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在钢铁“寒冬”中掀起降本热潮

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 5月份,高炉利用系数达到2.413t/m3.d,入炉焦比、燃料比分别为463kg/t、583kg/t,高炉铁损降至5.92%。  6月3日上午,西昌钢钒炼铁厂会议室,PPT上显示着一排排醒目的数据。当天虽然是星期…

 5月份,高炉利用系数达到2.413t/m3.d,入炉焦比、燃料比分别为463kg/t、583kg/t,高炉铁损降至5.92%。

  6月3日上午,西昌钢钒炼铁厂会议室,PPT上显示着一排排醒目的数据。当天虽然是星期天,但月度对标挖潜、降本增效工作总结会,正在有序进行。

  虽然该厂1号高炉各项指标在全面达到设计水平基础上又攀新高,但会议室的气氛仍然很凝重。

  “目前,正值钢铁‘寒冬’,作为成本大户,炼铁厂降本任务非常艰巨。”该厂厂长石军说,不论是技术创新还是提升管理,都要做到既要“西瓜”也要“芝麻”,把损耗降低。

  从投产以来的生产经验中,炼铁厂总结出了“均衡稳定就是最好的降成本”这个经验。

  “下一步,必须继续以生产及设备的稳定为基础,以指标优化和物料结构优化为重点,以行业先进指标为目标,立足自身坚决从内部挖潜,6月份吨铁物耗成本要控制在2496元以内,7月份以后逐步达到国内先进水平。”石军说。

  “在前期使用小粒级烧结矿过程中,虽然出现过波动,但通过摸索和调整,减少烧结返矿量成为目前降本增效的重要措施之一。”该厂副厂长陆高峰说。

  该厂在5月份通过加强沟下过筛管理,把烧结返矿中大于5毫米的粒度控制在了1%以内,同时把小粒级烧结矿用量提高到了300kg/批,极大地降低了烧结能耗,提高了烧结矿成品率。

  “使用小粒级烧结矿,不能因为一时的波动而因噎废食。”陆高峰算了一笔账:每使用1吨小粒级烧结矿,可节约成本90元。在2号高炉投产前,他们将全力把小粒级烧结矿使用量稳定在500kg/批。

  面对当前巨大的成本压力,该厂各作业区不仅把自己当作生产单元,更看作是经济单元,将降本增效深入到每一位职工的日常操作中。

  “厂里向作业区要效益,我们也要求各班组、岗位职工每天算账:今天我出了多少铁?消耗了多少原燃料?用了多少钻头钻杆、耐火泥料?我为高炉节约了成本没有?”1号高炉作业长曾中兴这样说道。

  为此,1号高炉作业区全面实施成本倒逼指标措施,在各班组展开成本考核竞赛,将辅料备件计划下发到各班组,采取自主管理的模式,每个班组形成一个成本主体,按月评比,将职工收入直接与产量、成本挂钩。

  针对辅材备件、能耗成本较高的实际,该厂制定了标准消耗定额制度,严格控制材料消耗计划及出库。同时,加强各作业区备件的利旧和修复工作,并将耐材辅料的消耗纳入单项管理考核中,按月落实到人和作业区。

  “只顾生产不顾成本,只会产得多、亏得多”的理念已逐渐深入到该厂职工心中,降成本也成了广大职工讲得最多的话题之一。当前,“我为降本出份力”活动正在西昌钢钒炼铁厂掀起热潮,广大职工踊跃为降本增效出点子、提建议。

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