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300t双联复吹脱磷炉的物理模拟分析

来源:钢联资讯 |浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

转炉复吹技术虽已很成熟,但是对于大型转炉,特别是针对双联脱磷转炉,由于熔池温度较低,需通过高效复吹实现脱磷前期传质反应的快速进行。转炉炼钢冶金过程复杂,现场研究较困难,且难以掌握…

转炉复吹技术虽已很成熟但是对于大型转炉特别是针对双联脱磷转炉由于熔池温度较低需通过高效复吹实现脱磷前期传质反应的快速进行转炉炼钢冶金过程复杂现场研究较困难且难以掌握熔池具体流动情况因此通过实验室进行物理模拟来分析熔池内部的混合状态冶金工作者们已经过研究并取得了重要成果
北京科技大学的学者进行了300t脱磷转炉水模型实验,研究了8支底吹元件下不同底吹布置方式、底吹流量大小、顶吹参数、废钢加入比及不同废钢单重对熔池混合效果的影响。研究得出,当底吹元件集中对称布置在炉底0.42D圆周上,底吹供气强度达到2.94m3/h,氧枪的枪位控制在58~88mm之间时,熔池的混匀效果较好。通过熔池废钢加入的研究得出,当废钢比增加到10%时,熔池混匀时间值变化非常显著,不同单重废钢对熔池的混匀规律影响相似,在顶吹流量为30000m3/h时,对于1.5t废钢单重,达到悬浮重量须满足底吹流量不小于4010m3/h,研究结果可为实际操作工艺参数的优化提供参考依据。


 

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