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烧结矿碱度自动控制技术及应用

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烧结矿碱度自动控制技术及应用赵龙,宋青锋,王力东,李明忠(丹东东方测控技术股份有限公司 辽宁 丹东 118000)摘要:针对烧结矿生产控制过程的大滞后难题,本文采用中子活化在线元素分析…

烧结矿碱度自动控制技术及应用
 赵龙宋青锋王力东,李明忠
(丹东东方测控技术股份有限公司 辽宁 丹东 118000 )
摘要:针对烧结矿生产控制过程的大滞后难题,本文采用中子活化在线元素分析做为实时在线检测手段,提前预测烧结矿的碱度指标,采用比例控制算法,自动控制熔剂仓实时下料量,实现烧结矿碱度的闭环自动控制,提升烧结矿的碱度稳定率。该技术在国内两个烧结厂得到了成功应用,应用碱度自动控制之后两个烧结厂的碱度合格率分别提升了6.79%和8.73%,证明该技术具有理想的实用效果。
关键词:烧结;碱度;自动控制;
中图分类号:                   文献标识码:                文章编号:
doi
 Automatic Control Technology and Application of Sinter Basicity
LongZhao, Qing-feng Song, Li-dong Wang, Ming-zhong Li   
(Dandong Dongfang Measurement &Control Technology Co., Ltd, Dandong, 118002, China)
Abstract:Aiming at the problem of large lag in the production control process of sinter, this paper uses neutron activation online element analysis as a real-time online detection means to predict the basicity index of sinter, and adopts proportional control algorithm to automatically control the real-time blanking amount of flux bin, so as to realize the closed-loop automatic control of sinter basicity and improve the basicity stability rate of sinter.The technology has been successfully applied in two domestic sintering plants. After the application of automatic basicity control, the basicity qualification rate of the two sintering plants has been increased by 6.79% and 8.73% respectively, which proves that the technology has ideal practical effect.
Key words: sintering; basicity; automatic control;
我国是钢铁生产大国,每年钢铁总产量超过10亿吨,占世界产能的50%以上。烧结矿是高炉的主要原料,而碱度(R)作为烧结工艺中的重要控制指标,其稳定率提高10%,则高炉燃料比可降低1%,高炉产量可提高1.5%[1-2]。目前烧结生产仍采用化验室指导配料的控制方式,取样点位于成品矿工艺点,此工艺点距离配料工艺点滞后约2小时,化验周期为2-4小时,配料工程师得到的烧结矿成分数据滞后大于4.5小时,由于控制方式的大滞后特性,很容易造成烧结矿品质波动,进而影响高炉顺行[3]。多数炼铁厂采用稳定原料的方式稳定烧结矿的品质,也取得了非常理想的成效,烧结矿一级品率相对较高。目前也存在部分炼铁厂无法做到原料稳定,熔剂品位波动大、没有铁质原料均化堆厂,造成烧结配料难度极大,烧结矿品质不稳定。针对原料波动较大的烧结厂,提升烧结矿品质最有效的办法是采用烧结矿自动配料系统,在配料皮带上安装在线元素分析仪实时检测烧结混合料中的Tfe、CaO、SiO2含量,根据检测结果自动调整原料配比。
1  PGNAA技术原理
瞬发伽马中子活化(PGNAA)技术是一种元素分析技术,其不受物料粒度以及环境粉尘、蒸汽等因素影响,非常适合对皮带输运的散装物料进行实时在线检测[4-5]。如图1所示,热中子照射物料的原子核,原子核俘获热中子形成一个质量数+1的新的原子核,新核处于能量激发态,激发态原子核会通过释放伽马射线的形式自动退激到能量稳定态,不同的原子核会释放特定能量的伽马射线,收集并统计这些特征伽马射线形成伽马能谱,对能谱进行解谱运算,即可得到各元素的含量。Fe、Si、Ca三种元素的俘获反应公式见公式(1)。
 

 1  PGNAA技术原理示意
Fig.1  Schematic diagram of PGNAA Technology
.........................................................(1)
瞬发γ中子活化分析(PGNAA)技术从上世纪80年代中后期开始研究,到90年代中期开始形成工业化产品,发展到现在,历经了30年的研究与发展,伴随着探测器技术、高速电子电路技术、谱分析技术等关键技术的发展,PGNAA技术本身已经臻于成熟和完善。
2  PGNAA技术的优劣势
PGNAA技术对各元素的测量灵敏度取决于中子与被测元素的原子核之间反应截面的大小,反应截面越大,测量灵敏度越高。表1列出了PGNAA技术用于跨输送带在线分析时对一些常见元素的检测灵敏度[6]。从表中可以看出,PGNAA技术对烧结混合料中的Si、Fe、Ca元素具有较高的检测灵敏度,非常适合对烧结混合料中的TFe、和碱度进行在线检测。  
表1 PGNAA技术对某些元素进行分析的检测灵敏度
Table 1 detection sensitivity of some elements analyzed by PGNAA Technology
检测灵敏度/% 对应元素
<0.01 Cl, Sc, Ti,Ni,Cd,Hg,Sm,Gd,Dy,Ho
0.01~0.1 S,V,Cr,Mn,Fe,Co,Cu,Rh,Ag,In,Hf,Ir,Au,Nd,Eu,Er,Yb
0.1~0.3 N,Na,Al,Si,K,Ca,Ga,Se,Y,Cs,La,W,Re,Os,Pt,Pr,Tm
由于PGNAA技术直接检测元素含量,其特征伽马射线来自于原子核内部的能量跃迁,因此这种技术无法区分Fe2+与Fe3+,也就无法检测FeO含量;同样原理,PGNAA技术无法区分燃料中的C与碳酸根中的C元素,由于PGNAA设备内部大量使用C、H、O元素材料,因此PGNAA技术无法对烧结混合料中的燃料热值进行准确的检测,因此无法指导C的配料。
烧结配料具有两道混合工艺,物料没有分层现象,且二混后水分含量相对比较稳定,为PGNAA技术创造了理想的检测条件,因此PGNAA技术在烧结配料环节的最佳安装工艺点是二混之后,且距离混合机距离较近位置。鞍钢集团安装了两套PGNAA分析仪用于指导两个烧结车间的烧结碱度配料,应用分析仪之后这两个烧结车间的烧结矿碱度稳定率分别提升了3.98%和3.96%[7-9]
3  碱度自动控制
PGNAA分析仪可以精准的检测烧结混合料中的TFe和碱度指标,可以实现烧结配料过程中的铁料和熔剂的自动闭环控制,但是由于烧结配料的铁质原料配比计算相对复杂,修改配比需要较高的权限,因此配料方案暂时跳过了铁料的控制模块,首先完成了碱度指标的自动控制模块。

 2  碱度自动控制模块组成图
Fig.2  Composition diagram of basicity automatic control module
碱度控制模块被嵌套在工厂原有配料系统内,这样一方面控制模块不需要对底层下料秤进行控制,减少了模块的工作量,另一方面有利于工厂对程序的日常维护。PGNAA分析仪通过OPC通讯协议将碱度检测结果发送给碱度控制模块,模块实时读取现场配料系统的各个料仓的下料量设定值、各个下料仓的下料反馈值、系统的总流量设定值、系统启停信号、系统切换信号。模块对外输出可调整溶剂配比PCaO和其它配比Pother,并且满足:
...........................................................................(2)
模块采用比例控制算法,熔剂仓新配比在前一次配比的基础上进行增减运算。设置碱度控制目标值RD、碱度控制偏差ΔR,可调整熔剂配比上下限PCaO-HLPCaO-LL,分析仪检测碱度值记为RA。当时,混合料碱度偏高,此时需要降低可调熔剂配比PCaO,同时提升其它配比Pother,计算公式见公式(3)。
..............................................(3)
式中K为预设比例系数。

时,混合料碱度偏低,此时需要提升可调熔剂配比PCaO,同时降低其它配比Pother,计算公式见公式(4)。
............................................(4)
为了保证控制系统的稳定,碱度自动控制模块选择一个熔剂仓进行优化配比控制,其余熔剂仓执行固定配比。根据各个下料仓的下料反馈值、系统的总流量设定值计算反馈配比,当反馈配比与设定配比出现较大偏差时,说明下料仓出现故障,模块会给出报警提示。
4  现场实际应用
碱度自动控制系统在酒钢集团榆中钢铁烧结厂和镔鑫钢铁得到了应用,并取得了理想的应用效果。应用碱度自动控制系统后,碱度合格率分别提升了6.71%和8.73%。

 3  镔鑫现场碱度自动控制软件界面
Fig.3  Binxin site basicity automatic control software interface
酒钢集团榆中钢铁烧结厂受原料条件限制且没有有效的混匀工艺设施,原料波动较大,影响了烧结矿的指标,烧结矿碱度波动较大,熔剂浪费现象严重,对高炉炉况顺行以及指标的优化带来诸多不利影响。PGNAA分析仪测量装置安装于二混-1皮带廊中部,距离一次混合机下料口30米处,从配料室到二混-1皮带(一次混合机后)只需要8分钟,配料8分钟后即可得到烧结料成分,有效缩短控制滞后时间。分析仪于2020年7月安装完成,同年11月开始调试,优化配料系统镶嵌在原DCS系统内,原DCS系统为罗克韦尔1756系列。应用碱度自动控制系统前后对比数据见表2,从表2中可以看到,应用碱度自动控制系统后该烧结厂的碱度合格率提升了6.71%。
表2 榆中钢铁使用碱度控制系统前后对比数据
Table 2 comparison data before and after using basicity control system in Yuzhong iron and steel
  使用前
2020年1-11月
使用后
2020年12月-2022年3月
提升
碱度合格率(±0.1) 89.67% 96.38% 6.71%
 
镔鑫钢铁烧结厂铁质原料来源相对复杂,虽然铁质原料具有均化堆场,每次料头或料尾都存在成分波动;熔剂全部是外购,成分也存在波动;水分较大造成下料不连续,致使烧结矿质量波动比较大。PGNAA分析仪安装在烧结厂二车间(4#烧结机)一次混合机后H-2b皮带头部,在线实时检测混合料成分,通过光纤将信号传送到烧结中控室,供配料人员随时查阅当前烧结混合料成分和烧结矿数据,自动配料模块镶嵌在原DCS系统内(西门子S7-300)。应用碱度自动控制系统前后对比数据见表3,从表3中可以看到,应用碱度自动控制系统后该烧结厂的碱度合格率提升了8.73%。
表3 镔鑫钢铁使用碱度控制系统前后对比数据
Table 3 Comparison data before and after using basicity control system in Binxin iron and steel
  使用前
2021年6-8月
使用后
2021年9月-2022年3月
提升
碱度合格率(±0.1) 81.9% 90.63% 8.73%
整个碱度自动控制系统能耗较小,功率小于5kw;整个系统无人值守运行,且维护工作量较小,不需要专职维护人员;系统的损耗部件为放射源和压辊,放射源建议增添周期为2.6年,压辊建议更换周期为0.5~1年;整个系统能耗小、故障率低、维护工作量少,持续稳定烧结矿碱度指标。
5  结论与展望
目前烧结配料控制过程存在大滞后的问题,原料的波动会导致烧结矿品质发生波动,采用PGNAA分析仪可以有效的解决控制大滞后的难题。将PGNAA的碱度检测结果与熔剂下料配比结合,形成闭环控制,组成碱度自动控制系统,对碱度指标进行实时调整,从而提升烧结矿的碱度指标,该控制系统在酒钢集团和镔鑫钢铁得到成功应用,应用碱度自动控制系统后,烧结厂的碱度合格率(±0.1)分别提升了6.71%和8.73%,且系统工作能耗较低、维护工作量少,保证工厂烧结矿碱度指标持续稳定。
目前配料系统仅仅完成了碱度自动控制模块,下一步将研究全铁的自动调整模块,实现碱度、全铁双指标自动控制,稳定烧结矿的品质。
 
 
 
 
参考文献:
[1] 郭晓影. 提高烧结矿碱度稳定率的研究[D]. 沈阳:东北大学, 2009.
Guo Xiaoying. Research on improving the basicity stability rate of sinter [D]. Northeastern University, 2009.
[2] 闫利娥. 提高太钢烧结矿碱度稳定性的研究与实践[J]. 烧结球团, 2009,34(4):51-54.
Yan Li'e. Research and Practice on Improving the Basicity Stability of sinter in Taigang [J]. Sintering and pelletizing, 2009(04):51-54.
[3] 赵龙, 宋青锋. 中子活化技术提升烧结矿碱度稳定率的应用[J]. 烧结球团, 2021, 46(5):5.
Long Zhao, Qing-feng Song, Application of Neutron Activation Technology to Improve the Basicity Stability Rate of Sintered[J].Sintering and pelletizing,2021, 46(5):5.
[4] 张兰芝, 倪邦发, 田伟之,等. 瞬发γ射线中子活化分析的现状与发展[J]. 原子能科学技术, 2005,39(3):282-288.
Zhang Lanzhi, Ni Bangfa, Tian Weizhi, et al. Status and development of prompt γ-ray neutron activation analysis[J]. Atomic Energy Science and Technology, 2005,39(3):282-288.
[5] 赵龙. 应用PGNAA技术对烧结混合料成分的检测试验[J]. 现代矿业,2018(7):229-231.
Zhao Long. Application of PGNAA technology to detection test of sintering mixture composition[J]. Modern Mining, 2018(7): 229-231.
[6] Proctor R J ,  Hurwitz M J . On-Line Prompt Gamma Neutron Activation Analyzers[J]. American Nuclear Society Incorporated La Grange Park IL, 2000.
[7] 杨伯利, 王力东, 张伟,等. DF-5704中子活化烧结元素在线分析仪在鞍钢炼铁厂的应用[J]. 山东工业技术, 2019(12):2.
Yang Boli, Wang Lidong, Zhang Wei, et al. Application of DF-5704 Neutron Activated Sintering Element Online Analyzer in Anshan Iron and Steel Works [J]. Shandong Industrial Technology, 2019(12):2.
[8] 王力东, 苟强源, 张伟,等. DF-5704A中子活化烧结元素在线分析仪在鞍钢矿业公司的应用[J]. 科技资讯, 2019, 17(7):2.
Wang Lidong, Gou Qiangyuan, Zhang Wei, et al. Application of DF-5704A Neutron Activated Sintering Element Online Analyzer in Anshan Iron and Steel Mining Company [J]. Science and Technology Information, 2019, 17(7):2.
[9] 王力东, 张伟, 尹兆余. DF-5704中子活化烧结元素在线分析仪[J]. 科技风, 2019(13):2.
Wang Lidong, Zhang Wei, Yin Zhaoyu. DF-5704 neutron activated sintering element online analyzer [J]. Science and Technology Wind, 2019(13):2.
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