邯钢炼铁部成本SBU动能小组月降本150万元
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面对严峻市场挑战,深挖内潜降成本是有效应对措施之一。近期,河北钢铁集团邯钢炼铁部成本SBU动能小组专项攻关能源介质配置管理,通过合理优化热风炉转炉、焦炉煤气使用方案,提高高热值煤气…
面对严峻市场挑战,深挖内潜降成本是有效应对措施之一。近期,河北钢铁集团邯钢炼铁部成本SBU动能小组专项攻关能源介质配置管理,通过合理优化热风炉转炉、焦炉煤气使用方案,提高高热值煤气使用效率,月降动能成本150万元。
该部7号高炉热风炉除烧高炉煤气外,还配烧一部分焦炉煤气。一直以来,热风炉掺烧焦炉煤气的流量调节阀由能源中心加压站操作,在整个烧炉过程中,高炉热风工无法监测焦炉煤气流量,不能根据高炉风温变化合理调节掺烧量,造成焦炉煤气浪费。于是,该部动能攻关小组瞄准这一管理漏动,主动与能源中心沟通协商,优化焦炉煤气使用方案:由炼铁部制定焦炉煤气全月消耗量指标,分配焦炉煤气流量上下限,能源中心实施操作控制,超出量不计入炼铁部能源成本消耗。该方案实施后,按照高炉同等出铁量对比,每月可节约焦炉煤气43万立方米,降低动能成本40万元。
为降低5号、8号高炉热风炉转炉煤气消耗量,该小组量化各高炉单位时间内转炉煤气消耗指标,并制定、明确考核制度。该小组规定高炉在特殊炉况不需要高风温时,不允许使用高热值煤气;在正常炉况期间,根据风温、顶温变化趋势,合理制定转炉煤气日、时消耗量范围,每超过控制用量10000立方米,连带考核车间主任1000元,并根据日均超过总量累加考核。
该小组还从优化烧炉方案入手,加强生产过程控制,狠抓高炉热风系统点检,减少设备故障率,保证炉内热量稳定,避免出现亏热后造成煤气大量消耗。同时要求热风岗位精心烧炉,适当增加换炉次数,缩短换炉所用时间,降低高热值煤气消耗量,提高使用效率。
据悉,经过测算,目前该部富氧烧炉所产生的效益低于氧气投入。从7月份开始,该部3座高炉热风炉富氧烧炉全部关停,最大限度发挥转炉、焦炉煤气资源效能,月降低动能成本110余万元。