邯宝焦化厂煤精车间碱耗降低20%
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由2月份每天32.5吨降至目前的26吨以下 邯宝焦化厂煤精车间瞄准行业先进水平,通过开展脱硫攻关、消除设备缺陷、优化工艺操作、加强巡检等措施,碱耗由2月份每天的32.5吨降至目前的26吨以…
由2月份每天32.5吨降至目前的26吨以下
邯宝焦化厂煤精车间瞄准行业先进水平,通过开展脱硫攻关、消除设备缺陷、优化工艺操作、加强巡检等措施,碱耗由2月份每天的32.5吨降至目前的26吨以下,降幅达20%。其中,3月碱成本较2月份降低15万元。
该厂加大设备消缺力度,定期召开脱硫专项攻关会,逐项汇总设备缺陷,明确节点和项目负责人,确保按时完成。及时清洗酸气冷凝器,增强换热器冷却效果,酸气温度由原来的39摄氏度降至25摄氏度,改善了再生解析效果。及时更换了1台贫富液换热器,降低了贫液温度,改善了贫液对硫化氢的吸收效果。
该厂密切关注稀碱液中的氢氧化钠浓度,中控在线实时监测硫化氢含量,一旦发现异常及时通知现场职工调整。及时调整氢氧化钾加入量,分析化验室贫富液化验数据,保证贫液中总钾浓度在每升70克左右,确保脱硫效率。在保证硫化氢合格前提下,严格控制煤气温度、脱硫塔上塔贫液温度及再生塔顶温度和压力,减少氢氧化钾、氢氧化钠等原料消耗。
该厂在日常巡检中,每小时排放一次酸气冷凝液,防止酸气管路堵塞,保证富液在再生塔内能够正常解析。密切观察真空机封循环液冷却器内液位,一旦发现降低,及时补充循环液,防止真空泵机封由于缺少冷却液而被烧坏。同时,将机封冷却器冷却水由闭路循环改为冷却后直接排放,改善机封冷却液冷却效果,延长了机封使用寿命,提高了真空泵开车率。
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