冷轧公司六西格玛项目成果丰硕
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近日,冷轧公司顺利完成了第二期六西格玛项目的终审工作。与第一期六西格玛项目相比,不仅数量上实现了增加,由原来的12个增加至目前的15个,同时专业也实现有效扩展。六西格玛二期实施一…
近日,冷轧公司顺利完成了第二期六西格玛项目的终审工作。与第一期六西格玛项目相比,不仅数量上实现了增加,由原来的12个增加至目前的15个,同时专业也实现有效扩展。六西格玛二期实施一年来,取得了丰硕成果,为各项生产任务及技术指标的完成奠定了坚实基础。
开展六西格玛项目,企业一些重点项目、重点难点问题得到了解决。“提高合金化产品Fe含量命中率”项目,项目开始时平均命中率只有60%,通过优化合金化功率、线速度、增加Fe含量在线检测仪等措施,提高到终审时的96.7%。“减少连退线FD级产品横纹缺陷率”项目,2012年初冷轧组织外板认证首次发现横纹缺陷时,FD级品的横纹缺陷率高达88.6%,项目组通过改善平整机小辊辊面材质、更换炉辊活套辊、控制焊缝超厚、平整延伸率等,2012年11月以后横纹缺陷明显降低,达到9%,而目前已稳定在7.5%左右。同时,包括“降低工艺段盐酸的消耗”、“降低酸轧机组轧机换辊率”、“提高除盐站产水率”等项目都实现了重点突破。
通过开展六西格玛项目,实现了加快人才培养的目标。通过黄带、黑带培训的组织,目前已培养了黄带50人、黑带35人。为日后冷轧培养内部黑带大师、组织内部辅导提供了人才储备。职工树立了先进理念,“用数据说话”的意识得到不断提升。管理、技术人员从机械、被动地引入概念,转变为主动地应用六西格玛理念和方法,本期项目中有7个项目运用了DOE(试验设计)这一分析工具。“降低轧制油吨钢消耗”项目,改变了各班操作工依据个人经验判断加水与加油量、造成乳化液浓度不稳、浪费的现状。