400㎡烧结机改善料层透气性的实践
来源:2016年第四届炼铁对标、节能降本及相关技术研讨会论文集|浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
400㎡烧结机改善料层透气性的实践梁小斌宁春明陕西龙门钢铁有限责任公司炼铁厂摘要:本文针对影响料层透气的各种因素,通过总结研究分析,在生产实践中在工艺参数、设备改进等方面制定落实各…
400㎡烧结机改善料层透气性的实践
梁小斌 宁春明
陕西龙门钢铁有限责任公司炼铁厂
摘要:本文针对影响料层透气的各种因素,通过总结研究分析,在生产实践中在工艺参数、设备改进等方面制定落实各项有效措施,使料层透气性得到改善,提高料层厚度,降低了能耗提高烧结矿产质量。
关键词:烧结 料层透气性 实践
1 前言
龙钢公司炼铁厂400㎡烧结机设计料层厚度为750mm,在实际生产中,因料层透气性的影响,使得烧结料层厚度长期稳定在700mm以下,为提高产量,采取了提高台速的方式途径,不利于烧结矿质量的提高及煤耗的降低,成本升高,为提高烧结生产经济效益,对烧结生产提出了更高的要求。本文以影响产量的因素之一---料层透气性为主,阐述生产实践中改善料层透气性的措施实施。
2 400㎡烧结机透气性实践与探索
2.1一混采用加水雾化,提高混匀效果
在原料粘接性较差的情况下,提高混合料与水分的接触面积能显著改善成球性和透气性,为此我们将原来一混加水直喷改装为具有旋转喷头(数量?方法?)的加水管加水。由于烧结工序流程比紧凑,整个混料过程中生石灰不能充分和水分结合进行消化,消化率不到40%,一方面影响了生石灰使用效果,另一方面生石灰在二混继续消化导致已造成的小球破裂。反而造成透气性变差。
生石灰消化速度与其活性度、水温及反应面积有关。显然,要增大其活性度,势必要从源头做起,这对烧结矿成本影响较大,因此我们采取了提高水温的方法,一混水温控制到65℃到70℃,其次在一混进料口增加翻料装置增加反应面积和反应速度,方法简单易行,消化率可以达到70%以上。
2.2提高混合料温度,消除烧结过程中料层的过湿现象
由于我厂烧结机采用鼓风环冷冷却方式,返矿温度低,生石灰消化放热仅仅能够使混合料温度提高7-9℃左右,为了消除过湿现象,我们在一、二混专门增设了蒸汽预热设施,通过调增蒸汽流量,可将混合料预热到“露点”以上。为了提高蒸汽的预热效率,我们采用了蒸汽喷吹方式,使蒸汽支管迎着混合料翻动的方向,有利于蒸汽和混合料进行热交换。
2.3矿槽存料、圆辊速度控制
采用矿槽存料方式一方面保证了生产的持续进行,也稳定了烧结初始料的质量波动,对烧结料质量波动有一定的缓冲作用,其次完成物料的垂直偏析,当梭式布料带将物料均匀分不到矿槽中时,物料由上至下,可以较大的被分不到下部,可以较小的分不到中上部,从而使混合料粒度由上而下逐渐变粗,燃料由上而下逐渐减少。增强了粒度偏析,改善了料层透气性。矿槽料位控制在12—25t之间,防止正常操作中出现布料偏析、欠料或棚料现象
2.4矿槽改造圆弧形
台车矿槽设计初期为了增加存储量,采用了带倾角的梯形设计方式,即上部宽,下部窄,这样混合料在下降过程中阻力增加,物料的偏析严重受阻,并且增加了物料与矿槽斜壁接触时间,经常造成粘料情况,进而继续阻挠物料偏析因此,我们经过改造,将矿槽设计成圆弧形,这样减少物料与矿槽壁接触时间,促进物料合理偏析。
台车矿槽以前设计初期衬板是普通钢板,衬板与原料摩擦系数大,会造成小球破裂,破坏透气性,且容易粘料,甚至发生恶意棚料现象,继续恶化整个布料过程,为此我们经过多方考量,决定将衬板改为技术更为成熟、行业比较认可的碳化钨陶瓷衬板。生产一个月很少出现粘料情况,为料层的透气性做好了铺垫。
2.5反矿粒度及比例控制
返矿粒度是影响烧结矿质量的重要因素,同时它也决定着烧结料层透气性,烧结混合料的加水量也需要根据返矿粒级来确定,在适当的水分下,小颗粒的返矿比表面积大,粘结精矿的能力大,制粒效果就好,反之大颗粒返矿,制粒效果差,但返矿粒度也不能过细,当返矿的小颗粒<1㎜太多时,则会减弱料层透气性,出现烧不透的夹生料,使生产率下降。
返矿也不是配加越多越好,当返矿配加达到一定限度时,大量的返矿会使混合料混不均匀,制粒效果反而下降,同时混合料透气性过好,强度下降,生产率降低。
我400作业区通过多方面生产实践证明,只有当返矿粒度控制在2—9㎜的范围内,并且在这个范围的粒度占返款总量的70%以上时料层透气性最好,机械强度最高。同时要求返矿配入量与精矿的配比在1:4左右时烧结料透气性达到最佳。
2.6 11辊2次布料控制,平料器的压料幅度
我400㎡作业区烧结机采用的是11辊布料器,他的主要作用对混合料的松料和偏析,是保证厚料层烧结透气性的关键,起先我们采用的是9辊布料器,混合料行程短,造球效率低,我们通过多方研究,改造后,首先调整为11辊,并且对布料辊间隙调整,间隙太大,混合料的成球会被挤破,并且一部分料从间隙漏出,达不到松料和偏析,同时对11辊转速进行了调整,通过调整转速后完全达到了预期效果,料层中固定碳适度偏析,布料辊成球效果良好,台车上料层粒度偏析合理,增强了料层的透气性。
2.7梭式布料行走长度
烧结梭式布料机在烧结流程的给料作业中,物料混合后到布料机的运输带上,通过运输带下落到料槽之中。由于布料机带有车轮,能够往复运动,从而使下落到料槽中的物料面及料槽中的物料粒度的布置趋于均匀、有利于的透气性。起先设计初期布料机是全程布料,混合料下落后偏析不够合理在达到末端时尤为严重,通过观察,调试,我们将布料机到达俩段行程缩短50公分左右后,物料下落到底部后颗粒大混合料处于最底部,这样完全达到合理偏析增强了透气性。
2.8 1-3#风箱控制
根据混合料的粒度标准,控制炉膛负压,炉膛负压是观察到料层透气性的指标,当混匀矿经过炉膛时炉膛压力很快能反映出炉膛透气效果,台车工根据压力值很快做出调整,做到提前控制,主控工根据炉膛压力对烧结机点火炉正下方1#-3#风箱闸板进行控制操作。调整透气量使烧结过程中的透气性曲线要呈合理的分布,增强点火效果。
2.9 风机频率的合理控制、
风量并不是越大越好,富裕的风量不仅增加漏风率,会导致整个抽风机能耗上升,系统温度损耗大等不利因素,风量不够,通过料层的风量下降,产能得不到发挥,通过多次调整和烧结矿产量做出对比,我们将大风机频率控制到42.5(流量850t/小时)时产能最高,强度达到最优化。同时加强双层卸灰阀放灰管理,减少放灰频次,保证气流稳定有效,调整松料器布置,增加料面平料板和压辊,保证料面平整,确保烧结过程气流均匀,为主抽风机房频率控制提供先决条件,优化布料的基础上降低风门开度,实现低机速,低风门,高负压相互匹配的布料方式,通过实施后烧结矿中>3㎜部分由55%提高到70%以上,负压维持在14-16kPa的合理状态,实现了节能降耗,稳定增产的目的。
3 结束语
通过各项措施的制定与实施,400m2的料层厚度能长期保持到设计水平75mm甚至以上,降低燃耗的同时提高烧结矿产质量,取得了烧结矿入炉率由73%提高到76%,转鼓强度由设计之初为77%达到2015年全年平均水平为78.5%的好成绩。
参考文献:
[1]李文琦.优化烧结料层透气性和温度场的研究[J]. 中南大学.2012.05
[2]冯根生; 吴胜利; 赵佐军. 改善厚料层烧结热态透气性的研究[J].烧结球团.2011(02)
[3]宫作岩.改善烧结料层透气性的研究[J].东北大学.2008.6
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