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马钢1号高炉降低燃料比的生产实践

来源:2016年第四届炼铁对标、节能降本及相关技术研讨会论文集|浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

马钢1号高炉降低燃料比的生产实践张兴锋 沈爱华 吴示宇(马鞍山钢铁股份有限公司第二炼铁总厂)摘要:对马钢1号高炉降低燃料比的实践进行了总结。通过探索装料制度,调整煤气流分布,改善原…

马钢1号高炉降低燃料比的生产实践

张兴锋  沈爱华  吴示宇

马鞍山钢铁股份有限公司第二炼铁总厂

摘要:对马钢1号高炉降低燃料比的实践进行了总结。通过探索装料制度,调整煤气流分布,改善原燃料条件,维持合理的热制度,建立预警机制等措施,实现了降低燃料消耗的目标,同时维持了高炉的长周期稳定顺行。

关键词:高炉 燃料比 装料制度

1 引言

降低燃料比是高炉操作者始终追求的目标,在当前环境压力和市场压力越来越大的情况下,进一步降低燃料消耗显得更加紧迫。马钢1号高炉在经历了2013年四季度的失常后,为了快速恢复炉况,将装料制度回归失常前的料制,即采取强烈压边开放中心模式,高炉炉况顺行初步解决,但中心气流过盛,炉顶温度偏高,煤气利用率差,燃料比消耗持续偏高。2014年4月以后,该高炉通过积极探索合理的装料制度,结合多种有效措施,在高炉降低燃料消耗上取得了较大的进步。

2 降低燃料比的措施

2.1 装料制度的探索

针对中心气流过盛,煤气流分布不合理造成煤气利用率差这一问题,该高炉对装料制度进行了五个阶段的调整。

第一阶段:2014年4月23日至7月25日。该阶段主要以提料线为主,将矿与焦料线提至1.5m,中心焦略减,边缘矿石圈数减少,矿与焦角差总体缩小。由于提料线后焦炭与矿石布料质心全部向里推移,抵消了提料线松边的动作,边缘温度基本与前期持平。在此过程中燃料比有下降趋势,炉况保持稳定顺行。

第二阶段:2014年7月27日至8月19日。调整矿焦布料档位,质心向里平移,矿石、焦炭均以8档(41.5°)为第一档布料,发展两道气流。以边缘温度为参考,在调整中心焦数量及位置后燃料比下降至500kg/t以下。(原焦46.5°,矿48°)

第三阶段:2014年8月21日至15年2月16。通过调整布料圈数、调整布料角度(8档由41.5°减至40°)及减少中心焦、增加中心矿进一步稳定边缘气流,稳定风压,降低压差,做到发展两道气流,增强高炉抵抗风险能力,保持高炉长周期稳定顺行。

第四阶段:2015年3月11日至5月19日。随高炉漏水冷却壁加剧,局部气流波动造成8-11层部分炉皮薄弱区域焊缝冒火星或蒸汽较大,经常减风控制气流稳定,期间根据炉况的发展变化,对布料角度(8档由40°加至42°)和制度进行了调整,方向以控制边缘气流、开放中心为主。

第五阶段:2015年6月22日起至10月13日。经过33天的中修工作,1#炉于6月22日10:07顺利开炉点火,随着漏水冷却壁的恢复,高炉的操作炉型发生变化,原有的布料制度也不适应。该阶段调整方向仍以稳定边缘气流,稳定风压,降低压差,发展两道气流为主。逐步调整布料圈数、调整布料角度(8档由42°减至41°)及增加中心矿。不断增强高炉抵抗风险的能力,以适应高炉的负荷和冶强的提升。

2.2 保持合理的煤气流分布

马钢1号高炉在设计上炉腹角偏大(82°27′38″),边缘煤气流容易发展。在煤气流控制中,对边缘煤气流的调节尺度难以掌握,稍有不慎,很容易转变为边缘过盛甚至边缘管道。[1]从以往1#炉煤比超过150kg/tFe的时期来看,大多是采用压制边缘开放中心的装料制度。所以在调整煤气流分布时仍以发展中心为主,适当疏松边缘。

在风量(4550~4600m3/min)的基础上提高富氧率,将富氧率由2.0%左右提高到2.5~3.0%,以弥补因提高煤比带来的理论燃烧温度的下降,同时随着富氧的增加可以促进煤的充分燃烧,从而提高可燃煤粉利用率,降低焦比。

保持合适的鼓风动能和风速。随着富氧率的增加高炉产量将进一步增加,出渣铁量增加,带出炉缸的热量增加。长此以往,炉缸热量势必产生亏损,炉况顺行受到影响。因此需要控制风量以维持合理稳定的铁量。当风量减少后,如果风口面积无变化,风速和动能会下降,回旋区变小,炉缸活跃度下降,炉况出现波动。因此需要适当缩小风口面积以保证稳定的鼓风动能和风速,维持炉缸的活跃度。

2.3 保持稳定的原燃料质量

稳定的原燃料质量是实现高炉稳定顺行的基础。在目前优质资源紧缺的大环境下,要想有以前那么高品位的原料来生产是不现实的,也是没有边际效益的,所以我们只有从原料生产流程上进行把控和科学管理,让我们的原料波动小点,质量更加稳定些。1#高炉主要做了以下几方面的工作:(1)加强原燃料质量信息跟踪,进一步加强与外界的信息沟通,关注原燃料变化,及时应对。(2)加强对高炉料仓槽位管理,设置警戒槽位值,杜绝空仓,及时准确地向调度汇报在线料仓使用、储存情况。(3)每班定期查三次T/H值,以减少入炉含粉量,提高保障精料入炉能力。

2.4 维持较高的物理热

对于高炉热制度,应长期保持较高的物理热的方针,坚决减少过低铁水温度的现象,保证炉缸工作长期处于均匀活跃的状态。高煤比作业时焦炭负荷较高、冶强高,出现低炉温后很难再提起来,易出三类品、废品等不合格铁,因此确定了[Si]0.35~0.5%,[Si]偏差小于0.15%,物理热PT>1490℃的操作目标。相对稳定的料制与合理稳定炉温水平为高煤比的实现奠定了基础。


2.5 统一操作思想

每周召开工长例会,分析上周炉况,研判高炉走势,结合原燃料质量等信息,制定下周操作方针,指导四班操作;同时对上周异常情况作出分析,提高认识,统一操作思路和步骤;确定合适操作燃料比的范围,防止炉温出现较大波动;加强对炉前管理,确保铁水流速与料速相适应,炉外不影响炉内。

2.6 建立预警机制

建立并健全了高炉体检制度,图2展示了1#高炉的顺行指数控制图,顺行指数由高炉每天的操作参数和各项指标加权计算得出,可以简单明地展现高炉的工作状态,避免了对炉况粗放的感性判断。高炉核心作业区做到每日评估,每周总结,每月汇报,让高炉炉型状态受控,炉内变化过程受控,将炉况恶化的危机消灭在萌芽状态,变事后处理为事前控制,避免出现大的炉况失常,切实保障高炉的长周期稳定顺行。


3 效果

经过长达1年多的调整,将1号高炉的利用系数和全焦负荷维持在了较高水平,高炉燃料比稳步降低。同时,对认识到通过优化中心加焦,维持合理的中心开放度,高炉的煤气利用率并不会出现大幅度的下降。使用中心加焦不是燃料比偏高的主要原因,原燃料质量的提高是降低燃料比的基础。[2]针对不同原燃料条件应该有不同的装料制度,是否使用中心加焦应该视高炉炉型、原燃料条件等因素而定。

1  2014-20151#炉部分经济技术指标

 

日产

系数

O/C

焦比

焦丁比

煤比

燃料比

操作燃料比

14-1

5619

2.25

4.18

359

35

135

528

521

14-2

5978

2.39

4.39

344

27

154

524

519

14-3

5898

2.36

4.67

353

29

150

522

522

14-4

6072

2.43

4.64

355

26

154

528

528

14-5

6130

2.45

4.33

355

28

153

521

521

14-6

6277

2.51

4.43

348

27

153

528

515

14-7

6080

2.43

4.55

348

24

152

524

501

14-8

6160

2.46

4.32

360

23

137

520

508

14-9

6220

2.49

4.42

350

26

143

519

506

14-10

6165

2.47

4.61

336

24

159

519

508

14-11

5896

2.36

4.33

352

30

144

525

516

14-12

6007

2.4

4.47

338

29

147

514

504

15-1

5939

2.38

4.32

350

31

131

512

500

15-2

5797

2.32

4.28

359

29

131

519

504

15-3

5874

2.35

4.42

348

30

127

504

487

15-4

5834

2.33

4.52

340

28

133

501

492

15-5

5674

2.27

4.34

356

28

120

503

496

15-6

4249

1.91

3.82

566

23

127

716

513

15-7

5872

2.35

4.66

334

24

153

510

503

15-8

6040

2.42

4.73

325

23

153

501

500

15-9

5912

2.36

4.51

332

28

140

500

509

15-10

5738

2.3

4.46

339

27

138

504

508

15-11

5776

2.31

4.35

348

26

127

501

505

15-12

5858

2.34

4.33

353

24

129

506

508

4 结语

在1#炉的调整过程中,始终坚持煤气流中心开放,高炉越大,中心越重要。煤气中心合理开放,对炉料运动、炉况顺行、能量利用、活跃炉缸、加快中心焦堆置换、促进圆周煤气流均匀、多喷煤粉、高炉长寿等都有好处,这是煤气流合理分布的起码条件。在保持合理煤气分布的基础上分步调整布料制度,长期使用的布料制度,在需要改变时,要有耐心。因为高炉内型已与煤气分布相适应,煤气通道比较顺畅,改变则需要磨合,需要时间。在改变布料的过程中,除非严重影响顺行,否则不应频繁变动。有时一天或连续几天变动多次,实际不可能很清楚的看出改变布料的真实作用。

参考文献:

[1] 殷欢.马钢2500m3高炉提高煤气利用率的措施[J].炼铁,2003,22(suppl):21-24.

[2]  贾军民.迁钢3号高炉降低燃料比的探索[J].炼铁,2014,33(5):23-26.




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