技术降本 风光无限
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技术降本风光无限——邯钢公司邯宝炼铁厂产线对标烧结矿配加钢渣降成本侧记在高炉炉料结构中,烧结矿占整个炉料结构的70%。要想实现低成本经济冶炼,降低烧结矿成本是关键。 “我厂深入…
技术降本 风光无限
——邯钢公司邯宝炼铁厂产线对标烧结矿配加钢渣降成本侧记
在高炉炉料结构中,烧结矿占整个炉料结构的70%。要想实现低成本经济冶炼,降低烧结矿成本是关键。
“我厂深入推进产线对标,不断优化成本结构,努力挖掘降本增效的最大空间。利用烧结杯实验,钢渣配加量从2%增加到5%,吨矿成本降低了25元,两个月降本增效2300余万元。”邯宝炼铁厂厂长刘京瑞说。
新工艺解决新难题
邯宝炼铁厂有一系列和二系列两个系列烧结机。在推进产线对标中,为满足炼钢生产品种钢对低磷铁水的要求,该厂采取了烧结单系列配加钢渣方法。“通过烧结杯实验,我们多次优化烧结矿混匀料配加方式,量化烧结操作参数,降低烧结矿成本,可以说是花费了心思。”该厂烧结车间主任高瑞芳说。
据了解,钢铁渣是钢铁生产的必然产物,是钢铁工业“三废”排放中的大宗固体废物。炼铁生产过程产生的高炉渣为33%——35%,炼钢生产过程中产生的钢渣为12.5%——14%。把废钢铁渣进行自行消化,是发展循环经济的必然选择。
该厂更改废钢渣配加方式,由以前在烧结混匀料中配加钢渣,更改为在烧结二系列5号混匀料仓配加钢渣:即,烧结一系列生产低磷烧结矿, 二系列生产高磷烧结矿,同时将一系列生产的低磷烧结矿输送给1号高炉冶炼低磷铁水,进而保证炼钢品质钢要求;二系列生产的高磷烧结矿,输送给2号高炉使用,实现降本增效的目的。为确保烧结矿配加钢渣新工艺顺利实施,该厂积极与相关单位沟通,制定了钢渣上料流程,确保在生产过中钢渣上料满足生产要求,同时改造钢渣仓,校验称量皮带,确保下料稳定准确。针对烧结矿配加钢渣出现的混不均、影响烧结矿成分稳定等问题,该厂烧结车间精细管理,量化各项烧结操作参数,调整加水比例,二系列水份控制在20%;BTP终点位置控制在22——23号风箱,BTP温度控制在360——400摄氏度,同时加强电子皮带秤管理,每小时测量一次钢渣下料量,保证下料量稳定。同时,延伸管理,与生产制造部配合,标准化取样、制样过程,确保烧结矿质量稳定。目前,该厂二系列烧结机配加钢渣粉后,烧结矿指标转鼓强度稳定在79%以上,转鼓稳定率稳定在86%以上。
据悉,从7月中旬到9月10日,该厂在二系列烧结机配加钢渣,钢渣配比由2%逐步提高到5%,两个月消耗钢渣2.9万吨,较不配加钢渣烧结矿吨矿成本降低了25元,降低生铁成本2300余万元。
精细操作保炉况顺行
由于钢渣中有害元素较多,虽然把烧结矿指标控制在合格范围内,但是当烧结矿进入高炉后,还是会影响高炉稳定顺行。”该厂2高炉车间主任高永会说。
由于钢渣中有害元素较多,且配钢渣混匀程度较以前在料场中配加效果差,造成烧结矿阶段性成分质量不稳定,而烧结矿质量的不稳定性直接影响着高炉顺行。
“高炉配吃了含有钢渣的烧结矿,造成高炉炉压上升、压量关系不稳定等不利因素。我们采取精细操作、超前预判的办法,全力减少对炉况的影响。”高永会介绍说。
当配加钢渣的烧结矿入炉后,造成炉内压量关系的稳定性较之前变差,压量关系变化快且大,料尺走势差,下料不均,中心气流变弱。
如何消除高炉不稳定因素?“我们加强了2号高炉原燃料筛分力度,在原有振料时间基础上,增加振料时间,减少入炉粉料。加强炉前出铁管理,精心维护渣铁沟,确保高炉出铁出渣安全性。”高永会说。
在操作上,该厂2高炉车间工长密切关注炉内参数变化,出现偏差,及时调整;保持铁水温度在较高范围内,增加渣铁流动性。在料制上,采取开放中心料制,保证中心气流稳定。
该厂通过推进产线对标,目前,2号高炉在烧结矿配加钢渣的条件下,日产铁稳定在7800吨,高炉焦比稳定在320公斤,燃料比500公斤以下,高炉实现稳定顺行。
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