C-Mn-Si低合金钢控轧控冷生产Φ32mm HRB400工艺与组织性能
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用HRB400钢筋取代HRB335钢筋可节省约12%~14%的钢材,近年来,建设部和钢铁行业一直致力于在建筑领域推广使用HRB400钢筋,目前HRB400钢筋已广泛应用于国内城市高层建筑、国家重点工程建设等…
用HRB400钢筋取代HRB335钢筋可节省约12%~14%的钢材,近年来,建设部和钢铁行业一直致力于在建筑领域推广使用HRB400钢筋,目前HRB400钢筋已广泛应用于国内城市高层建筑、国家重点工程建设等。HRB400钢筋的生产主要有Nb、V微合金化和余热处理等方法。国内各钢铁企业主要采用Nb、V或Nb-V复合微合金化技术生产HRB400钢筋,生产成本较高,而且Nb微合金化生产的HRB400有时存在屈服消失的现象,余热处理方法生产的钢筋国内市场认可度不高,出口销量有限,为此进行C-Mn-Si低合金钢生产HRB400工业试验,通过控轧控冷工艺,使之达到HRB400性能水平,以降低生产成本。
为确定C-Mn-Si低合金钢生产HRB400的工艺流程,对20MnSi热轧钢筋性能进行统计,结果见表1。可见,20MnSi热轧钢筋抗拉强度、伸长率高于标准规定的HRB400性能要求,屈服强度低于HRB400要求10MPa,只需考虑提高屈服强度的方法,在所有的强化金属的方法中,细化晶粒是唯一既提高强度又不降低塑性和韧性的方法,因此采用控轧控冷细化晶粒,提高钢筋强度,使性能符合GB1499.2-2007 HRB400的要求。据此确定C-Mn-Si低合金钢控轧控冷生产HRB400工艺流程为:高炉铁水→转炉→连铸机→加热炉→粗轧机→中轧机→预水冷段→精轧机→轧后控冷→冷床空冷→定尺剪切→打捆→成品。
表1 20MnSi 热轧钢筋性能平均值
项目 | ReL/MPa | Rm/MPa | A(%) |
Φ32mm HRB400 | 390 | 560 | 22.0 |
GB1499.2-2007 HRB400 | 400 | 540 | 16 |
轧钢生产线由17架轧机组成,全线实现无扭轧制,前段轧机微张力、后段轧机无张力控制,生产钢筋时受孔型限制,钢筋的变形量调整范围比较小,可通过调整开轧温度和终轧温度实现控轧,开轧温度可控制在1050~1100℃,偏下限控制,防止奥氏体晶粒粗化,实验时钢筋平均终轧温度1055~1080℃,实现奥氏体再结晶控制轧制。控制冷却投入两段冷却水管,每段长为4.9m,水压2.0MPa。实验钢筋的化学成分(质量分数,%):0.20C,0.52 Si,1.38Mn,0.024P,0.020S,0.43Ceq。
实验钢筋的金相组织为F+P,钢筋心部和边缘的晶粒度为8.5级和9.5级,比热轧钢筋分别提高1.0~2.0级,力学性能符合HRB400的要求。实验钢筋屈服强度比热轧态钢筋提高了25MPa,抗拉强度提高5MPa,断后伸长率下降较小,力学性能符合HRB400的要求。C-Mn-Si低合金钢控轧控冷生产HRB400钢筋强化机制有细晶强化、固溶强化和相变强化。在实际生产中,C、Mn含量中、上限控制,同时控制好控轧控冷工艺参数,以得到均匀细小的晶粒组织。