迁钢巧改进解漏油难题
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近日,在迁钢公司动力作业部一联合泵站现场,来自深圳3A公司的TPM顾问老师唐勇在一台风口泵旁驻足良久,看完职工为解决轴承箱漏油问题而做的一系列TPM改善,他感慨地说:“改善漏油这件小事,…
近日,在迁钢公司动力作业部一联合泵站现场,来自深圳3A公司的TPM顾问老师唐勇在一台风口泵旁驻足良久,看完职工为解决轴承箱漏油问题而做的一系列TPM改善,他感慨地说:“改善漏油这件小事,让我看到了不一样的迁钢。”
有丰富现场改善经验的唐勇老师把设备漏油治理称为“行业难题”,一是因为职工对漏油的重视不够,只要不威胁设备的正常运转,大家就会得过且过,不会刨根问底地去解决问题;二是碍于设备结构、密封部位、元件材料、油品种类的多种多样,治理漏油也很难寻觅一种拿过来就能用的“特效药”,不是效果不佳就是“病情”出现反复。
风口泵的“行业难题”也一直困扰着现场的工作人员,出于环境保护和漏油回收的角度,职工在风口泵的轴承箱下方加设了接油盘,但是这一改善治标不治本。看着接油盘里日渐增多的漏油,动力作业部设备室马向辉较起了真儿,他决定追本溯源,从根本上解决漏油问题。通过仔细观察,他把重点漏油部位锁定在了上下轴承箱的端面接口处,然而轴承箱在组装时,端面都已经涂抹了密封胶,还能做出什么样的改善呢?改善永无止境,漏油说明密封胶在该工况下出现失效,能不能从改善密封胶工况条件入手?泵在运转过程中会产生较大的热量,汽化的润滑油在密闭的空间有较大压力,从而加速密封胶的失效,于是马向辉提出了给轴承箱增加放气帽的建议。通过对轴承箱加油口盖板的改善,放气帽成功安装到了轴承箱上,漏油情况果然得到大大改善。
加油过量势必会加大漏油的可能性,然而这台风口泵却存在着这方面的先天设计缺陷。由于油标位置过高,透过油标观察加油油位时很不方便,刚一看清油位其实加油量就已经超了。为此,马向辉打起了泄油口的主意,泄油口处在油箱的最低点,设备正常运转时用堵丝堵住,如果油标安装在最低点,那加油时观察油位就方便多了。要当泄油口又要安装油标,用一个三通不就解决问题了?通过安装合适的三通,泄油口换成了阀门形式,油标也找到了合适位置,这一改善既美观又实用。(赵成龙)
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