韶钢8号炉提煤降焦操作实践
来源:2019年第七届炼铁对标、节能降本及新技术研讨会论文集|浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
韶钢8号炉提煤降焦操作实践丁时明 柏德春 潘伟恩(韶钢炼铁厂)摘 要:为降低炼铁成本,2019年韶钢8号高炉开展了提煤降焦的技术攻关,通过长期生产实践数据的回归总结,不断调整高炉操作参…
韶钢8号炉提煤降焦操作实践
丁时明 柏德春 潘伟恩
(韶钢炼铁厂)
摘 要:为降低炼铁成本,2019年韶钢8号高炉开展了提煤降焦的技术攻关,通过长期生产实践数据的回归总结,不断调整高炉操作参数,实施以来获得良好的经济技术指标。2019年5、6月在持续高产的状态下(产量由原来的8000t/d上升至8500t/d);负荷由原来的4.5加至5.0t/t,煤比成功突破170kg/t。
关键词:高炉 高煤比 炉缸温度 活跃
1 概况
韶钢8号炉开炉初期,入炉原燃料质量好,高炉投产初期耐材未侵蚀,操作炉型完整,开炉初期煤比达到150-160kg/t,2012-2018年期间,受入炉原燃料变差(经济炉料:混匀堆变小、烧矿、焦炭质量不匹配高煤比)、热风温度低等影响煤比一直徘徊在140kg/t以下(具体见图一、表一),国内对标同类型3200m3高炉,煤比最高达到170kg/t.对比同行我们的煤比存在差距,有较大的提升空间。
表一 韶钢8号炉历年主要指标、参数
2 提煤降焦措施
2.1 提高煤粉燃烧率
(1)提高热风温度。8号炉热风炉开炉至今已使用10年,目前热风炉隔墙、火井出现了严重的掉砖现象,存在安全隐患,制约了高炉风温的上行,后续通过对热风炉进行改造升级,使风温力争达到1180°,有利于提高高炉喷煤的燃烧效果。
(2)增加富氧鼓风。煤比上升至160kg/t以上,氧量按20000m3/h来控制,富氧率由原来的1.12%提高至3.95%,富氧率提高1%,煤粉燃烧率提高1.51%,风口前理论燃烧温度升高,可提高喷煤比20kg/t,抵消高煤比后理论烧燃温度下降。与此同时富氧量上升后炉缸状态进一步得到改善,炉缸热量更加集中,渣温的变化区间变宽,渣在低炉温状态下流动性变得更好。
(3) 脱湿鼓风按10-15g/m3,可以产生提高炉缸温度和鼓风中氧气含量的效果。
(4)提高炉顶煤气压力,降低煤气流速,延长煤粉在炉内燃烧的时间,降低煤气压力差。在中心气流稳定的条件下(CCT1>500°),炉顶压力由原来的220kpa提高到目前的238kpa,提高炉顶煤气压力还促进增产和冶炼低硅铁的作用.增加TRT发电量,有利于高压差状态下的炉况的长周期稳定。
(5)提高煤焦置换比
1)优化喷吹煤粉配比。对喷吹煤粉进行质量和使用效果的评价,选择含硫低,热值高,喷吹质量效果好的优质煤,韶钢8号炉喷吹煤以烟煤+无烟煤+CDQ粉为主,优化烟煤、无烟煤、CDQ粉的比例,烟煤挥发高,且含有一定水分,进入风口后会爆裂,促进分解燃烧和残碳燃烧,燃烧效率高。但燃烧性差特别是高喷煤比时,会影响炉料透气性和高炉顺行。控制CDQ粉比例,减少对喷煤管道、小套的磨损。煤种优化是提高置换比的重要措施,与相关大学合作对其做煤粉燃烧性能的研究。
2)煤粉喷吹要均匀,高炉所有风口均要喷煤,流量要实现均匀、稳定。高炉均匀喷吹煤粉,会使高炉每个风口的鼓风动能一致,并会使炉缸热量分配均匀,促使高炉生产顺行和喷煤量的提高,进而煤焦置换比得到提高。①风口摄像改造②煤枪重新研发,减少煤粉磨小套的概率③风口小套与高煤比喷煤配合,风口小套前端采用无焊缝小套,避免煤粉磨到小套造成小套漏水。④喷吹系统智能化改造,减少喷煤换罐造成罐压波动,影响炉内风压,,喷煤速度上实现自动调控,避免喷煤速度的不均匀造成风压高,⑤每个风口对喷煤流量进行监控,及时发现煤枪有无堵塞,做到真正意义上的风口圆周匀喷。
2.2 提高料柱透气性
高煤比后,炉内焦炭量减少,料柱透气性变差,小时喷煤量增加,煤气发生量加大,体积加大,会使炉内压差大幅上升。影响料柱透气性。
(1)提高高炉入炉矿含铁品位,减少渣量,高炉内煤气阻力最大的地方是软熔带。高炉入炉品位在58%以上,吨铁渣量300kg以下,煤气的阻力会大大缩小,也会减少炉渣液泛现象。有利于降低炉内压差水平。
(2)提高焦炭质量,稳定焦炭成分。高喷煤比条件下,焦炭质量好坏对炉料透气性影响比例很大,特别是焦炭的热性能,会大大提高炉料柱透气性。焦炭的质量好坏决定了高炉的容积大小和喷煤比水平的高低。提高煤比对焦炭质量的要求是:M40在87%以上,M10小于5.8%,灰分小于12.5%,硫分小于0.75%,热强度CSR>68%,热反应性CRI<25%。
(3)烧结矿质量提升。烧结入炉的炉料成分均匀、性能稳定,碱度波动±0.05 (倍),转鼓强度>78%,筛分小于5%,混匀矿配矿结构力求稳定,混匀堆力求能达到10天的使用时间,减少换堆造成的炉况波动。
2.3 优化高炉操作
表二 韶钢8号炉矿批使用效果跟踪
(2)稳定两道气流。大喷煤后,边缘气流会得到发展,炉内操作上优先保证中心气流,中心温度CCT1控制在500°以上,降低次中心温度小于350°以下,边缘气流指数控制在0.6-0.8,优化布矩阵,布料角度起始角度由开炉的43退到目前的39°,实现高炉内煤气流均匀分布,同时有提高炉料透气性的作用。布料合理可以实现煤粉在炉料中充分燃烧,减少未燃煤产生量。
(3)保持炉缸热量充沛,稳定高炉的热制度。煤比提高以后,喷入的煤粉需要消耗炉缸热量,炉缸热量是用炉缸储热水平。提高铁水温度的管控标准:铁水温度由原来的1495-1515°提高至1505-1530°,优化风温、湿份、富氧、煤量的使用,风口前理论燃烧温度控制在2100-2250℃。大喷煤状态下,料速快慢(使用中小矿批)对炉温影响大,退煤、加煤的幅度较正常要大,料速与煤量对应,及时校对燃料比,稳定炉温,减少人为的操作失误,提高对大高炉温炉趋势化管理水平,促进高炉热制度的长期稳定。造渣制度炉渣碱度按1.2控制,建立炉渣碱度、和镁铝比跟踪表,高炉炉缸有充沛的热量,保证铁矿石还原,渣铁流动性好、易分离,炉渣脱硫率高和透气性好。提高煤粉的燃烧效果,减少未燃煤粉,活跃炉缸,提高炉芯温度。
(4)稳定操作炉型:
在日常生产中,热负荷(Q值)波动,炉墙温度报警,造成大块渣皮掉入炉缸,引起高炉炉温波动,造成炉温不足,炉温忽高忽低,热制度调整幅度大,长时间的低炉温会引起炉况波动,气流紊乱,甚至炉况严重失常。为了让高炉炉况能够长期稳定顺行,减少Q值波动带来的影响。热负荷波动时,依据热负荷Q值的大小,波动的频次进行阶梯性压差、风量、燃料比管理!(具体见表三)
表三 韶钢8号炉热负荷、风量、压差、燃料比对应表
(5)保证入炉风量
在热负荷、和中心边缘气流分布正常的情况下,提高炉顶压力至235-238kpa,提高高炉操作的压差值由原来的178上至185kpa,增加入炉风量,采取综合措施提高料柱的透气性。
3 实施效果
2019年5、6月通过采取以上措施,实现了高煤比重负荷状态下的炉况长周期稳定顺行,负荷逐步加至5.0t/t,煤比成功突破170kg/t大关,产量月平均突破8552t/d.具体见下表四
表四 韶钢8号炉2019年5、6月指标、参数喷煤效果的跟踪
在增加喷煤量的同时,5、6月高炉燃料比在505-507kg/t左右,没有升高,煤粉燃烧充分,煤比是否还有上升空间需继续跟踪。
4 总结
1)实践表明:长期高煤比生产的高炉要实现稳定顺行、高产低耗、优质长寿,炉缸活跃是一个关键因素。
2)关于高炉喷煤比高低的衡量标准。因各炼铁企业生产条件的不同,高炉极限的高喷煤比数值是不同的,但是,行业对于喷煤极限值的条件认识是一致的:
3)高煤比必须要有稳定的烧结、焦炭质量来作支撑。
丁时明 柏德春 潘伟恩
(韶钢炼铁厂)
摘 要:为降低炼铁成本,2019年韶钢8号高炉开展了提煤降焦的技术攻关,通过长期生产实践数据的回归总结,不断调整高炉操作参数,实施以来获得良好的经济技术指标。2019年5、6月在持续高产的状态下(产量由原来的8000t/d上升至8500t/d);负荷由原来的4.5加至5.0t/t,煤比成功突破170kg/t。
关键词:高炉 高煤比 炉缸温度 活跃
1 概况
韶钢8号炉开炉初期,入炉原燃料质量好,高炉投产初期耐材未侵蚀,操作炉型完整,开炉初期煤比达到150-160kg/t,2012-2018年期间,受入炉原燃料变差(经济炉料:混匀堆变小、烧矿、焦炭质量不匹配高煤比)、热风温度低等影响煤比一直徘徊在140kg/t以下(具体见图一、表一),国内对标同类型3200m3高炉,煤比最高达到170kg/t.对比同行我们的煤比存在差距,有较大的提升空间。
表一 韶钢8号炉历年主要指标、参数
年份 | 产量 | 焦比 | 煤比 | 燃料比 | 富氧率 | 风温 | PT | SI | S | 风量 | 顶压 |
2010 | 2862947 | 340 | 158.5 | 514.8 | 1.12 | 1223 | 1501 | 0.44 | 0.33 | 5692 | 214 |
2011 | 2718213 | 367 | 158 | 525 | 1.12 | 1203 | 1498 | 0.44 | 0.03 | 5714 | 214 |
2012 | 2634762 | 375 | 144 | 519 | 1.14 | 1180 | 1501 | 0.42 | 0.032 | 5719 | 217 |
2013 | 2872043 | 368 | 129 | 497 | 1.66 | 1162 | 1501 | 0.41 | 0.029 | 5850 | 214 |
2014 | 2923864 | 363 | 136 | 499 | 1.48 | 1170 | 1502 | 0.38 | 0.025 | 5807 | 211 |
2015 | 2506724 | 412 | 105 | 517 | 0.95 | 1124 | 1500 | 0.43 | 0.024 | 5653 | 200 |
2016 | 2493260 | 402 | 117 | 519 | 1.4 | 1148 | 1502 | 0.47 | 0.027 | 5795 | 219 |
2017 | 2853658 | 375 | 134 | 509 | 3.04 | 1165 | 1508 | 0.39 | 0.02 | 5764 | 217 |
2018 | 2844455 | 372 | 131 | 503 | 3.57 | 1144 | 1510 | 0.4 | 0.018 | 5730 | 216 |
2.1 提高煤粉燃烧率
(1)提高热风温度。8号炉热风炉开炉至今已使用10年,目前热风炉隔墙、火井出现了严重的掉砖现象,存在安全隐患,制约了高炉风温的上行,后续通过对热风炉进行改造升级,使风温力争达到1180°,有利于提高高炉喷煤的燃烧效果。
(2)增加富氧鼓风。煤比上升至160kg/t以上,氧量按20000m3/h来控制,富氧率由原来的1.12%提高至3.95%,富氧率提高1%,煤粉燃烧率提高1.51%,风口前理论燃烧温度升高,可提高喷煤比20kg/t,抵消高煤比后理论烧燃温度下降。与此同时富氧量上升后炉缸状态进一步得到改善,炉缸热量更加集中,渣温的变化区间变宽,渣在低炉温状态下流动性变得更好。
(3) 脱湿鼓风按10-15g/m3,可以产生提高炉缸温度和鼓风中氧气含量的效果。
(4)提高炉顶煤气压力,降低煤气流速,延长煤粉在炉内燃烧的时间,降低煤气压力差。在中心气流稳定的条件下(CCT1>500°),炉顶压力由原来的220kpa提高到目前的238kpa,提高炉顶煤气压力还促进增产和冶炼低硅铁的作用.增加TRT发电量,有利于高压差状态下的炉况的长周期稳定。
(5)提高煤焦置换比
1)优化喷吹煤粉配比。对喷吹煤粉进行质量和使用效果的评价,选择含硫低,热值高,喷吹质量效果好的优质煤,韶钢8号炉喷吹煤以烟煤+无烟煤+CDQ粉为主,优化烟煤、无烟煤、CDQ粉的比例,烟煤挥发高,且含有一定水分,进入风口后会爆裂,促进分解燃烧和残碳燃烧,燃烧效率高。但燃烧性差特别是高喷煤比时,会影响炉料透气性和高炉顺行。控制CDQ粉比例,减少对喷煤管道、小套的磨损。煤种优化是提高置换比的重要措施,与相关大学合作对其做煤粉燃烧性能的研究。
2)煤粉喷吹要均匀,高炉所有风口均要喷煤,流量要实现均匀、稳定。高炉均匀喷吹煤粉,会使高炉每个风口的鼓风动能一致,并会使炉缸热量分配均匀,促使高炉生产顺行和喷煤量的提高,进而煤焦置换比得到提高。①风口摄像改造②煤枪重新研发,减少煤粉磨小套的概率③风口小套与高煤比喷煤配合,风口小套前端采用无焊缝小套,避免煤粉磨到小套造成小套漏水。④喷吹系统智能化改造,减少喷煤换罐造成罐压波动,影响炉内风压,,喷煤速度上实现自动调控,避免喷煤速度的不均匀造成风压高,⑤每个风口对喷煤流量进行监控,及时发现煤枪有无堵塞,做到真正意义上的风口圆周匀喷。
2.2 提高料柱透气性
高煤比后,炉内焦炭量减少,料柱透气性变差,小时喷煤量增加,煤气发生量加大,体积加大,会使炉内压差大幅上升。影响料柱透气性。
(1)提高高炉入炉矿含铁品位,减少渣量,高炉内煤气阻力最大的地方是软熔带。高炉入炉品位在58%以上,吨铁渣量300kg以下,煤气的阻力会大大缩小,也会减少炉渣液泛现象。有利于降低炉内压差水平。
(2)提高焦炭质量,稳定焦炭成分。高喷煤比条件下,焦炭质量好坏对炉料透气性影响比例很大,特别是焦炭的热性能,会大大提高炉料柱透气性。焦炭的质量好坏决定了高炉的容积大小和喷煤比水平的高低。提高煤比对焦炭质量的要求是:M40在87%以上,M10小于5.8%,灰分小于12.5%,硫分小于0.75%,热强度CSR>68%,热反应性CRI<25%。
(3)烧结矿质量提升。烧结入炉的炉料成分均匀、性能稳定,碱度波动±0.05 (倍),转鼓强度>78%,筛分小于5%,混匀矿配矿结构力求稳定,混匀堆力求能达到10天的使用时间,减少换堆造成的炉况波动。
2.3 优化高炉操作
- 选择合适的矿批,参考料速:6.2-6.5批/小时,矿批控制在:88-92吨,料速>6.5批/小时,炉温低时减风过渡,炉温充沛时采取加矿批0.5-1t。料速<6批/小时,炉内采取退1t/ch的矿批,来改善透气性,使高炉内的压量关系与料速保持一个比较好的动态平衡,对于稳定炉况顺行和提高高炉炉料的透气性十分有利(具体见表二)。
表二 韶钢8号炉矿批使用效果跟踪
时间 | 矿批(t) | 焦批(t) | 料速 | 使用效果 |
2019年5月上旬 | 80-85 | 14.8-15.8 | 6.5-7.5 | 料速过快,顶温压的很低,料速持续大于7批,风压会上来较多,上料设备负荷大,适合复风炉况恢复初期。 |
2013-2019 | 88-93 | 16.5-17.4 | 6.2-6.8 | 料速适中,边缘指数合适,边缘气流、中心气流较合适!料面安静! |
开炉初期 | 95-100 | 17.8-18.9 | 5.2-6 | 透气性大幅改善,料慢到5.5批后,料线偏差大,边缘局部易窜管道气流,矿批大到一定程度后,风压较正常会上升较多。 |
(2)稳定两道气流。大喷煤后,边缘气流会得到发展,炉内操作上优先保证中心气流,中心温度CCT1控制在500°以上,降低次中心温度小于350°以下,边缘气流指数控制在0.6-0.8,优化布矩阵,布料角度起始角度由开炉的43退到目前的39°,实现高炉内煤气流均匀分布,同时有提高炉料透气性的作用。布料合理可以实现煤粉在炉料中充分燃烧,减少未燃煤产生量。
(3)保持炉缸热量充沛,稳定高炉的热制度。煤比提高以后,喷入的煤粉需要消耗炉缸热量,炉缸热量是用炉缸储热水平。提高铁水温度的管控标准:铁水温度由原来的1495-1515°提高至1505-1530°,优化风温、湿份、富氧、煤量的使用,风口前理论燃烧温度控制在2100-2250℃。大喷煤状态下,料速快慢(使用中小矿批)对炉温影响大,退煤、加煤的幅度较正常要大,料速与煤量对应,及时校对燃料比,稳定炉温,减少人为的操作失误,提高对大高炉温炉趋势化管理水平,促进高炉热制度的长期稳定。造渣制度炉渣碱度按1.2控制,建立炉渣碱度、和镁铝比跟踪表,高炉炉缸有充沛的热量,保证铁矿石还原,渣铁流动性好、易分离,炉渣脱硫率高和透气性好。提高煤粉的燃烧效果,减少未燃煤粉,活跃炉缸,提高炉芯温度。
(4)稳定操作炉型:
在日常生产中,热负荷(Q值)波动,炉墙温度报警,造成大块渣皮掉入炉缸,引起高炉炉温波动,造成炉温不足,炉温忽高忽低,热制度调整幅度大,长时间的低炉温会引起炉况波动,气流紊乱,甚至炉况严重失常。为了让高炉炉况能够长期稳定顺行,减少Q值波动带来的影响。热负荷波动时,依据热负荷Q值的大小,波动的频次进行阶梯性压差、风量、燃料比管理!(具体见表三)
表三 韶钢8号炉热负荷、风量、压差、燃料比对应表
热负荷MJ/h | 风量m3/min | 燃料比kg/t | 压差kpa |
8000<Q<12000 | 5800<BV<5950 | ↑1<FR<3 | △BP <=185 |
12000<Q<14000 | 5750<BV<5850 | ↑3<FR<5 | △BP <=183 |
14000<Q<15000 | BV<5800 | ↑FR >5 | △BP <=180 |
15000<Q<16000 | BV<5700 | ↑FR >10 | △BP <=178 |
Q>15000 | BV<5650 | ↑FR >15 | △BP <=175 |
在热负荷、和中心边缘气流分布正常的情况下,提高炉顶压力至235-238kpa,提高高炉操作的压差值由原来的178上至185kpa,增加入炉风量,采取综合措施提高料柱的透气性。
3 实施效果
2019年5、6月通过采取以上措施,实现了高煤比重负荷状态下的炉况长周期稳定顺行,负荷逐步加至5.0t/t,煤比成功突破170kg/t大关,产量月平均突破8552t/d.具体见下表四
表四 韶钢8号炉2019年5、6月指标、参数喷煤效果的跟踪
月份 | 产量 | 日产 | 焦比 | 煤比 | 燃料比 | 富氧率 | 风温 | PT | SI | S | 风量 | 顶压 |
2019-5 | 259706 | 8377 | 337 | 170 | 507 | 3.95 | 1145 | 1512 | 0.44 | 0.014 | 5817 | 234 |
2019-6 | 256560 | 8552 | 334 | 168 | 503 | 4.0 | 1147 | 1517 | 0.41 | 0.015 | 5727 | 236 |
4 总结
1)实践表明:长期高煤比生产的高炉要实现稳定顺行、高产低耗、优质长寿,炉缸活跃是一个关键因素。
2)关于高炉喷煤比高低的衡量标准。因各炼铁企业生产条件的不同,高炉极限的高喷煤比数值是不同的,但是,行业对于喷煤极限值的条件认识是一致的:
3)高煤比必须要有稳定的烧结、焦炭质量来作支撑。