原燃料质量对高炉的影响
来源:2016年第四届炼铁对标、节能降本及相关技术研讨会论文集|浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
原燃料质量对高炉的影响李斌宜(陕钢集团龙钢公司炼铁厂)摘要:对影响高炉的因素进行了总结。通过分析龙钢烧结矿存在的问题,尤其是针对冶金性能较差的现状,从提高原燃料质量、优化炉料结构…
原燃料质量对高炉的影响
李斌宜
(陕钢集团龙钢公司炼铁厂)
摘要:对影响高炉的因素进行了总结。通过分析龙钢烧结矿存在的问题,尤其是针对冶金性能较差的现状,从提高原燃料质量、优化炉料结构、改善筛分、加强操作维护等各方而提出了改进措施。
关键词:烧结矿 低温还粉化 高炉 影响
1. 前言
龙钢现有高炉5座,2*1280m3+3*1800m3,烧结杨1*265 m2+1*400 m2+1*450m2,目前2座1800m3高炉,400 m2、450m2烧结机正常生产。2015年12月-2016年2月,受烧结混匀矿供应、品种及理化成分变化,烧结矿质量发生较大变化,尤其是烧结矿低温还原粉化指数大幅度变差,高炉不易接受风量,炉缸活跃度降低,炉内顺行变差,出现了长期崩滑料的现象,加减风频繁,高炉冶炼强度逐渐降低、造成技术指标大幅度下降。高炉指标对比,见表1。
表1 高炉指标及参数对比
| 燃料比(Kg/tFe) | 入炉焦比(Kg/tFe) | 入炉焦丁(Kg/tFe) | 喷煤比(Kg/tFe) | 风量 (m3/分) | 风温(℃) | 矿批 | 负荷(倍) |
2015.11 | 521 | 357 | 34 | 130 | 3110 | 1198 | 43.00 | 3.94 |
2015.12 | 512 | 356 | 27 | 129 | 3050 | 1192 | 42.69 | 4.04 |
2016.1 | 526 | 396 | 22 | 108 | 2879 | 1137 | 38.82 | 2.61 |
2016.2 | 548 | 417 | 21 | 109 | 2985 | 1142 | 39.80 | 3.62 |
2. 分析影响炉况的因素
2.1 烧结矿质量影响
2.1.1 混匀矿变化
2015年12月份,受原料采购计划发生重大变化,进购了大量冶金性能差的巴卡粉,从12月15日正式在烧结配料,巴卡粉比例由0%增加到40%,混匀矿配比变化,见表2。
表2 混匀矿配比
日期 | 配比 |
2015.12.8 | 纽曼70%+克里夫斯粉10%+主流精矿1#垛5%+主流精矿3#垛5%+主流精矿4#垛10% |
2015.12.15 | 巴卡40%+克里夫斯粉45%+主流精矿1#垛5%+主流精矿4#垛5%+国内精矿1#垛5% |
2.1.2 烧结矿成分变化
巴卡粉增加后,400、450烧结矿SiO2含量呈下降趋势,400烧结矿从12月17日出现下降拐点,450烧结矿从12月16日出现下降拐点,12月底,烧结矿SiO2最低降至4.32%,成分变化,见表3。
表3 烧结矿成分变化
月份 | TFe% | FeO% | SiO2% | CaO% | MgO% | Al2O3% | P% | S% | 碱度 |
2015年11月 | 56.51 | 8.59 | 5.84 | 7.94 | 1.56 | 2.29 | 0.08 | 0.01 | 1.36 |
2015年12月 | 56.74 | 8.48 | 5.25 | 7.84 | 1.53 | 2.22 | 0.08 | 0.01 | 1.51 |
2016年1月 | 57.38 | 8.22 | 4.63 | 7.99 | 1.84 | 1.75 | 0.09 | 0.01 | 1.73 |
2016年2月 | 57.05 | 8.57 | 4.69 | 8.56 | 1.98 | 1.86 | 0.09 | 0.01 | 1.83 |
2.1.3 烧结矿粒度变化
对比12月-2月烧结矿粒度,400、450烧结矿的强度、≥16mm比例及<5mm比例,11月12月中上旬,烧结矿碱度较低,粒度组成较差,12月下旬以后碱度逐步提高,烧结矿粒度基本稳定,强度有所提高,烧结矿粒度变化,见表4。
表4 烧结矿粒度变化
400烧结矿 | ≤5.0mm | >16mm | 强度(%) | 450烧结矿 | ≤5.0mm | >16mm | 强度(%) |
11月下旬 | 3.58 | 53.42 | 73.78 | 11月下旬 | 3.93 | 54.48 | 71.39 |
12月上旬 | 3.63 | 53.34 | 74.19 | 12月上旬 | 3.98 | 55.29 | 73.27 |
12月中旬 | 3.69 | 53.32 | 74.39 | 12月中旬 | 3.52 | 54.10 | 73.87 |
12月下旬 | 4.04 | 58.32 | 74.64 | 12月下旬 | 3.32 | 59.77 | 77.10 |
1月上旬 | 2.89 | 55.59 | 77.31 | 1月上旬 | 2.89 | 56.50 | 78.34 |
1月中旬 | 2.89 | 54.72 | 78.08 | 1月中旬 | 2.46 | 54.96 | 78.29 |
1月下旬 | 2.79 | 53.19 | 76.53 | 1月下旬 | 2.74 | 54.26 | 76.65 |
1月平均 | 2.86 | 54.53 | 77.29 | 月均 | 2.71 | 55.28 | 77.78 |
2.1.4 烧结矿碱度变化
2015年12月-2016年2月,由于块矿供应不正常、停用球团等影响,烧结矿碱度调整频繁。碱度调整,见表5。
表5 烧结矿碱度调整
450矿 | 12月11日由1.40±0.10变为1.45±0.10 12月13日由1.45±0.10变为1.50±0.10 12月15日由1.50±0.10变为1.60±0.10 12月18日由1.60±0.10变为1.65±0.10 12月22日由1.65±0.10变为1.70±0.10 12月25日由1.70±0.10变为1.75±0.10 12月29日由1.75±0.10变为1.80±0.10 1月11日由1.80±0.10变为1.65±0.10(块矿供应不足) 1月24日由1.65±0.10变为1.50±0.10(块矿供应不足) 1月28日由1.55±0.10变为1.70±0.10 1月31日由1.70±0.10变为1.75±0.10 2月7日由1.75±0.10变为1.90±0.10 2月10日由1.90±0.10变为1.95±0.10 2月17日由1.95±0.10变为1.85±0.10 |
2.2焦炭质量影响
2.2.1 热态强度下降
主要是焦炭热性能波动大,尤其是反应后强度变化频繁,其中海燕二级反应后强度呈下降趋势,2015年11、12月份二级焦炭反应后强度均达到一级焦炭标准,2016年1月二级焦炭反应后强度平均仅56.81%,比2015年12月份下降了5.74%,中旬最低时平均仅54.76%。二级焦炭热态指标,见表6。
表6 二级焦炭热态指标
时间 | 12月上旬 | 12月中旬 | 12月下旬 | 1月上旬 | 1月中旬 | 1月下旬以后 |
CRI% | 27.9 | 29.61 | 29.57 | 32.22 | 32.51 | 停用 |
CSR% | 64.75 | 61.98 | 60.8 | 57.45 | 54.87 | 57.45 |
2.2.2 二级焦炭比例变化
2015年11月- 2016年1月29日,二级焦炭比例逐步提高。12月7日二级焦炭比例提高至50%,12月12日二级焦炭比例提高至55%,12月15日-12月29日二级焦炭比例稳定在60%左右,12月18日最高达到61.47%。随着二级焦炭反应后强度的大幅度下降和二级焦炭比例的增大,整体入炉焦炭质量呈下降趋势。二级焦炭配加比例变化,见表7。
表7 2015年12月-2016年2月二级焦炭配加比例变化
月份 | 12月上旬 | 12月中旬 | 12月下旬 | 2015年12月26-29日 | 1月上旬 | 1月中旬 | 1月下旬 | 2月上旬 | 2月中下旬 |
比例% | 40.73 | 53.17 | 60.09 | 58.17 | 36.1 | 19.11 | 13.46 | 2.75 | 停用 |
反应后强度% | 63.18 | 59.12 | 59.2 | 57.68 | 59.13 | 57.33 | 57.99 | 58.78 |
2.3块矿比例影响
3#炉从12月20日起块矿比例提高至10%以上,最高到23.01%,1月份最高到21%,平均12.26%;5#炉从12月16日起块矿比例提高至15%以上,最高到18.53%,1月份最高到21%,平均17.41%。因高炉炉况出现波动,难强化,于2月初将块矿比例下调至10-15%。块矿比例变化,见表8
表8 2015年10月-2016年2月块矿比例变化
月份 | 2015年10月 | 2015年11月 | 2015年12月 | 2016年1月 | 2016年2月 |
3#炉块矿比例% | 5.09 | 6.6 | 9.27 | 14.46 | 14.28 |
5#炉块矿比例% | 4.40 | 4.23 | 9.31 | 17.33 | 13.04 |
3. 应对措施
根据以上原因分析,针对原燃料理化指标、配加比例变化及炉况出现的异常表现,及时召开炉况分析会,综合分析3、5#炉炉况波动原因,采取了以下措施:
3.1 减轻焦炭负荷,降低冶强。
焦炭负荷11月份平均4.13t/t,12月份平均4.19t/t,1月份平均3.74t/t,1月份比12月份下降0.45t/t,比11月份下降0.39t/t。1月份冶强降平均1.15t/m3d,比11月下降0.11 t/m3d,比12月下降0.13 t/m3d。
3.2 优化配料和改进炉料结构
(1)减少巴卡粉比例,从40%降至10%。
(2)提高烧结矿碱度和SiO2含量,碱度提高至1.85以上,SiO2含量提高5.1-5.3%,确保烧结矿强度76%以上。
(3)适当配加5%的球团,埠矿比例控制10-15%。
(4)停用二级焦炭,使用合格一级焦炭。
3.3调整制度
(1)装料制度:炉况调节上抓好出铁和外围保障,炉内通过缩矿批,一度缩小到26t,退全焦负荷,改变装料制度疏松边缘等措施,分阶段逐步恢复到正常。
(2)冷却制度:将冷却水进水温度提高到43℃,并3、5#炉控制进水流量到4100m3/h和3800m3/h左右,适当降低冷却强度。
(3)造渣制度:烧结矿MgO含量由1.40-1.60%增加至2.00-2.40%,提高烧结矿强度;适当降低炉渣碱度,由1.15-1.20倍降至1.05-1.10倍。渣中MgO含量由7.50-8.50%增加至9.0-10.0%,改善炉渣流动性。
(4)送风制度:控制风压300-320kpa,风量2700-2800m3/分,煤比80-90kg,富氧控制2000-3000m3/h。
(5)热制度:炉温控制0.5-0.6%,物理热1490-1530℃。
(6)通过配加锰矿和一定量的球团矿,减少块矿配加量,调整炉料结构。
(7)加强炉后筛分清理频次,派专人负责,使用单层筛,筛孔由4-4.5mm扩大至6-8mm,确保粒度组成和入炉筛分干净。
4. 措施实施后的再分析
1-2月,及时对原燃料使用和操作参数进行调整,采取了缩矿批降低负荷、停用二级焦炭、提高烧结矿碱度、减少块矿比例、减煤减氧等措施,但是高炉的稳定和强化并未得到改善和提高,风量比正常小300-500m3/h、不接受高风温,崩料、小滑尺较多,仅能保持低度冶炼水平,技术指标持续下滑。2月初,经过综合对比及请教专家,推断是不是因烧结矿SiO2 偏低引起烧结矿热态性能变差,造成炉况波动。随即通过烧结配料提高烧结矿SiO2含量,从4.40%左右提高4.75%(限于库存物料各类和成份,未有合适的物料能及时将烧结矿SiO2含量提高5%以上)。并于2月13日紧急送烧结矿样到太钢做冶金性能实验,从2月20日反馈的数据看出:400、450烧结矿热态性能较差,低温还原粉化率(+3.15mm)指标分别测定了2次,平均仅46.96%和56.94%。最终确定2016年1-2月份高炉炉况波动,是由于烧结矿冶金性能变差造成。烧结矿冶金性能,见表9。
表9 烧结矿标样冶金性能
样品 | 取样时间 | 碱度(倍) | 低温还原指数(+3.15mm)% | 检验方 |
厂控标准 | ≥1.60 | ≥70.00 | ||
400 | 2015.11.6 | 1.09/1.20 | 71.84/80.75 | 西安建大 |
400 | 2016.2.13 | 1.76 | 44.56/49.34 | 太钢 |
450 | 2016.2.13 | 1.84 | 54.84/59.03 | 太钢 |
400 | 2016.2.18 | 1.90 | 26.53 | 太钢 |
450 | 2016.2.18 | 1.85 | 32.64 | 太钢 |
5. 经验教训及以后的思路
(1)本次造成炉况长时间波动,难强化,主观上还是在初期判断时,未找出导致炉况波动的准确因素。对原料的数据分析,仅局限于内部化验的成份和理化指标分析,操作指导上也以此为起点启动对物料变化操作预案来应急,只能保持在一定冶强和低指标下的运行,造成高炉难以强化。
(2)在确定炉料结构时,要系统充分考虑各物料在冶金性能、造渣性能等方面的特点,还需和高炉冶炼顺行、接受能力、工艺安全性等进行合理搭配。
(3)定期或配料品种有大的调整时,要及时做化验分析数据,建立各种物料理化和冶金性能数据库,完善高炉操作管理预案,供烧结混配和高炉调剂作参考。
(4)工艺标准执行不到位,不坚定,原燃料标准红线和底线坚决不能突破。
参考文献:
[1]周传典,高炉炼铁生产技术手册,北京,冶金工业出版社,2002年
[2]王筱留,高炉炼铁原料的选择与判断 2016年3月
[3]刘琦,炼铁精料带来的问题和对策,冶金管理,2003年
- [腾讯]
- 关键字:无