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河钢邯钢积极利用新技术降本

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近日,河北钢铁集团邯钢技术中心在实验室对拟定的9个红泥替代皂土生产球团方案进行试验,确定应用在生产中。该方案用红泥全部替代皂土后,球团矿各项质量指标完全满足炼铁高炉生产要求,为球…

近日,河北钢铁集团邯钢技术中心在实验室对拟定的9个红泥替代皂土生产球团方案进行试验,确定应用在生产中。该方案用红泥全部替代皂土后,球团矿各项质量指标完全满足炼铁高炉生产要求,为球团矿提高品位、降低生产成本提供了技术支持,成为邯钢新的降本增效点。

  据了解,皂土是炼铁球团生产的必需原料,是造球过程中的黏合剂。面对严峻的钢铁市场形势,降本增效成了各个企业的必然要求。在炼铁球团矿生产中,大家都在使用低价原料,而在造球原料条件变差的条件下,必须提高皂土配比以满足生产,这样势必增加了球团的硅含量,影响球团质量。而红泥是一种新兴的冶金黏合剂,价格低廉,含铁量达到20%,用其替代皂土,不仅提高球团矿品位,而且可以进一步降低球团矿成本。

  这项实验研究对邯钢技术人员来说是首次实验,而国内同行业类似的实验研究基本是空白。为尽快使红泥替代皂土,邯钢召集相关技术力量成立攻关队,查阅大量资料信息,并结合以往经验制订了9个实验方案,基本达到预计效果。

  目前,邯钢正在加紧把实验成果转化成生产应用。

  又讯近日,河北钢铁集团邯钢矿业分公司技术人员通过改造3号、4号活性灰窑助燃风释放阀,彻底解决了皮带黏结过程中的停窑操作问题,年可增加活性灰产量2160吨,多创效13万元。 

  该公司助燃风释放阀位于活性灰窑体正下方密封走廊内。在日常皮带检修过程中须要黏结皮带时,受窑体工艺因素等影响,窑体每12分钟换一次向,助燃风释放阀12分钟释放一次压力。由于释放压力高达40千帕,密封走廊内大量粉尘飞扬,在胶水涂抹过程中粉尘落在胶水上无法黏结,必须停窑进行黏结,每次皮带黏结至少需要3个小时。而活性灰窑按照生产工艺要求,每半年就要进行一次皮带检修黏结,停窑检修直接影响活性灰产量。而且,由于助燃风释放阀门安装在密封走廊内,内部有大量的石灰粉,极易吹伤操作工和点巡检人员的眼睛,成为安全隐患。 

  针对这一情况,该公司技术人员想要通过更改释放阀位置解决这一问题。他们通过对活性灰窑体仔细勘察,以及对安装助燃风新释放阀门的位置反复确认,最终决定延长并调整助燃风释放阀管道,由现在的窑体密封走廊内部改为外部。释放阀改造后,可有效避免皮带检修造成活性灰停窑、停产的情况,增产活性灰。

  

 

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