邯宝1号高炉降焦增煤的限制因素的分析
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1前言 邯宝1号高炉自2009年11月份去除中心加焦采用平台加漏斗的布料模式后,燃料比从530kg/t左右逐步下降到500kg/t以下,主要管理方式及各种操作制度已经基本成熟,但由于各种因素的影响…
1 前言
邯宝1号高炉自2009年11月份去除中心加焦采用平台加漏斗的布料模式后,燃料比从530kg/t左右逐步下降到500kg/t以下,主要管理方式及各种操作制度已经基本成熟,但由于各种因素的影响,降焦增煤仍有提升空间,本文作者通过邯宝1号高炉近两年生产情况分析总结出几点降焦增煤的限制性因素。
2 邯宝1号高炉概况
河北钢铁集团邯宝公司炼铁厂1号高炉是邯钢投建的第一座大型高炉,炉容3200m3,于2008年4月18日开炉投产,2011年7月~2013年6月生产基本稳定,燃料比平均490kg/t左右,主要指标数据见表1(数据来源于每日整理记录表)。
表1 邯宝1号高炉主要指标数据
时间 | 产量 | 焦比 kg/t | 煤比 kg/t | 焦丁比 kg/t | 燃料比 kg/t |
2011年7月 | 7384.2 | 347.4 | 122.5 | 32.6 | 502.5 |
2011年8月 | 7609.1 | 353.1 | 120.0 | 32.6 | 505.8 |
2011年9月 | 7624.6 | 346.0 | 125.8 | 32.6 | 504.3 |
2011年10月 | 7528.7 | 338.2 | 122.4 | 37.1 | 497.7 |
2011年11月 | 7656.3 | 331.4 | 114.4 | 40.5 | 486.4 |
2011年12月 | 7694.5 | 322.6 | 123.4 | 41.1 | 487.1 |
2012年1月 | 7642.4 | 325.6 | 114.2 | 41.7 | 480.9 |
2012年2月 | 7431.3 | 332.0 | 106.0 | 41.3 | 479.7 |
2012年3月 | 7663.0 | 318.7 | 126.0 | 41.5 | 486.1 |
2012年4月 | 7664.8 | 318.0 | 130.8 | 41.4 | 490.3 |
2012年5月 | 7642.3 | 318.7 | 135.7 | 40.1 | 495.9 |
2012年6月 | 7607.1 | 313.1 | 136.8 | 39.9 | 490.0 |
2012年7月 | 7356.7 | 317.5 | 133.0 | 39.5 | 490.4 |
2012年8月 | 7712.7 | 309.2 | 145.2 | 38.8 | 493.8 |
2012年9月 | 7674.7 | 305.0 | 143.6 | 38.3 | 487.4 |
2012年10月 | 7481.1 | 310.8 | 131.9 | 38.3 | 480.9 |
2012年11月 | 7718.5 | 304.5 | 140.6 | 38.7 | 483.4 |
2012年12月 | 7697.0 | 311.2 | 134.6 | 41.2 | 484.4 |
2013年1月 | 7427.2 | 355.9 | 91.5 | 42.2 | 488.7 |
2013年2月 | 7010.6 | 361.5 | 95.0 | 41.9 | 498.7 |
2013年3月 | 7078.5 | 344.7 | 100.8 | 40.9 | 487.3 |
2013年4月 | 7726.0 | 321.7 | 121.7 | 40.5 | 484.2 |
2013年5月 | 7695.4 | 321.7 | 122.6 | 40.5 | 484.7 |
2013年6月 | 7752.1 | 319.4 | 123.3 | 40.5 | 183.1 |
3 原燃料质量因素
邯宝1号高炉的炉料结构为烧结矿+小粒度烧结矿+球团矿+澳矿并配加少量焦丁,如遇烧结车间检修时,则配吃大量落地烧结矿(烧结车间日常剩余烧结矿存于原料厂备用料),落地烧结矿较正常直过烧结矿温度低、粒度小、强度低;澳矿在雨季为湿料,澳矿表面粘泥状粉料,且在振筛表面形成泥板,小粒级的不能筛分,冬季为冻料,澳矿表面冻有粉料,小粒度澳矿在经过振筛时在振筛上冻结,不利于筛分;配吃焦丁量随焦丁仓料位有一定的波动,且在焦炭种类较多时,焦丁水分等不稳定因素较多。焦炭为干熄焦配加外进焦或湿焦,湿焦及外进焦炭质量整体质量较干熄焦差,雨季湿焦水分变化较大,设定水分值与实际水分值有差距,造成焦炭实际用量不稳定。原燃料成分均有待缩小其成分及强度等的波动区间。
4 装料制度因素
1号高炉从2009年末去除中心焦,使用平台加漏斗的布料模式后,中心气流得到抑制,边缘气流相对发展,从2011年上部调节的主要方向是适当的发展中心气流,稳定边缘气流。布料矩阵自2011年末至2013年6月布料矩阵为C333223O443300,除2013年2月中旬由于烧结矿配加除尘灰比例过大造成炉况失常短时间内改为中心加焦保证生产外基本无改动。但是这段期间使用C333223O443300时矿批最高位97t/批最低为89t/批,焦批最高22t/批最低为17.6t批,本文作者认为此料制虽然成熟但其有一定的适应料批区间,不同的外部条件对应不同的料制,在炉况发生变化时降低焦炭负荷的同时应考虑装料制度的调整。
5 送风制度因素
在2011年11月对热风炉进行了富氧烧炉,单座炉烧炉时用富氧为750Nm3/h,减少了N2带走的热量,保证了煤气的充分燃烧,从而缩短了烧炉时间,延长了换炉时间,但是换炉过程中,待送风炉充压及原送风炉送风转休止的过程中造成高炉加减风明显,影响高炉的稳定性。
6 其余限制性因素
定休时间较长,磨损风口不能及时更换造成喷煤分布不均匀;喷煤速率整体稳定,但在整点调节过程中造成1~3min喷煤速率为零的状态;渣沟、铁沟抗侵蚀能力有待提高,应避免由于修补渣、铁沟造成单铁口连出;邯宝1号高炉软水温度基本控制在39℃,但在夏季软水温度最高超过41℃,为保证渣皮稳定性,软水供水温度的稳定性有待提高;随产量增加,单炉铁次铁量增加,出铁不来风现象或不完全来风现象仍有发生;炉温控制整体较稳定但偶有超出规定范围,硅素高时达到0.5%低时不足0.2%,此现象多发生在交接班后摸索负荷时间段。
7 结语
在目前原燃料价格变化造成高炉用料不稳定的形势下,大高炉在稳定生产时降焦增煤势在必行,邯宝1号高炉在稳定和降低燃料比上有成熟经验,但是在保持低燃料比的同时降焦增煤有待进一步提高,本文作者水平有限,在工作之余总结分析出几点在日常生产中降焦增煤的限制性因素与同行业操作人员交流。
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