攀钢钒炼钢厂出谋降低铁水脱硫成本
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通过对混合喷吹脱硫剂配方的优化,提高了脱硫剂质量,脱硫铁损下降近2公斤/吨铁,全年可降成本1500万元左右。 笔者10月7日了解到,攀钢钒炼钢厂采取多项措施,进一步降低铁水脱硫成本,挖掘…
“通过对混合喷吹脱硫剂配方的优化,提高了脱硫剂质量,脱硫铁损下降近2公斤/吨铁,全年可降成本1500万元左右。” 笔者10月7日了解到,攀钢钒炼钢厂采取多项措施,进一步降低铁水脱硫成本,挖掘降本增效潜力。
据介绍,该厂铁水的硫含量要比同行业其它钢厂铁水的高,由此要增加炼钢成本100元/吨左右。面对困难,该厂坚持两眼向内,苦练内功,千方百计降低铁水脱硫成本。
该厂改进铁水脱硫剂的配方,改善脱硫效果,降低脱硫剂消耗和脱硫扒渣铁损,每脱一罐铁水可减少脱硫剂消耗80公斤以上,使铁损降低。优化生产组织,发挥三、四部脱硫装置脱硫效果好、消耗低、生产效率高的优势,做大三、四部脱硫装置的产量。今年以来,这两部装置的铁水脱硫产能比例较去年增加2个百分点,减少投入150万元。增强生产计划的准确性和生产组织的严密性,加强脱硫工序与转炉炼钢工序之间的信息传递和沟通,提高低硫铁水利用率,减少低硫铁水浪费。今年以来,低硫铁水利用率比去年提高了近30个百分点,降低成本165万元。
该厂通过缩短脱硫喷枪长度,改造喷枪小车装置,使脱硫喷枪寿命平均提高了5次左右,同时使用低价位喷枪替代高价位喷枪,降低了脱硫喷枪的消耗和成本。此外,该厂还积极与重大、研究院等单位密切配合,开展自动脱硫研究和新型脱硫喷枪研究,提高铁水脱硫命中率和合格率,最大限度降低铁水脱硫成本和损耗。
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