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马钢攻克棒材冷床裙板定位难题

来源:中国钢铁新闻网 |浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

日前,马钢三钢轧总厂线棒点检室持续展开攻关,成功解决了棒材生产线冷床裙板定位这一长期困扰生产的技术难题,并实现了技改攻关“零”投入。  这一技术难题的攻克,不仅使该总厂棒材生产线…

 日前,马钢三钢轧总厂线棒点检室持续展开攻关,成功解决了棒材生产线冷床裙板定位这一长期困扰生产的技术难题,并实现了技改攻关“零”投入。

  这一技术难题的攻克,不仅使该总厂棒材生产线成材率大幅提升,缩短了故障停机时间,保证了生产的顺行,而且减少了电耗及备件消耗,年直接可创效益和降本达到370多万元。

  棒材生产线冷床裙板定位不准,产生大量非定尺,造成设备损坏和生产延误,人工处理废钢也不安全,长期影响棒材成材率等各项经济技术指标提升,制约棒材生产。今年初,该总厂确定对这一难题进行重点攻关。

  该总厂线棒点检室迅速成立了攻关组,并专门组织技术人员到现场安装检测设备,针对辊道速度的波动及平衡气缸的压力、穿水冷却的状况、程序的扫描周期等影响冷床定位的相关数据进行收集整理,通过查阅相关资料寻求解决方案。他们发现,由于棒材生产规格品种的调整,目前冷床的有效空间已压缩为107米。在这样的有效空间下,如果棒材定尺为99米,则冷床两头就只有各4米的空间,当轧制速度为每秒17米时,依靠摩擦制动,4米的缓冲空间就显得不足。又因前几年生产提速需要,冷床部位的3块制动板已改为提速拨叉,使得制动距离又减少了3.6米,这直接造成了冷床裙板定位的不准。如果恢复冷床原设计120米的长度,就要投入100多万元建设资金,还要停产10多天进行相关改造。攻关一时陷入了僵局。

  能不能不投入费用又不耽误生产时间,利用现有设备条件解决这一难题?点检室攻关组通过在现场持续观察、收集数据,发现棒材在冷床输入辊道的运行轨迹是有规律可循的。这一发现,让攻关组全体成员茅塞顿开:可以根据规格品种的不同来控制辊道电机运行的数量,以改善冷床裙板定位效果。经过现场反复调试,这一长久困扰棒材生产的难题迎刃而解。据该总厂相关技术人员介绍,这项技术难题的攻克,是目前国内同类生产线在每秒17米以上的轧制速度、4米定位空间的条件下,成功解决冷床定位的典范。

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