

0

10

0.1130

234

25912

56

707

捅开20#、4#风口

8小时

2350

224

902

112

0

12

0.1356

287

31686

56

707

捅开19#、29#风口

10小时

2550

235

958

133

0

14

0.1583

273

25797

56

707

捅开5#14#风口

12小时

2550

235

974

131

0

16

0.1809

227

16550

56

707

捅开6#,13#

30小时

1303

287

1099

137

0

10

0.1130

251

9080

56

658

5:16崩料3#、17#、18#、19#糊死

32小时

1586

262

1132

138

0

13

0.1470

176

8528

56

658

捅开2#、3#、4#风口

48小时

3300

348

1125

191

0

21

0.2374

269

12600

60

543

捅开7#、8#、26#、27#、28#风口

76小时

3800

355

1082

206

0

23

0.2599

242

12787

60

504

捅开22#、24#风口

81小时

休风4小时处理风口

87小时

3500

293

1094

176

0

22

0.2488

216

11989

68

495

复风堵1#5#7#10# 16#20#22#24#风口

93小时

4791

389

1107

236

2251

30

0.3391

236

10488

70

500

陆续捅开8个风口

95小时

4947

387

1152

238

4000

30

0.3391

243

12273

70

500

正常风量,煤比120

3.3 高炉炉况

9300:40分送风,高炉2个铁口进行空吹,1:20分风口见亮,1:30分风口全亮,送风初期风量上升较快,动能迅速升高至20000kgm/s以上,4:25风口6#24#吹开,高炉休风重新堵6#24#风口。4#铁口8:15见渣,出渣30min,估计出渣量5t,来风后堵口。2#铁口8:45见渣后堵口,再开口只有风不见渣铁。白班4#铁口出铁3炉,物理热1400,渣铁粘稠,捅开6个风口,吹开613号两个风口,风量加到2500m3/min第三炉15:50堵口后,炮头和马蹄下部被渣铁粘连,退不回来,处理时间8小时,高炉双场均不能出铁,高炉炉内憋压,风口上渣,高炉内憋渣铁量逐步上升,透气性大幅下滑,炉内减风至1500 m3/min控制。

1014#铁口处理完粘炮后于0:30出铁,铁流正常,见渣后很快来风,凉渣出不来,高炉6个风口被凉渣铁糊死,风量继续萎缩,高炉料动逐渐变慢,4:00高炉料尺停止,有悬料征兆,4:35高炉4#铁口第二炉出铁,45分钟见渣后,出渣35分钟,出渣量80吨,高炉透气性缓解。2#铁在6:55第二次放炮炸铁口后来铁,出铁1小时,出铁100吨,出渣110吨,高炉透气性缓解,捅开糊死的2#3#4#风口,逐步恢复风量,捅开5个风口,风量控制在3300 m3/min2#铁口7:55堵口后,再开铁口,又出不来渣铁,只见风,高炉,风量控制在3300 m3/min。,2#铁口,4#铁口单场出铁5炉,炉温[si+ti]3.0%以上,物理热1440

102高炉风量维持夜班在3300m3/min左右,前期[si+ti]3%左右,铁水测温1440左右,4#铁口出铁状态正常,后期[si+ti]1.5%左右,物理热1490左右,5:00使用加湿鼓风15g/ m32#铁口由于长期烧铁口,孔道比较大,7:40左右开来后,10多分钟见渣,随即来风,喷焦炭,跑大流,西场炉台都是炉渣,减风堵口,渣铁下地,白班4#铁口单场出铁。西场处理2#铁口和清理炉台,下午15:00减风出铁,高炉风量控制在2200m3/min,出铁正常堵口后,恢复风量并逐步加风到3700 m3/min,捅开24#风口。16:00开始喷煤5/小时,煤比50kg/t

103夜班多次组织捅风口捅不开,风口维持在23个,高炉加风到3800 m3/min,于9:00休风4小时处理7个捅不开的风口,14:00复风虚堵1#5#7#10#16#20#22#24#风口送风,复风后风量恢复较快,22:00捅开1#16#风口,30个风口送风,23:00加风到4800 m3/min正常水平,负荷加到4.32,煤比在120kg/t

3.4 出渣铁及降炉温过程

1)高炉初期渣铁碱度高,初期炉缸热量较低,随净焦下达热量逐步上升,高炉正常出铁前。高炉降炉温较快,经过19炉铁恢复正常。


2)前5炉炉渣成分分析

CaO

MgO

SiO2

Al2O3

TiO2

V2O5

TFe

S

R2

32.57

9.66

30.37

14.4

4.83

0.056

1.4

1.01

1.07

37.13

10.8

28.15

15.8

3.12

0.028

0.64

1.37

1.32

34.51

10.21

29.13

13.44

6.09

0.073

1

0.92

1.18

33.68

10.62

30.11

13.76

6.45

0.125

1.26

0.84

1.12

36.38

9.94

30.57

12.93

6.16

0.085

0.41

0.89

1.19

可以看出高炉前期碱度控制在炉温3.0%左右时碱度为1.32,其他时间碱度控制较为合理。

3.5  装料制度和炉内气流情况

1)送风达产过程布料角度变化

 

日期

批数

料制



10月1日

1批

αk(9,1)(8,3)(7,4)(6,2)


αj(10,3)(9,3)(8,3)(7,2)(6,2)(5,2)


10月3日

38批

αk(10,1)(9,2)(8,3)(7,3)(6,2)


αj(10,3)(9,3)(8,3)(7,2)(6,2)(5,2)


57批

αk(10,2)(9,2)(8,3)(7,3)(6,2)


αj(10,3)(9,3)(8,3)(7,2)(6,2)(5,2)


布料角度采用疏松边缘的装料制度,随着高炉风量的恢复,逐步加重边缘,高炉气流稳定,未出现大的崩料和管道现象。

2)热负荷和阀座温度


由图可以看出,高炉热负荷随着加风和净焦烧完,热负荷稳定在6000-8000之间,阀座温度逐步升高,稳定在100左右,气流分布较为合理。

4  结语

此次高炉开炉由于风口吹开和风口捅不开休风两次,但在开炉达产过程中炉内没有出现大的崩料和悬料等失常现象,从送风到达产用时4天。本次开炉基本顺利,总结主要有以下成功和不足之处:

4.1 优点:

1)本次开炉风口带、炉腹下部装入60m3木柴,炉腹中下部的木柴较焦炭的孔隙度大,使煤气流在送风初期快速找到煤气通道,为料线自由活动提供条件,加快了送风进程。

2)采用全普矿配加萤石开炉,送风后虽炉温较高,但渣铁流动性良好,降低了炉前的工作强度,保证了渣铁能够及时排放,这是本次开炉顺利的保障。

3)本次喷涂料采用半干法喷涂,喷涂料中加入速凝剂,高炉喷涂质量优良,开炉后壁面温度稳定,炉型规则,高炉顺行程度大为改善。

4.2不足之处:

1)由于烘炉且时间短,开炉后高炉风口向外流水,高炉前期炉温低,渣铁粘稠流动性差,西场2#铁口内部被凉渣铁凝死不能出渣铁,高炉单场出铁时间长,造成高炉加风速度。

2)送风过程中风口捅不开休风4小时处理风口,影响恢复8小时,造成高炉未按计划达产。
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