邯钢邯宝焦化厂两职工改造除尘挡墙
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针对一次除尘挡墙存在的缺陷,河北钢铁集团邯钢邯宝焦化厂炼焦车间副主任王福兴、作业长刘春雷等,利用该厂2号干熄焦年修时机,彻底改造了其结构,为干熄焦装置正常运行提供了保证。 该…
针对一次除尘挡墙存在的缺陷,河北钢铁集团邯钢邯宝焦化厂炼焦车间副主任王福兴、作业长刘春雷等,利用该厂2号干熄焦年修时机,彻底改造了其结构,为干熄焦装置正常运行提供了保证。
该厂干熄焦一次除尘挡墙是阻挡焦粉、减少锅炉炉管磨损的重要装置。在生产中,当大颗粒焦粉通过除尘器时,焦粉碰撞挡墙,靠自身重力被去除。由于设计原因,一次除尘挡墙的结构不是很合理,自身的重量靠下边的两道拱墙支撑,总重达20多吨。同时,因为除尘挡墙工作环境温度较高,循环气流量大,墙体又为单砖结构,所以挡墙在高温下受到交变的外力冲击时,多次造成检修后坍塌,造成大颗粒焦粉进入锅炉,磨损了锅炉炉管,减少了系统设备寿命,造成了经济损失。
针对这种情况,王福兴、刘春雷等人根据一次除尘挡墙存在的缺陷,多次开会研究解决的办法,最终确定了改造方案。他们把挡墙位置向后移至锅炉入口处,并将悬空式的挡墙设置到补偿器下底面,改用浇注料浇注一面矮墙,同时在干熄炉出口处补偿器的上表面,用浇注料浇注一个45度斜面,使循环气体在此处经过时,受到一个向下的作用力,从而改变气体流向,使焦粉的相对高度进一步降低。这样一来,就缩短了大颗粒焦粉水平方向的横移距离,焦粉在重力的作用下,高度不断下降,当到达锅炉入口处时,撞到挡墙而被去除。
改造运行半年多来,干熄焦的循环风量有了很大提高,干熄焦处理能力也得到了很大提升,2号干熄焦干熄率由原来的92%提高至现在的96%以上。同时,改造后,挡墙的使用周期可由原来的1年提高到3年以上。
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