水钢高炉经济冶炼技术
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水钢高炉经济冶炼技术肖扬武周成林王琳松安伟(首钢水城钢铁公司)摘要:行业性产能过剩给钢铁冶炼带来了理念的变革,经济利用资源,集成技术支持,集控管理保障,集约运营模式成为了钢铁业节…
水钢高炉经济冶炼技术
肖扬武 周成林 王琳松 安伟
(首钢水城钢铁公司)
摘要:行业性产能过剩给钢铁冶炼带来了理念的变革,经济利用资源,集成技术支持,集控管理保障,集约运营模式成为了钢铁业节能减排、降本增效必然选择。水钢高炉从“精料”技术路经向“经料”系统技术管控转变,通过优化整合资源利用,降低烧结成本;加强冶炼技术管控和系统生产管理,强化上下部制度改善煤气利用;加强铁前和炉前工作,实现及时渣铁排放、低硅技术冶炼、增加钛球比例、高风温、富氧喷煤等措施。在入炉品位降低1.94%,实现高炉冶炼稳定顺行,经济效益取得良好改善。
关键词:经济 冶炼 降本 实践
1 引言
首钢水钢地处贵州西部,铁矿石资源贫乏,长期依赖进口矿支撑,因运距长,物流成本高,为了降低铁料成本,优化国际、国内、省内及攀西钛球资源经济结构,实现用料结构从“精料”向“经料”转变,不断适应巿场竞争要求。通过摸准资源,消化不利因素,优化有利要素,转变用料观念,不断系统研究性价比经济炉料结构,着实强化"经料"冶炼管理与技术创新,细化"经料"十项降本措施,实现高炉稳顺,确保经济冶炼。
2 经济冶炼的措施策划
“经料”冶炼是新常态下钢铁行业自我加压,炼就内功的必然抉择,也是探索高炉技术创新方突破的新机遇,更是系统诊断冶炼管理能力保障的新要求。为了把“经料”降本工作细化分解到每一个工序,公司多层面进行成本分解分析,对标寻差,权衡利弊,系统优化,克难趋利,风险预控,细化指标,完善措施。通过认真组织诊断研判,制定"经料"冶炼10项降本保障措施,达到降低吨铁成本100元的目的,主要如下:
(1)降低原料采购成本。适时分析巿场行情,研判价格走势,准确诊断性价比差异,综合判定采购方案及保障措施落实,通过加强市场监控,踩准好市场价格,加大性价比好大宗矿种的采购比例,达到降低吨铁成本15元/t。
(2)降低毛焦比。强化原燃料直付管理,缩短物流降低产粉率损益和加强焦炭质量管理,降低含粉率。高炉通过稳定炉况,提高喷煤比,,实现毛焦比降低,降低吨铁成本25元/t。
(3)生产稳定顺行降低固定费用。通过稳产高产的规模效应,降低固有消耗,降低吨铁成本12元/t。
(4)稳定烧结工艺技术操作,完善设备维护管理,提升烧结矿强度,确保烧结返矿率控制在15%以下,提高烧结台时产量,降低工序能耗和燃料成本。通过合理循环控制经济槽存,控制筛板间隙,减少不必要返矿产生,既减少粉末入炉又规避返矿量失控增加,降低吨铁成本6元/t。
(5)加强高炉内外环境管理,强化冶炼信息共享机制,制定合理基本操作制度,改善冶炼技术支持。强调以效益冶炼为核心,降低各项动力浪费和消费,通过加强高炉与动力、供水电配合,降低高炉水电消耗、无序放风量,提高鼓风机经济运行和介质经济保障能力,降低高炉休减风率,同时积极改善煤气利用,降低燃料比,实现铁前能源消耗的降低,降低吨铁成本4元/t。
(6)提高水渣回收。增加水渣量不仅可降低干渣处理费用,还可增加水渣销售收入,实现降低吨铁成本3元/t。
(7)优化配矿结构。依照采购方案,按照港存和厂存实际情况,不断优化烧结配料结构与高炉入炉料结构,对冶炼风险进行评价,超前提出防范措施,及时获取系统管理资源与技术支持,确认各相关方协同责任与工作目标,确保经济用料效益实现,降低吨铁成本10元/t。
(8)优化焦炭配煤结构。严格焦煤入库入仓质量控制,加强煤岩混质监控,在保证焦炭质量指标前提下,适时调整优化配煤比经济结构,降低炼焦成本,提高化制品收益率,降低吨铁成本10元/t。
(9)增加钛球比例,改善炉况冶炼功能。根据攀西区位钒钛铁矿资源优势,钛球性价比明显,适当增加钛球比例,有利于改善矿批,提高料柱透气性和煤气利用,助推降低冶炼成本,降低吨铁成本12元/t。
(10)加强铁前炉前系统生产组织,严格工艺纪律控制。经济炉料冶炼是一项系统管理工程,需要精细化协同保障,每次优化方案都要细化具体责任与目标,强化责任人唯一性。严格责任人、每项工作标准、达成时限、终结考核内容,降低吨铁成本3元/t。
3 经济冶炼给高炉操作带来的困难
经济冶炼用料告别了原有精料的环境和条件,高炉管理和技术更贴近竞争压力,明显面临着先算后行,且行且改动态模式。客观存在入炉品位下降,渣量增加,焦比上升;有害元素种类和含量增加,烧结配比调整频繁(详见表2);焦炭灰分上升、硫水平增加,焦炭强度下滑(详见表1)。原燃料质量指标明显波动,给高炉生产环境带来了空前的压力。高炉操作敏锐性增强,趋势判断、调剂时机、调控幅度、调整次数都更加困难,炉外炉前配合更加紧密,超前协同举措更加重要,稍有不慎就加剧炉况波动,影响冶炼状态稳定,波及供炼钢铁水成分质量要求,造成损益延伸和转移。随着加大钒钛球的使用比例,冶炼外部影响压力加剧,给周转罐运行带来新的课题,减少滞留加速周转,降低铁温与铁损,减轻渣铁罐粘结现象,维持正常生产组织秩序提出全新要求。
表1 经济用料前后焦炭质量指标情况
|
| 水分 | 灰分 | 挥发份 | S | M40 | M10 |
经济用料前 | 湿熄焦 | 4.57 | 13.28 | 1.21 | 0.63 | 83.73 | 6.76 |
干熄焦 | 0.68 | 13.29 | 1.20 | 0.63 | 85.48 | 6.41 | |
外购焦 | 10.88 | 13.30 | 1.24 | 0.55 | 83.93 | 6.72 | |
经济用料期间 | 湿熄焦 | 4.65 | 13.39 | 1.22 | 0.66 | 83.45 | 6.69 |
干熄焦 | 0.63 | 13.40 | 1.21 | 0.65 | 85.35 | 6.35 | |
外购焦 | 11.35 | 13.38 | 1.26 | 0.62 | 83.99 | 6.70 |
表2 经济用料强后烧结质量情况
项目年份 | 原料 | ||||||
入炉TFe % | 熟料率 % | 钛球比例 | 烧结转鼓 % | >10mm % | 5-10mm % | <5mm % | |
经济用料前 | 55.95 | 87.96 | 12.84 | 78.78 | 72.76 | 23.71 | 3.56 |
经济用料期间 | 54.01 | 90.13 | 17.56 | 78.72 | 69.11 | 26.77 | 4.11 |
4 经济炉料的高炉冶炼操作对策
4.1 加强高炉原、燃料管理
高炉炼铁生产,原料是基础,原料对高炉指标的影响占70%水平。针对水钢焦炭资源不足,外购焦比例大(外购焦质量偏差),烧结产能与高炉生产不匹配的情况,水钢采取了以下措施:1、提高钛球比例,以球团代烧结确保熟料率,改善炉料冶金性能,满足高炉生产对熟料率的需求,在2013年高炉熟料率达90.13%。2、合理分配不同品质烧结矿,大烧结机生产烧结矿品质偏好,主要为1350m3、2500m3高炉提供原料。3、综合料场的投运,烧结矿成分波动降低,质量明显提高。4、优质焦炭优先保证大高炉原则。干熄焦供2500m3高炉使用,自产湿熄焦供应1350m3高炉,外购焦供应788m3、1200m3高炉,确保焦炭强度满足高炉需要。5、加强原燃料的生产使用管理,制定原燃料管理办法,严格执行。要求称量必须准确,合理分配槽存,避免空槽发生,当班人员随时检查,通过控制筛分速度、加强筛网检查,确保筛分设备运行正常。通过上述措施,高炉原燃料质量得到保证,特别是焦炭强度的保证,保证了高炉的透气性,同时熟料率提高,软熔带下移,有利于改善透气性和抑制钛还原,为高炉进行降低品位后的稳定生产打下了坚实的基础。
4.2 调整送风制度,保持初始气流合理分布,实现炉缸保持活跃
在高炉的滴落带部位,存在疏松焦炭区,压实焦炭区(死料堆),是液态渣铁和煤气的通道,死料堆越小,滴落带就相对变宽,通过煤气和渣铁的能力就增强,高炉透气性、透液性就增强。要改善透气性,必须加宽滴落带,缩小死料柱,实现炉缸全面活跃。要缩小死料柱一方面要求有强度较好的焦炭,同时保持合适的鼓风动能,保持合理的燃烧带,实现炉缸全面均匀活跃。适宜的鼓风动能有利于炉缸工作均匀活跃,炉况稳定顺行,取得良好的经济技术指标。
2013年我们针对全用外购焦,矿石品位降低,烧结准粉末上升的,高炉耽误多,风量水平下降的情况,通过缩小风口面积(788m3高炉风口面积由0.1907m2缩小至1809m2,1200m3高炉风口面积由0.2419m2缩小至0.2356m2,1350m3高炉由0.2555m2缩小至0.2437m2,2500m3高炉由0.3607m2缩小至0.3587m2),提高风温水平,在风量下降的情况下,保证高炉风速稳中有升(见表3),实现初始煤气流分布合理,吹活炉缸,避免炉缸堆积。同时配合上部制度的调整和及时出尽渣铁,同时原燃料强度的保证,加上熟料率提高,高炉透气性得到改善,高炉实现了炉缸活跃,炉温充沛稳定。炉缸工作状况明显改善。
表3各高炉实际风速情况,m/s
日期 | 788m3 | 1200m3 | 1350m3 | 2500m3 |
2012年 | 236 | 219 | 315 | 240 |
2013年 | 246 | 225 | 319 | 239 |
4.3 调整装料制度,保持中心边缘两道煤气流合理分布
高炉上部制度的调整是改善技术经济指标的重要灵活的技术手段,在生产过程中根据原燃料情况,及高炉顺行状况进行调整矿批及布料倾角。大矿批有利于改善料柱透气性,有利于提高煤气利用率,但原料条件变差,透气性下降时,必须适当疏导边缘和中心,保持两道煤气通道,实现气流合理分配,保持高炉顺行。
在2013年,随着入炉品位的降低,外购焦比例增加的客观情况,在制度调整上我们主要采取保持边缘、疏导中心的措施,788m3高炉上部采取小矿批( 由18.5t逐步缩至17t水平),适当开中心的布料布料;1200m3主要采取逐步缩矿批(23t↘19t水平),退正装(90%↘75-80%);1350m3高炉采取缩小矿批(41.1t水平降至37.9t),并根据风量情况及时调整矿焦角;2500m3高炉由于原燃料条件相对较好,矿批由2012年的50.4吨水平,扩大到54.4吨水平,最大矿批达57.5t,矿石布料倾角也由41°扩大至44°,高炉煤气利用明显改善,由47.2%提高至47.6%(见表4)。通过上、下部制度的合理调整,改善了高炉煤气分布,形成炉缸全面活跃,边沿、中心开放的两道煤气分布,最大限度改善煤气利用,矿石在上部获得了充分的预热和还原,使得渣铁在炉缸热量充沛,为高炉实现低硅冶炼,抑制钛还原创造了较好的条件。
表4 各高炉矿批使用情况,t/批
日期 | 788m3 | 1200m3 | 1350m3 | 2500m3 |
2012年 | 18.5 | 23 | 41.4 | 50.4 |
2013年 | 17 | 19 | 37.9 | 54.4 |
4.4 加强高炉出净渣铁工作
入炉矿石品位降低,高炉渣比上升,高炉渣铁及时出净渣铁,腾出高炉空间,是高炉保持稳定顺行,高强度生产的基本保证,同时以是抑制钛还原的主要手段。及时出渣铁,可缩短渣铁在炉内的停留时间,进而实现抑制钛的还原。我们主要采取了以下措施,1、加强无水炮泥的采购管理,提高炮泥抗渣铁冲刷的能力,确保铁口工作稳定。2、增加出铁次数。由于风量上升,产生的渣铁量增加,为了保证高炉全风,我厂各高炉均增加了出铁次数1-2次,基本保证无渣口高炉不间断出铁,有渣口高炉出铁间隔按40-50分钟控制,确保及时出尽了渣铁。3、实施一罐到底工艺。一罐到底工艺就是高炉出铁时按炼钢要求控制铁水装入量,铁水罐中的铁水直接兑入炼钢转炉,此工艺可降低热损失,减少铁罐粘罐;提高铁罐的运行率,大大降低配罐给高炉造成的影响,确保高炉及时配罐出铁。4、加强水渣系统的维护,提高炉渣冲渣率,高炉冲渣率大96.36%,保证了高炉及时出铁。5、加强炉前操作,根据出铁情况,选择合适的钻头,控制出铁速度,及时收拾残渣铁,提高出铁正点率。6、提高开口机功率,炮泥质量提高后,开口机能力不足,铁口钻开困难,我们对开口机凿岩机进行更换,提高其功率,通过这些措施,炉前出铁工作逐步得到改善。为高炉及时出尽渣铁工作提供了保证。
4.5 坚持高顶压操
在高压操作上主要是紧紧围绕最大限度地发挥风机能力,进行高压大风量生产。对于788m3、1350m3高炉由于风机能力限制,加上原料条件下滑,高炉透气性转差,风机风压偏高,造成风机因压力高频繁让风保风机安全,我们根据生产条件的变化,降低炉顶压力争取风量,采取退顶压操作。1200m3高炉由于大修后具备强化条件,提高顶压至90kpa;2500m3高炉设计顶压为220kPa,设备能力250kpa,2500m3高炉2012年1月-10月,我们基本上维持220kPa的顶压进行操作(见表5)。
表5 各高炉顶压维持情况, kPa
日期 | 788m3 | 1200m3 | 1350m3 | 2500m3 |
2012年 | 124 | 77 | 196 | 210 |
2013年 | 112 | 89 | 186 | 211 |
4.6 进行高风温操作
风温是高炉主要热量来源之一,占高炉冶炼的20%以上的热量,提高风温是降低焦比、提高煤比的重要手段,风温热量利用效率高,提高风温可提高铁水物理热,有利于降硅生产。在生产上一方面我们强化热风炉烧炉工作,保持高的拱顶温度,另一方面我们加强了高炉操作,通过调整上、下部制度,理顺炉况,进行喷煤生产,使高炉接受高风温,减少撤风温操作,最大限度地发挥热风炉潜能;通过进行富氧鼓风,提高高炉煤气发热值,提高热风炉拱顶温度。在经济用料期间,虽耽误频繁,但高炉风温总体得到提高,促进了技术经济指标的进步,使情况见表6。
表6高炉风温对比,℃
日期 | 788m3 | 1200m3 | 1350m3 | 2500m3 |
2012年 | 1071 | 1060 | 1167 | 1150 |
2013年 | 1082 | 1062 | 1153 | 1199 |
4.7 控制合适的喷煤比
根据高炉炉况,有针对性地控制煤比,对于788m3、1200m3、1350m3由于原料综合品位降低,渣比上升,同时外购焦用量多,造成高炉风量水平不同程度降低,已不具备维持大喷煤条件,高炉坚持以炉温充沛、炉况顺行、全风生产为指导思想,在保证全风、顺行的前提下争取喷煤比的控制;2500m3高炉由于原燃料条件相对较好,具备进一步喷煤条件,煤比完成较好,实现原料条件下滑,全厂煤比不下滑(见表7)。
表7高炉富氧喷煤情况,℃
日期 | 788m3 | 1200m3 | 1350m3 | 2500m3 | 全厂 |
2012年 | 161 | 159 | 176 | 151 | 161 |
2013年 | 147 | 149 | 159 | 171 | 161 |
3.7 提高钛球比例
由于钒钛球资源丰富,价格低,降低成本明显,为此我们加大了钛球资源的利用。但钒钛矿使用存在着钒钛冶炼效应,利用不好,将有可能造成炉矿波动及失常。为此我们通过上述措施,改善高炉透气性、实现高炉高强度冶炼;及时出铁,富氧鼓风,抑制钛还原;通过高风温、富氧、及炉况稳定顺行使高炉具备低硅冶炼条件,逐步降低生铁硅水平,1350m3高炉[Si]0.347%↘0.318%,2500m3高炉[Si]由0.404%↘0.308%;通过加强高炉操作管理,降低炉温波动。通过上述措施,高炉钛球比例得到逐步提高,全厂达17.57%,较2012年提高4.73%。
在2013年水钢在入炉品位降低1.94%,钛球比例达17.57%,高炉生产耽误增加的条件下,通过调整上下部制度、加强原燃料的组织管理,高炉炉况总体保持稳定顺行,高炉保持稳产,高产势头,高炉技术经济指标未出现大幅度下滑(见表8)。
表8高炉技术经济指标完成情况
项目 | 高炉利用系数 | 综合冶炼强度 | 焦比 | 煤比 | 燃烧比 | 综合入炉品位 | 钛球比例 |
t/m3.d | t/m3.d | kg/t | kg/t | kg/t | % | % | |
经济用料前 | 2.202 | 1.112 | 349 | 161 | 537 | 55.95 | 12.84 |
经济用料期间 | 2.205 | 1.175 | 362 | 161 | 553 | 54.01 | 17.57 |
5经济冶炼的成效
水钢高炉系统在经济炉料的冶炼实践过程中,通过树立市场意识,利用区域资源优势,大幅度增加国内、省内矿石的使用比例和增加高炉钛球比例,高炉原料成本大幅度降低,按同比价格计算,全年烧结成本降低11440万元,钛球使用降成本4530万元,燃料消耗增加成本9163万元,年降低总成本6807万元。
6 结语
水钢通过通过经济炉料的冶炼实践,探索低成本矿,复杂矿冶炼技术,通过不断摸索、实践、总结,形成了良好的生产、技术、经营体系,大幅度降低了生铁成本,提高了水钢产品的市场竞争能力。但由于经济用料的使用,高炉有害元数增加,2013年高炉负荷达4.768kg/t,锌负荷达1.1kg/t,铅负荷达0.427kg/t。对高炉长寿及炉况的稳定影响严重。因此在优化配料的采购过程中应进一步关注有害元素的带入量,严格控制有害杂质,综合考虑低成本与长寿的关系,实现经济效益最大化,是下一步工作重心。
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