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水钢高炉经济冶炼技术

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水钢高炉经济冶炼技术肖扬武周成林王琳松安伟(首钢水城钢铁公司)摘要:行业性产能过剩给钢铁冶炼带来了理念的变革,经济利用资源,集成技术支持,集控管理保障,集约运营模式成为了钢铁业节…

水钢高炉经济冶炼技术

肖扬武 周成林 王琳松 安伟

(首钢水城钢铁公司)

要:行业性产能过剩给钢铁冶炼带来了理念的变革,经济利用资源,集成技术支持,集控管理保障,集约运营模式成为了钢铁业节能减排、降本增效必然选择。水钢高炉从精料技术路经向经料系统技术管控转变,通过优化整合资源利用,降低烧结成本;加强冶炼技术管控和系统生产管理,强化上下部制度改善煤气利用;加强铁前和炉前工作,实现及时渣铁排放、低硅技术冶炼、增加钛球比例、高风温、富氧喷煤等措施。在入炉品位降低1.94%,实现高炉冶炼稳定顺行,经济效益取得良好改善。

关键词:经济 冶炼 降本 实践

引言

首钢水钢地处贵州西部,铁矿石资源贫乏,长期依赖进口矿支撑,因运距长,物流成本高,为了降低铁料成本,优化国际、国内、省内及攀西钛球资源经济结构,实现用料结构从精料经料转变,不断适应巿场竞争要求。通过摸准资源,消化不利因素,优化有利要素,转变用料观念,不断系统研究性价比经济炉料结构,着实强化"经料"冶炼管理与技术创新,细化"经料"十项降本措施,实现高炉稳顺,确保经济冶炼。

经济冶炼的措施策划

经料冶炼是新常态下钢铁行业自我加压,炼就内功的必然抉择,也是探索高炉技术创新方突破的新机遇,更是系统诊断冶炼管理能力保障的新要求。为了把经料降本工作细化分解到每一个工序,公司多层面进行成本分解分析,对标寻差,权衡利弊,系统优化,克难趋利,风险预控,细化指标,完善措施。通过认真组织诊断研判,制定"经料"冶炼10降本保障措施,达到降低吨铁成本100元的目的,主要如下:

1)降低原料采购成本。适时分析巿场行情,研判价格走势,准确诊断性价比差异,综合判定采购方案及保障措施落实,通过加强市场监控,踩准好市场价格,加大性价比好大宗矿种的采购比例,达到降低吨铁成本15/t

2)降低毛焦比。强化原燃料直付管理,缩短物流降低产粉率损益和加强焦炭质量管理,降低含粉率。高炉通过稳定炉况,提高喷煤比,,实现毛焦比降低,降低吨铁成本25/t

3)生产稳定顺行降低固定费用。通过稳产高产的规模效应,降低固有消耗,降低吨铁成本12/t

4)稳定烧结工艺技术操作,完善设备维护管理,提升烧结矿强度,确保烧结返矿率控制在15%以下,提高烧结台时产量,降低工序能耗和燃料成本。通过合理循环控制经济槽存,控制筛板间隙,减少不必要返矿产生,既减少粉末入炉又规避返矿量失控增加,降低吨铁成本6/t

5)加强高炉内外环境管理,强化冶炼信息共享机制,制定合理基本操作制度,改善冶炼技术支持。强调以效益冶炼为核心,降低各项动力浪费和消费,通过加强高炉与动力、供水电配合,降低高炉水电消耗、无序放风量,提高鼓风机经济运行和介质经济保障能力,降低高炉休减风率,同时积极改善煤气利用,降低燃料比,实现铁前能源消耗的降低,降低吨铁成本4/t

6)提高水渣回收。增加水渣量不仅可降低干渣处理费用,还可增加水渣销售收入,实现降低吨铁成本3/t

7)优化配矿结构。依照采购方案,按照港存和厂存实际情况,不断优化烧结配料结构与高炉入炉料结构,对冶炼风险进行评价,超前提出防范措施,及时获取系统管理资源与技术支持,确认各相关方协同责任与工作目标,确保经济用料效益实现,降低吨铁成本10/t

8)优化焦炭配煤结构。严格焦煤入库入仓质量控制,加强煤岩混质监控,在保证焦炭质量指标前提下,适时调整优化配煤比经济结构,降低炼焦成本,提高化制品收益率,降低吨铁成本10/t

9)增加钛球比例,改善炉况冶炼功能。根据攀西区位钒钛铁矿资源优势,钛球性价比明显,适当增加钛球比例,有利于改善矿批,提高料柱透气性和煤气利用,助推降低冶炼成本,降低吨铁成本12/t

10)加强铁前炉前系统生产组织,严格工艺纪律控制。经济炉料冶炼是一项系统管理工程,需要精细化协同保障,每次优化方案都要细化具体责任与目标,强化责任人唯一性。严格责任人、每项工作标准、达成时限、终结考核内容,降低吨铁成本3/t

经济冶炼给高炉操作带来的困难

经济冶炼用料告别了原有精料的环境和条件,高炉管理和技术更贴近竞争压力,明显面临着先算后行,且行且改动态模式。客观存在入炉品位下降,渣量增加,焦比上升;有害元素种类和含量增加,烧结配比调整频繁(详见表2);焦炭灰分上升、硫水平增加,焦炭强度下滑(详见表1)。原燃料质量指标明显波动,给高炉生产环境带来了空前的压力。高炉操作敏锐性增强,趋势判断、调剂时机、调控幅度、调整次数都更加困难,炉外炉前配合更加紧密,超前协同举措更加重要,稍有不慎就加剧炉况波动,影响冶炼状态稳定,波及供炼钢铁水成分质量要求,造成损益延伸和转移。随着加大钒钛球的使用比例,冶炼外部影响压力加剧,给周转罐运行带来新的课题,减少滞留加速周转,降低铁温与铁损,减轻渣铁罐粘结现象,维持正常生产组织秩序提出全新要求。

经济用料前后焦炭质量指标情况

 

 

水分

灰分

挥发份

S

M40

M10

经济用料前

湿熄焦

4.57

13.28

1.21

0.63

83.73

6.76

干熄焦

0.68

13.29

1.20

0.63

85.48

6.41

外购焦

10.88

13.30

1.24

0.55

83.93

6.72

经济用料期间

湿熄焦

4.65

13.39

1.22

0.66

83.45

6.69

干熄焦

0.63

13.40

1.21

0.65

85.35

6.35

外购焦

11.35

13.38

1.26

0.62

83.99

6.70

 

 

经济用料强后烧结质量情况

 

项目年份

原料

入炉TFe

%

熟料率

%

钛球比例

烧结转鼓

%

10mm

%

5-10mm

%

5mm

%

经济用料前

55.95

87.96

12.84

78.78

72.76

23.71

3.56

经济用料期间

54.01

90.13

17.56

78.72

69.11

26.77

4.11

 

经济炉料的高炉冶炼操作对策

4.1 加强高炉原、燃料管理

高炉炼铁生产,原料是基础,原料对高炉指标的影响占70%水平。针对水钢焦炭资源不足,外购焦比例大(外购焦质量偏差),烧结产能与高炉生产不匹配的情况,水钢采取了以下措施:1、提高钛球比例,以球团代烧结确保熟料率,改善炉料冶金性能,满足高炉生产对熟料率的需求,在2013年高炉熟料率达90.13%2、合理分配不同品质烧结矿,大烧结机生产烧结矿品质偏好,主要为1350m32500m3高炉提供原料。3、综合料场的投运,烧结矿成分波动降低,质量明显提高。4、优质焦炭优先保证大高炉原则。干熄焦供2500m3高炉使用,自产湿熄焦供应1350m3高炉,外购焦供应788m31200m3高炉,确保焦炭强度满足高炉需要。5、加强原燃料的生产使用管理,制定原燃料管理办法,严格执行。要求称量必须准确,合理分配槽存,避免空槽发生,当班人员随时检查,通过控制筛分速度、加强筛网检查,确保筛分设备运行正常。通过上述措施,高炉原燃料质量得到保证,特别是焦炭强度的保证,保证了高炉的透气性,同时熟料率提高,软熔带下移,有利于改善透气性和抑制钛还原,为高炉进行降低品位后的稳定生产打下了坚实的基础。

4.2 调整送风制度,保持初始气流合理分布,实现炉缸保持活跃

在高炉的滴落带部位,存在疏松焦炭区,压实焦炭区(死料堆),是液态渣铁和煤气的通道,死料堆越小,滴落带就相对变宽,通过煤气和渣铁的能力就增强,高炉透气性、透液性就增强。要改善透气性,必须加宽滴落带,缩小死料柱,实现炉缸全面活跃。要缩小死料柱一方面要求有强度较好的焦炭,同时保持合适的鼓风动能,保持合理的燃烧带,实现炉缸全面均匀活跃。适宜的鼓风动能有利于炉缸工作均匀活跃,炉况稳定顺行,取得良好的经济技术指标。

2013年我们针对全用外购焦,矿石品位降低,烧结准粉末上升的,高炉耽误多,风量水平下降的情况,通过缩小风口面积(788m3高炉风口面积由0.1907m2缩小至1809m21200m3高炉风口面积由0.2419m2缩小至0.2356m21350m3高炉由0.2555m2缩小至0.2437m22500m3高炉由0.3607m2缩小至0.3587m2),提高风温水平,在风量下降的情况下,保证高炉风速稳中有升(见表3),实现初始煤气流分布合理,吹活炉缸,避免炉缸堆积。同时配合上部制度的调整和及时出尽渣铁,同时原燃料强度的保证,加上熟料率提高,高炉透气性得到改善,高炉实现了炉缸活跃,炉温充沛稳定。炉缸工作状况明显改善。

3各高炉实际风速情况,m/s

日期

788m3

1200m3

1350m3

2500m3

2012

236

219

315

240

2013

246

225

319

239

 

4.3 调整装料制度,保持中心边缘两道煤气流合理分布

高炉上部制度的调整是改善技术经济指标的重要灵活的技术手段,在生产过程中根据原燃料情况,及高炉顺行状况进行调整矿批及布料倾角。大矿批有利于改善料柱透气性,有利于提高煤气利用率,但原料条件变差,透气性下降时,必须适当疏导边缘和中心,保持两道煤气通道,实现气流合理分配,保持高炉顺行。

2013年,随着入炉品位的降低,外购焦比例增加的客观情况,在制度调整上我们主要采取保持边缘、疏导中心的措施,788m3高炉上部采取小矿批18.5t逐步缩至17t水平),适当开中心的布料布料;1200m3主要采取逐步缩矿批(23t19t水平),退正装(90%75-80%);1350m3高炉采取缩小矿批(41.1t水平降至37.9t,并根据风量情况及时调整矿焦角;2500m3高炉由于原燃料条件相对较好,矿批由2012年的50.4吨水平,扩大到54.4吨水平,最大矿批达57.5t,矿石布料倾角也由41°扩大至44°,高炉煤气利用明显改善,由47.2%提高至47.6%(见表4)。通过上、下部制度的合理调整,改善了高炉煤气分布,形成炉缸全面活跃,边沿、中心开放的两道煤气分布,最大限度改善煤气利用,矿石在上部获得了充分的预热和还原,使得渣铁在炉缸热量充沛,为高炉实现低硅冶炼,抑制钛还原创造了较好的条件。

各高炉矿批使用情况,t/

日期

788m3

1200m3

1350m3

2500m3

2012

18.5

23

41.4

50.4

2013

17

19

37.9

54.4

4.4 加强高炉出净渣铁工作

入炉矿石品位降低,高炉渣比上升,高炉渣铁及时出净渣铁,腾出高炉空间,是高炉保持稳定顺行,高强度生产的基本保证,同时以是抑制钛还原的主要手段。及时出渣铁,可缩短渣铁在炉内的停留时间,进而实现抑制钛的还原。我们主要采取了以下措施,1、加强无水炮泥的采购管理,提高炮泥抗渣铁冲刷的能力,确保铁口工作稳定。2、增加出铁次数。由于风量上升,产生的渣铁量增加,为了保证高炉全风,我厂各高炉均增加了出铁次数1-2次,基本保证无渣口高炉不间断出铁,有渣口高炉出铁间隔按40-50分钟控制,确保及时出尽了渣铁。3、实施一罐到底工艺。一罐到底工艺就是高炉出铁时按炼钢要求控制铁水装入量,铁水罐中的铁水直接兑入炼钢转炉,此工艺可降低热损失,减少铁罐粘罐;提高铁罐的运行率,大大降低配罐给高炉造成的影响,确保高炉及时配罐出铁。4、加强水渣系统的维护,提高炉渣冲渣率,高炉冲渣率大96.36%,保证了高炉及时出铁。5、加强炉前操作,根据出铁情况,选择合适的钻头,控制出铁速度,及时收拾残渣铁,提高出铁正点率。6、提高开口机功率,炮泥质量提高后,开口机能力不足,铁口钻开困难,我们对开口机凿岩机进行更换,提高其功率,通过这些措施,炉前出铁工作逐步得到改善。为高炉及时出尽渣铁工作提供了保证。

4.5 坚持高顶压操

在高压操作上主要是紧紧围绕最大限度地发挥风机能力,进行高压大风量生产。对于788m31350m3高炉由于风机能力限制,加上原料条件下滑,高炉透气性转差,风机风压偏高,造成风机因压力高频繁让风保风机安全,我们根据生产条件的变化,降低炉顶压力争取风量,采取退顶压操作。1200m3高炉由于大修后具备强化条件,提高顶压至90kpa2500m3高炉设计顶压为220kPa,设备能力250kpa2500m3高炉20121-10月,我们基本上维持220kPa的顶压进行操作(见表5)。

各高炉顶压维持情况, kPa

日期

788m3

1200m3

1350m3

2500m3

2012

124

77

196

210

2013

112

89

186

211

4.6 进行高风温操作

风温是高炉主要热量来源之一,占高炉冶炼的20%以上的热量,提高风温是降低焦比、提高煤比的重要手段,风温热量利用效率高,提高风温可提高铁水物理热,有利于降硅生产。在生产上一方面我们强化热风炉烧炉工作,保持高的拱顶温度,另一方面我们加强了高炉操作,通过调整上、下部制度,理顺炉况,进行喷煤生产,使高炉接受高风温,减少撤风温操作,最大限度地发挥热风炉潜能;通过进行富氧鼓风,提高高炉煤气发热值,提高热风炉拱顶温度。在经济用料期间,虽耽误频繁,但高炉风温总体得到提高,促进了技术经济指标的进步,使情况见表6

6高炉风温对比,

日期

788m3

1200m3

1350m3

2500m3

2012

1071

1060

1167

1150

2013

1082

1062

1153

1199

4.7 控制合适的喷煤比

根据高炉炉况,有针对性地控制煤比,对于788m31200m31350m3由于原料综合品位降低,渣比上升,同时外购焦用量多,造成高炉风量水平不同程度降低,已不具备维持大喷煤条件,高炉坚持以炉温充沛、炉况顺行、全风生产为指导思想,在保证全风、顺行的前提下争取喷煤比的控制;2500m3高炉由于原燃料条件相对较好,具备进一步喷煤条件,煤比完成较好,实现原料条件下滑,全厂煤比不下滑(见表7)。

7高炉富氧喷煤情况,

日期

788m3

1200m3

1350m3

2500m3

全厂

2012

161

159

176

151

161

2013

147

149

159

171

161

3.7 提高钛球比例

由于钒钛球资源丰富,价格低,降低成本明显,为此我们加大了钛球资源的利用。但钒钛矿使用存在着钒钛冶炼效应,利用不好,将有可能造成炉矿波动及失常。为此我们通过上述措施,改善高炉透气性、实现高炉高强度冶炼;及时出铁,富氧鼓风,抑制钛还原;通过高风温、富氧、及炉况稳定顺行使高炉具备低硅冶炼条件,逐步降低生铁硅水平,1350m3高炉[Si]0.347%0.318%2500m3高炉[Si]0.404%0.308%;通过加强高炉操作管理,降低炉温波动。通过上述措施,高炉钛球比例得到逐步提高,全厂达17.57%,较2012年提高4.73%

2013年水钢在入炉品位降低1.94%,钛球比例达17.57%,高炉生产耽误增加的条件下,通过调整上下部制度、加强原燃料的组织管理,高炉炉况总体保持稳定顺行,高炉保持稳产,高产势头,高炉技术经济指标未出现大幅度下滑(见表8)。

8高炉技术经济指标完成情况

项目

高炉利用系数

综合冶炼强度

焦比

煤比

燃烧比

综合入炉品位

钛球比例

t/m3.d

t/m3.d

kg/t

kg/t

kg/t

%

%

经济用料前

2.202

1.112

349

161

537

55.95

12.84

经济用料期间

2.205

1.175

362

161

553

54.01

17.57

5经济冶炼的成效

水钢高炉系统在经济炉料的冶炼实践过程中,通过树立市场意识,利用区域资源优势,大幅度增加国内、省内矿石的使用比例和增加高炉钛球比例,高炉原料成本大幅度降低,按同比价格计算,全年烧结成本降低11440万元,钛球使用降成本4530万元,燃料消耗增加成本9163万元,年降低总成本6807万元。

结语

水钢通过通过经济炉料的冶炼实践,探索低成本矿,复杂矿冶炼技术,通过不断摸索、实践、总结,形成了良好的生产、技术、经营体系,大幅度降低了生铁成本,提高了水钢产品的市场竞争能力。但由于经济用料的使用,高炉有害元数增加,2013年高炉负荷达4.768kg/t,锌负荷达1.1kg/t,铅负荷达0.427kg/t。对高炉长寿及炉况的稳定影响严重。因此在优化配料的采购过程中应进一步关注有害元素的带入量,严格控制有害杂质,综合考虑低成本与长寿的关系,实现经济效益最大化,是下一步工作重心

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