邯钢贮运中心自己动手改造磨损设备降成本
来源:河北钢铁集团|浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
近日,河北钢铁集团邯钢贮运中心第二原料车间机械作业区,自己动手改造磨损滚筒,不仅延长了设备的使用周期,还显著降低了设备维护成本。 C104皮带为该中心第二原料车间配料主皮带,采用三…
近日,河北钢铁集团邯钢贮运中心第二原料车间机械作业区,自己动手改造磨损滚筒,不仅延长了设备的使用周期,还显著降低了设备维护成本。
C104皮带为该中心第二原料车间配料主皮带,采用三台传动滚筒驱动,原设计上料能力为每小时1900吨。现在,料量在每小时800吨时,C104皮带就开始出现打滑现象,严重制约了二料场配料工作。
为从根本上解决这一制约生产的“瓶颈”,在该车间机械作业区作业长张红印带领下,作业区技术员深入现场,仔细观察上料情况,检查设备运行状况。经过仔细观察和认真分析后,该作业区技术员找到了症结所在。造成皮带打滑的主要原因是,长期运行后,C104皮带传动滚筒包胶花纹磨损殆尽,再加上近期雨水较多,皮带和传动滚筒间的摩擦力大大降低。更换一个传动滚筒的费用需要将近4万块钱。目前使用的传动滚筒胶皮还很厚,还可以继续使用。为有效解决问题,又不增加维修费用,该作业区技术员提出了采用人为增加一些传动滚筒上花纹的方法,这样不仅能起到增大摩擦力的作用,还能降低购买设备的成本,一举两得。在经过认可后,该作业区作业长张红印从外面借来了开槽机,组织人员利用设备检修时间,对该皮带机的传动滚筒进行了开槽刻花,人工增加滚筒花纹。
目前,该作业区已经完成全部刻花工作。皮带机上料量已重新恢复到正常水平,并且在雨天没有出现打滑现象。