长钢设备检修修旧利废降成本
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长钢设备检修部一车间把降低设备故障、提高设备运行率就是增加效益,减少非计划停机时间就是降低生产成本作为降本增效工作的出发点和落脚点,全方位、全过程、全覆盖开展降本增效工作,取得…
长钢设备检修部一车间把“降低设备故障、提高设备运行率就是增加效益,减少非计划停机时间就是降低生产成本”作为降本增效工作的出发点和落脚点,全方位、全过程、全覆盖开展降本增效工作,取得了实实在在的效果。
一车间钳工一组在组长宋宏斌的带领下,坚持“能修不换、精打细算”的降本思路,大力开展修旧利废和小改小革活动,他们立足本岗位实际,全员参与到修旧利废及小改小革活动中,减少了故障时间、延长了设备定修周期、降低了非计划停机时间,促进了该车间降本增效工作的有序进行。
该车间负责维护烧结新、旧区的生产设备。旧区球团竖炉齿轴下料器是重要的生产设备,轴肩磨损造成漏料现象,直接影响着烧结生产,同时,频繁更换齿轴也增加了职工的劳动强度和材料费用。为此,他们自己动手,把磨损的轴用耐磨焊条进行补焊。他们采用耐磨的DTL650焊条自行对磨损轴肩进行堆焊、打磨修复,并对其它配套装配部件进行尺寸校核后,自行动手加工制作,8月份,共修复4根轴,节约维修费用2.4万元。
球团运转站料仓仓篦长期在高温、大负荷环境中连续作业,焊口经常开裂,导致仓篦损坏,他们用普通焊条制作焊接仓篦为DTL650的耐磨堆焊焊条,提高了仓篦的使用寿命,降低了材料消耗。
球团带冷机台车之间的球团矿积料常常会引发台车弓起,导致台车掉道及停机事故。该车间对1号链板机下料口进行革新改造,在常规下料斗上焊接加筋板,制作阶梯状下料斗,使常规落料位置迁移1米,避免了下料斗同时在同一区域下料时造成的落料堆积现象。他们还针对D800煤气管道上的蝶阀因长期在露天运行,灰尘、锈蚀堵塞导致阀门不能开启的现象,采用油浸润阀杆、更换密封垫等方式进行维护,节省备件费用1.2万元。
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