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石钢0号高炉炉役后期操作实践

来源:2016年第四届炼铁对标、节能降本及相关技术研讨会论文集|浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

石钢0号高炉炉役后期操作实践李斌任艳军(河北钢铁集团 石钢公司,河北 石家庄 050031) 摘要 石钢0号高炉炉役寿命已近9年,单位炉容产铁量达11500t/m3。通过采取强化管理、加强高炉操作…

石钢0号高炉炉役后期操作实践

李斌任艳军

(河北钢铁集团 石钢公司,河北 石家庄 050031)

摘要 石钢0号高炉炉役寿命已近9年,单位炉容产铁量达11500t/m3。通过采取强化管理、加强高炉操作、进行炉体维护等一系列措施,确保了高炉炉役后期安全生产。

关键词 后期 管理 安全 措施

1 前言

石家庄钢铁有限责任公司0号高炉采用WZ—C串罐式无钟炉顶;软水密闭循环系统;于2003年6月29日开炉。随着炉役的延长,冶强不断提高,造成设备老化、冷却壁的破损、砖衬的脱落,炉喉钢砖变形,造成炉型不规则,操作难度加大,炉况开始不断恶化,各项技术经济指标急速下滑。于2010年4月被迫停产小修,更换部分冷却壁,修复炉型。2011年自4月19日铁口两侧冷却壁热流强度首次达到10000kcal/m2·h,5月16日开始突破12000kcal/m2·h的警戒值,6月27日突破14000kcal/m2·h的事故值,严重威胁高炉安全稳定生产,考虑到整个公司的生产平衡,于8月年修对炉缸和炉腰以上进行造衬处理。针对高炉后期操作,我们采取了一系列安全生产措施,一方面制定了炉役后期操作方针和考核措施,另一方面加强炉役后期的炉体维护和设备管理,实现了炉役后期的安全生产;截止2012年6月份单位炉容产铁量达11500t/m3,创石钢历史及全国中小高炉最好水平。

2 优化高炉操作制度

2.1 送风制度选择

炉役后期边缘煤气流容易发展,常常造成冷却壁损坏、炉皮开裂等事故。生产实践表明,通过缩小风口面积、加长风口;有利于提高风速,在结合上部调节作用对稳定边缘气流,减缓冷却壁损坏,维持合理的操作炉型是有效的。0号高炉及时调整风口布局,缩小风口进风面积,风口面积由0.1400m2逐步缩小至0.1356m2,同时风口的长度由310mm逐步调整为340mm(如表1);有效降低了边缘热流强度,有利于炉墙形成保护性渣皮。根据局部冷却壁水温差偏高,临时堵所在附近风口,降低了冶炼强度,取得良好的效果。

表1 石钢0号高炉风口布局


风口

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

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风口面积

调整前

110

115

115

110

115

115

115

110

115

110

110

115

115

110

0.1400

340

310

310

340

310

310

310

340

310

310

340

310

310

340

调整后

110

110

115

110

110

110

115

110

110

110

110

115

110

110

0.1356

340

340

340

310

340

340

310

340

340

340

340

310

340

340

备注:根据炉缸冷却壁水温差急剧升高,采取临时堵附近方向风口,风口面积缩小至0.1256m2

另外,适当地增加风量操作,对于高炉后期的操作是一种大胆的突破,我们并未受囿于传统的护炉理念。使用全风温操作,富氧喷煤等措施,提高风口理论燃烧温度,节能降耗,提高煤比,0号高炉煤比维持在165㎏/t。

2.2 装料制度调整

炉役后期为避免煤气流对炉墙的侵蚀破坏,0号高炉初步采取了抑制边缘开通中心的操作思路,以求稳定的煤气流。但实际效果与预想差别大,在加上石钢原燃料本身较差,波动大;出现越抑制边缘,局部气流越难稳定,出现炉况难行,稳定性变差;分析原因主要是长风口增加后,虽然减缓了煤气流对炉墙的侵蚀,但风口前端循环区向炉缸中心移动,有利于吹透中心,边缘气流不稳定;因此0号高炉操作者及时转变思路,从上部调剂入手,改抑制为疏导,对操作参数做了大量的调整。在布料制度上不断探索实践;采取矿、焦布料角度同收同扬,同时往内移1~2°,由布料矩阵C363332302282262 O363343313282调整为C353322292262232O352323293263或C343312282252222 O342313283253,保证炉料在炉喉直径方向上,形成稳定的矿焦平台,提高煤气利用,既开放了中心,又抑制了边缘。

稳定矿批,目前矿批维持在16.0t,料线1222mm,矿批调整范围定为(16±0.3)t/批,非特殊情况下尽量不要超0.3t的调整幅度,避免人为因素引起炉况之波动甚至失常,破坏操作炉型的稳定。考虑到原燃料本身较差,且不稳定,矿批不宜太大,可以增减焦丁量调焦炭负荷,避免小矿批压不住煤气流,大矿批不适应质量差的炉料;另外,稳定矿批也有利于煤气流稳定。

2.3 稳定热制度和合理的造渣制度。

没有稳定的热制度和合理的造渣制度,渣铁成分不稳定及流动性就不好,使料柱的透气性、透液性变差,炉况顺行难以保证,影响炉型的维护,导致煤气流分布紊乱,使冷却壁损坏。为了保证渣铁物理热充沛、流动性及脱硫能力;0号高炉采取了以下有效措施:①稳定热制度;炉温波动过大不仅引起风量的波动,不利于炉况的稳定顺行,而且造成软熔带位置的变化,导致渣皮容易脱落,不利于后期炉型的维护。因此,在日常操作过程中注重炉温的控制,规定生铁含[Si]控制范围在0.45~0.60%,保证铁水温度不低于1460℃,并严格四班统一操作,确保一定的生铁含[Si]稳定率;严禁长期下限炉温操作,(连续3炉炉温低于下限时要有提炉温措施)②合适的炉渣碱度;炉渣碱度控制在1.15±0.5,生铁含[S]控制在0.030%以内。偏离此范围应及时调整R2,为了确保炉渣流动性,渣中(MgO)含量控制9.0~10.0%;造渣制度随炉况的需要随时进行调整,既保证了生铁质量又有利于形成稳定的渣皮,保护炉衬,延长高炉寿命。

3 加强炉体维护和冷却系统管理

3.1 炉体维护修整炉型,人工造衬

随着冶强的提高,炉役的延长、设备的老化、冷却壁出现破损、砖衬的脱落,炉喉钢砖变形,严重影响高炉稳定顺行。为此2010年4月份利用年修机会更换了更换了炉腰,炉身一、二层冷却壁及炉喉钢砖;炉腰以上重新砌砖恢复炉型。2011年自4月19日铁口两侧冷却壁热流强度逐步升高;考虑到整个公司的生产平衡;为了确保炉役后期安全生产,制定了一系列安全生产措施,并利用8月份年修机会,焊补炉底开裂炉皮,炉腰以上喷涂造衬修复炉型,铁口至风口炉缸区域采取浇筑造衬,修整炉缸;因铁口区域炉墙侵蚀严重及两侧热流强度偏高,对铁口和渣口比其它部位浇筑突出150~200mm,来加厚铁口区域炉衬,减缓铁口区域侵蚀,延长炉缸寿命。

3.2加钛球护炉

2011年8月份炉缸浇筑造衬铁口两侧热流强度得到控制,基本稳定在8000~10000kcal/m2·h。通过几个月运行,2012年1月份中旬开始铁口两侧冷却壁热流强度开始超过10000kcal/m2·h;炉缸二层局部冷却壁热流强度于3月份也开始升高;尤其4号和15号冷却壁超过10000kcal/m2·h。为了炉役后期安全生产3月25日采取配吃钛球护炉,钛球加入量控制在30~40㎏/t,控制生铁含[Si]0.45~0.60%,控制铁水含[Ti]在0.100%以上,碱度中上限控制R2=1.15±0.5,物理热稳定在1460℃以上,以此来保证在高温强还原性气氛中,钛球中的TiO2转化为TiC、TiN及Ti(C,N)等高熔点物质,沉积在炉底炉缸部位形成难熔的护炉层,延长高炉寿命。TiC、TiN及固熔体生成后,易在低温下“结厚”,粘附在受侵蚀部位而起到护炉作用。因此,高炉操作必须适当控制生铁含[Si],以促进[Ti]的还原,又不至于造成渣铁过分粘稠,破坏炉况顺行。铁口两侧热流强度稳定在9000~11000kcal/m2·h,炉缸二层4号和15号冷却壁热流强度降至8000kcal/m2·h以下。在0号高炉工作者的努力下,护炉期间各班严格按护炉期间操作规定执行,炉况顺行稳定,取得了护炉和顺行的双重效果,成功地减缓了炉缸、炉底的进一步侵蚀。

3.3冷却系统管理,严格控制水温差、热流强度在安全值以内,制定相应的应急措施

加强冷却设备的检查、管理,增加巡检次数,建立关键部位和薄弱环节重点监测检查记录本(冷却壁漏水情况,炉壳情况,炉缸、炉底水温差,凸台温度等情况)。检查内容:炉皮开裂情况,有无冒气现象,炉皮温度变化情况等。并记录重点部位的冷却水温差,一旦发现异常高温或出现烧穿征兆,立即进行减风或休风,果断处理,防止事故扩大化。

强化冷却,确保高炉冷却设备寿命;提高软水系统水量1550~1650m3/h,增加冷却效果。2010年年修时,更换了炉腰,炉身一、二层冷却壁,根据凸台的侵蚀情况,把炉腰、炉身凸台冷却,由软水系统改为工业水,一方面加强了冷却,利于渣皮形成,保护冷却壁;另一方面便于检漏。由于铁口两侧冷却壁热流强度逐步升高,为了确保铁口安全,改造铁口两侧冷却壁1号和28号及相邻2号和27号进出水管路。另外增加高压冷却设备,采用高压水单路冷却,两侧冷却壁分别为一个进水,两个出水,增加冷却效果,水压1.8MPa。通过强化冷却及铁口的维护,铁口两侧1号和28号冷却壁热流强度得到有效控制,其热流强度稳定在9000~11000kcal/m2·h;2号和27号冷却壁热流强度稳定在4000~6000kcal/m2·h;确保炉役后期铁口区域的安全。同时在炉缸二层冷却壁及炉皮上安装在线自动测温设备,24小时监测温度和热流变化趋势,与人工测量相结合,根据水温差变化趋势采取有效措施。加强水质、水温管理,防止冷却壁水管结垢而降低冷却强度。软水进水温度小于50℃,水温差控制3~5℃;高于50℃要补加新水或开启冷却系统对软水进行降温。

4 细化管理,提升管理水平

高炉操作讲究“四分原料、三分操作、三分管理”,做好管理工作是优化炉役后期操作、实现炉况稳定顺行的十分重要的方面,在炉役后期管理中我们主要做好以下几方面的工作。

4.1 加强对入炉原燃料的管理

(1)控制炉料的筛分效果,在满足高炉生产需要的前提下,延长筛分时间;焦炭仓控制30.0t/h左右,烧结矿闭锁器开度控制120.0t/h左右,球团矿控制60.0t/h左右。

(2)及时清理振筛,尤其是入炉生料(块矿),防止筛眼堵死,影响筛分效果。

(3)要求卷扬工准确掌握各个振筛的筛分效果,不合格炉料定仓入炉。

(4)各种炉料合理搭配,尽量均匀,减少每批炉料中各种炉料的偏析,熔剂严禁放在第一车。

4.2 加强关键岗位人员管理

针对关键岗位--高炉操作者工长的管理,主要采取了以下措施:

(1)坚持炉况稳定顺行的指导思想,严格执行高炉炉役后期的操作规定,细化管理,随时了解水温差、炉皮温度、热流强度等的异常变化,发现问题果断采取措施,保证炉役后期的生产安全。通过不断的学习、培训,提高工长处理应急事故能力。

(2)及时掌握原燃料质量的变化,每班看料三次,做到心中有数,遇有变化时,要及时与相关岗位人员沟通,做好记录,采取相应措施,减少炉况波动。

(3)注意各种数据信息的搜集、传递,以求得对实际操作的数据支持;调整炉况易早动、少动、争取主动。

(4)完善细化各项操作标准,及时对工长的操作进行点评,指出工作中存在的问题,使其不断加以改进。做好关键岗位人员的定期培训工作,便于提高操作技能和工作质量。

4.3 加强炉前管理

高炉生产进入后期,加强炉前的工作是维护高炉后期稳定顺行,保证高炉后期安全生产的重要手段。0号高炉重点抓好炉前管理工作,加强铁口维护,维持铁口足够的深度,提高炉前工操作水平,做好泥套,杜绝跑泥。稳定炮泥质量,加强液压泥炮的点检和维护,防止因液压炮故障造成浅铁口和堵不上口,严禁潮铁口出铁和闷炮。要求开铁口时,副工长必须在场观察,测量深度并准确记录,作为考核铁口质量的依据。经常对炉前工人安全教育,每周进行一次高温液相事故应急演练,提高对炉缸烧穿应急事故的处理能力,确保各岗位人员熟练掌握各紧急情况处理方法。

4.4加强设备管理

设备是高炉运行的保障,设备管理是炉役后期高炉操作、炉况稳定顺行又一重要方面,我们主要采取了以下措施:

(1)每个岗位制定严格的定人包机制度。

(2)加强班中设备点检,每班至少两次,重点设备不少于三次。及时发现设备隐患,及时处理,降低设备事故休、慢风率。

(3)及时完整填写记录、设备点检台帐的相关内容,总结各种设备的平均使用寿命,便于利用计划检修及时更换;做好备品、备件的管理,减少设备的带病作业现象。

5 结语

(1)炉役后期注意保持煤气流的稳定及控制,以适当抑制边缘、发展中心为主导思想;调整各项操作制度,稳定炉况顺行。

(2)炉役后期应加强设备点检和维护,加强薄弱环节监测力度,牢固树立护炉意识,提高管理水平,提高处理事故应急能力。

(3)密切关注水温差、热流强度变化,发现异常果断采取有效措施并及时汇报。



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