石钢0号高炉炉役后期操作实践
来源:2016年第四届炼铁对标、节能降本及相关技术研讨会论文集|浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
石钢0号高炉炉役后期操作实践李斌任艳军(河北钢铁集团 石钢公司,河北 石家庄 050031) 摘要 石钢0号高炉炉役寿命已近9年,单位炉容产铁量达11500t/m3。通过采取强化管理、加强高炉操作…
石钢0号高炉炉役后期操作实践
李斌任艳军
(河北钢铁集团 石钢公司,河北 石家庄 050031)
摘要 石钢0号高炉炉役寿命已近9年,单位炉容产铁量达11500t/m3。通过采取强化管理、加强高炉操作、进行炉体维护等一系列措施,确保了高炉炉役后期安全生产。
关键词 后期 管理 安全 措施
1 前言
石家庄钢铁有限责任公司0号高炉采用WZ—C串罐式无钟炉顶;软水密闭循环系统;于2003年6月29日开炉。随着炉役的延长,冶强不断提高,造成设备老化、冷却壁的破损、砖衬的脱落,炉喉钢砖变形,造成炉型不规则,操作难度加大,炉况开始不断恶化,各项技术经济指标急速下滑。于2010年4月被迫停产小修,更换部分冷却壁,修复炉型。2011年自4月19日铁口两侧冷却壁热流强度首次达到10000kcal/m2·h,5月16日开始突破12000kcal/m2·h的警戒值,6月27日突破14000kcal/m2·h的事故值,严重威胁高炉安全稳定生产,考虑到整个公司的生产平衡,于8月年修对炉缸和炉腰以上进行造衬处理。针对高炉后期操作,我们采取了一系列安全生产措施,一方面制定了炉役后期操作方针和考核措施,另一方面加强炉役后期的炉体维护和设备管理,实现了炉役后期的安全生产;截止2012年6月份单位炉容产铁量达11500t/m3,创石钢历史及全国中小高炉最好水平。
2 优化高炉操作制度
2.1 送风制度选择
炉役后期边缘煤气流容易发展,常常造成冷却壁损坏、炉皮开裂等事故。生产实践表明,通过缩小风口面积、加长风口;有利于提高风速,在结合上部调节作用对稳定边缘气流,减缓冷却壁损坏,维持合理的操作炉型是有效的。0号高炉及时调整风口布局,缩小风口进风面积,风口面积由0.1400m2逐步缩小至0.1356m2,同时风口的长度由310mm逐步调整为340mm(如表1);有效降低了边缘热流强度,有利于炉墙形成保护性渣皮。根据局部冷却壁水温差偏高,临时堵所在附近风口,降低了冶炼强度,取得良好的效果。
表1 石钢0号高炉风口布局
风口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 风口面积 |
调整前 | 110 | 115 | 115 | 110 | 115 | 115 | 115 | 110 | 115 | 110 | 110 | 115 | 115 | 110 | 0.1400 |
340 | 310 | 310 | 340 | 310 | 310 | 310 | 340 | 310 | 310 | 340 | 310 | 310 | 340 | ||
调整后 | 110 | 110 | 115 | 110 | 110 | 110 | 115 | 110 | 110 | 110 | 110 | 115 | 110 | 110 | 0.1356 |
340 | 340 | 340 | 310 | 340 | 340 | 310 | 340 | 340 | 340 | 340 | 310 | 340 | 340 |
备注:根据炉缸冷却壁水温差急剧升高,采取临时堵附近方向风口,风口面积缩小至0.1256m2
另外,适当地增加风量操作,对于高炉后期的操作是一种大胆的突破,我们并未受囿于传统的护炉理念。使用全风温操作,富氧喷煤等措施,提高风口理论燃烧温度,节能降耗,提高煤比,0号高炉煤比维持在165㎏/t。
2.2 装料制度调整
炉役后期为避免煤气流对炉墙的侵蚀破坏,0号高炉初步采取了抑制边缘开通中心的操作思路,以求稳定的煤气流。但实际效果与预想差别大,在加上石钢原燃料本身较差,波动大;出现越抑制边缘,局部气流越难稳定,出现炉况难行,稳定性变差;分析原因主要是长风口增加后,虽然减缓了煤气流对炉墙的侵蚀,但风口前端循环区向炉缸中心移动,有利于吹透中心,边缘气流不稳定;因此0号高炉操作者及时转变思路,从上部调剂入手,改抑制为疏导,对操作参数做了大量的调整。在布料制度上不断探索实践;采取矿、焦布料角度同收同扬,同时往内移1~2°,由布料矩阵C363332302282262 O363343313282调整为C353322292262232O352323293263或C343312282252222 O342313283253,保证炉料在炉喉直径方向上,形成稳定的矿焦平台,提高煤气利用,既开放了中心,又抑制了边缘。
稳定矿批,目前矿批维持在16.0t,料线1222mm,矿批调整范围定为(16±0.3)t/批,非特殊情况下尽量不要超0.3t的调整幅度,避免人为因素引起炉况之波动甚至失常,破坏操作炉型的稳定。考虑到原燃料本身较差,且不稳定,矿批不宜太大,可以增减焦丁量调焦炭负荷,避免小矿批压不住煤气流,大矿批不适应质量差的炉料;另外,稳定矿批也有利于煤气流稳定。
2.3 稳定热制度和合理的造渣制度。
没有稳定的热制度和合理的造渣制度,渣铁成分不稳定及流动性就不好,使料柱的透气性、透液性变差,炉况顺行难以保证,影响炉型的维护,导致煤气流分布紊乱,使冷却壁损坏。为了保证渣铁物理热充沛、流动性及脱硫能力;0号高炉采取了以下有效措施:①稳定热制度;炉温波动过大不仅引起风量的波动,不利于炉况的稳定顺行,而且造成软熔带位置的变化,导致渣皮容易脱落,不利于后期炉型的维护。因此,在日常操作过程中注重炉温的控制,规定生铁含[Si]控制范围在0.45~0.60%,保证铁水温度不低于1460℃,并严格四班统一操作,确保一定的生铁含[Si]稳定率;严禁长期下限炉温操作,(连续3炉炉温低于下限时要有提炉温措施)②合适的炉渣碱度;炉渣碱度控制在1.15±0.5,生铁含[S]控制在0.030%以内。偏离此范围应及时调整R2,为了确保炉渣流动性,渣中(MgO)含量控制9.0~10.0%;造渣制度随炉况的需要随时进行调整,既保证了生铁质量又有利于形成稳定的渣皮,保护炉衬,延长高炉寿命。
3 加强炉体维护和冷却系统管理
3.1 炉体维护修整炉型,人工造衬
随着冶强的提高,炉役的延长、设备的老化、冷却壁出现破损、砖衬的脱落,炉喉钢砖变形,严重影响高炉稳定顺行。为此2010年4月份利用年修机会更换了更换了炉腰,炉身一、二层冷却壁及炉喉钢砖;炉腰以上重新砌砖恢复炉型。2011年自4月19日铁口两侧冷却壁热流强度逐步升高;考虑到整个公司的生产平衡;为了确保炉役后期安全生产,制定了一系列安全生产措施,并利用8月份年修机会,焊补炉底开裂炉皮,炉腰以上喷涂造衬修复炉型,铁口至风口炉缸区域采取浇筑造衬,修整炉缸;因铁口区域炉墙侵蚀严重及两侧热流强度偏高,对铁口和渣口比其它部位浇筑突出150~200mm,来加厚铁口区域炉衬,减缓铁口区域侵蚀,延长炉缸寿命。
3.2加钛球护炉
2011年8月份炉缸浇筑造衬铁口两侧热流强度得到控制,基本稳定在8000~10000kcal/m2·h。通过几个月运行,2012年1月份中旬开始铁口两侧冷却壁热流强度开始超过10000kcal/m2·h;炉缸二层局部冷却壁热流强度于3月份也开始升高;尤其4号和15号冷却壁超过10000kcal/m2·h。为了炉役后期安全生产3月25日采取配吃钛球护炉,钛球加入量控制在30~40㎏/t,控制生铁含[Si]0.45~0.60%,控制铁水含[Ti]在0.100%以上,碱度中上限控制R2=1.15±0.5,物理热稳定在1460℃以上,以此来保证在高温强还原性气氛中,钛球中的TiO2转化为TiC、TiN及Ti(C,N)等高熔点物质,沉积在炉底炉缸部位形成难熔的护炉层,延长高炉寿命。TiC、TiN及固熔体生成后,易在低温下“结厚”,粘附在受侵蚀部位而起到护炉作用。因此,高炉操作必须适当控制生铁含[Si],以促进[Ti]的还原,又不至于造成渣铁过分粘稠,破坏炉况顺行。铁口两侧热流强度稳定在9000~11000kcal/m2·h,炉缸二层4号和15号冷却壁热流强度降至8000kcal/m2·h以下。在0号高炉工作者的努力下,护炉期间各班严格按护炉期间操作规定执行,炉况顺行稳定,取得了护炉和顺行的双重效果,成功地减缓了炉缸、炉底的进一步侵蚀。
3.3冷却系统管理,严格控制水温差、热流强度在安全值以内,制定相应的应急措施
加强冷却设备的检查、管理,增加巡检次数,建立关键部位和薄弱环节重点监测检查记录本(冷却壁漏水情况,炉壳情况,炉缸、炉底水温差,凸台温度等情况)。检查内容:炉皮开裂情况,有无冒气现象,炉皮温度变化情况等。并记录重点部位的冷却水温差,一旦发现异常高温或出现烧穿征兆,立即进行减风或休风,果断处理,防止事故扩大化。
强化冷却,确保高炉冷却设备寿命;提高软水系统水量1550~1650m3/h,增加冷却效果。2010年年修时,更换了炉腰,炉身一、二层冷却壁,根据凸台的侵蚀情况,把炉腰、炉身凸台冷却,由软水系统改为工业水,一方面加强了冷却,利于渣皮形成,保护冷却壁;另一方面便于检漏。由于铁口两侧冷却壁热流强度逐步升高,为了确保铁口安全,改造铁口两侧冷却壁1号和28号及相邻2号和27号进出水管路。另外增加高压冷却设备,采用高压水单路冷却,两侧冷却壁分别为一个进水,两个出水,增加冷却效果,水压1.8MPa。通过强化冷却及铁口的维护,铁口两侧1号和28号冷却壁热流强度得到有效控制,其热流强度稳定在9000~11000kcal/m2·h;2号和27号冷却壁热流强度稳定在4000~6000kcal/m2·h;确保炉役后期铁口区域的安全。同时在炉缸二层冷却壁及炉皮上安装在线自动测温设备,24小时监测温度和热流变化趋势,与人工测量相结合,根据水温差变化趋势采取有效措施。加强水质、水温管理,防止冷却壁水管结垢而降低冷却强度。软水进水温度小于50℃,水温差控制3~5℃;高于50℃要补加新水或开启冷却系统对软水进行降温。
4 细化管理,提升管理水平
高炉操作讲究“四分原料、三分操作、三分管理”,做好管理工作是优化炉役后期操作、实现炉况稳定顺行的十分重要的方面,在炉役后期管理中我们主要做好以下几方面的工作。
4.1 加强对入炉原燃料的管理
(1)控制炉料的筛分效果,在满足高炉生产需要的前提下,延长筛分时间;焦炭仓控制30.0t/h左右,烧结矿闭锁器开度控制120.0t/h左右,球团矿控制60.0t/h左右。
(2)及时清理振筛,尤其是入炉生料(块矿),防止筛眼堵死,影响筛分效果。
(3)要求卷扬工准确掌握各个振筛的筛分效果,不合格炉料定仓入炉。
(4)各种炉料合理搭配,尽量均匀,减少每批炉料中各种炉料的偏析,熔剂严禁放在第一车。
4.2 加强关键岗位人员管理
针对关键岗位--高炉操作者工长的管理,主要采取了以下措施:
(1)坚持炉况稳定顺行的指导思想,严格执行高炉炉役后期的操作规定,细化管理,随时了解水温差、炉皮温度、热流强度等的异常变化,发现问题果断采取措施,保证炉役后期的生产安全。通过不断的学习、培训,提高工长处理应急事故能力。
(2)及时掌握原燃料质量的变化,每班看料三次,做到心中有数,遇有变化时,要及时与相关岗位人员沟通,做好记录,采取相应措施,减少炉况波动。
(3)注意各种数据信息的搜集、传递,以求得对实际操作的数据支持;调整炉况易早动、少动、争取主动。
(4)完善细化各项操作标准,及时对工长的操作进行点评,指出工作中存在的问题,使其不断加以改进。做好关键岗位人员的定期培训工作,便于提高操作技能和工作质量。
4.3 加强炉前管理
高炉生产进入后期,加强炉前的工作是维护高炉后期稳定顺行,保证高炉后期安全生产的重要手段。0号高炉重点抓好炉前管理工作,加强铁口维护,维持铁口足够的深度,提高炉前工操作水平,做好泥套,杜绝跑泥。稳定炮泥质量,加强液压泥炮的点检和维护,防止因液压炮故障造成浅铁口和堵不上口,严禁潮铁口出铁和闷炮。要求开铁口时,副工长必须在场观察,测量深度并准确记录,作为考核铁口质量的依据。经常对炉前工人安全教育,每周进行一次高温液相事故应急演练,提高对炉缸烧穿应急事故的处理能力,确保各岗位人员熟练掌握各紧急情况处理方法。
4.4加强设备管理
设备是高炉运行的保障,设备管理是炉役后期高炉操作、炉况稳定顺行又一重要方面,我们主要采取了以下措施:
(1)每个岗位制定严格的定人包机制度。
(2)加强班中设备点检,每班至少两次,重点设备不少于三次。及时发现设备隐患,及时处理,降低设备事故休、慢风率。
(3)及时完整填写记录、设备点检台帐的相关内容,总结各种设备的平均使用寿命,便于利用计划检修及时更换;做好备品、备件的管理,减少设备的带病作业现象。
5 结语
(1)炉役后期注意保持煤气流的稳定及控制,以适当抑制边缘、发展中心为主导思想;调整各项操作制度,稳定炉况顺行。
(2)炉役后期应加强设备点检和维护,加强薄弱环节监测力度,牢固树立护炉意识,提高管理水平,提高处理事故应急能力。
(3)密切关注水温差、热流强度变化,发现异常果断采取有效措施并及时汇报。
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