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新钢特钢改造精炼炉制动系统

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  近日,新余钢铁集团特钢公司电炉厂通过采用PLC(可编程逻辑控制器)模块控制、改进液压介质等方法,对2号精炼炉制动系统进行了成功改造。新系统不但减少了设备故障,而且有效提高了生产效…

  近日,新余钢铁集团特钢公司电炉厂通过采用PLC(可编程逻辑控制器)模块控制、改进液压介质等方法,对2号精炼炉制动系统进行了成功改造。新系统不但减少了设备故障,而且有效提高了生产效率,降低了设备维修费用,预计每年可节约成本10万余元。

  据了解,该厂2号精炼炉制动系统由电气和液压两部分组成。电气系统原来是采用老式的电磁球阀和单元组件实现控制,其不足是使用时故障率和维修费用高,且无自锁装置,在失压的情况下电极失控会插入钢水中,容易造成钢水成分不达标以及生产波动。为了解决这些问题,该厂技术人员采用电液换向阀取代电磁球阀和单元组件的方法,对电气设备进行了升级,由原来继电接触器控制改为PLC模块控制,利用电脑程序及时准确反映出冶炼运行状况,并且安装了自锁装置,可以在失压的情况下对电极进行锁定,避免电极下飘事故的发生。此外,技术人员还优化了液压管路配置,夹紧油缸控制采用二位四通换向阀,液压介质由原来的乳化液改为水乙二醇,从而使液压制动效果更好。

 

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