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鞍钢高炉长寿管理措施及应用

来源:2016年第四届炼铁对标、节能降本及相关技术研讨会论文集|浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

鞍钢高炉长寿管理措施及应用张洪宇谢明辉(鞍钢股份有限公司,辽宁鞍山114021)摘要:介绍了鞍钢高炉群炉缸砌筑结构及目前侵蚀状况,通过建立长寿管理制度,加强监控,综合判断炉缸侵蚀变化趋…

鞍钢高炉长寿管理措施及应用

张洪宇 谢明辉

(鞍钢股份有限公司,辽宁 鞍山 114021)

摘要介绍了鞍钢高炉群炉缸砌筑结构及目前侵蚀状况,通过建立长寿管理制度,加强监控,综合判断炉缸侵蚀变化趋势,采取了降低高炉冶炼强度、钛矿护炉、炉缸单独供水、加装管道泵及局部堵风口等措施控制环碳温度,实现了鞍钢高炉安全长寿生产。

关键词炉缸 环碳温度 冷却水量 钒钛矿

随着国家对于钢铁行业产能控制愈发严格,钢铁企业纷纷淘汰落后产能,高炉的大型化及强化冶炼就成为当前的发展趋势,但不断增强的冶炼强度,也随之带来了炉体维护问题,尤其是炉缸侵蚀问题。延长高炉使用寿命,降低企业运营成本支出就成为炼铁工作者主要研究的课题之一。长寿工作作为一个系统工程,除了炉体设计上运用当下诸多国内外较为流行的先进装备与工艺,用以延长一代炉役服役期限外,高炉的日常管理及正确的维护措施,对于长寿工作也具有决定性作用。为此,鞍钢也成立了自己的长寿管理团队,用于高炉日常管理,并依据高炉现阶段实际情况,采取科学的维护措施及手段,取得一定的效果。

1鞍钢高炉群炉体现状

众多研究文献及停炉破损调查表明,制约高炉长寿的关键在于炉缸,维护住炉缸等重点部位,就可以做到高炉的长寿,达到一代高炉服役年限,鞍钢高炉的破损调查也印证了此种观点。炉缸的重点部位是通常意义上所说的第2和第3段冷却壁的所处的区域,即出铁口及以下部位。为此,对炼铁总厂现有高炉群的炉缸进行了统计分析,根据已有的监控手段,辅之以经验和现有炉衬厚度计算,对炉缸进行了评价。各高炉炉缸具体砌筑结构及侵蚀情况见表1

鞍钢高炉群炉缸侵蚀状况

炉号

投产时间

炉缸砌筑结构

炉缸侵蚀状态

23段环碳温度,

历史最高

目前温度

1#高炉

2011.5.15

超微孔碳砖+陶瓷杯

整体较重

620

520

2#高炉

2012.2.28

超微孔碳砖+陶瓷杯

整体较轻

478

420

3#高炉

2010.5.25

超微孔碳砖+陶瓷杯

整体较轻

316

310

4#高炉

2015.8.22

超微孔碳砖+陶瓷杯

新投产

233

130

5#高炉

2009.6.30

超微孔碳砖+陶瓷杯

整体较轻

644

460

7#高炉

2004.9.11

超微孔碳砖+陶瓷杯

局部较重

669

510

10#高炉

2013.5.15

超微孔碳砖+陶瓷杯

整体较轻

523

320

11#高炉

2014.12.21

超微孔碳砖+陶瓷杯

新投产

266

254

从表1中可以看出,由于高炉炉缸结构形式、装备、入炉原燃料、操作条件以及高炉炉役期有所差异,导致各个高炉的侵蚀情况也不尽相同。因此,对待不同高炉,要依据自身条件,区别对待,采取有针对性的措施与手段,在保证长寿的前提下兼顾生产和成本,做到高炉一代炉役的最合理、经济的冶炼。

2鞍钢高炉长寿采取措施及效果

高炉生产过程中,炉衬总是要受到侵蚀破坏的,由于炉衬各段所处的工作环境各异,因此各部位被侵蚀破坏的因素与程度也不尽相同。一般说来,热侵蚀、碱金属等化学侵蚀的作用是炉衬损坏的基本条件,冲刷、摩擦、渗入、热应力等则是动力因素,是直接造成炉衬损坏的原因[8]。为此,鞍钢采取下列措施和手段,来确保高炉的稳定与长寿。

2.1完善长寿管理制度

通过对各高炉操作参数及长寿监控数据进行调查分析,完善《高炉环碳温度及热流强度控制规定》,建立三级报警控制标准;建立《碱金属检验规定》,每月定期对混料、烧结、球团等进行碱金属检验分析,发现碱负荷超标,及时采取措施减少碱金属入炉;完善《闭路泵站空冷器运行的管理规定》,加强高炉水温控制,保证高炉闭路系统水温稳定,避免空冷器无序开停,以利于改善冷却效果;完善《高炉炉缸压浆参数规定》,对炉缸压浆开孔深度、压浆压力、压浆量做出规定;建立《关于加强高炉闭路管理的有关规定》,对闭路系统水箱、换热器清洗,喷嘴的检查更换做出规定。

2.2加强监控手段,综合判断炉缸侵蚀变化趋势

炉缸区域工作环境复杂,仅凭经验及单一监控手段已经无法准确判断炉缸的侵蚀状态,必须根据环碳温度、热流强度、炉壳温度等多种参数进行综合分析,以此来判断炉缸侵蚀情况。

2.2.1科学布局炉缸环碳温度电偶

以往检测高炉炉缸环炭温度电偶数量偏少,存在监控盲点。2010年至今鞍钢炼铁总厂相继有6座高炉大修,对炉缸砖衬电偶的设计进行了优化,以3200m3高炉为例,电偶数量由原来的109支增加到419支。可以更加准确的测定炉内碳砖温度及判断炉内砖衬侵蚀情况。对于炉役时间比较长的高炉,炉缸电偶损坏较多,则采取炉皮钻孔的方式新增电偶。例如7号高炉,在炉缸2段区域新增环碳温度电偶78支,助监控该区域的温度情况。为了防止钻孔破坏砖衬,新安装的电偶插入碳砖深度仅为30mm,根据温度趋势判断砖衬侵蚀情况。

2.2.2安装炉缸冷却壁热流强度检测系统

为了更全面地监控炉缸侵蚀状态,2008年以后,首先在3号高炉开发应用了炉缸冷却壁热流强度监控系统,之后逐渐推广到全厂其它高炉。温度传感器一次元件采用PT1000 铂电阻,温度测量精度控制在±0.05以内,实现了炉缸冷却壁水温差、热流强度异常实时监控和报警。

2.2.3安装炉壳无线测温系统

高炉生产过程中,炉壳表面的温度也是一项需要日常监控的项目。目前已在3座高炉炉缸安装了炉壳无线测温系统,将炉壳测温元件吸在炉壳上,通过无线发射装置将温度数据传输至高炉主控室电脑,实现了实时监控及温度报警功能。目前这3座高炉关键部位的炉壳温度情况见表2

2 1#高炉、5#高炉、7#高炉炉壳温度情况

项目

1#高炉

5#高炉

7#高炉

炉壳温度,

4555

3040

3342

2.2.4完善高炉长寿网络查询系统

为了加强长寿监控,建立高炉长寿数据查询网,将关键部位的环碳温度、热流强度、炉皮温度上网,每2小时更新一次数据,并形成趋势曲线。总厂生产技术室、调度室均可通过联网电脑进行查询,为炉缸砖衬侵蚀速度提供参考。

2.3建立合理的高炉操作制度

高炉生产是一项非常复杂的工程系统,各单元系统与高炉寿命具有密切的关联关系,对于高炉寿命均有直接或者间接的影响,由此可见,高炉操作对于高炉实现长寿目标非常重要,高炉操作最重要的工作就是采取合理的操作制度。

2.3.1合理煤气流分布

在高炉冶炼进程中,下降炉料和上升煤气相向运动,相互作用、相互影响。鞍钢目前高炉都以中心气流为主,适度开放边缘的煤气流为主进行操作,鞍钢的生产实践表明,这种煤气流分布有利于高炉的稳定顺行,提高煤气利用率,降低燃料消耗,延长高炉寿命,开放中心煤气流对于提高煤气利用,降低燃料消耗和高炉强化冶炼作用显著,同时对于稳定边缘煤气流也会产生直接影响,由于边缘煤气流的稳定,有利于降低炉墙的热负荷,形成稳定的保护性渣皮,从而有效地保护炉衬,达到高炉的稳定长寿。

2.3.2活跃炉缸

良好的炉缸工作是实现煤气流合理分布的基础,特别是炉缸初始煤气流的分布,不仅决定了炉缸的工作状态,同时也主导了高炉中上部软熔带和块状态的二次和三次煤气流分布,是保证高炉稳定顺行的基础。炉缸的工作是否活跃及均匀,取决于风口回旋区大小和分布,而鼓风动能则是决定风口回旋区大小、形状和分布特性的主要因素。在现有阶段下,鞍钢采用了缩小风口直径的手段,来保证足够的鼓风动能,确保了鞍钢高炉群中心煤气流的稳定和中心焦炭的活性,防止炉缸堆积,以此来取保高炉的稳定顺行,达到高炉长寿的目的。

2.4加强高炉护炉工作

2.4.1降低高炉冶炼强度

实践证明,降低高炉冶炼强度是最有效的延缓炉缸侵蚀的办法。如11#高炉在炉役末期炉缸温度呈出现阶段性攀升,分别于20106月、20113月、201111月降低高炉强度,利用系数由2.35t/m3.d降低至1.5t/m3.d,相应炉缸炭砖温度得到大幅度下降。11#高炉砖衬温度与利用系数曲线见图1

鞍钢11高炉砖衬温度与利用系数曲线

从图1中可以看出,随着11#高炉冶炼强度降低,炉缸的环碳温度呈现较为明显的下降趋势,原因就是随着强度的下降,无论是从动力学或是热力学角度来看,炉内反应都呈现减弱的趋势,致使传递的总热量下降,碳砖温度降低。

2.4.2钛矿护炉

钛矿护炉也是维护高炉长寿生产的有效手段,炼铁总厂对侵蚀较为严重的411#等高炉采取炉料中加装钛球的措施进行护炉生产,11#高炉从20111月开始加入钛球,在使用钛球护炉期间,环碳温度呈下降趋势。11#高炉使用钛球后环碳温度变化见图2

2  鞍钢11高炉使用钛球护炉后环碳温度变化

20118月钛球停用以后,尽管高炉强度很低,但环碳温度仍然上升,因此,对于11高炉在降低高炉强度的同时,还必须采取阶段性钛球护炉措施,才能有效减缓砖衬侵蚀。因为Ti几经还原后在铁水中形成高熔点的Ti(C,N)物质,可沉积在炉缸受侵蚀的部位,起到有效的保护炉底和炉缸作用,保证炉缸环碳温度受到控制。

2.4.3安装管道泵提高局部冷却水量

4#高炉和7#高炉分别在20125月和7月在年修期间加装了管道泵。在炉缸侵蚀严重的区域,选择4根冷却壁水管,水管通过金属软管连接,冷却水由炉缸供水环管提供,经水泵增压进入水管,进入每个水管的冷却水流速控制在3.2m/s-3.5m/s,对炉缸进行冷却,4#高炉安装管道泵后运行参数变化见表5

5 4#高炉安装管道泵后环碳温度及热流强度变化

项目

单管流量,m3/h

环碳温度,

水温差,

热流强度,kw/m2

安装前

26.5

310

0.51

17.5

安装后

38.0

280

0.26

14.0

从表5可以看出,安装管道泵后,4#高炉炉缸冷却壁的单管流量由26.5m3/h增加到38.0m3/h,冷却水量的加大,炉内的环碳温度、热流强度都呈下降趋势,炉缸碳砖温度升高的趋势得到抑制。

2.4.4新建水站实现炉缸单独供水

1#高炉系统水温长期偏高,主要原因是新1号高炉原有闭路系统水站冷却能力不足,加之现有闭路水泵站所处的地理环境空气污染严重,其冷却水的空冷器受空气污染影响结垢明显,高炉水温持续偏高。虽然对空冷器采取了加药、清洗等措施,但降温效果仍不理想,高炉进水温度经常维持在4750,最高达到5760。为彻底解决这一问题,2014年启动了高炉新增炉缸水泵站项目,为炉缸单独供水,降低炉缸冷却水温,充分发挥冬季优势,开展冬补工程。1高炉新建的炉缸泵站已于20141119投入运行,炉缸实现单独供水,冷却水温下降至10左右,水流量由3700m3/h增加到5000m3/h,炉缸冷却能力大幅度提高。至20159月全厂有6座高炉炉缸泵站相继投入运行。

2.4.5局部堵风口

采取堵部分侵蚀严重部位上方的风口,也可以有效减缓炉缸环碳的侵蚀,4#7#11#高炉均采取了局部堵风口措施,并取得一定效果。具体做法是堵住炉缸侵蚀严重的部位上方风口,根据高炉顺行要求,调整其它风口直径,保持一定的风速和鼓风动能,防止因堵风口对高炉顺行产生不利影响。

3结论

1)炉缸是制约高炉长寿的关键,尤其是第2和第3段冷却壁的所处的区域,维护住炉缸等重点部位,就可以做到高炉的长寿,达到一代高炉设计服役年限。

2)建立合理的高炉操作制度,合理的煤气流分布及适度的活跃炉缸是高炉长寿的基础。

3)采用综合性高炉护炉工作,合理制定不同高炉冶炼强度、采用钛矿入炉、炉缸单独供水、局部加装管道泵及堵风口等措施,能够有效的控制环碳温度,减缓炉缸砖衬侵蚀速度,从而实现高炉长寿生产。

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